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      湛江鋼鐵不同堿度燒結(jié)礦冶金性能研究

      2020-09-17 18:07:06王志宇沙華瑋張永新
      山西冶金 2020年4期
      關(guān)鍵詞:熔滴爐料還原性

      王志宇,沙華瑋,張永新

      (寶鋼湛江鋼鐵有限公司,廣東 湛江524000)

      研究表明[1-3],合理的爐料結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)高爐穩(wěn)產(chǎn)和提升經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的有效手段,目前國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)高爐綜合爐料結(jié)構(gòu)主要以“燒結(jié)礦+酸性球團(tuán)礦+塊礦”為主。前人研究通過(guò)優(yōu)化配礦提升了燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、品位及還原性能。梅忠等研究發(fā)現(xiàn)燒結(jié)礦堿度在1.79~2.18時(shí),燒結(jié)礦礦相中針狀鐵酸鈣組成良好,低溫還原粉化指數(shù)較高。劉麗娜等研究發(fā)現(xiàn)配碳量增加使得燒結(jié)礦低溫還原粉化指數(shù)有所改善。湛江鋼鐵高爐采取的爐料結(jié)構(gòu)為“燒結(jié)礦+熔劑性球團(tuán)礦+塊礦”爐料結(jié)構(gòu),對(duì)燒結(jié)礦性能指標(biāo)要求與一般企業(yè)不同。針對(duì)寶鋼湛江鋼鐵有限公司(全文簡(jiǎn)稱(chēng)湛江鋼鐵)不同堿度的燒結(jié)礦進(jìn)行冶金性能優(yōu)化研究可以有效指導(dǎo)其高爐爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整方向,為熔劑性球團(tuán)使用提供有效的指導(dǎo)。

      因此本文系統(tǒng)進(jìn)行了湛江鋼鐵現(xiàn)場(chǎng)不同堿度燒結(jié)礦冶金性能的研究,為湛江鋼鐵高爐爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化與調(diào)整提供優(yōu)化選擇的方向。

      1 實(shí)驗(yàn)

      實(shí)驗(yàn)所用的原料為湛江鋼鐵現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的不同堿度的燒結(jié)礦,其堿度分別為1.75、1.84和1.94。其化學(xué)成分如表1所示,可以看出三種燒結(jié)礦的化學(xué)成分屬于優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦水平。燒結(jié)礦還原性實(shí)驗(yàn)采用的是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 13241—91)檢驗(yàn)方法。

      表1 湛江鋼鐵不同堿度燒結(jié)礦化學(xué)成分 %

      三種燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)測(cè)試結(jié)果分別如圖1所示,由圖1可以看出,三種燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)均高于85%。整體而言,三種燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度較高,滿(mǎn)足高爐的正常使用。

      圖1 湛江鋼鐵不同堿度燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)

      2 結(jié)果與討論

      2.1 燒結(jié)礦還原性與低溫還原粉化性能研究

      鐵礦石的還原性和低溫還原粉化性能是評(píng)價(jià)燒結(jié)礦的重要指標(biāo),改善還原性能可以有效提高高爐生產(chǎn)的間接還原[4]。通過(guò)對(duì)三組燒結(jié)礦進(jìn)行還原性能和低溫還原粉化指數(shù)測(cè)試,其結(jié)果如下頁(yè)圖2所示。通過(guò)還原度測(cè)試結(jié)果可以看出,3號(hào)燒結(jié)礦的還原度指數(shù)最高,為83.35%,主要是因?yàn)?號(hào)燒結(jié)礦中的易還原的復(fù)合鐵酸鈣數(shù)量較多,交織狀較為發(fā)達(dá)[5];且3號(hào)燒結(jié)礦的FeO含量較低,低FeO含量會(huì)減少還原性較差的硅酸鹽和鈣鐵橄欖石等生成量,因此改善了燒結(jié)礦的還原性能。2號(hào)燒結(jié)礦的鈣鐵橄欖石和硅酸鹽相等較多,且通過(guò)礦相結(jié)構(gòu)可以看出,燒結(jié)礦的孔隙率較低,在一定程度上減弱了其還原性能。堿度為1.75和1.84燒結(jié)礦的RDI+3.15均高于78.91%,在高爐上部不易出現(xiàn)粉化現(xiàn)象。整體而言,三組燒結(jié)礦的低溫還原粉化指數(shù)均較好,會(huì)有效促進(jìn)高爐軟熔帶位置下移,提高透氣性,促進(jìn)高爐順行。

