郎 坤
(中國(guó)石化股份有限公司天津分公司化工部,天津 300271)
中國(guó)石化股份有限公司天津分公司化工部滌綸短纖維裝置是200 kt/a聚酯工程的主要裝置之一,采用直接紡絲工藝,從熔體輸送系統(tǒng)、紡絲、后加工到打包,全部工藝技術(shù)和設(shè)備均由德國(guó)NEUMAG公司引進(jìn)。短纖維裝置配置2條生產(chǎn)線,以化工部聚酯車間的熔體為原料,通過(guò)紡絲及后加工的處理,生產(chǎn)的最終產(chǎn)品為棉型滌綸短纖維,用于下游棉紡廠,與棉花混紡生產(chǎn)滌棉織物。短纖維裝置初建規(guī)模為100 kt/a,通過(guò)裝置擴(kuò)容,2010年裝置生產(chǎn)能力達(dá)到120 kt/a。目前,短纖維裝置主要生產(chǎn)1.56 dtex×38 mm和1.33 dtex×38 mm高強(qiáng)棉型滌綸短纖維,產(chǎn)品銷往天津、河北、山東、遼寧、湖北等地區(qū)。
在滌綸短纖維生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢料即廢絲,包括放流塊、無(wú)油絲、有油絲、桶底絲、拉伸廢絲[1-3]。2018年短纖維裝置產(chǎn)生的桶底絲量占廢絲總量的比例達(dá)12.11%,桶底絲量相對(duì)偏高,影響了裝置經(jīng)濟(jì)效益。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,企業(yè)的生存空間日趨狹窄,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低熔體單耗,降低廢絲量,進(jìn)而降低成本,是滌綸短纖維裝置挖潛增效的有效手段[2]。作者針對(duì)滌綸短纖維裝置生產(chǎn)現(xiàn)狀,分析裝置桶底絲量偏高的原因,并從后加工工藝及操作等方面提出了減少纖維生產(chǎn)過(guò)程中桶底絲量的措施。
滌綸短纖維生產(chǎn)包括紡絲和后加工兩部分,紡絲部分包括聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯熔體輸送系統(tǒng)、熔體分配管線系統(tǒng)、紡絲卷繞系統(tǒng)、牽引裝置、喂入裝置、絲桶橫動(dòng)裝置等,生產(chǎn)中間產(chǎn)品即滌綸原絲;后加工部分是指滌綸原絲經(jīng)集束、拉伸、緊張熱定型、再上油、卷曲、松弛熱定型、切斷等,得到最終產(chǎn)品即滌綸短纖維成品絲[4]。
物耗是生產(chǎn)控制的一項(xiàng)重要指標(biāo)。在同樣的熔體消耗量下,產(chǎn)生的廢絲越少,物耗越低,因此控制廢絲量一直是滌綸短纖維裝置生產(chǎn)控制的重點(diǎn)。在滌綸短纖維生產(chǎn)中,桶底絲產(chǎn)生于裝置后加工了桶階段,是指后加工過(guò)程中一批次原絲加工結(jié)束時(shí),盛絲桶內(nèi)所剩的原絲,一般當(dāng)作廢絲處理。2018年裝置共產(chǎn)生廢絲(包括放流塊、無(wú)油絲、有油絲、桶底絲、拉伸廢絲)1 784.701 t(見(jiàn)表1),其中桶底絲216.064 t,占廢絲總量的比例達(dá)12.11%,桶底絲占比相對(duì)偏高。
表1 2018年滌綸短纖維裝置廢絲構(gòu)成
原絲含油水率差異大是造成原絲后加工過(guò)程中桶底絲量偏高的主要原因之一。前紡原絲在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)過(guò)3次上油即2次唇式給油棒上油及1次給油輪上油。唇式給油棒是使油劑通過(guò)上下兩唇間的縫隙均勻滲出,接觸通過(guò)的絲束,已達(dá)到上油效果,通過(guò)調(diào)節(jié)液位計(jì)進(jìn)行流出量控制。給油輪是金屬陶瓷相結(jié)合的氧化鋁輥,其下部浸在油劑槽中,油劑附著在陶瓷輥上,纖維通過(guò)與陶瓷輥的摩擦上油,通過(guò)陶瓷輥轉(zhuǎn)速控制上油量。原絲含油水率的差異大將導(dǎo)致原絲后加工過(guò)程中因摩擦力的不同而產(chǎn)生其加工速度差異,從而產(chǎn)生桶底絲,尤其含油水率低的原絲在后加工生產(chǎn)過(guò)程中繞輥次數(shù)會(huì)增多,造成桶底絲增多。
