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      套損井裸眼井段取套換套施工過程中關(guān)鍵要素分析

      2020-08-27 12:58周兵楊明李波
      寫真地理 2020年17期

      周兵 楊明 李波

      摘 要: 套損井的逐年增加導(dǎo)致取套換套井也越來越多,如何高效的實現(xiàn)套損井的打撈修復(fù)成為油井盡快復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵,而在大修作業(yè)過程中取套換套無疑是一項非常關(guān)鍵的工序。然而由于套損井打撈過程中的諸多特殊性,尤其是裸眼井段的不穩(wěn)定性產(chǎn)生的許多不確定因素導(dǎo)致在裸眼井段取套換套施工過程中出現(xiàn)了諸多問題,影響了作業(yè)效率。這就需要結(jié)合實際施工情況,總結(jié)問題,分析原因,加工改進工具,尋找解決辦法?;诖?,本文結(jié)合某注水井大修施工實踐,就大修取套換套作業(yè)過程中的一些關(guān)鍵要素和注意事項進行了詳細闡述,從而為今后在相關(guān)裸眼井段的取套換套作業(yè)提供一定的經(jīng)驗參考。

      關(guān)鍵詞: 套損井;裸眼井段;取套換套

      【中圖分類號】TE358???? 【文獻標(biāo)識碼】A???? 【文章編號】1674-3733(2020)17-0058-01

      1 套損井概況

      A井進行新投投產(chǎn)作業(yè)時發(fā)現(xiàn)套管漏失,進行找漏作業(yè),壓力數(shù)據(jù)顯示套管漏失點在25.18-34.61m井段。另甲方根據(jù)測井資料判斷油層套管480m處可能有損壞。該井是口注水井,注水壓力需達到25MPa,因此,甲方?jīng)Q定對該井進行大修取套換套作業(yè),將500m以上套管全部取出更換。由于該井僅有兩層套管,即表層套管和油層套管,表層套管的下深為

      61.35m,即61.35m-500.00m井段的大修打撈、套銑在裸眼井段施工。

      2 施工實現(xiàn)過程

      2.1 切割

      首先下切割管柱(水力割刀)至井深498.28m(避開接箍)切割,下打撈管柱撈獲Φ139.7mm套管升高短節(jié)1只×0.19m+Φ139.7mm套管懸掛器1只×0.44m+Φ139.7mm油層套管2根×22.50m(第2根套管公扣有粘扣現(xiàn)象)+聯(lián)入×5.55m =28.68m,分析原因有:一施工隊伍在下油層套管時未對齊,造成造扣現(xiàn)象;二套管廠家在對套管進行車扣時未達到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。魚頂位置為28.68m,介于25.18-34.61m井段之間,此處就是該井新投時漏失點。

      2.2 準(zhǔn)備工作

      下打撈管柱在0-600kN范圍內(nèi) 活動解卡無效,進行倒扣作業(yè),僅能撈獲一根套管。進行套管回接,再次下水力割刀至井深197.42m(避開接箍)切割。切割后下DLM-T140倒扣撈矛打撈,活動解卡無效,未能將197.42m以上的套管一次性拔出。分析為裸眼井段的井徑不規(guī)則造成油層套管與裸眼井壁多處粘連,形成粘力太大導(dǎo)致活動解卡無效,無法一次性打撈出管柱。

      根據(jù)前期施工工況,對本井進行以下兩個保障措施:

      (1) 防止打撈過程中由于粘力作用導(dǎo)致扭矩過大,致使鉆具漲扣或造成井下二次事故,組織套銑工況所需配套工具,在打撈落魚前進行套銑,為下一步打撈提供良好的井下施工環(huán)境。

      (2)防止裸眼井段井壁的坍塌和縮徑造成施工工況復(fù)雜,據(jù)鉆井完井報告所提供的鉆井泥漿性能,施工中配備相應(yīng)性能的泥漿及維護泥漿性能所需的各種配套設(shè)施和泥漿材料,讓泥漿在裸眼井段井壁形成穩(wěn)定的泥餅,維持井徑的規(guī)則性,并且泥漿密度大,增加環(huán)空液柱壓力,防止井壁的坍塌。

