姚 波,董 雷,夏小均
(1.重慶車(chē)輛檢測(cè)研究院有限公司 國(guó)家客車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心,重慶 401122;2.汽車(chē)主動(dòng)安全測(cè)試技術(shù)重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 401122)
前撞預(yù)警系統(tǒng)(FCWS)可以分為前裝和后裝,前裝系統(tǒng)安裝一致性較高且經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格檢測(cè);后裝系統(tǒng)更多依據(jù)用戶(hù)需求進(jìn)行安裝,往往性能穩(wěn)定性較差,系統(tǒng)報(bào)警距離檢測(cè)精度不高[1]。本文通過(guò)大量對(duì)比試驗(yàn),研究了某型后裝FCWS的雷達(dá)安裝位置[2]、非線(xiàn)性誤差修正[3-4]、TTC(Time To Collision)閾值設(shè)定[5-6]等對(duì)FCWS性能的影響,以達(dá)到提高后裝FCWS性能的目的,為后裝FCWS的安裝調(diào)試提供參考。
由于雷達(dá)安裝位置、非線(xiàn)性誤差修正、TTC閾值設(shè)定等均是影響FCWS性能的關(guān)鍵因素[7],因此制定以下7種樣品狀態(tài)作為試驗(yàn)工況,每次試驗(yàn)采取單一變量原則進(jìn)行。
1) 工況Ⅰ(原始狀態(tài)):雷達(dá)安裝高度為960 mm,系統(tǒng)設(shè)定的TTC報(bào)警閾值為3 s,未對(duì)FCWS雷達(dá)非線(xiàn)性誤差進(jìn)行修正,編號(hào)1。
2) 工況Ⅱ:雷達(dá)安裝高度從960 mm開(kāi)始每次提高10 mm,提高4次,分別對(duì)應(yīng)編號(hào)1~4。
3) 工況Ⅲ:雷達(dá)安裝高度從960 mm開(kāi)始每次降低10 mm,降低4次,分別對(duì)應(yīng)編號(hào)1~4。
4) 工況Ⅳ:設(shè)定的TTC報(bào)警閾值從3 s開(kāi)始每次增加0.5 s,增加8次,分別對(duì)應(yīng)編號(hào)1~8。
5) 工況Ⅴ:設(shè)定的TTC報(bào)警閾值從3 s開(kāi)始每次減小0.5 s,減小4次,分別對(duì)應(yīng)編號(hào)1~4。
6) 工況Ⅵ:將自車(chē)車(chē)頭緊貼目標(biāo)車(chē)車(chē)尾,自車(chē)每次倒退一定距離,對(duì)雷達(dá)報(bào)警距離進(jìn)行一次標(biāo)定,直至達(dá)到雷達(dá)最大有效識(shí)別距離范圍為止,供應(yīng)商通過(guò)標(biāo)定數(shù)據(jù)對(duì)雷達(dá)的非線(xiàn)性誤差進(jìn)行修正,編號(hào)1。
7) 工況Ⅶ:雷達(dá)安裝在上述試驗(yàn)過(guò)程中的最佳高度位置,TTC設(shè)定為上述試驗(yàn)過(guò)程中的最佳閾值,并參照6)中方法對(duì)FCWS雷達(dá)的非線(xiàn)性誤差進(jìn)行修正,編號(hào)1。
以上每種工況編號(hào)的試驗(yàn)均進(jìn)行7次,其中FCWS的雷達(dá)調(diào)頻方式為調(diào)頻連續(xù)波(FMCW),雷達(dá)工作頻段為77 GHz。
報(bào)警距離誤差測(cè)試需在車(chē)輛行駛中進(jìn)行。自車(chē)以V=(20±2) m/s的速度從目標(biāo)車(chē)后方100 m處行駛,目標(biāo)車(chē)在自車(chē)的檢測(cè)區(qū)域內(nèi)。在自車(chē)靠近目標(biāo)車(chē)過(guò)程中,F(xiàn)CWS會(huì)觸發(fā)報(bào)警,假設(shè)此時(shí)FCWS的雷達(dá)報(bào)警距離為d1,使用陀螺儀實(shí)際測(cè)得的目標(biāo)距離為d2,如圖1所示,則報(bào)警距離誤差δ公式為式(1)[8]。
圖1 報(bào)警距離誤差測(cè)試方法示意圖
δ=|d1-d2|/d2×100%
(1)
參照J(rèn)T/T 883—2014[9]對(duì)1.1中的各工況進(jìn)行試驗(yàn),部分試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 FCWS的雷達(dá)報(bào)警距離d1/陀螺儀實(shí)測(cè)距離d2 m
根據(jù)表1中的d1、d2結(jié)果以及式(1),計(jì)算得到對(duì)應(yīng)的報(bào)警距離誤差如圖2、圖3和圖4所示。
圖2 工況I、Ⅱ和Ⅲ的報(bào)警距離誤差
圖3 工況Ⅰ、IV和V的報(bào)警距離誤差
圖4 工況Ⅰ、Ⅵ、Ⅶ報(bào)警距離誤差
由圖2可知,在工況Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中,隨著雷達(dá)安裝高度h的增加,雷達(dá)報(bào)警距離誤差呈現(xiàn)先減小后增大趨勢(shì),雷達(dá)安裝高度為980 mm時(shí),F(xiàn)CWS的報(bào)警距離誤差較小(工況誤差均值為0.86%)。即表1中工況Ⅶ的雷達(dá)安裝高度為980 mm。
由圖3可知,在工況Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ中,隨著FCWS設(shè)定的TTC閾值t的增加,雷達(dá)報(bào)警距離誤差呈現(xiàn)先減小后增大趨勢(shì),TTC閾值設(shè)置為3~6 s左右時(shí),F(xiàn)CWS報(bào)警距離誤差較小。當(dāng)TTC閾值設(shè)置為5 s時(shí),F(xiàn)CWS的報(bào)警距離誤差較小(工況誤差均值為11.6%)。即表1中工況Ⅶ的FCWS設(shè)定的TTC閾值為5 s。
為考察雷達(dá)的非線(xiàn)性誤差對(duì)FCWS報(bào)警距離誤差的影響,對(duì)工況Ⅰ、Ⅵ、Ⅶ這3種工況的7次試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,其報(bào)警距離誤差如圖4所示,這3種工況的標(biāo)準(zhǔn)差為0.038 4、0.010 8、0.011 0。
結(jié)合兩者可知,對(duì)雷達(dá)的非線(xiàn)性誤差進(jìn)行修正可以減小FCWS系統(tǒng)的報(bào)警距離誤差;通過(guò)同時(shí)將雷達(dá)安裝高度調(diào)整到合適位置、對(duì)系統(tǒng)TTC閾值進(jìn)行合理設(shè)置和對(duì)雷達(dá)的非線(xiàn)性誤差進(jìn)行修正可以更好地提升FCWS的性能。
文章研究了FCWS雷達(dá)安裝位置、TTC閾值設(shè)定、非線(xiàn)性誤差修正等因素對(duì)于該型FCWS報(bào)警距離誤差的影響,提出系統(tǒng)的報(bào)警距離誤差優(yōu)化方案。下一步研究可以考慮將圖像與FMCW雷達(dá)進(jìn)行信息融合[10-11],探究對(duì)于FCWS報(bào)警距離檢測(cè)誤差的影響因素。