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      某燃油泵斷軸故障分析

      2020-08-10 09:19葉泳
      裝備維修技術(shù) 2020年33期
      關(guān)鍵詞:故障分析

      葉泳

      摘 要:本文對某燃油泵斷軸故障進(jìn)行介紹,通過建立故障樹詳細(xì)分析得出,齒輪泵傳動(dòng)軸斷裂是由于間隙不合理導(dǎo)致傳動(dòng)軸與主動(dòng)齒輪發(fā)生偏斜而造成的。對燃油泵進(jìn)行改進(jìn),將一體式傳動(dòng)軸拆分為兩段,前段與附件機(jī)匣內(nèi)花鍵相配合,后段與泵頭主動(dòng)齒輪、機(jī)械密封等模塊配合,使前段傳動(dòng)軸套變?yōu)楦?dòng),可消除一定范圍內(nèi)的齒輪泵傳動(dòng)軸與泵調(diào)節(jié)器安裝止口出現(xiàn)的不同軸現(xiàn)象。對改進(jìn)后的燃油泵進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,功能性能正常,改進(jìn)措施有效,故障消除。

      關(guān)鍵詞:燃油泵;斷軸;故障分析

      1 引言

      某燃油泵在運(yùn)行過程中出現(xiàn)斷油現(xiàn)象,隨后再次啟動(dòng)燃油泵仍無燃油供出。將燃油泵拆下后檢查,發(fā)現(xiàn)花鍵軸已斷軸,斷裂處位于傳動(dòng)軸安全截面?6.3直徑處。

      2 故障原因分析

      燃油泵分解檢查情況如下:首先對故障泵的扭矩進(jìn)行測量,測量工具為扭矩扳手,當(dāng)測量力矩達(dá)到25N·m的扭矩上限時(shí),傳動(dòng)軸仍未轉(zhuǎn)動(dòng),該力矩大大超過了正常的1N·m扭矩,初步判定為泵內(nèi)傳動(dòng)部件已經(jīng)卡死;拆掉機(jī)械密封、泵蓋等結(jié)構(gòu),露出兩個(gè)浮動(dòng)軸承,測量浮動(dòng)軸承圓周一圈相對端面的高度,測量結(jié)果超過了圖紙的要求,說明此時(shí)浮動(dòng)軸承未壓緊,且已處于偏斜狀態(tài);在拆掉浮動(dòng)軸承后,發(fā)現(xiàn)主動(dòng)齒輪有兩個(gè)齒出現(xiàn)崩齒現(xiàn)象;軸承端面出現(xiàn)了大量不均勻磨損,磨損位置集中在齒頂圓圓周附近和齒輪嚙合區(qū)附近,磨損部位已露涂層基體。殼體腔內(nèi)有較多的碎屑污染物,殼體內(nèi)孔低壓側(cè)發(fā)生了嚴(yán)重的掃膛現(xiàn)象[1-2]。

      以燃油泵斷軸為頂事件開展故障樹分析,具體如下:

      2.1輸入端過載

      根據(jù)仔細(xì)分析及對試驗(yàn)數(shù)據(jù)復(fù)查,該狀態(tài)下輸入端載荷不存在過載。

      該項(xiàng)底事件可以排除。

      2.2齒輪泵出口壓力異常升高

      斷軸故障發(fā)生前,燃油泵泵后流量、泵后壓力均在正常范圍內(nèi),不存在出口壓力突增等異?,F(xiàn)象。

      該項(xiàng)底事件可以排除。

      2.3污染物進(jìn)入導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)扭矩過大

      齒輪泵內(nèi)部零部件配合精密,一旦污染物進(jìn)入將會(huì)影響到齒輪泵的工作穩(wěn)定性。污染物進(jìn)入齒輪泵內(nèi)部旋轉(zhuǎn)副,會(huì)使旋轉(zhuǎn)副瞬間卡滯,齒輪泵負(fù)載瞬時(shí)過大,傳動(dòng)軸受到異常扭矩,導(dǎo)致傳動(dòng)軸斷裂。結(jié)合故障泵分解檢查情況,齒輪泵軸承端面出現(xiàn)了大量不均勻磨損,磨損位置集中在齒頂圓圓周附近和齒輪嚙合區(qū)附近,磨損部位已露涂層基體。殼體腔內(nèi)有較多的碎屑污染物,殼體內(nèi)孔低壓側(cè)發(fā)生了嚴(yán)重的掃膛現(xiàn)象。所以不能排除污染物進(jìn)入齒輪泵內(nèi)部旋轉(zhuǎn)副引起驅(qū)動(dòng)扭矩過大而導(dǎo)致的傳動(dòng)軸斷裂。

