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      燃煤鍋爐煙氣氨法脫硫裝置技術優(yōu)化

      2020-09-10 07:22:44羅俊國何建偉
      中國化工貿(mào)易·上旬刊 2020年6期
      關鍵詞:燃煤鍋爐技術優(yōu)化脫硫

      羅俊國 何建偉

      摘 要:四川天華股份有限公司供熱項目于2010年12月建成投產(chǎn),包括2×220t/h+75t/h三套循環(huán)流化床鍋爐裝置、三套電袋復合除塵裝置、兩套鍋爐煙氣氨法脫硫裝置。鍋爐煙氣氨法脫硫裝置采用江南環(huán)保塔內(nèi)飽和結(jié)晶氨肥法工藝,用15%左右的氨水吸收鍋爐煙氣中的二氧化硫生產(chǎn)硫酸銨料液,并利用原煙氣熱量實現(xiàn)料液的濃縮提濃;硫酸銨漿液送入硫銨處理系統(tǒng)處理生產(chǎn)硫酸銨;脫硫后的凈煙氣由塔頂直接排放。

      關鍵詞:燃煤鍋爐;煙氣氨法;脫硫;技術優(yōu)化

      氨法脫硫技術以水溶液中的NH3和SO2反應為基礎,在脫硫塔的吸收段氨水將鍋爐煙氣中的SO2吸收,得到脫硫中間產(chǎn)品亞硫酸銨或亞硫酸氫銨的水溶液;在脫硫塔的氧化段,鼓入壓縮空氣進行亞硫銨的氧化反應,將亞硫銨直接氧化成硫銨溶液。

      1 脫硫塔入口煙道系統(tǒng)研究創(chuàng)新

      1.1 脫硫塔入口煙氣擋板門密封技術研究改造

      經(jīng)研究后將脫硫塔入口煙氣擋板門改為電動插板閥,在閥板與閥座密封面之間增加填料密封,確保脫硫塔入口煙氣閥門無泄漏,實現(xiàn)兩套脫硫裝置能可靠隔離、獨立運行和安全檢修,有效解決備用脫硫塔的正常隔離維修問題。

      改進后擋板門介紹:插板門下部安裝滾輪的鎖緊裝置布置在側(cè)面,鎖緊軸設計為3組,鎖緊軸材質(zhì)為3Cr13不銹鋼;密封面保證一定的平面度,在平面上設盤根槽,在盤根槽內(nèi)裝有陶瓷纖維盤根,門板緊貼在密封面上;推拉門板的絲桿螺母設在殼體外部,以保證在傳動時無卡阻現(xiàn)象發(fā)生,門板的開和關采用兩根拉桿。

      1.2 脫硫塔內(nèi)部煙道檐口吊板材質(zhì)防腐蝕技術研究

      經(jīng)多次研究后將脫硫塔入口煙道頂板、伸入脫硫塔內(nèi)部煙道頂部檐口吊板材質(zhì)均改為耐腐蝕、磨損效果更好的純254SMo不銹鋼板,且易于施工和檢修維護。

      2 脫硫塔系統(tǒng)技術研究創(chuàng)新

      脫硫塔循環(huán)段作用:二級循環(huán)泵將循環(huán)槽中稀硫銨液提升到循環(huán)段,通過噴淋裝置將硫銨液與煙氣進行熱量交換,使硫酸銨溶液蒸發(fā)至飽和結(jié)晶生產(chǎn)出一定濃度的硫酸銨漿液;同時分離出煙氣中夾帶的水滴。

      2.1 脫硫塔二級噴淋系統(tǒng)硫銨液分布技術研究開發(fā)

      2.1.1 硫銨液分布器原設計情況

      硫銨分布器玻璃鋼管道成樹狀布置,主管采用DN400變徑DN300變徑DN200,支管采用DN150變徑DN100,與主管90°交叉布置,支管到每個噴嘴需要經(jīng)過兩個以上90°彎頭,且未均勻布置。

      2.1.2 原結(jié)構(gòu)存在的主要問題

      管道樹狀布置對管道沖刷磨損較大,共有29個管道垂直交叉接口,形成3個四通、23個三通,二級泵出口流量達到900m3/h,流速約1.5-2m/s,多次變徑后流速不均勻,20%下固含量的硫銨漿液含較多和較大硫銨晶體顆粒,在三通、四通口位置及附近對管道磨損、沖刷加劇,管道磨損穿孔,造成漿液在穿孔處直接噴出,對支撐梁、塔壁及周圍玻璃鋼管沖刷、損壞、腐蝕;對煙氣不能有效攔截,塔壁易超溫。

      2.1.3 硫銨分布器研究改造方案

      在目前處理煙氣量和二級硫銨循環(huán)泵額定流量工況下,結(jié)合硫銨結(jié)晶顆粒沖刷程度及濃縮段塔壁易沖刷穿孔部位,為減少磨損,進行如下改造:將樹狀管道布置改為環(huán)狀管道;玻璃鋼管道選用壁厚不小于15mm,內(nèi)襯碳化硅耐磨層不小于5mm;現(xiàn)主管采用DN400沿原主管走向布置,不再變徑,前端盲板,盲端距離塔壁1000mm,原DN400主管保留600長做為現(xiàn)換主管接;支管采用DN200環(huán)管環(huán)形布置,由內(nèi)向外布置2圈,以DN9000塔體中心為基準,第一道環(huán)管中心線?2800(內(nèi)環(huán)管),第二道?6200(外環(huán)管);為保證不噴到塔壁,有意讓噴頭布置圓減少200mm。

