呂 偉,孫宗濤,初坤龍,黃玉輝,周君蘭,夏清曉
[浦林成山(山東)輪胎有限公司,山東 榮成 264300]
隨著對(duì)全球生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng),各國(guó)相繼出臺(tái)和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)生態(tài)資源保護(hù)法規(guī)。輪胎作為橡膠消耗的重頭行業(yè),輕量化、高里程和低滾動(dòng)阻力已成為全鋼載重子午線輪胎發(fā)展的必然趨勢(shì)[1]。應(yīng)勢(shì)發(fā)展的預(yù)硫化技術(shù)在全鋼載重子午線輪胎內(nèi)襯層過(guò)渡層膠上成功應(yīng)用,且工藝控制過(guò)程日趨成熟和完善。
預(yù)硫化的原理是高能電子束在常溫常壓下激活橡膠分子,引發(fā)自由基產(chǎn)生,自由基再相互結(jié)合使橡膠分子交聯(lián),并最終形成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。我公司將預(yù)硫化技術(shù)應(yīng)用于全鋼載重子午線輪胎內(nèi)襯層過(guò)渡層膠,可提高過(guò)渡層膠強(qiáng)力,減緩胎體鋼絲向過(guò)渡層膠的滲透,有利于改善成品輪胎胎里露線和胎側(cè)凹凸不平等缺陷[2]。
采用日新馳威輻照技術(shù)(上海)有限公司生產(chǎn)的CNE-500型電子束輻照裝置對(duì)輪胎進(jìn)行預(yù)硫化,設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)下:設(shè)計(jì)加速電壓300~500 kV,設(shè)計(jì)束流 65 mA,束流升流時(shí)間(1~65 mA) ≤65 s,表面線量分布平坦度≤±5%,最大掃描寬度 120 cm,生產(chǎn)線連動(dòng)控制方式 生產(chǎn)線主控。
根據(jù)我公司內(nèi)襯層擠出生產(chǎn)線和半成品設(shè)計(jì)特點(diǎn),結(jié)合理論論證,工藝設(shè)計(jì)路線為預(yù)硫化處理裝置安裝在過(guò)渡層與氣密層復(fù)合和冷卻工序之前,輻照面為與胎體接觸面。
輻照方式和工藝路線分別如圖1和2所示。
圖1 輻照方式示意
圖2 工藝路線示意
該工藝設(shè)計(jì)最大限度地利用了現(xiàn)有場(chǎng)地,并且發(fā)揮了最大生產(chǎn)效率。
根據(jù)預(yù)硫化原理,輻照劑量與電子束流、傳送帶速度計(jì)算關(guān)系如下:
式中,D為輻照劑量,kGy;E/R為常數(shù),在500,400和300 kV電壓下分別取2.9,3.2和3.6;η為效率,取值0.9;I為電子束流,mA;W為掃描寬度,cm;v為傳送帶速度,m·min-1。
選取未輻照及輻照劑量分別為40,50和60 kGy的方案進(jìn)行膠料性能對(duì)比分析,結(jié)果表明,輻照劑量為50 kGy的生膠強(qiáng)力、門尼粘度和膠料剝離力等性能較優(yōu)。結(jié)合我公司實(shí)際生產(chǎn)情況,最終確定電子束輻照劑量為50 kGy。
預(yù)硫化處理裝置在供應(yīng)商交付調(diào)試時(shí),提供現(xiàn)場(chǎng)檢查成績(jī)書,為保證預(yù)硫化效果,我公司采用過(guò)渡層膠取樣拉伸測(cè)試,結(jié)果如圖3所示。
圖3 過(guò)渡層膠拉伸測(cè)試結(jié)果
從圖3可以看出,經(jīng)預(yù)硫化處理的試樣會(huì)發(fā)生卷曲。
在工藝設(shè)計(jì)過(guò)程中,考慮預(yù)硫化設(shè)備緊急停機(jī)或故障不能使用時(shí)的應(yīng)急預(yù)案,要點(diǎn)如下。
(1)注意切換至過(guò)渡層未減薄施工進(jìn)行應(yīng)急生產(chǎn)。
(2)成型工序中,同一條輪胎預(yù)硫化與非預(yù)硫化內(nèi)襯層不可混用。
(3)成品檢查需針對(duì)防止胎里露線或簾線彎曲進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
選取12R22.5全鋼載重子午線輪胎為代表,對(duì)使用電子束輻照內(nèi)襯層過(guò)渡層膠和未輻照的成品輪胎進(jìn)行胎體X光、動(dòng)平衡和均勻性、胎肩滲膠情況、室內(nèi)高速和耐久性能對(duì)比分析。
輻照與未輻照過(guò)渡層成品輪胎胎體X光照片如圖4所示。
圖4 成品輪胎胎體X光照片
從圖4可以看出,經(jīng)輻照過(guò)渡層成品輪胎胎體更為均勻,疏密程度有所改善。且試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明成品輪胎的動(dòng)平衡合格率與正常生產(chǎn)輪胎水平相同;均勻性檢測(cè)合格率較正常生產(chǎn)輪胎提高3%。
使用輻照和未輻照內(nèi)襯層過(guò)渡層膠的成品輪胎胎肩部位滲膠情況如圖5所示。
從圖5可以看出:未輻照內(nèi)襯層過(guò)渡層膠的成品輪胎胎肩部位過(guò)渡層較明顯地向胎體簾線滲透;經(jīng)輻照內(nèi)襯層過(guò)渡層膠的成品輪胎胎肩部位過(guò)渡層幾乎未向胎體簾線滲透。
圖5 成品輪胎胎肩部位滲膠情況
成品輪胎的高速性能按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試。試驗(yàn)條件為:充氣壓力 900 kPa,試驗(yàn)負(fù)荷3 750 kg。
試驗(yàn)結(jié)果表明,輻照與未輻照的成品輪胎高速性能相當(dāng)且均符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。
成品輪胎的耐久性能按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試。試驗(yàn)壓力和負(fù)荷與高速性能試驗(yàn)相同。
試驗(yàn)結(jié)果表明,輻照成品輪胎耐久性能較未輻照成品輪胎提高約10%。
以12R22.5全鋼載重子午線輪胎內(nèi)襯層過(guò)渡層膠厚度減小0.5 mm,擠出線日產(chǎn)能10 000條進(jìn)行計(jì)算,每年可節(jié)約成本約750萬(wàn)元。在設(shè)備投入使用初期,設(shè)備耗電費(fèi)用和易損件更換費(fèi)用每年約為120萬(wàn)元,約1.5年可收回設(shè)備投資費(fèi)用。
預(yù)硫化技術(shù)在全鋼載重子午線輪胎內(nèi)襯層過(guò)渡層膠中的成功應(yīng)用,改善了輪胎胎里露線和胎側(cè)凹凸不平等缺陷,同時(shí)有利于提高成品輪胎的動(dòng)平衡、均勻性、高速性能和耐久性能。該工藝實(shí)施后,可適當(dāng)減小內(nèi)襯層過(guò)渡層膠厚度,達(dá)到輪胎輕量化的目的,為企業(yè)帶來(lái)良好收益。