      該項(xiàng)底事件不可以排除。

      2.4齒輪材料選用不當(dāng)

      主、從動(dòng)齒輪設(shè)計(jì)時(shí)選用了2Cr3WMoV GJB2294-1995材料。2Cr3WMoV是一種珠光體型不銹鋼,有很好的滲碳性能和力學(xué)性能。滲碳后表面有高的硬度和好的耐磨能力,心部具有很好的強(qiáng)度與韌性的配合。該鋼主要用于制造尺寸精確、要求有高的耐磨性和疲勞強(qiáng)度的滲碳零件,如齒輪、螺栓、軸和轉(zhuǎn)子等。

      該項(xiàng)底事件可以排除。

      2.5齒輪熱處理要求不合理

      齒輪設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)要求:表面滲碳,深度(0.6~1.0)mm,表面硬度58~64HRC,心部硬度35~44HRC,尾部螺紋不允許有滲碳層。齒輪熱處理要求與同類型成熟產(chǎn)品保持一致。

      該項(xiàng)底事件可以排除。

      2.6齒輪材料缺陷

      根據(jù)齒輪加工廠家復(fù)查,主、從動(dòng)齒輪材料均為常州精錘供料鍛造,鋼材為撫順提供,復(fù)檢材料,無異常。

      該項(xiàng)底事件可以排除。

      2.7齒輪工藝流程不當(dāng)

      根據(jù)齒輪加工廠家復(fù),查齒輪加工的工藝流程,從備料至最終清洗包裝入庫,共計(jì)33個(gè)工序。滾齒工序在齒輪加工工藝規(guī)程中,之后工序中進(jìn)行了切試樣監(jiān)測;磨齒、拋光工序之后,進(jìn)行了燒傷檢查、磁粉檢驗(yàn),不允許有裂紋,只有探傷合格的件才能流轉(zhuǎn)到下一工序;另外通過對斷裂的齒面進(jìn)行理化分析,斷口處也未見冶金缺陷。所以,可以排除齒輪工藝不當(dāng)對傳動(dòng)軸斷裂的影響。

      該項(xiàng)底事件可以排除。

      2.8齒輪偏斜運(yùn)轉(zhuǎn)

      當(dāng)泵調(diào)節(jié)器正常工作時(shí),傳動(dòng)軸不發(fā)生彎曲。如燃油泵傳動(dòng)軸與安裝止口間,不同軸度過大導(dǎo)致裝配在附件機(jī)匣上后,傳動(dòng)軸軸線偏離附件機(jī)匣中心軸線,當(dāng)偏離約等于間隙2時(shí),傳動(dòng)軸與主動(dòng)齒輪發(fā)生接觸,傳動(dòng)軸會(huì)發(fā)生輕微偏斜,這一位置為傳動(dòng)軸發(fā)生彎曲的極限位置。如果傳動(dòng)軸相對止口偏斜量過大,則傳動(dòng)軸將繼續(xù)產(chǎn)生移動(dòng),帶動(dòng)主動(dòng)齒輪,改變其正常嚙合狀態(tài)。聯(lián)系主動(dòng)齒輪兩個(gè)崩齒形式,主、從動(dòng)齒輪非嚙合面異常磨損,軸承、殼體有偏磨痕跡,初步認(rèn)為傳動(dòng)軸帶動(dòng)主動(dòng)齒輪形成了不正常的偏斜運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致主動(dòng)齒輪傾斜,從而中心距離變化,導(dǎo)致齒輪局部無側(cè)隙嚙合,齒輪局部嚙合面和非嚙合面均產(chǎn)生嚙合痕跡,此項(xiàng)內(nèi)容從齒輪的異常嚙合痕跡也可呈現(xiàn)[3]。

