羅詩盛
摘要:針對硫銨19000A新包裝線的設(shè)計問題和安裝缺陷,分析了包裝線的設(shè)計和選型、操作及安裝設(shè)計不合理的部分,通過對包裝線進(jìn)行了優(yōu)化和改造,使其在硫銨現(xiàn)有高負(fù)荷生產(chǎn)的情況下,保證了其正常運(yùn)行并降低了維護(hù)率,又保證了操作人員的安全性。
關(guān)鍵詞:包裝線;選型;維護(hù)率;安全性
引言:硫銨19000A新包裝線存在的設(shè)計問題和安裝缺陷,較大程度上影響了硫銨小包的正常運(yùn)行,嚴(yán)重時甚至造成堵料逼停前面生產(chǎn)工段。為解決硫銨19000包裝線現(xiàn)有問題,降低作業(yè)成本,改善作業(yè)流程,提升作業(yè)效率,使包裝更加流暢和標(biāo)準(zhǔn)化,并保障作業(yè)人員的安全性,己內(nèi)酰胺部引進(jìn)了江蘇南大紫金科技有限公司的機(jī)器人碼垛包裝系統(tǒng)。該系統(tǒng)為江蘇南大紫金為用戶量身定制的機(jī)電一體產(chǎn)品,將以前原始的人工包裝打造成了標(biāo)準(zhǔn)的流水線。
在新包裝線建成投用之后,由于現(xiàn)場實際狀況和設(shè)計存在部分差異,操作人員需求和選型有出入,以及操作維護(hù)人員技術(shù)等問題,造成了前期使用故障頻發(fā)。機(jī)械臂部分時常發(fā)生撞擊損壞斷裂爪齒;跺碼部分操作故障異常無法碼垛,維護(hù)率居高不下;而且安全防護(hù)措施也存在較大問題,亟需優(yōu)化和改造。
一、19000A包裝線的原理及現(xiàn)狀
1.1 19000A包裝線原理
1.包裝線主要分為兩大工作畫面:輸送畫面和自動跺碼畫面
輸送畫面:如圖1所示
(1)縫包:成品散料包裝袋在物料灌裝入袋后進(jìn)行折邊封口,經(jīng)過縫包機(jī)光電自動檢測進(jìn)行縫包,切斷并輸送,包裝介質(zhì)、尺寸及重量:復(fù)合編制袋900x500mm 50kg/bag ;
(2)包裝袋倒袋提升:成品包裝袋站立狀態(tài),經(jīng)過氣缸推倒包裝袋使其呈現(xiàn)平躺狀態(tài),再經(jīng)過圓盤旋轉(zhuǎn)使包裝袋回整到輸送帶中間,然后包裝袋進(jìn)入提升皮帶,提升皮帶的兩邊安裝有調(diào)整擋板,將包裝袋調(diào)整到規(guī)定位置。提升皮帶將包裝袋提升到機(jī)械手碼垛機(jī)平臺,電機(jī)、減速機(jī)采用SEW品牌,輸送機(jī)軸承采用SKF品牌產(chǎn)品
(3)包裝袋整理:包裝合格的包裝袋經(jīng)輸送機(jī)送到整平機(jī),利用整平機(jī)將包裝好包裝袋進(jìn)行壓平操作,將物料壓實均勻充滿包裝袋,保持袋型平整;
(4)檢測抓?。赫砗玫陌b袋到達(dá)抓取輥道,機(jī)械手檢測到抓取輥道上有包裝袋后,機(jī)械手到達(dá)定位點(diǎn)轉(zhuǎn)向包裝袋處,機(jī)械手張開夾起包裝袋進(jìn)行轉(zhuǎn)向,按照設(shè)置好的編組進(jìn)行堆放、碼垛;
自動跺碼畫面:如圖2所示
將托盤庫控制系統(tǒng)在自動狀態(tài)時,打開托盤庫啟動旋鈕。頂升氣缸上升到上位將托盤庫中的所有托盤頂起→卡托盤氣缸打開→頂升氣缸下降到中位→卡托盤氣缸關(guān)閉→頂升氣下降到下位→將托盤庫中最底部的托盤擺放到鏈條輸送機(jī)上→托盤庫底部光電檢測到有托盤后鏈條輸送機(jī)啟動,將托盤輸送到鏈條出口處,如果碼垛輸送機(jī)上沒有托盤,則會協(xié)同碼垛輸送機(jī)將托盤輸送到碼垛輸送機(jī)上,并通過擋托盤氣缸準(zhǔn)確定位,機(jī)器人在自動狀態(tài)下收到托盤到位信號后,會自動將抓包輸送機(jī)上的包,將其碼放到碼垛輸送機(jī)上的托盤上。當(dāng)機(jī)器人碼完后,機(jī)器人發(fā)出碼垛完成信號,滿垛輸送機(jī)和碼垛輸送機(jī)啟動,將碼完的托盤輸送到滿垛輸送機(jī)上,隨后鏈條輸送機(jī)再將空托盤輸送到碼垛輸送機(jī)上,機(jī)器人再開始新的碼垛工作,滿垛輸送機(jī)上的托盤也應(yīng)及時叉走。托盤尺寸: 1400×1200×150mm,主體材質(zhì)SUS304,碼垛機(jī)器人除外;電磁閥要求固定牢靠,電磁閥采用SMC品牌;氣缸應(yīng)采用公制標(biāo)準(zhǔn)氣缸方便維修;氣缸均帶防塵罩,減少粉塵對氣缸影響;氣缸磁環(huán)開關(guān)與氣缸統(tǒng)一品牌,要求固定牢靠;品牌采用SMC品牌。
由于現(xiàn)有安裝情況和設(shè)計存在一定出入,且部分安裝位置無法滿足,粉塵工作環(huán)境對設(shè)備亦造成不同程度影響,維護(hù)率居高不下,具體情況如表1所示