      2.2 脫硫塔二級噴淋系統(tǒng)硫銨液噴頭選型及噴頭布置研究開發(fā)

      2.2.1 硫銨液噴頭原設計情況

      在樹狀支管上沿煙氣進塔流向分三層橫向布置23個切線空心噴頭,氨水和硫銨漿液通過噴頭噴淋與煙氣中的二氧化硫進行混合、發(fā)生吸收反應和進行熱交換。

      2.2.2 原結(jié)構(gòu)存在的主要問題

      23個空心噴頭選型及布置不合理,原設計噴頭選用空心切線噴嘴,出口口徑?75,噴嘴流體僅僅是一個圓環(huán),且23個噴頭基本按矩形布置,漏噴點較多,導致霧滴分布嚴重不均勻,吸收率不高。

      2.2.3 硫銨液噴頭設計選型及噴頭布置方案研究

      在實際處理煙氣量和二級泵額定流量工況下,結(jié)合硫銨結(jié)晶顆粒沖刷程度及濃縮段塔壁易沖刷穿孔部位,為減少磨損,對噴頭選型及布置進行改造。

      2.3 脫硫塔二級噴淋系統(tǒng)支撐架安裝方式研究

      2.3.1 原噴淋系統(tǒng)支撐架設計情況

      主管方向縱向安裝6根單梁(Q235矩形管200×10),

      中間兩根加橫向梁,用玻璃絲布纏繞防腐;

      2.3.2 原支撐方式存在的主要問題

      支撐架因漿液腐蝕長期穿孔斷裂,鋼結(jié)構(gòu)基體基本腐蝕殆盡,每次修復只能更換部分鋼梁短節(jié)再纏繞玻璃絲布防腐,因此強度較差,已無再利用價值;且原有設計支架影響環(huán)狀布置,需全部取消,重新調(diào)整安裝分布器支撐架梁。

      2.3.3 噴淋系統(tǒng)支撐架研究改造

      沿主管方向縱向安裝2根主梁(Q235矩形管250×10),中心線間距2200;在主梁和塔壁之間橫向安裝呈“H”型側(cè)支架梁(Q235矩形管200×10)共8根;在主、側(cè)支架梁之間設置聯(lián)系梁(Q235矩形管120×10)共9根;支撐梁墊板制作及焊接、支撐梁制作安裝及焊接,按原設計硫銨分布器支撐架部件圖技術要求施工,不允許損壞塔內(nèi)其他部件。安裝后所有梁及墊板對接焊縫處同塔體整體做防腐。

      2.4 二級循環(huán)泵改造

      硫銨液噴淋噴頭磨損嚴重,經(jīng)分析主要原因是原設計循環(huán)泵揚程偏大(運行揚程是38m,到噴頭處的揚程有18m),與噴頭設計壓力(壓力0.7kg)不匹配,后將葉輪切割部分(葉輪直徑由580mm減到525mm)后將泵揚程降低與噴頭匹配,解決噴頭沖刷磨損問題。

      2.5 研究新增一個硫銨液循環(huán)槽系統(tǒng)

      研究改造后的循環(huán)槽流程。新增一個循環(huán)槽A(?6×7m,容量為198m3);二級循環(huán)泵由3臺增加到4臺,新增加的泵按揚程32m、流850m3/h選取,分別為兩臺循環(huán)泵對應一個循環(huán)槽,一個循環(huán)槽的兩臺泵互為備用;結(jié)晶泵由2臺增加到3臺,中間一臺泵作公共備用(即兩開一備);實現(xiàn)一個循環(huán)槽對應一個脫硫塔(原有循環(huán)槽與2#脫硫塔對應,新增加槽與1#脫硫塔對應),保證兩套系統(tǒng)相對獨立、可隔離運行和檢修,實現(xiàn)“一開一備”的目的,有效解決共用系統(tǒng)問題引起裝置停運脫硫塔可獨立運行,有效解決共用系統(tǒng)問題引起裝置停運。

      3 結(jié)語

      整套煙氣脫硫裝置設計是“一開一備”,當其中一套脫硫塔出現(xiàn)故障后能倒換運行、隔離檢修,從而確保鍋爐裝置的連續(xù)運行,包括煙氣系統(tǒng)、吸收循環(huán)系統(tǒng)、氧化空氣系統(tǒng)、吸收劑供應系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、硫銨干燥造粒系統(tǒng)等。

      參考文獻:

      [1]洪超.芻議燃煤鍋爐煙氣對環(huán)境污染治理技術[J].科技資訊,2020(09).

      [2]柳俊霞.關于燃煤鍋爐煙氣治理技術的探討[J].建材與裝飾,2017(27).

      [3]閆鵬飛,張棟.燃煤鍋爐煙氣脫汞技術綜述[J].低碳世界,2017(28).

      [4]許艷.燃煤鍋爐煙氣治理技術及應用[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2016(01).

      作者簡介:

      羅俊國(1967- ),男,四川合江人,漢族,工程碩士,化工機械高級工程師,四川天華股份有限責任公司,研究方向:化工機械。

      何建偉(1970- ),男,四川合江人,漢族,本科,化工機械工程師,四川天華股份有限責任公司,研究方向:化工機械。

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