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      聚丙烯閃蒸釜置換操作DCS 自控系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

      2020-08-18 11:04:36張麗萍王維鐸
      化工自動(dòng)化及儀表 2020年4期
      關(guān)鍵詞:閃蒸真空泵自動(dòng)控制

      張麗萍 王維鐸

      (1.新疆克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子與電氣工程系;2.新疆天利高新石化股份有限公司聚丙烯廠)

      某聚丙烯廠生產(chǎn)聚丙烯粉料的裝置采用的是液相本體法工藝,間歇式生產(chǎn),具有工藝流程短、生產(chǎn)設(shè)備相對簡單、投資少、收益高的優(yōu)點(diǎn),在一些中小型聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)用較多。 但是間歇式生產(chǎn)是單釜操作,工作量和勞動(dòng)強(qiáng)度都非常大,人為因素多,給生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、功耗和安全都帶來一定的影響。 因此,基于DCS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了閃蒸釜置換操作的自動(dòng)控制。

      1 閃蒸工藝簡介

      在聚丙烯生產(chǎn)過程中,聚合釜反應(yīng)結(jié)束后聚丙烯形成固體顆粒,未聚合的液體丙烯單體吸附在固體顆粒中。 聚合產(chǎn)物進(jìn)入閃蒸操作,由于壓力和溫度的降低致使液體丙烯單體很快汽化,使單體與聚合物分離,單體回收后可繼續(xù)使用。 閃蒸過程就是其中的一個(gè)重要分離過程。 閃蒸置換操作的目的就是通過抽真空和氮?dú)庵脫Q將閃蒸釜內(nèi)的丙烯氣含量置換為小于0.8%,防止在包裝時(shí)由于閃蒸釜內(nèi)過高含量的丙烯氣與空氣形成爆炸性混合氣體,該氣體遇到靜電可能引起火災(zāi)爆炸。

      閃蒸釜工藝流程如圖1 所示。 在上一工段聚合釜出現(xiàn)“干鍋”后,聚丙烯粉料噴入閃蒸釜,準(zhǔn)備置換。 閃蒸置換大致分為抽真空置換和充氮?dú)庵脫Q兩個(gè)階段,其具體置換操作過程為:聚丙烯粉料噴入閃蒸釜后,首先打開閃蒸釜上的去氣柜閥,待閃蒸釜壓力為零時(shí)關(guān)閉去氣柜閥;現(xiàn)場手動(dòng)開啟真空泵,打開真空泵入口閥,打開閃蒸釜上的抽真空閥, 當(dāng)真空泵壓力為-0.06MPa 時(shí),延遲120s,關(guān)閉抽真空閥,打開閃蒸釜上的氮?dú)忾y,充壓至0.2MPa,關(guān)閉充氮?dú)忾y,打開就地放空閥泄壓,泄壓至0MPa 后,再打開抽真空閥,進(jìn)行抽真空操作。 此操作重復(fù)3 次,第3 次抽真空后,關(guān)閉真空泵, 并且在第3 次氮?dú)庑箟簽?MPa 后進(jìn)入氮?dú)庵脫Q階段。 人工充氮?dú)鈮毫?.2MPa,延遲120s,關(guān)氮?dú)忾y,開就地放空閥,泄壓為零;再關(guān)放空閥,開氮?dú)忾y充氮?dú)狻?此操作重復(fù)5 遍,置換操作完成。

      2 閃蒸釜實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的必要性分析

      閃蒸釜工藝整個(gè)工作過程中真空泵的啟停、所有閥門的操作, 都是操作工在現(xiàn)場手動(dòng)完成的,每一釜操作循環(huán)都需2~3h,每個(gè)操作工一天內(nèi)進(jìn)行泵的啟停、 閥的關(guān)閉操作就有四百次之多,工作量大且勞動(dòng)強(qiáng)度高。 同時(shí),人對氮?dú)獾牟僮鳠o法精確計(jì)算,會(huì)造成氮?dú)獾睦速M(fèi);而且操作過程中可能由于人為因素導(dǎo)致操作失誤進(jìn)而引發(fā)生產(chǎn)事故。 所以,對閃蒸釜的置換工作過程實(shí)現(xiàn)高效、精準(zhǔn)的自動(dòng)控制是很有必要的。

