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      臭氧接觸氧化-臭氧催化氧化深度處理含鹽污水試驗效果分析

      2020-08-12 10:44:36劉家節(jié)
      云南化工 2020年7期
      關(guān)鍵詞:含鹽產(chǎn)水試驗裝置

      陳 偉,劉家節(jié)

      (1.中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086;2.天津正達科技有限責(zé)任公司,天津 300152;3.中海油天津化工研究設(shè)計院有限公司,天津 紅橋 300131)

      根據(jù)《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB61570-2015),一般地區(qū)執(zhí)行污水 ρ(COD)≤60 mg/L,特別地區(qū)2017年7月1日后執(zhí)行污水ρ(COD)≤50 mg/L。因此,惠州石化污水處理場在2014年10月檢修時采用臭氧催化氧化-曝氣生物濾池(O3-BAF)組合工藝[1]新建污水深度處理裝置處理含鹽污水二級生化MBR膜出水,目標(biāo)是含鹽二級生化MBR膜出水經(jīng)O3-BAF工藝深度處理后達標(biāo)排放。經(jīng)過半年調(diào)試很難達到出水ρ(COD)≤50mg/L,并在2015年8月將深度處理流程改為“BAF-O3”,經(jīng)過后半年調(diào)試,仍很難達到改造目標(biāo)。故對MBR產(chǎn)水和新增深度處理出水作為原水,分別進行“臭氧接觸氧化+臭氧催化氧化”處理試驗,進一步驗證臭氧對惠州石化含鹽污水作用效果。

      1 臭氧試驗裝置基本情況

      1.1 臭氧試驗裝置工藝流程

      MBR膜產(chǎn)水進入臭氧催化氧化中試裝置中間水罐,由1#泵提升送入預(yù)曝氣器,在預(yù)曝氣器內(nèi)噴淋而下。臭氧自預(yù)曝氣器底部微孔曝氣盤涌出,與污水逆流接觸,污水與臭氧分子充分傳質(zhì)和反應(yīng)后進入催化罐,在催化劑(氧化鋁基)的作用下深度分解水中的有機物質(zhì)[2],出水進入溢流進入污水處理場區(qū)污水收集池。

      試驗裝置相關(guān)參數(shù)見表1。工藝流程為“MBR膜產(chǎn)水→中間水罐→1#預(yù)曝氣罐→2#預(yù)曝氣罐→臭氧催化氧化罐→出水”

      表1 臭氧試驗裝置設(shè)備相關(guān)參數(shù)

      1.2 臭氧試驗裝置運行情況

      1)第一階段。采用MBR膜產(chǎn)水作為原水進行試驗,控制停留時間為1.5h,臭氧投加濃度為50mg/L。

      2)第二階段。采用MBR膜產(chǎn)水作為原水進行試驗,控制停留時間為1.5h,臭氧投加濃度為75mg/L。

      3)第三階段。采用MBR膜產(chǎn)水作為原水進行試驗,控制停留時間為2h,臭氧投加濃度為75mg/L。

      4)第四階段。采用改造后深度處理出水作為原水進行試驗,控制停留時間為2h,臭氧投加濃度為75mg/L。

      2 臭氧試驗裝置運行效果分析

      第一階段。試驗裝置進水ρ(COD)為108.5mg/L,臭氧投加濃度為50.2mg/L,經(jīng)過臭氧接觸氧化后出水 ρ(COD)為90mg/L,接觸氧化 ρ(COD)去除率為17.1%;再進入催化氧化罐后,出水ρ(COD)為65mg/L,ρ(COD)總?cè)コ蕿?0.12%。

      第二階段。試驗裝置進水ρ(COD)為115.5mg/L,臭氧投加濃度為75.5mg/L,經(jīng)過臭氧接觸氧化后出水 ρ(COD)為92.7mg/L,接觸氧化 ρ(COD)去除率為19.77%;再進入催化氧化罐后,出水ρ(COD)為70.3mg/L,ρ(COD)總?cè)コ蕿?39.07%。在同樣停留時間下,提高臭氧投加量有利于臭氧試驗裝置臭氧接觸氧化ρ(COD)去除率的上升。根據(jù)前兩個階段ρ(COD)總?cè)コ士梢园l(fā)現(xiàn),停留時間為1.5 h,提高臭氧投加濃度對ρ(COD)總?cè)コ实娜コ龥]有影響,說明污水在臭氧催化氧化段停留時間不足。故對下一階段試驗進行調(diào)整,及延長試驗裝置處理的停留時間。

      第三階段。試驗裝置進水ρ(COD)為107.6mg/L,臭氧投加質(zhì)量濃度為71.4mg/L,經(jīng)過臭氧接觸氧化后出水 ρ(COD)為 73.2mg/L,接觸氧化ρ(COD)去除率為31.92%;再進入催化氧化罐后,出水 ρ(COD)為 53.7mg/L,ρ(COD)總?cè)コ蕿?0.06%。第三階段停留時間改為2h后,臭氧接觸氧化段ρ(COD)去除率明顯上升。說明延長停留時間后,有利于提高臭氧試驗裝置ρ(COD)去除率。

      第四階段。試驗裝置原水改用改造后深度處理出水,停留時間為 2h,進水 ρ(COD)為 53mg/L,臭氧投加質(zhì)量濃度為75.7mg/L,經(jīng)過臭氧接觸氧化后出水 ρ(COD)為39.7mg/L,接觸氧化 ρ(COD)去除率為25.84%;再進入催化氧化罐后,出水ρ(COD)為31.7mg/L,ρ(COD)總?cè)コ蕿?40.72%。第四階段原水改為水質(zhì)更好的深度處理出水后,在同樣停留時間下,第四階段臭氧濃度雖較第三階段高4.3mg/L,但各段 ρ(COD)去除率卻有所下降。其中,試驗裝置ρ(COD)總?cè)コ^第三階段降低9.34%,臭氧接觸氧化段 ρ(COD)去除率降低6.08%。

      3 結(jié)果與討論

      在停留時間為2h,臭氧投加質(zhì)量濃度>70mg/L情況下,含鹽MBR膜出水和深度處理出水經(jīng)過預(yù)曝氣罐后,臭氧氧化 ρ(COD)去除率可以達到25.84%~31.92%,再經(jīng)過臭氧催化氧化,ρ(COD)去除率可以提升到40.72%~50.06%。說明惠州石化含鹽污水在足夠量的臭氧濃度和停留時間下,仍可對有機物進行降解,ρ(COD)可以達到<50mg/L目標(biāo)。

      4 結(jié)論

      1)在停留時間為2h,臭氧投加質(zhì)量濃度>70mg/L條件下,含鹽MBR膜出水經(jīng)“臭氧接觸氧化+臭氧催化氧化”工藝處理后,ρ(COD)總?cè)コ士蛇_到50.06%。含鹽深度處理出水經(jīng)“臭氧接觸氧化+臭氧催化氧化”工藝處理后,ρ(COD)總?cè)コ士蛇_到40.72%。

      2)含鹽污水深度處理出水現(xiàn)很難達到<50mg/L目標(biāo),試驗證明適當(dāng)延長停留時間,適當(dāng)提高臭氧投加濃度有利于有機物的進一步降解,出水ρ(COD)可以降解達到 <50mg/L。

      3)由于本次試驗裝置現(xiàn)場工況限制,不能進一步提高臭氧投加濃度和延長停留時間,根據(jù)試驗數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計處理效果還有上升空間。

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