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      PACT工藝強(qiáng)化處理煤化工廢水小試

      2020-09-09 00:39:16王慧斌
      山西化工 2020年4期
      關(guān)鍵詞:煤化工活性炭氨氮

      王慧斌

      (山西省長治市環(huán)境信息中心,山西 長治 046000)

      煤化工廢水是一種難降解有機(jī)化合物含量較高的典型工業(yè)廢水[1]。據(jù)相關(guān)研究表明,生化處理是現(xiàn)代煤化工廢水處理最簡單、有效的方法,且活性炭具有高度發(fā)達(dá)的微孔結(jié)構(gòu)和極大的比表面積,在工業(yè)廢水處理中起著非常重要的作用[2-3]。為此,本文通過在AO系統(tǒng)中投加活性炭形成PACT系統(tǒng),并進(jìn)行序批式試驗,以探究其對煤化工這一典型廢水中污染物的脫除效果。

      1 試驗材料與儀器

      1.1 試驗材料

      1) 模擬廢水。通過人工配制模擬廢水,粗酚作為主要碳源,以氯化銨提供氨氮,以碳酸氫鈉調(diào)節(jié)進(jìn)水pH等。模擬廢水水質(zhì)如表1所示。

      表1 模擬廢水水質(zhì)(pH為7.5~7.8)

      2) 試驗藥品。本試驗主要試驗藥品有混合物粗酚,以及分析純氯化銨、濃硫酸、磷酸、硫酸銀、重鉻酸鉀、亞硝酸鈉、高錳酸鉀、硫酸汞、納氏試劑、酒石酸鉀鈉、草酸鈉、氨水、冰乙酸、無水乙醇、氨基磺酸銨、N-(1-萘基)-乙二胺鹽酸鹽、麝香草酚、福林酚、對苯二酚、碳酸氫鈉、無水碳酸鈉、硝酸鈉、硝酸鉀、對氨基苯磺酰胺等。

      3) 炭吸附劑。所用木質(zhì)活性炭為美國卡爾岡炭素公司生產(chǎn),其比表面積791.54 m2/g,孔容為0.52 cm3/g。

      4) 接種污泥。取自某氣化廠污水處理系統(tǒng)二沉池,使用前進(jìn)行漂洗和曝氣。

      1.2 試驗儀器

      試驗過程中主要用的試驗儀器有COD快速測定儀(5B-1)、顯微鏡(PH100系列)、紫外-可見光分光光度計(T6型)、電子分析天平(JA1203)、蠕動泵(YZ1515x)、電熱恒溫干燥箱(202-OA型)、氣浴恒溫?fù)u床(CHA-S型)、箱式馬弗爐(SGM.M31/14)、便攜式水質(zhì)分析儀(HQd-6)、精密增力電動攪拌器(JJ-1)、紫外-可見光分光光度計[UV-2550(雙光束)]、傅里葉紅外光譜儀(SPECTRUM ONE B)、比表面分析儀(ASAP2020)等。

      2 試驗方法

      2.1 試驗設(shè)計

      本試驗主要探究PACT工藝對煤化工尾水的處理效能,主要試驗步驟為:

      1) AO反應(yīng)器的啟動。試驗采用有機(jī)玻璃加工制成的圓柱形AO反應(yīng)器,AO反應(yīng)器出水接入沉淀池。反應(yīng)器啟動之前需要對污泥進(jìn)行馴化,主要有低負(fù)荷期、提高負(fù)荷期及穩(wěn)定期三個階段。AO反應(yīng)器裝置示意圖如第200頁圖1所示。

      其中,進(jìn)水采用污泥馴化穩(wěn)定期的水質(zhì)進(jìn)行配制,然后向反應(yīng)器中投加馴化后的活性污泥,并調(diào)節(jié)蠕動泵廢水流量,通過攪拌器對A池進(jìn)行機(jī)械攪拌,通過曝氣對O池進(jìn)行攪拌,同時,沉淀池沉淀的污泥通過蠕動泵回流至A池。