      3 閃蒸釜自動(dòng)控制方案討論

      圖1 閃蒸釜工藝流程示意圖

      常用的自動(dòng)控制主要有典型的控制器控制方案、PLC 控制方案和DCS 控制方案, 當(dāng)然還有大型工業(yè)控制中應(yīng)用的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(Fieldbus Control System,F(xiàn)CS)。

      典型的控制器控制方案是一種差值控制系統(tǒng),在工業(yè)中適用于對現(xiàn)場測控點(diǎn)的精準(zhǔn)控制。

      FCS 是一種集通信、管控為一體的系統(tǒng),實(shí)施成本太高,經(jīng)濟(jì)上不劃算。

      PLC 的實(shí)質(zhì)是專用于工業(yè)控制的計(jì)算機(jī),主要用于工業(yè)過程中的順序控制、 邏輯控制和開關(guān)量的控制,也可以實(shí)現(xiàn)模擬量控制,新型PLC 也兼有閉環(huán)控制功能。 從閃蒸釜工藝過程的分析可知,閃蒸釜置換操作是一種典型的順序控制過程。

      DCS 系統(tǒng)是在工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,控制管理要求不斷提高,過程參數(shù)日益增多,控制回路越加復(fù)雜的情況下應(yīng)運(yùn)而生的。 DCS 系統(tǒng)集計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和圖形顯示技術(shù)于一體,其基本思想是分散控制、集中操作、分級管理。 其中系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是DCS 的基礎(chǔ)和核心,它決定著整個(gè)DCS 系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、可靠性和擴(kuò)充性。 DCS 主要應(yīng)用于大中型工業(yè)控制中,特別像石油化工這種流程性控制領(lǐng)域,需要處理的對象是整個(gè)企業(yè)的全部生產(chǎn)活動(dòng),是一個(gè)復(fù)雜的綜合自動(dòng)化系統(tǒng), 利用DCS 可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化、實(shí)時(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、在線質(zhì)量控制、過程優(yōu)化,有些生產(chǎn)調(diào)度和生產(chǎn)管理工作也可在DCS 上實(shí)現(xiàn)。該聚丙烯廠閃蒸釜置換操作的順序控制即可在DCS 工程師站組態(tài)實(shí)現(xiàn)。

      從上面的分析可以看出,PLC 控制方案和DCS 控制方案都可以有效實(shí)現(xiàn)該裝置的控制要求, 從一次投入成本來看,PLC 控制方案更勝一籌。 但是該廠有4 套閃蒸釜,控制點(diǎn)比較多,采用一套PLC 控制,負(fù)載太大,不能保證安全、平穩(wěn)、高效運(yùn)行。 同時(shí)由于該廠原有的監(jiān)控操作、聚合反應(yīng)控制系統(tǒng)均已采用DCS 系統(tǒng),所以閃蒸釜控制系統(tǒng)采用DCS 控制會(huì)非常方便接入原監(jiān)控系統(tǒng),與廠級進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)、監(jiān)控實(shí)施也更方便。 更重要的是,采用DCS 系統(tǒng),在硬件、軟件、現(xiàn)場儀表以及人工投入方面都是較低的,只需在原DCS 上對閃蒸釜控制系統(tǒng)進(jìn)行組態(tài)和設(shè)置,把現(xiàn)場閃蒸釜上的放空閥、抽真空閥、去氣柜閥、氮?dú)忾y、噴料閥及放料閥等手動(dòng)截止閥換成氣動(dòng)閥,就可以實(shí)現(xiàn)整個(gè)控制要求了。 改造過程更簡單、可靠、高效而且投資較少。

