丁偉敏
(廣州市越堡水泥有限公司)
據(jù)統(tǒng)計,我國每年存在200 萬噸以上的金屬材料磨損消耗,其中55%以上為磨球耗材,11%以上為襯板耗材。作為專門為干法粉磨水泥開發(fā)的產(chǎn)品,陶瓷研磨體在強度和韌性方面的表現(xiàn)極為優(yōu)秀,可較好服務于水泥生產(chǎn),相較于傳統(tǒng)的高鉻鋼球、鋼段研磨體,陶瓷研磨體可較好服務于系統(tǒng)改造和技術(shù)優(yōu)化,在水泥產(chǎn)量和質(zhì)量得到保障的前提下,水泥生產(chǎn)的降耗增效、節(jié)能減排目標也可順利實現(xiàn)。
試驗采用的材料包括爐渣、粉煤灰、脫硫石膏、天然石膏、熟料,采用的儀器設備包括水泥閉路粉磨系統(tǒng)、Φ3.2×11m 球 磨 機、POLYCOM15/8-5S 輥 壓 機、SEPOLSVZ250-4 選 粉 機、DESPOL GR.IV 打 散 機,以 及Φ16mm×18mm、Φ14mm×16mm、Φ12mm×14mm 的高鉻鋼段,Φ25mm、Φ20mm、Φ17mm、Φ15mm、Φ13mm 的 陶 瓷 球(高耐磨微晶陶瓷球),同時采用掃描電鏡、激光粒度儀、水泥凈漿攪拌機、水泥抗折強度試驗機、水泥抗壓強度試驗機,圖1 為水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程示意圖[1],圖2為高鉻鋼段和陶瓷球。
圖1 水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程
圖2 高鉻鋼段和陶瓷球
采用雙閉路粉磨系統(tǒng),以此研究高耐磨微晶陶瓷球代替高鉻鋼段后,水泥粉磨臺時產(chǎn)量、粉磨能耗、粉磨工況、水泥各項性能指標變化。朝陽重型機械廠的球磨機規(guī)格為Φ3.2×11m,分為2Φ3.2×11m,正常生產(chǎn)時一倉、二倉分別為鋼球、鋼段,同時磨前配輥壓機。在物料經(jīng)輥壓機預粉磨后,進入球磨機粉磨前由打散機分級,選粉機負責磨物料優(yōu)選,以此最終獲得水泥成品。在具體試驗中,將球磨機二倉的全部高鉻鋼段倒出,選擇Φ25mm、Φ20mm、Φ15mm、Φ13mm 規(guī)格的高耐磨微晶陶瓷球加入二倉,輔以針對性調(diào)整,二倉高耐磨微晶陶瓷球的最終裝載量為95t,各種球的配比為Φ25mm:Φ20mm:Φ15mm:Φ13mm=20:31:30:19。在原有基礎上,一倉補加10tΦ30mm 鋼球。在運行一段時間后,對磨機工況在應用前后的變化進行對比,開展針對性取樣,明確水泥性能的變化情況。
在其他條件不變,將二倉鋼段替換為高耐磨微晶陶瓷球,試驗前存在31%的二倉鋼段填充率。初步設計高耐磨微晶陶瓷球在二倉的填充率為35%,裝載量為85t,一倉鋼球裝載量不變,由此可明確球磨機生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)變化。在應用高耐磨微晶陶瓷球前,臺時電量、主機電量分別為145t/h、180A,初用時臺時電量、主機電量分別為120t/h、120A。深入分析可以發(fā)現(xiàn),初用時二倉更換高耐磨微晶陶瓷球可實現(xiàn)70t 的磨機總裝載量減少,同時可實現(xiàn)顯著的磨機主機電流降低,降低幅度約為33.3%(60A),但同時臺時產(chǎn)量降低17%(25t),此時存在非常明顯的電耗下降,但臺時產(chǎn)量會受到一定影響。深入分析可以發(fā)現(xiàn),之所以出現(xiàn)產(chǎn)量下降,主要是由于高耐磨微晶陶瓷球的容重輕,僅為鋼球的一半,裝載量減輕的研磨體因此可降低電耗。在高耐磨微晶陶瓷球粉磨作業(yè)時,孔隙率大、堆積密度小的球體需保證研磨時間更長、填充率更高、入料粒度更細,這種情況下自然會導致產(chǎn)量降低,為充分發(fā)揮高耐磨微晶陶瓷球優(yōu)勢,需針對性調(diào)整系統(tǒng)[2]。