在實(shí)際生產(chǎn)中,原絲桶的擺放、原絲含油水率和集束張力架張力調(diào)整屬于容易產(chǎn)生波動(dòng)的因素,絲長(zhǎng)調(diào)整及梳式分絲器等導(dǎo)絲裝置位置的校正屬于相對(duì)穩(wěn)定的因素。因此,實(shí)際生產(chǎn)中對(duì)變動(dòng)因素的影響權(quán)重進(jìn)行試驗(yàn),找出影響桶底絲量的關(guān)鍵因素。
試驗(yàn)方法:一項(xiàng)影響因素不控制,其余各項(xiàng)進(jìn)行正常調(diào)整,每項(xiàng)因素觀察10批絲,在同一條生產(chǎn)線上進(jìn)行試驗(yàn),見(jiàn)表2。
表2 變動(dòng)因素的影響權(quán)重試驗(yàn)
由表2可知,原絲含油水率對(duì)于桶底絲的影響權(quán)重最大。實(shí)際生產(chǎn)中,如果各桶原絲含油水率差異大,將導(dǎo)致絲條摩擦系數(shù)差異大,調(diào)節(jié)集束張力也無(wú)法彌補(bǔ)。
原絲的絲長(zhǎng)取決于設(shè)定的橫動(dòng)落桶絲長(zhǎng)。理想狀態(tài)下,落桶絲長(zhǎng)是一致的,但紡絲上油的均勻性、卷繞絲道、喂入輪的間隙等對(duì)絲束的打滑系數(shù)均有一定的影響[5],并且由于每桶絲絲長(zhǎng)長(zhǎng)達(dá)9×104m以上,細(xì)微的影響疊加起來(lái),會(huì)導(dǎo)致各桶絲的實(shí)際絲長(zhǎng)產(chǎn)生差異,從而造成各桶絲的了桶時(shí)間不一致,一部分先了桶,后了桶的就形成了桶底絲。
原絲的絲長(zhǎng)差異盡可能縮小后,在進(jìn)行后加工時(shí),如果每桶絲所受的張力差異大,也將導(dǎo)致桶底絲多。絲條張力小,絲束運(yùn)行速度相對(duì)較快,先完成了桶;絲條張力大,則絲束運(yùn)行速度相對(duì)較慢,后完成了桶。各桶絲張力的不一致導(dǎo)致了桶時(shí)間不一致,各桶絲張力差異越大,了桶時(shí)間差越大,桶底絲量越高。
3.1.1 穩(wěn)定給油棒油劑流量
原絲的含油水率對(duì)絲束的摩擦系數(shù)影響很大,即對(duì)絲束張力影響大。原絲含油水率大,絲束摩擦系數(shù)小,張力小[6],含油水率大的原絲桶將先了桶。因此,給絲條上油時(shí)要求上油工藝穩(wěn)定且操作方法一致,保持給油棒油劑流量穩(wěn)定。
在技術(shù)改造中,將給油棒兩端封死,只留給油棒中間與絲束接觸的部分出油,調(diào)整油劑流量。從表3可知,在滿足生產(chǎn)需求的前提下,將四樓給油棒油劑流量由17~25 L/h調(diào)整為15~20 L/h,將三樓給油棒油劑流量由17~20 L/h調(diào)整為5~10 L/h,經(jīng)過(guò)以上調(diào)整之后,原絲含油水率可以穩(wěn)定在20%,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的桶底絲由0.63 t/d降低至0.50 t/d。
表3 給油棒油劑流量對(duì)桶底絲量的影響
3.1.2 改進(jìn)油劑系統(tǒng)切換清洗操作方法
對(duì)《油劑系統(tǒng)切換操作規(guī)程》進(jìn)行修訂,避免切換油劑管線時(shí)影響上油質(zhì)量。前紡油劑管線經(jīng)過(guò)改造加裝了備用管線,但是在管線相互切換過(guò)程中,若操作不當(dāng)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)脫油及出油不勻。針對(duì)此現(xiàn)象制定了一套有效的操作方法:優(yōu)化切換順序,由于大號(hào)位距離牽引輥較近,管線切換時(shí)從大號(hào)位切換更改為從小號(hào)位切換,減少切換過(guò)程中對(duì)絲束上油的擾動(dòng)。從大號(hào)位切換時(shí),原絲含油水率為23%左右,桶底絲量為0.63 t/d;改進(jìn)為從小號(hào)位切換后,原絲含油水率為20%左右,桶底絲量為0.50 t/d。