      圖1 AO反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖

      2) PACT工藝處理煤化工廢水試驗。PACT工藝啟動前期先進(jìn)行AO反應(yīng)器的啟動,約1 d~10 d,同時將粉末活性炭與去離子水配制成懸濁液,并撇掉灰分備用。待AO反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行一段時間后,分別于第1 d和第23 d向反應(yīng)器中一次性投加7.5 g、10 g活性炭。每次投加之后,待出水穩(wěn)定一段時間,再進(jìn)行下一步的投加。

      2.2 檢測方法

      本研究過程中需要分析COD、酚類物質(zhì)、氨氮、總氮、MLSS等,具體水質(zhì)分析項目和方法如表2所示。

      表2 水質(zhì)分析項目和方法

      3 試驗結(jié)果

      3.1 木質(zhì)活性炭投加量的確定

      以木質(zhì)活性炭(比表面積791.54 m2/g,孔容為0.52 cm3/g)作為PACT工藝的投加劑,AO反應(yīng)器啟動后,投加活性炭形成PACT系統(tǒng),研究向污泥中投加不同濃度的活性炭(0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 g/L)對污泥系統(tǒng)的影響。COD平均去除率與PAC質(zhì)量濃度的關(guān)系如圖2所示。

      圖2 COD平均去除率與PAC質(zhì)量濃度的關(guān)系

      由圖2可以看出,隨著PAC質(zhì)量濃度的增加,COD去除率也在逐漸提高。具體的,當(dāng)PAC質(zhì)量濃度于0 g/L~1.5 g/L之間時,隨著PAC質(zhì)量濃度的增加,COD去除率升高較快;當(dāng)PAC質(zhì)量濃度于1.5 g/L~3.0 g/L之間時,隨著PAC質(zhì)量濃度的增加,COD去除率升高較慢甚至基本無變化。同時,根據(jù)不同濃度的活性炭投加下,出水COD隨周期變化試驗(投加濃度越高,出水濃度越低,活性炭發(fā)揮的周期越長,但隨著測試周期的延長,活性炭吸附能力逐漸減弱)、活性炭吸附量隨試驗周期變化試驗(活性炭濃度越低,其發(fā)揮的效能越高,但吸附后飽和得越快)及PAC質(zhì)量濃度與吸附量關(guān)系試驗(活性炭的實際吸附能力大于理論值,微生物可以將活性炭吸附的有機(jī)物降解,促使活性炭恢復(fù)吸附能力)可知,廢水活性炭投加量需達(dá)到1.5 g/L以上,才能在“吸附-降解-生物再生-再吸附”的共同作用下,保證5個周期內(nèi)出水COD皆在50 mg/L以下??紤]到投加活性炭的經(jīng)濟(jì)成本,結(jié)合COD平均去除率與PAC質(zhì)量濃度的關(guān)系,因此選擇1.5 g/L為最佳投量。

      3.2 PACT工藝對有機(jī)物的去除效果

      在啟動階段,投加活性炭后大大降低了COD,但由于活性炭的吸附能力是有限的,隨著時間的推移,可能由于活性炭的吸附飽和等因素,出水的濃度會呈現(xiàn)驟然降低之后逐漸升高的現(xiàn)象。因此,在啟動完成后的穩(wěn)定階段,為了保證工藝處理效果,需分別于第1天、第23天投加7.5 g(1.5 g/L)和10.0 g(2.0 g/L)活性炭,以考察PACT工藝對煤化工廢水有機(jī)物及氮類物質(zhì)的去除效果。

      1) 對有機(jī)物的去除效果。COD和Tph(總酚)濃度和去除率隨時間變化曲線如圖3所示。

      圖3 COD和Tph濃度及去除率隨時間變化曲線

      由圖3可知,在投加了7.5 g活性炭的第一階段(第1天~第22天),對于COD的降解去除,在第0天~第5天內(nèi),COD去除率由于活性炭的吸附作用而迅速提高;在前6 d~13 d內(nèi),COD去除率由于活性炭逐漸飽和而有所降低;運(yùn)行到第14天時,由于活性炭與微生物已形成良好的耦合關(guān)系,COD去除率又呈現(xiàn)上升趨勢。對于Tph(總酚)的降解去除,其去除率呈先迅速提高后逐漸降低并穩(wěn)定的趨勢。

