中油遼河油田特種油開(kāi)發(fā)公司
稠油污水通常是指從熱采稠油中分離排出的含油污水,因其具有黏度大、油水密度差小、乳化嚴(yán)重、溫度高且成分復(fù)雜的特點(diǎn),處理難度往往高于普通含油污水。遼河油田作為中國(guó)最大的稠油生產(chǎn)基地,各類稠油污水產(chǎn)量達(dá)8×104m3/d,占據(jù)污水總產(chǎn)量的65%[1-3]。隨著社會(huì)對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境認(rèn)識(shí)的加強(qiáng),國(guó)內(nèi)各大油田在結(jié)束污水外排歷史的同時(shí),相繼加大污水處理技術(shù)的攻關(guān)力度,全面塑造更加清潔、高效、可循環(huán)的企業(yè)新形象。為此,開(kāi)展了水力旋流分離技術(shù)處理稠油污水的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究。
稠油的物性體現(xiàn)了“三高一低”的特點(diǎn),即:重度高、黏度高、瀝青及膠質(zhì)含量高,含蠟量低。稠油污水受稠油開(kāi)采過(guò)程影響,具有含油量高、含雜質(zhì)多、油水密度差小、乳化嚴(yán)重且黏滯性強(qiáng)等特點(diǎn)[4-5]。遼河油田某脫水站采用兩段式熱化學(xué)沉降對(duì)稠油進(jìn)行脫水處理,污水產(chǎn)生量約1.8×104m3/d,主要來(lái)源為兩段沉降罐底部排出水,其中二段沉降罐排出水直接回?fù)揭欢纬两倒?,一段沉降罐排出水與凈水劑混合后進(jìn)入污水罐進(jìn)行除油、除懸浮物處理,處理后合格水全部作為注汽鍋爐原料水使用。現(xiàn)場(chǎng)分別對(duì)兩段沉降罐底部排出水進(jìn)行取樣化驗(yàn),其水質(zhì)特征見(jiàn)表1。
表1 稠油污水水質(zhì)特征Tab.1 Quality characteristics of heavy oil sewage
水力旋流分離技術(shù)以離心分離原理作為基礎(chǔ),利用流體壓力產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)運(yùn)行,使不同密度差的介質(zhì)實(shí)現(xiàn)分離。旋流分離器工作時(shí),待分離混合液從裝置進(jìn)口沿切向流入,高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生強(qiáng)烈渦流,由于混合液中輕重組分的密度不同,在離心力作用下,輕組分(油、懸浮物)將向裝置回轉(zhuǎn)壁面處運(yùn)動(dòng),并在壁面附近聚集,在旋流過(guò)程中,逐漸向底流出口運(yùn)動(dòng),最終排出裝置[6-7]。同時(shí),重組分(水)將向旋流器中心軸處運(yùn)動(dòng),形成中心核并向裝置入口方向運(yùn)動(dòng),經(jīng)溢流口排出裝置。旋流分離裝置結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 水力旋流分離裝置結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of hydrocyclone separation device
中試階段,兩臺(tái)旋流分離器安裝地點(diǎn)選在上述脫水站轉(zhuǎn)水泵房外,采用可切換的并聯(lián)(單級(jí)旋流分離)與串聯(lián)(雙級(jí)旋流分離)安裝方式,裝置前端混合液進(jìn)口管線分別與一段沉降罐、二段沉降罐排出水匯管相連,并設(shè)置入料變頻控制泵1臺(tái)(額定排量20 m3/h,揚(yáng)程23 m),破乳藥劑投加點(diǎn)1處,溢流出口管線與污水處理罐進(jìn)液匯管相連,底流出口管線與二段沉降罐進(jìn)液匯管相連。旋流分離器中試流程如圖2所示。
中試設(shè)計(jì)參數(shù):一級(jí)旋流分離器入口壓力≤1.2 MPa、溢流出口壓力≤0.6 MPa、底流出口壓力≤0.3 MPa;二級(jí)旋流分離器入口壓力≤0.35 MPa、溢流出口壓力≤0.2 MPa、底流出口壓力≤0.2 MPa;處理量1.5~5 m3/h。
為保證污水處理效果,旋流分離器嚴(yán)格按照中試設(shè)計(jì)參數(shù)運(yùn)行,當(dāng)設(shè)備狀態(tài)平穩(wěn)后可切換至自動(dòng)運(yùn)行模式?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用期間,人工每隔30 min分別對(duì)旋流分離器入口、一級(jí)溢流出口、二級(jí)溢流出口進(jìn)行取樣,同時(shí)調(diào)節(jié)旋流分離器處理量、分流比、加藥量及旋流分離級(jí)數(shù),對(duì)比分析處理后水體含油量及懸浮物含量變化情況[8]。
一段沉降罐底部排出水含油質(zhì)量濃度范圍15 259~17 346 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度范圍23 241~26 523 mg/L,中試運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2,處理效果如圖3、圖4所示。
表2 一段沉降罐污水處理中試參數(shù)Tab.2 Pilot test parameters of sewage treatment in the first section settling tank
圖2 水力旋流分離器現(xiàn)場(chǎng)流程Fig.2 Field flow of hydrocyclone separation
圖3 一段沉降罐污水含油量變化曲線Fig.3 Change curve of oil content of sewage in the first section settling tank
圖4 一段沉降罐污水懸浮物含量變化曲線Fig.4 Change curve of suspended solids content of sewage in the first section settling tank