      2.3 打撈

      在井深246.27m打撈套管時下DLM-T140倒扣撈矛打撈5趟均未撈獲,油層套管外徑為Φ139.7mm,鉆井使用Φ215.9mm鉆頭,即使不考慮離心運動的擴眼效果,假使油層套管緊靠井壁一端,則另一邊井壁有76.2mm的間隙,內(nèi)撈工具DLM-T140倒扣撈矛不易進入魚腔打撈。因此,下外徑為Φ194mm的外撈工具母錐(打撈范圍為120-150mm)進行打撈。

      2.4 套銑

      打撈至井深為309.27m,魚頂為套管本體,下Φ195mm套銑管柱2次套銑鉆頭均無法順利進行套銑,第2次套銑進尺為3cm。下Φ195mm鉛印印證魚頂形狀,根據(jù)印痕判斷落魚緊靠井壁,并且魚頂在套銑時被破壞成不規(guī)則形狀。普通的套銑鉆頭無法滿足套銑要求,因此根據(jù)落魚形狀加工加長式馬蹄形套銑鉆頭。加長引入行程,成功將落魚引入套銑筒內(nèi)進行套銑。

      2.5 擴眼、套銑

      (1)下套管補接管串(管柱組合:Φ195mm導(dǎo)向鉆頭×0.65m+Φ195mm套銑筒1根×9.25m +Φ210mm套管鉛封補接器×0.575m+Φ139.7mm套管26根×281.92m+補心差×1.49m=299.44m)至井深299.44m遇阻,無法繼續(xù)下至補接位置498.44m。分析原因:裸眼井段施工過久,泥漿性能不好造成裸眼井段井徑不規(guī)則,無法通過Φ210mm×1.30m的鉛封補接器,起出井內(nèi)套管補接管串,下Φ215.9m m三牙輪鉆頭擴眼一趟及Φ195mm套銑鉆頭套銑一趟。

      (2) 下Φ215.9mm×0.25m三牙輪鉆頭擴眼至井深498.44mm,中途無任何遇阻現(xiàn)象,繼續(xù)下Φ195mm套銑鉆頭套銑也無任何阻卡現(xiàn)象,未起到擴眼效果。分析原因:Φ215.9mm×0.25m三牙輪鉆頭太短,鉛封補接器長度為1.30m,較之長了1.05m;而Φ195mm套銑管柱外徑較鉛封補接器小15mm,無法達到擴眼效果。

      (3)根據(jù)鉛封補接器的外徑(210mm)及長度(1.30 m)加工一個既能起到擴眼效果又可進行套銑的工具。在Φ195mm套銑筒外壁按照螺旋原理焊接厚度為12mm的液壓鉗鉗牙,使之外徑達到Φ219mm(195mm+12mm+12mm=219mm),且焊接部分長度達1.30m;底部加工為加長式套銑鉆頭,有利于魚頂在進入套銑筒內(nèi)時保護魚頂不被破壞。

      2.6 套管補接

      擴眼套銑后,順利將套管補接管串下至補接位置498.44m。

      3 施工過程中所遇的難題及注意事項

      (1)裸眼井段存在諸多不確定因素,施工過程中遇到突發(fā)性較多,易造成井下施工困難,應(yīng)時刻分析當(dāng)前井下情況,制定出相對應(yīng)的施工措施。

      (2)本井的油層套管外徑Φ139.7mm,鉆井鉆頭外徑為Φ215.9mm,取套換套需要使用的鉆具、變扣、方鉆桿及打撈工具等工具要求較高,大直徑的工具不齊全,需要針對當(dāng)時工況臨時加工工具。

      (3)本井表層套管下入深度為61.35m,油層套管水泥返高為525.00m,在61.35-525.00m井段為裸眼井段,對泥漿性能要求高,且地層巖石的侵蝕和腐蝕容易使得泥漿性能降低,需準(zhǔn)備充足泥漿材料,防止泥漿性能的降低而導(dǎo)致井徑不規(guī)則和縮徑,因此需要監(jiān)測泥漿的性能,保證泥漿性能良好,為井下施工提供一個穩(wěn)定環(huán)境。

      (4) 裸眼井段液性為泥漿,泥漿具有一定的粘度,在性能下降或循環(huán)不徹底時易形成泥餅?zāi)啾冢瑢κ┕す苤斐梢欢ǖ淖枇?。因此需要配備完善的泥漿循環(huán)系統(tǒng),確保施工效率。

      參考文獻

      [1] 張國宏.井下作業(yè)施工手冊[M].北京.石油工業(yè)出版社,2006.

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