二、 分析及事故解決的方案
2.1現(xiàn)狀的分析
(一)縫包機(jī)刀片的磨損、鏈輪的磨損未定期檢查維護(hù),出現(xiàn)問題才予以解決,延誤包裝時間;
(二)機(jī)械臂發(fā)生撞擊有兩點(diǎn)原因:一為人員操作存在問題;二為機(jī)械臂缺少防撞擊保護(hù)程序;
(三)光電開關(guān)問題為安裝點(diǎn)存在問題,安裝固定板厚度不足,緊固點(diǎn)選取不佳,且固定點(diǎn)未定期檢查;
(四)出跺輸送機(jī)停止延時設(shè)置存在問題,光電可能故障,一旦故障帶料包托盤將撞擊出輸送機(jī),人員傷害;
(五)托盤庫卡頓有兩點(diǎn)原因:一為托盤老舊變形,卡塞輸送通道;二為堆積托盤過多導(dǎo)致開卡閥門變形。無法正常開卡;
(六)跺碼部分料包碼垛錯位有兩點(diǎn)原因:一為硫銨包裝袋存在兩種規(guī)格,機(jī)械臂爪子夾具開度無法時常調(diào)整滿足包裝袋大小;二為機(jī)械臂長時間未檢查松動,爪子夾具和框架發(fā)生松動和位移;
(七)系統(tǒng)24V DC供電不穩(wěn)定是由于柜內(nèi)電源DR-75-24明緯牌電源接線不規(guī)范,分電源未合理分接并配備保險,以便于檢查,查找問題點(diǎn)時間過長。
2.2 解決方案
(1)每周工藝和機(jī)電儀現(xiàn)場檢查,尤其是縫包機(jī)刀片和鏈輪狀況,每15天定期更換一次刀片和關(guān)鍵位鏈輪和鏈條;
(2)程序中增加I17.5——當(dāng)緊急停車按鈕啟動:機(jī)械臂和托盤庫停止運(yùn)行;安全門打開:機(jī)械臂停止運(yùn)行,托盤庫扔運(yùn)行操作碼垛部分;
程序上增加了V60.1防撞擊保護(hù)程序——第一次修改:碼垛輸送機(jī)和滿跺輸送機(jī)鏈條同時運(yùn)行2S以上;滿跺輸送機(jī)光電檢測有盤;機(jī)械臂才可運(yùn)行,托盤庫上電。此次修改后機(jī)械臂再未發(fā)生撞擊,但持續(xù)包裝性較差,必須重新包裝;第二次修改:滿跺光電條件消除,并增加托盤庫按鈕“模擬碼垛”進(jìn)行復(fù)位,保證持續(xù)包裝進(jìn)行。
(3)光電開關(guān)安裝點(diǎn)全部重新選點(diǎn)并焊接安裝,避開了易落包點(diǎn);新的固定板由原來的2mm增加為3.5mm,提高其穩(wěn)定性,每周對光電固定螺絲進(jìn)行一次整體檢查緊固;光電傳感器重新選型為SICK廠家的GL6和GTE6兩種型號;
(4)托盤庫延時時間進(jìn)行現(xiàn)場測試和調(diào)整,如表2所示:
以上數(shù)據(jù)均由現(xiàn)場包裝實驗調(diào)試并改進(jìn),如圖3所示;
(五)滿跺輸送機(jī)部分增加防護(hù)欄,防止托盤故障撞出;光電開關(guān)安裝2組(一組常開接點(diǎn),一組常閉接點(diǎn)),當(dāng)線路故障時,可保證邏輯上運(yùn)行安全;如圖4、圖5所示;
(六)硫銨包裝袋整合為一種規(guī)格,包裝后重新調(diào)整跺碼坐標(biāo),規(guī)范并整形:每周儀表和鉗工檢查一次機(jī)械臂,防止夾具和爪子發(fā)生錯位和變形;
(七)控制柜內(nèi)24V DC電源適配器輸出端重新進(jìn)行規(guī)范接線,并分支接入帶保險的開關(guān)之中,出現(xiàn)問題第一時間即可快速查找原因,并且避免了一條線路短路等故障同時影響其他線路。
2.3 優(yōu)化和改造后的特點(diǎn)
(1)光電開關(guān)統(tǒng)一性、安全性、穩(wěn)定性提高,抗震性能增強(qiáng);
(2)延遲調(diào)整后包裝線整體運(yùn)行更加緊湊高效;
(3)跺碼部分安全防護(hù)性能增強(qiáng),避免了意外和人員事故;
(4)防撞擊程序和緊急停車程序的增加,很好的改善了機(jī)械撞擊、磨損和發(fā)生事故的情況;
(5)定期跟換和檢查保證了包裝線其持續(xù)性和穩(wěn)定性;
(6)控制柜電源整改保證了事故發(fā)生的迅速發(fā)現(xiàn)和解決;
(7)規(guī)范了包裝袋規(guī)格,使產(chǎn)品更加統(tǒng)一美觀。
三、結(jié)論
a.此次優(yōu)化和改造,極大程度上將轉(zhuǎn)型產(chǎn)品包裝智能化發(fā)展,節(jié)省了非必要的人工開支
b.一定程度上提高了包裝線效率,由人工的30-40噸/小時改進(jìn)為50-60噸/小時;
c.此包裝線經(jīng)過改造后,安全性能極大地提高,給操作人員提供了可靠的保障。