余維軍 陳勝華 鄧柳俊 伊天隼 周永范
摘 要:對(duì)某車型生產(chǎn)過程都存在雨刮器行程偏差模式進(jìn)行原因分析及問題改進(jìn)。通過問題剖析,找到主要影響因素,并制定相應(yīng)的對(duì)策措施,推動(dòng)措施實(shí)施,有效地解決因雨刮器行程偏差導(dǎo)致的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題產(chǎn)生,為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問題解決及新產(chǎn)品開發(fā)提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:前雨刮;失效;解決方案
1 引言
汽車都安裝有電動(dòng)玻璃刮水器,其對(duì)車輛行駛安全起著至關(guān)重要的作用,一般刮水器采用直流永磁電動(dòng)機(jī),雨刮器電動(dòng)機(jī)與蝸桿機(jī)械部分做成一體,蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu)的作用是減速增扭,其輸出軸帶動(dòng)四連桿機(jī)構(gòu),通過四連機(jī)構(gòu)把連續(xù)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)改變?yōu)樽笥覕[動(dòng)的運(yùn)動(dòng),最后由轉(zhuǎn)軸帶動(dòng)雨刮片在往復(fù)運(yùn)動(dòng),清除玻璃上的雨水、灰塵等。
某車型前雨刮采用的是雙臂式系統(tǒng),連桿與電機(jī)分別固定在車身前隔板上,要求各零件生產(chǎn)精度比較高,各零部件固定到車身后,受各零件尺寸以及車身安裝點(diǎn)的影響,刮刷的行程往往不易控制,經(jīng)常出現(xiàn)雨刮行程偏差,刮刷上邊打到前檔風(fēng)框,運(yùn)動(dòng)到下邊與膠條干涉,產(chǎn)生抖動(dòng)、異響、刮水不干凈;或者行程小,盲區(qū)大,影響駕駛員視野等問題;在總裝車間反復(fù)批量發(fā)生,多年來未找到有效的解決辦法,影響了車間的生產(chǎn)效率以及糾錯(cuò)浪費(fèi)。偏差車返修不僅周期長、返修強(qiáng)度高且行程不好控制;返修不當(dāng)還會(huì)改變雨刮刷的攻擊角,及連桿變形等,售后極易導(dǎo)致刮水不干凈或前雨刮打抖現(xiàn)象。
某車型在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)前雨刮器在高速檔位,升程刮刷碰到前擋框玻璃膠條,降程碰到上安裝板;嚴(yán)重的車輛刮刷打到車身前擋風(fēng)框(圖1、2所示),或者行程小,盲區(qū)大,影響駕駛員視野等問題,據(jù)返修數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),偏差率達(dá)8.0%以上。
2 問題原因分析及研究
問題解決團(tuán)隊(duì)對(duì)偏差表現(xiàn)模式進(jìn)行分類及統(tǒng)計(jì)與比例分析,發(fā)現(xiàn)主要癥結(jié)所占比例達(dá)到90%以上(如表1),得出問題的主要癥結(jié)為:系統(tǒng)偏差積累。
針對(duì)問題的主要癥結(jié),問題解決團(tuán)隊(duì)開展頭腦風(fēng)暴及數(shù)模查詢,圖紙核對(duì)等相關(guān)手段,對(duì)偏差車及模式進(jìn)行分析,得出11個(gè)有可能存在的影響因素
1、車身電機(jī)安裝點(diǎn)Y向偏差
2、雨刮電機(jī)曲柄半徑偏差
3、連桿主擺臂半徑偏差
4、連桿副擺臂輸入軸半徑偏差
5、連桿副擺臂輸出軸半徑偏差
6、連桿1長度偏差
7、連桿2長度偏差
8、右輸出軸安裝點(diǎn)Y向偏差
9、機(jī)構(gòu)急回特性的極位夾角θ偏差
10、刮臂壓力影響
11、雨刮電機(jī)的轉(zhuǎn)速影響
(圖3、4所示)
得出可疑因素后,問題解決團(tuán)隊(duì)分工合作,利用數(shù)模模擬分析、三坐標(biāo)測(cè)量室、數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)等相關(guān)手段,對(duì)11個(gè)可能影響因素進(jìn)行逐個(gè)確認(rèn),最終經(jīng)過匯總討論分析,得出影響主要癥結(jié)問題的4個(gè)主要影響因素(如表2、3、4、5所示)。
1、雨刮電機(jī)曲柄半徑偏差(表2)
2、連桿主擺臂半徑偏差(表3)
3、連桿副擺臂輸出軸半徑偏差(表4)
4、雨刮電機(jī)的轉(zhuǎn)速
此車型采用直流永磁電機(jī),非電子電機(jī);空載轉(zhuǎn)速:高速65±8r/min低速45±5r/min;
電機(jī)線圈匝數(shù)越少最終轉(zhuǎn)速越快,反之則越慢,轉(zhuǎn)速高,則刮刷擺動(dòng)的速度也加快,由于慣性大,刮刷行程也會(huì)增大;雨刮電機(jī)的轉(zhuǎn)速受電機(jī)線圈繞組匝數(shù)影響,在空載狀態(tài)下將雨刮臂豎起,用秒表測(cè)量刮臂1分鐘來回?cái)[動(dòng)的次數(shù),等于電機(jī)的轉(zhuǎn)速。經(jīng)測(cè)試,雨刮在高速檔時(shí)較低速檔時(shí)刮刷最大行程相差20-25mm。
3 問題對(duì)策制定及實(shí)施
1、制定對(duì)策(如表5所示)
2、對(duì)策實(shí)施:
A、根據(jù)三坐標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)電機(jī)曲柄球銷孔位置微調(diào)0.2mm,并制作生產(chǎn)線專用簡易檢具,利用止、通端判識(shí)零件合格;100%對(duì)電機(jī)曲柄測(cè)量(圖5所示)
B、對(duì)主擺臂輸出軸鉚接工裝調(diào)整,提高輸出軸垂直度;并制作生產(chǎn)線主擺臂簡易檢具,利用止、通端判識(shí)零件合格;100%對(duì)測(cè)量(圖6所示)
C、對(duì)副擺臂輸出軸工裝進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,提高輸出軸與擺臂的垂直度,并制副擺臂輸出端簡易檢具,100%對(duì)輸出軸檢測(cè)(圖7、8所示)
D、通過增加電機(jī)線圈匝數(shù),降低高速檔時(shí)的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而減少高速檔時(shí)刮刷行程,通過多組試驗(yàn),最終確定合理的電機(jī)線圈匝數(shù)。(如表6所示)
4 效果檢查及跟蹤
1、在各項(xiàng)措施實(shí)施后,針對(duì)主要癥結(jié)產(chǎn)生的問題進(jìn)行調(diào)查及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),(如表7所示)
5 結(jié)語
本文介紹了某車型雨刮器在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)行程大,刮到前擋風(fēng)玻璃膠邊的偏差模式,通過對(duì)偏差模式及數(shù)據(jù)以及雨刮器運(yùn)動(dòng)與模擬分析,找出了影響雨刮行程的主要影響因素,針對(duì)主要原因制定了有針對(duì)性的解決措施并推進(jìn)實(shí)施,成功解決問題的主要癥結(jié),為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問題解決提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn),與今后在新車型開發(fā)時(shí)提供尺寸的輸入;并對(duì)供應(yīng)商零部件質(zhì)量控制指引了方向;保證了行程的合理性。避免雨刮行程偏差,刮刷打到上下邊框,所產(chǎn)生抖動(dòng)、異響、刮水不干凈、以及影響了雨刮片壽命的系列問題。
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