不投加破乳劑,污水經(jīng)單級(jí)旋流分離處理后含油質(zhì)量濃度降至9 086~9 993 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度降至20 896~23 662 mg/L,除油效率達(dá)40.45%~43.74%,除懸浮物效率7.01%~18.04%;污水經(jīng)雙級(jí)旋流分離處理后含油質(zhì)量濃度降至5124~8168mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度降至14 887~15 307mg/L,除油效率提高至52.28%~59.56%,除懸浮物效率提高至34.14%~43.87%。由于旋流分離器進(jìn)液含油量、懸浮物含量較高,除油、除懸浮物效率并未隨旋流分流比的提高出現(xiàn)明顯增加。
投加TR-DEM/ZD-Ⅰ型破乳劑,保持分流比10.87%,污水經(jīng)單級(jí)旋流分離處理后含油質(zhì)量濃度降至7 007~9 421 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度降至20 157~21 918 mg/L,除油效率達(dá)44.03%~58.33%,除懸浮物效率達(dá)11.96%~20.08%;污水經(jīng)雙級(jí)旋流分離處理后含油質(zhì)量濃度降至5 214~7 010 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度降至12 211~13 896 mg/L,除油效率提高至58.31%~68.99%,除懸浮物效率提高至44.68%~50.95%。污水除油、除懸浮物效率隨破乳劑投加濃度增加而逐步提高,在破乳劑質(zhì)量濃度為350 mg/L時(shí)達(dá)到最佳。以一段污水旋流處理量108 m3/d、破乳劑加藥量0.015 t/d計(jì)算,全年產(chǎn)生藥劑費(fèi)用約4.2萬(wàn)元,電費(fèi)約1.2萬(wàn)元。
二段沉降罐底部排出水含油質(zhì)量濃度范圍為1 987~2 389 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度范圍為777~906 mg/L,中試運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表3,處理效果如圖5、圖6所示。
表3 二段沉降罐污水處理中試參數(shù)Tab.3 Pilot test parameters of sewage treatment in the second section settling tank
圖5 二段沉降罐污水含油量變化曲線Fig.5 Change curve of oil content of sewage in the second section settling tank
圖6 二段沉降罐污水懸浮物含量變化曲線Fig.6 Change curve of suspended solids content of sewage in the second section settling tank
不投加破乳劑,污水經(jīng)單級(jí)旋流分離處理后含油質(zhì)量濃度降至1 772~2 021 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度降至691~894 mg/L,除油效率達(dá)5.86%~13.52%,除懸浮物效率達(dá)1.32%~23.15%;污水經(jīng)雙級(jí)旋流分離處理后含油質(zhì)量濃度降至786~942 mg/L、懸浮物濃度降至684~854 mg/L,除油效率提高至53.2%~63.1%,除懸浮物效率提高至5.74%~23.48%。雙級(jí)旋流分離下,除油效率較除懸浮物效率提升較為明顯,且分流比大于15%時(shí)分離效率更佳。
投加TR-DEM/ZD-Ⅰ型破乳劑,保持分流比21.88%,污水經(jīng)單級(jí)旋流分離處理后含油質(zhì)量濃度降至145~334 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度降至145~157 mg/L,除油效率達(dá)86.02%~92.7%,除懸浮物效率達(dá)79.79%~82.51%;污水經(jīng)雙級(jí)旋流分離處理后含油質(zhì)量濃度降至36~57 mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度降至128~135 mg/L,除油效率提高至97.61%~98.19%,除懸浮物效率提高至82.63%~84.98%。破乳劑的加入使污水除油、除懸浮物效率大幅提高,當(dāng)破乳劑質(zhì)量濃度達(dá)到200 mg/L時(shí)便可獲得高效的油水分離效果。以二段污水旋流處理量76.8 m3/d、破乳劑加藥量0.015 t/d計(jì)算,全年產(chǎn)生藥劑費(fèi)用約4.2萬(wàn)元,電費(fèi)約0.75萬(wàn)元。
(1)對(duì)于稠油污水,旋流分離技術(shù)能夠提供較好的除油、除懸浮物效果,且性能穩(wěn)定。從處理后的污水水質(zhì)來(lái)看,雙級(jí)旋流分離效果優(yōu)于單級(jí)旋流分離效果,此外,TR-DEM/ZD-Ⅰ型破乳劑的加入使雙級(jí)旋流分離后的污水除油效率提升35.09%,除懸浮物效率提升61.5%。
(2)由于旋流分離器依靠機(jī)械結(jié)構(gòu)分離去除污水中的原油及懸浮物,分離效果與污水本身含油量、含懸浮物量緊密相關(guān)。在不投加破乳藥劑前提下,針對(duì)含油質(zhì)量濃度大于15 000 mg/L稠油污水的單級(jí)、雙級(jí)旋流分離除油率均能夠保持40%以上,分離效果優(yōu)于含油質(zhì)量濃度小于2 500 mg/L的低含油污水。
(3)旋流分離裝置安裝相對(duì)獨(dú)立,對(duì)已建稠油脫水及其他水處理工藝不會(huì)產(chǎn)生影響。裝置可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要,在單級(jí)、多級(jí)旋流分離模式間任意切換,操作過(guò)程具有較好密閉性,防止了高溫污水中的可揮發(fā)性氣體擴(kuò)散對(duì)環(huán)境造成污染。
(4)在投加破乳藥劑前提下,水力旋流分離器有效增加了污水中油的回收量,減少了浮渣產(chǎn)生量。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,該脫水站全年可回收原油約380 t,直接效益達(dá)84.62萬(wàn)元。隨著旋流分離技術(shù)投入工業(yè)規(guī)?;瘧?yīng)用,稠油污水處理量將逐年增加,該技術(shù)在經(jīng)濟(jì)效益上的優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加突出。