洛陽智超機(jī)電科技有限公司 河南洛陽 471031
礦 井提升機(jī)是礦山生產(chǎn)的咽喉設(shè)備,尤其是主井提升機(jī),它擔(dān)負(fù)著全礦的生產(chǎn)運(yùn)輸任務(wù),要求監(jiān)控準(zhǔn)確、預(yù)警及時(shí)、調(diào)度合理、應(yīng)急措施及時(shí)到位[1]。目前大部分礦井還未真正地實(shí)現(xiàn)無人值守自動化,提升機(jī)控制設(shè)備一般由司機(jī)操控,隨著自動控制與監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展,特別是網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)主立井提升機(jī)、裝載站、卸載站在正常情況下的無人值守以及遠(yuǎn)程監(jiān)控已具備條件。
(1)自動化程度不高,人為參與控制較多,對提升機(jī)的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性都有一定影響。
(2)監(jiān)控系統(tǒng)落后,僅在操作員站有控制權(quán)和監(jiān)視權(quán),企業(yè)調(diào)度中心沒有權(quán)限,無法及時(shí)了解設(shè)備狀況,進(jìn)行合理調(diào)度和決策。
(3)故障應(yīng)急手段落后,出現(xiàn)故障時(shí),需要操作員電話通知企業(yè)調(diào)度中心,調(diào)度中心難以及時(shí)準(zhǔn)確地了解故障狀況,導(dǎo)致決策延時(shí)或不夠合理。
(4)設(shè)備工藝參數(shù)的調(diào)整只能由現(xiàn)場操作員站進(jìn)行,且需要有經(jīng)驗(yàn)的工程師操作。由于礦井分布的特點(diǎn),在多個設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí),工程師無法及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場。
(5)各礦井提升機(jī)系統(tǒng)相對獨(dú)立,監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分散,不能給企業(yè)提供有效的故障分析依據(jù),做不到提前預(yù)警,不能減少安全隱患。
(6)對機(jī)械設(shè)備主要部位檢測手段不夠,留有許多檢測盲點(diǎn)。
(7)部分安全檢測為機(jī)械或模擬量檢測,檢測精度低,串口通信方式抗干擾能力差、可靠性低。
為了解決上述問題,亟待實(shí)現(xiàn)一種無人值守的遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)。
以某金屬礦主立井提升系統(tǒng)為例,其主立井提升機(jī)電控及機(jī)械傳動部分、裝卸載集控站、裝載站、卸載站分布如圖 1 所示。
提升機(jī)型號:JKM-2.8×4(II);直流電動機(jī)型號:Z710-500;拖動方式:采用西門子原裝 6RA80全數(shù)字直流調(diào)速裝置,主回路為磁場恒定、電樞可逆并聯(lián) 12 脈動[2];提升高度為 470 m,最大運(yùn)行速度為9.6 m/s。
PLC 控制柜安裝于地面提升機(jī)房,原系統(tǒng)采用西門子 S7-300 PLC 主、從控制[3],主控柜 PLC 模塊包括電源模塊、CPU 模塊、DI/DO 模塊、AI/AO 模塊;操作臺 PLC 模塊包括電源模塊、CPU 模塊、DI/DO 模塊、AI/AO 模塊;主控柜 PLC 與操作臺 PLC通過 MPI 網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。
圖1 主立井的布置Fig.1 Layout of main shaft
2.1.1 改造方案