      圖2 燒結(jié)礦還原度及低溫還原粉化指數(shù)

      2.2 燒結(jié)礦荷重軟化熔滴性能研究

      高爐用含鐵原料的軟化滴落性能(以下簡(jiǎn)稱(chēng)熔滴性能)是決定高爐軟熔帶位置和厚薄的重要條件,對(duì)高爐內(nèi)爐料的還原過(guò)程和料柱透氣性具有很大的影響,研究單種爐料的熔滴性能對(duì)把握爐料在高爐內(nèi)的軟化滴落行為提供有效的依據(jù),且對(duì)確定多種爐料的合理爐料結(jié)構(gòu)搭配具有重要的參考價(jià)值。通過(guò)對(duì)三組燒結(jié)礦進(jìn)行荷重軟化熔滴性能測(cè)試,其結(jié)果如圖3和圖4所示。從圖3可以看出,三組燒結(jié)礦的軟化開(kāi)始溫度均高于1 120℃,有利于高爐軟熔帶起始位置的降低。三組燒結(jié)礦堿度自1.75至1.94,燒結(jié)礦的熔融開(kāi)始溫度逐漸由1 311℃逐漸降低至1 295℃,熔融終了溫度由1 487℃增加至1 524℃,熔融區(qū)間逐漸寬化。主要是因?yàn)闊Y(jié)礦堿度提升之后,升溫還原過(guò)程中會(huì)生成一定的高熔點(diǎn)渣相,致使熔渣的流動(dòng)性變差,所以熔融終了溫度增加至1 524℃。且通過(guò)圖4可以看出,隨著堿度的增加,最大壓差逐漸增加,且2號(hào)燒結(jié)礦和3號(hào)燒結(jié)礦的壓差在升溫過(guò)程中出現(xiàn)了兩次壓差陡升,渣鐵分離難度較大,S特性值由堿度為1.75時(shí)的823.04 kPa·℃增加至堿度為1.94時(shí)的1 348.74 kPa·℃,料層透氣性降低。

      圖3 燒結(jié)礦軟化熔滴特性溫度

      圖4 燒結(jié)礦壓差曲線(xiàn)及S特性值

      此外,湛江鋼鐵高爐所用的球團(tuán)礦為鈣質(zhì)熔劑性球團(tuán),其性能優(yōu)異,因此,在燒結(jié)礦的選擇方面:

      1)注意燒結(jié)礦的堿度。結(jié)合綜合爐料的堿度及高爐爐渣堿度和黏度等方面調(diào)整燒結(jié)礦的堿度。

      2)關(guān)注不同堿度燒結(jié)礦的還原性能及低溫還原粉化性能,鈣質(zhì)熔劑性球團(tuán)相比酸性球團(tuán)不易產(chǎn)生還原膨脹,有利于高爐上部氣流分布,燒結(jié)礦的低溫粉化性能也需關(guān)注,保證高爐上部的煤氣流分布及間接還原度。

      3)關(guān)注不同堿度燒結(jié)礦的軟化熔滴性能,在湛江鋼鐵爐料結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,可以通過(guò)改變燒結(jié)礦的軟化熔滴性能和球團(tuán)礦的配比調(diào)整綜合爐料的軟熔區(qū)間,降低高爐的壓差,維持高爐順行。

      3 結(jié)論

      1)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的堿度為1.75、1.84和1.94燒結(jié)礦的w(TFe)均在57.73%以上,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)均高于85%,屬于優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦水平,滿(mǎn)足高爐生產(chǎn)需求。堿度為1.75和1.84的燒結(jié)礦低溫還原粉化指數(shù)均在78%以上,有利于高爐上部煤氣流分布。

      2)三組燒結(jié)礦的軟化開(kāi)始溫度較為適宜,均高于1 120℃,有利于軟熔帶位置的降低;燒結(jié)礦堿度由1.75增加至1.94后,燒結(jié)礦的熔融終了溫度由1 487℃增加至1 524℃。高爐可以調(diào)整燒結(jié)礦堿度及球團(tuán)礦配比改善綜合爐料軟熔性能,改善煤氣流分布,降低壓差,維持高爐順行。

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