      在投加了10.0 g活性炭第二階段(第23天~第46天),對于COD的降解去除,由于此時的系統(tǒng)比較穩(wěn)定,COD去除率波動不大,平均去除率90.55%。對于Tph(總酚)的降解去除,與第一階段類似,仍然存在去除率呈先迅速提高后逐漸降低并穩(wěn)定的趨勢,第46天,去除率96.24%。

      總之,在反應(yīng)器運(yùn)行的第1天~第13天,有機(jī)物去除率的提高主要是活性炭的吸附作用引起的,之后因吸附飽和等原因?qū)е禄钚蕴课侥芰χ饾u下降,但是由于在體系中存在“吸附-降解-再生-再吸附”的過程,最終有機(jī)物的降解效果又有所提高,且當(dāng)體系中的活性炭吸附與微生物再生過程達(dá)到平衡之后,降解效果基本穩(wěn)定。

      2) 對氮類物質(zhì)的去除效果。氨氮和TN濃度及去除率隨時間變化曲線如圖4所示。

      圖4 氨氮和TN質(zhì)量濃度及去除率隨時間變化曲線

      由圖4可知,對于主要依靠硝化細(xì)菌的硝化作用的氨氮的降解去除,在投加了7.5 g活性炭的第一階段(第1田~第22天)以及在投加了10.0 g活性炭第二階段(第23天~第46天),隨著時間的推移,氨氮平均去除率皆逐漸緩慢升高。主要原因可能是活性炭吸附了進(jìn)水中對硝化細(xì)菌有抑制作用的酚類等[4],在一定程度上提高了硝化細(xì)菌的活性,使得硝化作用增強(qiáng),氨氮的去除率提高,從而導(dǎo)致出水的氨氮濃度一直維持在較低水平。

      對于主要依靠反硝化細(xì)菌的反硝化作用的總氮的降解去除,在第1天和第23天剛投加活性炭后,TN的去除率有明顯的降低。可能是由于剛投加活性炭時吸附有機(jī)物量較大,反硝化細(xì)菌可用碳源減少,在很大程度上降低了其活性,導(dǎo)致總氮去除率降低。但是隨著運(yùn)行時間的增長,活性炭逐漸失效,反硝化受到抑制的作用逐漸減弱,且之前吸附的部分難降解有機(jī)物被降解為小分子有機(jī)物,還可以在一定程度上為反硝化細(xì)菌生長提供碳源,脫氮效果又有所提高。最終總氮出水質(zhì)量濃度56.98 mg/L~64.09 mg/L,去除率57.95%~63.01%。

      4 結(jié)論

      通過在AO系統(tǒng)中投加活性炭形成PACT系統(tǒng),并進(jìn)行序批式試驗,得出如下結(jié)論:

      1) 通過木質(zhì)活性炭投加量的確定試驗,結(jié)合投加活性炭的經(jīng)濟(jì)成本,確定PAC在PACT工藝中的最佳投加量為1.5 g/L。

      2) 投加活性炭可以明顯提高對有機(jī)物的去除效果,且主要由于體系中的“吸附-降解-再生-再吸附”過程,使COD的去除率由77.02%提高到87.05%,總酚去除率由93.80%提高到96.56%。

      3) 投加活性炭增強(qiáng)了氨氮的硝化效果,使氨氮去除率由55.42%提高到97.45%,但投加初始階段會導(dǎo)致微生物可利用的碳源不足,故對總氮的去除率僅由53.15%提高到62.37%。

      綜合看來,投加PAC增強(qiáng)了系統(tǒng)對煤化工廢水中COD、氨氮等的去除效果。

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