      該項(xiàng)底事件不可以排除。

      綜上所述,導(dǎo)致齒輪泵傳動(dòng)軸斷裂的原因可能是由于間隙不合理導(dǎo)致傳動(dòng)軸與主動(dòng)齒輪發(fā)生偏斜而造成的。

      3 機(jī)理分析

      由于燃油泵殼體、泵蓋等零件尺寸存在超差,導(dǎo)致泵蓋安裝止口與傳動(dòng)軸之間不同軸度過大,齒輪泵傳動(dòng)軸與附件機(jī)匣內(nèi)花鍵出現(xiàn)不同軸現(xiàn)象,使傳動(dòng)軸連同主動(dòng)齒輪承受額外的彎矩,傳動(dòng)軸與主動(dòng)齒輪承受彎扭復(fù)合載荷,造成主、從動(dòng)齒輪的非正常嚙合。在嚴(yán)重偏載的交變載荷作用下,主動(dòng)齒輪出現(xiàn)磨損高溫工況,兩齒崩裂卡死在齒輪腔中,最終導(dǎo)致傳動(dòng)軸的過載斷裂[4]。

      其次,基于故障件尺寸鏈分析過程進(jìn)行設(shè)計(jì)復(fù)查,發(fā)現(xiàn)一體式傳動(dòng)軸設(shè)計(jì)方法存在即使各個(gè)零件尺寸均在公差范圍內(nèi)時(shí),依然無法完全保證補(bǔ)償量能包融傳動(dòng)軸與泵蓋安裝止口同軸度的情況。因此后續(xù)需要針對燃油泵傳動(dòng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)改進(jìn),以滿足各零件尺寸在極限位置時(shí)的偏斜情況。

      4 糾正措施和驗(yàn)證情況

      主要改進(jìn)如下:將原先的一體式傳動(dòng)軸拆分為兩段,前段與附件機(jī)匣內(nèi)花鍵相配合,后段與泵頭主動(dòng)齒輪、機(jī)械密封等模塊配合。前后兩段以內(nèi)外花鍵結(jié)構(gòu)連接提供驅(qū)動(dòng)扭矩。與原設(shè)計(jì)方案相比較,改進(jìn)版設(shè)計(jì)增加了前段浮動(dòng)傳動(dòng)軸套,使得機(jī)匣輸入軸在傳遞扭矩時(shí),增加一個(gè)徑向間隙補(bǔ)償量,可消除一定范圍內(nèi)的齒輪泵傳動(dòng)軸與泵調(diào)節(jié)器安裝止口出現(xiàn)的不同軸現(xiàn)象;嚴(yán)格控制燃油泵中尺寸鏈上各個(gè)零件尺寸公差(殼體、泵蓋、滑動(dòng)軸承、主從動(dòng)齒輪、傳動(dòng)軸),以達(dá)到可包容的傳動(dòng)軸不同軸度范圍。

      目前,經(jīng)過改進(jìn)的燃油泵已完成60h試驗(yàn)考核,功能性能正常。

      5 結(jié)論

      根據(jù)問題分析和排查,本次故障是由于泵調(diào)節(jié)器安裝止口,與傳動(dòng)軸之間不同軸度過大,齒輪泵傳動(dòng)軸與附件機(jī)匣內(nèi)花鍵出現(xiàn)不同軸現(xiàn)象,使傳動(dòng)軸連同主動(dòng)齒輪承受額外的彎矩,傳動(dòng)軸與主動(dòng)齒輪承受彎扭復(fù)合載荷,造成主、從動(dòng)齒輪的非正常嚙合。在嚴(yán)重偏載的交變載荷作用下,主動(dòng)齒輪出現(xiàn)磨損高溫工況,兩齒崩裂卡死在齒輪腔中,最終導(dǎo)致傳動(dòng)軸的過載斷裂。改進(jìn)設(shè)計(jì)后,燃油泵經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,工作正常,改進(jìn)措施有效。

      參考文獻(xiàn):

      [1]總編委會(huì).航空發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)手冊[M].航空工業(yè)出版社,2001.

      [2]賽義德. 可靠性工程[M]. 電子工業(yè)出版社, 2013.

      [3]孫建國.現(xiàn)代航空動(dòng)力裝置控制.北京:航空工業(yè)出版社,2001.

      [4]濮良貴,紀(jì)名剛.機(jī)械設(shè)計(jì)[M].高等教育出版社.2001.

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