      4 DCS 實(shí)施情況分析

      該廠采用的DCS 是JX-300XP 控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了粗丙烯的精制處理、 聚合釜的聚合反應(yīng)控制、閃蒸操作、成品包裝、膜回收系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)等現(xiàn)場信息的采集、 過程監(jiān)控及聯(lián)鎖控制等,保障了整個(gè)生產(chǎn)過程安全、可靠、平穩(wěn)運(yùn)行。

      4.1 現(xiàn)場設(shè)備的DCS 組態(tài)

      在整個(gè)閃蒸釜裝置的自動(dòng)化改造中,現(xiàn)場手動(dòng)截止閥的更換是一個(gè)關(guān)鍵的任務(wù),根據(jù)各處調(diào)節(jié)閥的操作介質(zhì)、環(huán)境以及工藝、自動(dòng)控制的需求,均選用國產(chǎn)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥Ⅲ型(流量特性均為等百分比),詳見表1。

      表1 調(diào)節(jié)閥儀表選型

      調(diào)節(jié)閥和真空泵的DCS 組態(tài)主要有硬件和軟件兩方面。 硬件組態(tài)主要完成現(xiàn)場控制站I/O模塊的配置,將所有調(diào)節(jié)閥和真空泵的儀表信號線引到現(xiàn)場控制站I/O 模塊上, 并確保I/O 模塊每個(gè)通道不重復(fù)使用。 軟件組態(tài)的原則是盡量不要對原組態(tài)系統(tǒng)做太大的改變, 主要完成I/O 測控點(diǎn)組態(tài)和控制邏輯組態(tài)。 I/O 測控點(diǎn)組態(tài)中現(xiàn)場I/O 模塊新增的每一通道對應(yīng)一個(gè)I/O 測控點(diǎn),圖形化組態(tài)界面中采用了表格形式,避免了對原監(jiān)控畫面的破壞;控制邏輯組態(tài)中需重新編寫用戶控制方案,并對控制算法重新編譯、下裝、調(diào)試,這是實(shí)現(xiàn)閃蒸釜自動(dòng)控制最核心的內(nèi)容。

      4.2 改造后的效益分析

      閃蒸釜采用DCS 系統(tǒng)控制后,操作過程更加規(guī)范合理,與手動(dòng)操作相比,安全性和平穩(wěn)性都得到提高;操作工的工作量明顯減少;在降低能耗方面也很明顯,特別是氮?dú)獾挠昧颗c以前相比節(jié)約了200m3/t 左右,市場一般氮?dú)饷苛⒎矫?.6元,即每噸可以節(jié)約120 元,按裝置年需求約6kt計(jì)算,一年的氮?dú)庥昧烤涂梢怨?jié)約72 萬元左右;再者,采用DCS 控制后,崗位的現(xiàn)場操作人員大量縮減,人工費(fèi)一年可以節(jié)約30 萬元左右。

      5 結(jié)束語

      某聚丙烯廠閃蒸釜的置換操作過程采用DCS 系統(tǒng)控制后,泵的啟停、閥門的操作以及整個(gè)置換過程都由DCS 自動(dòng)控制實(shí)現(xiàn),大幅降低了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度和工作量。 整個(gè)生產(chǎn)過程按照DCS 設(shè)置好的程序和算法運(yùn)行,提高了操作的平穩(wěn)性和可靠性,避免了人為因素造成的生產(chǎn)波動(dòng)和安全事故,減少了氮?dú)獾睦速M(fèi),節(jié)約了成本,提高了聚丙烯產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量, 經(jīng)濟(jì)效益顯著。目前國內(nèi)使用液相本體法工藝、間歇式生產(chǎn)的中小聚丙烯生產(chǎn)廠還有一定份額,本次改造的順利實(shí)施可為其他同類型工藝改造升級提供借鑒。

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