在原主控柜增加 1 個西門子 CP343-1 通信模塊、1 個光電轉(zhuǎn)換模塊、1 個工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),在操作臺增加 1 個西門子 CP343-1 通信模塊、智能閘間隙及溫度檢測傳感器,如圖 2 所示。閘瓦檢測采用定位精度高、動作可靠、使用壽命長的無觸點(diǎn)位移開關(guān),溫度檢測采用遠(yuǎn)紅外非接觸式溫度傳感器。
在主控柜 S7-300 PLC 程序中增加產(chǎn)量自動統(tǒng)計(jì)程序,在上位機(jī)組態(tài)王軟件上重新配置產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)顯示組態(tài)畫面[4],對提升礦石的班、日、月、年產(chǎn)量及相應(yīng)礦倉礦石種類實(shí)現(xiàn)自動統(tǒng)計(jì),且設(shè)置數(shù)據(jù)查看權(quán)限,避免操作人員誤操作。
2.1.2 方案實(shí)施
PLC 模塊負(fù)責(zé)提升機(jī)油壓制動系統(tǒng)控制與保護(hù)、電動機(jī)傳動系統(tǒng)速度的控制與保護(hù)、提升容器位置的控制與保護(hù),以及安全回路雙線制冗余保護(hù)[5];接收閘瓦磨損傳感器 (共 16 路)和閘盤溫度傳感器 (共 2路)信號,實(shí)時(shí)檢測閘瓦間隙和閘盤溫度,并顯示在遠(yuǎn)程監(jiān)控站上,既可設(shè)置閘瓦間隙超限預(yù)報(bào)警和閘瓦磨損故障報(bào)警,也可設(shè)置彈簧疲勞預(yù)報(bào)警、彈簧故障報(bào)警以及閘盤溫度報(bào)警。
圖2 改造后的提升機(jī)電控系統(tǒng)Fig.2 Transformed electric control system of hoist
安裝完線性位移型閘瓦磨損傳感器后,首先在遠(yuǎn)程監(jiān)控站的顯示器上用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“閘瓦間隙清零”按鈕,此時(shí)“閘瓦間隙清零”閃爍,3 s 后 PLC 自動設(shè)置閘瓦的初始位置,并記錄存儲該值作為閘瓦間隙超限、閘瓦磨損、彈簧疲勞預(yù)報(bào)警和故障報(bào)警的依據(jù)。當(dāng)提升機(jī)抱閘時(shí),檢測閘瓦磨損量,以“-”值表示;當(dāng)提升機(jī)敞閘時(shí),檢測閘瓦間隙超限和彈簧疲勞故障,以“+”值表示。當(dāng)閘盤溫度超過 65 ℃ 時(shí),預(yù)報(bào)警;當(dāng)閘盤溫度超過 75 ℃ 時(shí),故障報(bào)警。
裝卸載集控站電控柜安裝于井口控制室,原電控柜采用西門子 S7-300 PLC 控制,PLC 模塊包括電源模塊、CPU 模塊,配置 2 個 DP 通信模塊 IM153 分別放在裝載站電控柜和卸載站電控柜,通過 Profibus-DP 總線進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,完成裝載站和卸載站的集中控制和信號傳輸,同時(shí)與提升機(jī)電控柜 PLC 通過 MPI 網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。
2.2.1 改造方案
在原裝卸載集控站 PLC 控制柜增加 1 個西門子 CP343-1 通信模塊、1 個 Profibus-DP光纖轉(zhuǎn)換模塊 OLM,改造后如圖 3 所示。
圖3 改造后的裝卸載集控站電控系統(tǒng)Fig.3 Transformed eletric control system of loading and unloading centralized control station
2.2.2 方案實(shí)施