在A線、B線原絲混紡時(shí),A線、B線原絲各12桶,共24桶。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),設(shè)定A線和B線原絲絲長(zhǎng)相同時(shí),A線、B線原絲了桶時(shí)間不一致,A線原絲了桶時(shí)間略長(zhǎng),在B線12桶原絲了桶完成后, A線12桶原絲還有剩余,從而產(chǎn)生桶底絲。因此,對(duì)落桶絲長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)整,由原來(lái)的A線、B線絲長(zhǎng)均為88 060 m改為A線絲長(zhǎng)90 620 m,B線絲長(zhǎng)88 060 m,A線、B線原絲了桶時(shí)間一致。同時(shí),密切跟蹤了桶時(shí)的桶底絲量,根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)對(duì)A線、B線原絲絲長(zhǎng)進(jìn)行微調(diào)。
要達(dá)到了桶時(shí)間一致,還要保持卷繞工藝的穩(wěn)定,嚴(yán)格按照工藝規(guī)定進(jìn)行控制,同時(shí)操作工的操作手法也要一致。
利用集束張力架張力輥調(diào)整絲束張力,控制各桶絲束的運(yùn)行速度,盡可能使各桶絲束的了桶時(shí)間一致,進(jìn)而控制桶底絲量。
張力大小是通過(guò)集束張力架調(diào)整絲束的包角來(lái)實(shí)現(xiàn),如圖1所示。在各桶絲上方的張力架,可以對(duì)各桶絲的張力進(jìn)行較大幅度的調(diào)整。張力架中間輥可以上下滑動(dòng),對(duì)張力進(jìn)行調(diào)整。
圖1 集束張力架張力輥及絲束包角示意
經(jīng)過(guò)實(shí)踐,摸索出一套利用張力架調(diào)節(jié)集束張力的行之有效的方法:在每批絲升頭時(shí),將張力架放開,張力調(diào)到最小狀態(tài),不使張力架磨絲;在了桶前3 h,由于原絲含油水較多,調(diào)整張力不會(huì)對(duì)絲條產(chǎn)生磨損,因此,要求操作工升頭時(shí)根據(jù)原絲落桶絲長(zhǎng)記錄,在了桶前3 h對(duì)相應(yīng)的盛絲桶絲束的張力架輸出張力進(jìn)行調(diào)整,從而控制桶底絲量。
對(duì)操作工進(jìn)行油劑管線切換操作法、調(diào)節(jié)集束張力操作法等有針對(duì)性的培訓(xùn),保證各班操作工操作手法一致。
了桶生頭作業(yè)是減少桶底絲產(chǎn)生的重要環(huán)節(jié)之一。由于前紡修板會(huì)使原絲產(chǎn)生打結(jié)絲和漿塊,為了降低桶底絲量,要求操作工及時(shí)發(fā)現(xiàn)毛絲、尾絲、亂絲,并及時(shí)剔除,同時(shí)剪去原絲中夾速帶的打結(jié)絲和小漿塊。
通過(guò)采取上述措施,2019年滌綸短絲生產(chǎn)中桶底絲量得到了有效控制。2018年產(chǎn)生桶底絲共計(jì)216.06 t,約0.60 t/d;實(shí)施改進(jìn)措施后, 2019年產(chǎn)生桶底絲共計(jì)117.69 t,約0.32 t/d,全年桶底絲量,較2018年減少了98.37 t。按照成品絲與廢絲的差價(jià)為0.5萬(wàn)元/t計(jì)算,全年可增加經(jīng)濟(jì)效益為49.18萬(wàn)元。
a. 在滌綸短纖維生產(chǎn)中,桶底絲產(chǎn)生于裝置后加工了桶階段,作為廢絲處理。原絲含油水率、了桶時(shí)間和各桶絲的張力差異是生產(chǎn)中桶底絲量偏高的主要影響因素。
b. 通過(guò)穩(wěn)定給油棒的油劑流量、改進(jìn)操作方法、調(diào)整落桶絲長(zhǎng)、調(diào)整集束張力、規(guī)范操作規(guī)程等措施,裝置桶底絲量得到有效控制。2018年裝置桶底絲量約為0.60 t/d,2019年實(shí)施改進(jìn)措施后,裝置桶底絲量降低至0.32 t/d,全年可增加經(jīng)濟(jì)效益為49.18萬(wàn)元。