基于初用結(jié)果分析可以了解到,為實現(xiàn)預期的臺時產(chǎn)量目標,需繼續(xù)增強一倉和二倉粉磨能力,并同時設法提高選粉機的選粉能力,因此采取了三方面針對性措施。第一,增加10t 鋼球于一倉。第二,加入10tΦ15mm的高耐磨微晶陶瓷球,以提高二倉填充率,第三,對選粉機使用情況進行檢查和微調(diào),提升選粉效率。調(diào)整后一倉、二倉裝載量分別為63t、95t,填充率分別為30%、39%,臺時電量、主機電量分別為144t/h、130A。深入分析可以發(fā)現(xiàn),調(diào)整后磨機總裝載量實現(xiàn)了24%(50t)的降低,臺時產(chǎn)量基本持平鋼段粉磨,主機電流降低約27.8%(50A)。通過調(diào)整,初始使用鋼段粉磨時水泥生產(chǎn)的工藝指標基本達到,而在進行1 個月試驗后開展針對性統(tǒng)計,可確定高耐磨微晶陶瓷球的應用能夠?qū)崿F(xiàn)5.2kWh/t 的噸水泥電耗節(jié)約,節(jié)能效果極為優(yōu)秀。
在水泥物理性能試驗中,分別取高耐磨微晶陶瓷球應用前后、調(diào)整前后運行生產(chǎn)的水泥,以此對標準稠度用水量、水泥顆粒級配、強度、比表面積進行檢測,分析對比物理性能。基于分析可以確定,使用高耐磨微晶陶瓷球后并調(diào)整系統(tǒng)后,生產(chǎn)可獲得比表面積略有降低的水泥,同時水泥28d 抗壓強度實現(xiàn)些許提升,水泥3d 抗壓強度基本不變,同時實現(xiàn)了0.8%的水泥標準稠度用水量降低,表1 直觀展示了水泥物理性能變化。
表1 水泥物理性能變化
開展針對性的SEM 分析,分析圍繞P·O42.5 水泥展開,對比分別使用鋼段和高耐磨微晶陶瓷球粉磨水泥的顆粒形貌。通過對比可以發(fā)現(xiàn),高耐磨微晶陶瓷球應用可得到球形度更好的水泥顆粒,這是由于規(guī)則球體的高耐磨微晶陶瓷球應用中粉磨水泥為點接觸,而鋼段則為線接觸,前者可獲得球形度好的水泥顆粒,后者可獲得線狀或針狀多角形貌的水泥顆粒形貌,在球形度方面的差異明顯。
采用激光粒度儀圍繞P·O 42.5 水泥展開分析,分別檢測使用鋼段和高耐磨微晶陶瓷球粉磨水泥的顆粒級配。開展針對性對比可以確定,在鋼段由高耐磨微晶陶瓷球代替后,存在基本持平的≤60μm 顆粒含量,以及含量增加的3μm~32μm 顆粒,含量減少的≤3μm顆粒。深入分析可以發(fā)現(xiàn),高耐磨微晶陶瓷球使用后,水泥顆粒級配的合理性有所提升。
水泥產(chǎn)品中水溶性六價鉻含量采用二苯碳酰二肼分光光度法進行檢測,出磨水泥的溫度采用水銀溫度計進行檢測,在距離磨機1m 遠處采用數(shù)字式聲級計進行檢測。結(jié)合檢測可以確定,采用高耐磨微晶陶瓷球后,水泥水溶性鉻(Ⅵ)含量、出磨水泥溫度、磨機噪音分別降低5.5mg/kg、21℃、15dB(A),可見陶瓷球應用后能量損失得以減少,且外加劑與水泥適應性改善獲得較為積極影響,同時降低的磨機噪音和水溶性鉻(Ⅵ)含量對環(huán)境保護和工人健康也帶來了積極影響。
為對比鋼段生產(chǎn)水泥、高耐磨微晶陶瓷球生產(chǎn)水泥與混凝土外加劑適應性,水泥凈漿流動度試驗嚴格基于《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法》(GB/T8077-2000)開展,以此對外加劑與水泥的適應性進行檢測。結(jié)合檢測結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),高耐磨微晶陶瓷球粉磨的水泥在1h 保留流動度、初始凈漿流動度方面均優(yōu)于鋼段研磨水泥,結(jié)合顆粒級配數(shù)據(jù)和SEM 圖片可以確定,高耐磨微晶陶瓷球粉磨的水泥擁有更佳的顆粒級配和顆粒球形度,因此外加劑與最終水泥成品的適應性可有效優(yōu)化。
綜上所述,陶瓷研磨體生產(chǎn)工藝的節(jié)能降耗需基于陶瓷球優(yōu)選和針對性系統(tǒng)調(diào)整實現(xiàn)。結(jié)合本文研究涉及的陶瓷球應用前后磨機工況、水泥物理性能試驗對比、水泥顆粒形貌對比、水泥顆粒級配對比、水泥與外加劑適應性對比等內(nèi)容可以發(fā)現(xiàn),高耐磨微晶陶瓷球粉磨的應用可有效降低能耗及金屬材料損耗,實現(xiàn)節(jié)能減排和綠色環(huán)保目標,同時實現(xiàn)的生產(chǎn)成本節(jié)約也需要得到重視。