PLC 通過 CP343-1 通信模塊與提升機(jī)電控實(shí)現(xiàn)MPI 數(shù)據(jù)通信;通過 Profibus-DP 總線,經(jīng)由 DP 轉(zhuǎn)光纖模塊 OLM 與裝載站 PLC 和卸載站 PLC 進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,實(shí)現(xiàn)對裝卸載站的集中控制。
裝載站 PLC 控制柜安裝于井底裝載站硐室,完成箕斗裝載工藝控制、安全保護(hù)及運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控。裝載站的設(shè)備分布如圖 4 所示。裝載站原 PLC 控制柜安裝有電源模塊、IM153 模塊、DI/DO 模塊、AI/AO模塊。
圖4 裝載站的設(shè)備分布Fig.4 Equipment layout in loading station
2.3.1 改造方案
在原裝載站 PLC 控制柜增加 1 個 Profibus-DP 光纖轉(zhuǎn)換模塊 OLM,改造后如圖 5 所示。
圖5 改造后的裝載站電控系統(tǒng)Fig.5 Transformed electric control system of loading station
在計(jì)量斗最大容積線處安裝一個檢測開關(guān),與計(jì)量稱重模塊形成雙保護(hù)回路,互為冗余。當(dāng)計(jì)量斗內(nèi)礦石質(zhì)量達(dá)到系統(tǒng)設(shè)置時(shí),如果計(jì)量稱重模塊未能正確檢測到礦石質(zhì)量,導(dǎo)致礦石繼續(xù)裝載,在礦石超過容積線時(shí),檢測開關(guān)給出一個開關(guān)信號,觸發(fā)礦倉定容保護(hù)動作,裝載系統(tǒng)自動停止礦石裝載并報(bào)警。
在放礦機(jī)出口輸送帶處安裝超聲波檢測傳感器,用于檢測直徑大于某一尺寸的大顆粒礦石,預(yù)防下料口堵塞。超聲波傳感器適用于惡劣工況和灰塵環(huán)境,安裝于帶式輸送機(jī)上方,通過檢測塊狀礦石高度,從而判斷物料大小,一旦檢測出有大顆粒物料,立即報(bào)警,停止放礦機(jī)和帶式輸送機(jī),待問題處理完后,再正常運(yùn)行。
2.3.2 方案實(shí)施
裝載工藝控制包括振動給礦機(jī)、帶式輸送機(jī)、計(jì)量斗、扇形門、活溜嘴控制,通過計(jì)量稱重傳感器和PLC 可以實(shí)現(xiàn)計(jì)量斗的定量稱重裝載。當(dāng)定量斗為箕斗裝載結(jié)束后,收回計(jì)量斗活溜嘴,關(guān)閉計(jì)量斗的扇形門,為提升機(jī)發(fā)送“裝載完成”信號?;冯x開裝載位置后,啟動帶式輸送機(jī)和振動給礦機(jī),為計(jì)量斗輸送礦石,PLC 通過計(jì)量稱重傳感器實(shí)時(shí)檢測計(jì)量斗內(nèi)的礦石質(zhì)量,當(dāng)?shù)V石質(zhì)量達(dá)到要求時(shí),停止振動給礦機(jī)和帶式輸送機(jī),為下一次箕斗裝載做準(zhǔn)備。
為了防止提升機(jī)過載運(yùn)行,采用計(jì)量和計(jì)容雙保護(hù)回路,同時(shí)設(shè)置大顆粒礦石超聲波檢測和放礦機(jī)卡斗檢測保護(hù)。通過檢測計(jì)量斗內(nèi)的礦石質(zhì)量在單位時(shí)間的變化率,來判斷是否存在大塊礦石堵塞放礦口的問題,并進(jìn)行報(bào)警。
卸載站 PLC 控制柜安裝于井口卸載站控制室,完成箕斗卸載工藝控制、安全保護(hù)及運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控。原控制柜安裝有電源模塊、IM153 模塊、DI/DO 模塊、AI/AO 模塊。
2.4.1 改造方案
在原 PLC 控制柜增加 1 個 Profibus-DP 光纖轉(zhuǎn)換模塊 OLM、2 個箕斗門開閉檢測傳感器、防撕裂保護(hù)裝置和輸送帶打滑檢測裝置、井上礦倉定容檢測開關(guān),改造后如圖 6 所示。
圖6 改造后的卸載站電控系統(tǒng)Fig.6 Transformed electric control system of unloading station
2.4.2 方案實(shí)施
控制柜 PLC 模塊完成與裝卸載集控站控制柜內(nèi)PLC 的數(shù)據(jù)通信;增加箕斗門關(guān)閉保護(hù)和對井上礦倉礦位的檢測。在卸載曲軌位置安裝箕斗門關(guān)閉檢測傳感器,用于檢測箕斗門的開閉狀態(tài),防止箕斗在箕斗門未完全關(guān)閉時(shí)從曲軌滑出,避免箕斗未卸空時(shí)的二次過量裝載和裝載時(shí)的井底漏料造成的安全隱患。
當(dāng)井上礦倉礦石不滿倉時(shí),提升系統(tǒng)自動運(yùn)行;當(dāng)井上礦倉礦石滿倉時(shí),提升系統(tǒng)自動停止。礦石下放,礦位降低,再次檢測到井上礦倉不滿倉時(shí),提升機(jī)再次進(jìn)入自動提升循環(huán)。增加井上礦倉定容檢測開關(guān),防止裝載時(shí)超過礦倉最大容積,導(dǎo)致卸礦溜槽卡堵、礦石溢出礦倉掉入井筒。
遠(yuǎn)程集控站安裝于礦山中控室,完成主立井提升機(jī)、裝載站與卸載站的工藝控制、安全保護(hù)及運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控。
2.5.1 改造方案
遠(yuǎn)程集控站安裝有工控機(jī)、顯示器、光電轉(zhuǎn)換模塊,在原遠(yuǎn)程集控站增加 1 臺工業(yè)控制計(jì)算機(jī) IPC 810、1 個光電轉(zhuǎn)換模塊、1 個工業(yè)交換機(jī),如圖 7所示。
2.5.2 方案實(shí)施
以工業(yè)以太網(wǎng)通信模式與提升機(jī)PLC 控制柜、裝卸載集控站 PLC 控制柜、裝載站 PLC 控制柜、卸載站 PLC控制柜進(jìn)行連接,并完成數(shù)據(jù)交換。編制有提升機(jī)運(yùn)行監(jiān)控畫面、裝載站監(jiān)控畫面和卸載站監(jiān)控畫面,可在集控室實(shí)現(xiàn)對提升機(jī)、裝載站和卸載站的工藝控制、安全保護(hù)及運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控[5]。
圖7 改造后的遠(yuǎn)程監(jiān)控站通信網(wǎng)絡(luò)Fig.7 Transformed communication network of remote monitor station
主立井提升機(jī)、裝卸載集控站、裝載站與卸載站的遠(yuǎn)程監(jiān)控通信如圖 8 所示。
遠(yuǎn)程集控站有全自動和半自動 2 種工作方式,正常工作時(shí)為全自動工作方式。
圖8 改造后的通信網(wǎng)絡(luò)Fig.8 Transformed communication network
在全自動運(yùn)行方式下,在遠(yuǎn)程監(jiān)控站,操作人員在上位監(jiān)控系統(tǒng)上選擇全自動,提升機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入自動運(yùn)行模式。井底裝載系統(tǒng)在自動模式下,先對計(jì)量斗進(jìn)行自動裝載。系統(tǒng)自動對計(jì)量斗內(nèi)礦石質(zhì)量進(jìn)行檢測,確定計(jì)量斗內(nèi)無礦石,則自動啟動帶式輸送機(jī)、振動放礦機(jī)將礦石裝入箕斗,待稱重傳感器檢測到計(jì)量斗內(nèi)礦石質(zhì)量達(dá)到系統(tǒng)設(shè)置時(shí),系統(tǒng)自動停止計(jì)量斗的裝載,等待箕斗自動運(yùn)行到井底裝載停準(zhǔn)位置。計(jì)量裝載系統(tǒng)接收到箕斗下到位的停準(zhǔn)信號后,自行啟動液壓站,順序打開活溜嘴、扇形門,將礦石卸至箕斗內(nèi),待稱重傳感器檢測到計(jì)量斗已卸空,則自動落下扇形門,收起活溜嘴,待兩者全部到位后,給出允許開車指令,信號系統(tǒng)發(fā)出上提信號,箕斗自動開始提升,計(jì)量裝載系統(tǒng)又開始重復(fù)對計(jì)量斗進(jìn)行自動裝載,進(jìn)入下一工作循環(huán)。
提升機(jī)在自動模式下,先自行啟動外圍設(shè)備,檢測到箕斗未在井口卸載位置,信號系統(tǒng)自動發(fā)出上提信號,將箕斗先提升至井口卸載站,保證箕斗已卸空,再自動發(fā)出下放信號,進(jìn)入自動化運(yùn)行。提升系統(tǒng)將箕斗落至井底裝載位置,井底箕斗到位開關(guān)動作,信號系統(tǒng)自動發(fā)出停車信號,提升機(jī)自動停車,等待裝載系統(tǒng)對箕斗裝礦。裝載系統(tǒng)對箕斗裝載完成后,信號系統(tǒng)自動發(fā)出上提信號,提升機(jī)接收到井底裝載系統(tǒng)發(fā)出的上提信號,則自動開始提升,完成啟動、加速、勻速、減速和爬行的運(yùn)行過程,當(dāng)箕斗到達(dá)井口卸載位置時(shí),井口到位開關(guān)動作,信號系統(tǒng)自動發(fā)出停車信號,提升機(jī)自動停車,礦石卸入井口溜井內(nèi),箕斗卸空后,信號系統(tǒng)自動發(fā)出下放信號,提升機(jī)自動開始下放,將箕斗落至井底裝載位置,進(jìn)入下一工作循環(huán)。在系統(tǒng)的整個運(yùn)行過程中,均不需要人工參與操作,從而實(shí)現(xiàn)了主井提升系統(tǒng)的自動化運(yùn)行。
在半自動運(yùn)行方式下,在遠(yuǎn)程監(jiān)控站或箕斗井卷揚(yáng)操控室,操作人員在上位監(jiān)控系統(tǒng)上選擇半自動,提升機(jī)進(jìn)入半自動運(yùn)行模式,井底計(jì)量裝載系統(tǒng)進(jìn)入手動工作模式。在該模式下,提升機(jī)上提信號由井底裝載系統(tǒng)操作人員手動發(fā)出,下放信號是由井口卸載站操作人員手動發(fā)出,提升機(jī)接收到信號后,卷揚(yáng)司機(jī)按動運(yùn)行按鈕,提升機(jī)根據(jù)開車信號,開始上提或下放。井底計(jì)量裝載系統(tǒng)對計(jì)量斗的裝載和卸載工作都是人工手動完成,該模式只在日常檢修時(shí)采用。
通過對礦井主立井提升系統(tǒng)自動化遠(yuǎn)程集控改造,與傳統(tǒng)礦井主立井提升系統(tǒng)控制技術(shù)相比,具有明顯的優(yōu)勢,可實(shí)現(xiàn)無人值守的主立井提升系統(tǒng)遠(yuǎn)程集中監(jiān)控。作為新型的遠(yuǎn)程監(jiān)控手段,更直接、更有效、更實(shí)用,主立井提升機(jī)不需配置絞車司機(jī),可以減少用工成本,由值班調(diào)度對主立井提升系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控;安全保護(hù)齊全,對主立井自動化提升的安全性起到至關(guān)重要的作用,降低了故障率,提升了生產(chǎn)效率,收到了良好的效果;以“自動化減人,機(jī)械化換人”為理念,實(shí)現(xiàn)了無人值守、減員增效的目標(biāo)。
對礦井主立井提升系統(tǒng)中提升機(jī)、裝卸載集控站、裝載站、卸載站的電控系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,采用工業(yè)以太網(wǎng)通信,借助組態(tài)監(jiān)控軟件,實(shí)現(xiàn)了主立井提升系統(tǒng)無人值守。通過互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢,可實(shí)現(xiàn)異地對礦井主立井提升系統(tǒng)遠(yuǎn)程在線監(jiān)測,對電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,為設(shè)備正常運(yùn)行提供有力支援。