祁國鵬,曾國靖,孫 旭,張水龍,陳 鍵
(福建福清核電有限公司,福建福州 350318)
核電廠棒電源系統(tǒng)(RAM)的功能是確保對控制棒驅(qū)動機構(gòu)的線圈連續(xù)供電,一套RAM 系統(tǒng)由兩套MG 機組組成,每套MG 機組包括一臺異步電機、一個調(diào)速飛輪、一臺同步無刷發(fā)電機、電壓調(diào)節(jié)器、溫度傳感器等設(shè)備。某核電廠棒電源機組電機基本參數(shù)如下:電機額定功率135 kW,額定轉(zhuǎn)速1500 r/min,軸承油脂型號為Chevron SRI Grease 2,驅(qū)動端軸承為SKF Nu319、非驅(qū)動端軸承為SKF 6319/C3[1]。
為了確保核電廠運行期間控制棒驅(qū)動機構(gòu)供電穩(wěn)定,通常兩臺MG 機組并聯(lián)運行,3RAM001MO 電機振動高導致一臺MG 不可用,使反應堆控制棒驅(qū)動機構(gòu)線圈失去備用電源,控制棒隨時有可能失電后掉入堆芯導致反應堆停堆[2]。
2018 年12 月,某核電廠302 大修對3#機組RAM 系統(tǒng)1#MG 進行了解體檢查,測量電機轉(zhuǎn)軸與軸承、軸承與軸承室公差配合均合格。電機回裝時,使用MOBIL POLYREX EM 油脂替換了之前使用的Chevron SRI Grease 2。機組維修后試驗時電機振動、軸承溫度均未發(fā)現(xiàn)異常,隨后將機組停運。
12 月23 日,對3RAM001MO(AP)棒電源機組進行解體檢修,并經(jīng)維修后試驗驗證合格后停機。2019 年1 月6 日21:00,3RAM001MO (AP) 開始啟動運行,1 月7 日凌晨6:00,3RAM001MO 電機驅(qū)動端振動開始增大,振動平均值4.0 mm/s左右,最高達到13.0 mm/s,振動峰值多次超過10.0 mm/s,出現(xiàn)驅(qū)動端振動高報警。期間電機驅(qū)動端軸承溫度、非驅(qū)動端振動及軸承溫度均無異常。將電機停運重啟后,電機驅(qū)動端振動恢復正常,運行2 h 后電機驅(qū)動端振動再次頻繁出現(xiàn)振動閃發(fā)高報警(圖1)。
圖1 電機驅(qū)動端振動趨勢
2019 年1 月7 日,對3RAM001MO 電機進行解體,更換電機軸承,測量電機公差配合合格后,使用電機原裝的Chevron SRI Grease 2 潤滑脂完成回裝。在此次解體時發(fā)現(xiàn),電機驅(qū)動度軸承室內(nèi)蓋止口高度、軸承室外蓋止口高度與軸承外圈之和比電機驅(qū)動端軸承室寬度大,但未處理。
1 月9 日,電機二次維修后空載試驗開始,起機后不久電機驅(qū)動端再次出現(xiàn)振動閃發(fā)高報警。當日對3RAM001MO 電機進行第三次解體,經(jīng)測量確認:電機驅(qū)動端軸承室內(nèi)蓋止口高度、軸承室外蓋止口高度與軸承外圈之和與電機驅(qū)動端軸承室寬度大0.50 mm。非驅(qū)動端軸承室內(nèi)蓋止口高度、軸承室外蓋止口高度與軸承外圈之和比電機非驅(qū)動端軸承室寬度大0.17 mm。并在電機回裝時使用青稞紙對軸向間隙進行了補償,1 月11 日空載試車電機振動明顯降低,兩端振動穩(wěn)定在0.7 mm/s 左右,持續(xù)運行未出現(xiàn)波動。
福清3#機組MG 機組由中船重工電機科技股份有限公司制造,額定功率135 kW,額定轉(zhuǎn)速1500 r/min。電機驅(qū)動端使用Nu319 軸承,只能承受徑向負荷,不承受任何徑向載荷。電機非驅(qū)動端使用6319/C3 軸承,其作用為承受徑向負荷、軸向負荷及軸向定位[3]。
電機裝配時,非驅(qū)動端6319/C3 軸承利用過盈配合安裝在非驅(qū)動端轉(zhuǎn)軸,并使用螺栓配合軸承室內(nèi)外蓋止口對電機轉(zhuǎn)子進行軸向定位。驅(qū)動端Nu319 軸承內(nèi)圈利用過盈量固定在電機轉(zhuǎn)軸上,軸承外圈裝在軸承室內(nèi),使用螺栓配合軸承室內(nèi)外蓋止口實現(xiàn)軸承外圈的軸向固定(圖2)。
在解體時發(fā)現(xiàn)電機驅(qū)動度軸承室內(nèi)蓋止口高度、軸承室外蓋止口高度與軸承外圈之和比電機驅(qū)動端軸承室寬度大(表1)。從表1 可知,電機驅(qū)動度軸承室內(nèi)蓋止口高度、軸承室外蓋止口高度于軸承外圈之和比電機驅(qū)動端軸承室寬度大,其中12 點鐘方向大0.53 mm、3 點鐘方向大0.55 mm、6 點鐘方向大0.52 mm、9 點鐘方向大0.52 mm。最大偏差0.55 mm,平均偏差為0.53 mm。導致電機驅(qū)動端端蓋不能固定在電機基座,在電機高速運行過程中,軸承室內(nèi)外蓋及驅(qū)動端Nu319 軸承外圈將軸向竄動,竄動量最大將達到0.52 mm(圖3)。
電機非驅(qū)動端使用深溝球軸承6319/C3,承受非驅(qū)動端負荷并起到軸向定位作用。在對電機解體時發(fā)現(xiàn)電機非驅(qū)動端軸承室內(nèi)蓋止口高度、軸承室外蓋止口高度于軸承外圈之和比電機非驅(qū)動端軸承室寬度大(表2)。其中,12 點鐘方向大0.16 mm、3 點鐘方向大0.19 mm、6 點鐘方向大0.17 mm、9點鐘方向大0.16 mm,最大值0.19 mm,平均值為0.17 mm。導致電機非驅(qū)動端軸承室內(nèi)外蓋緊固后仍無法固定在電機基座,電機運行時電機轉(zhuǎn)軸軸向竄動量最大將達到0.16 mm(圖4)。
電機驅(qū)動端軸承室內(nèi)蓋止口高度、軸承室外蓋止口高度與軸承外圈之和比電機驅(qū)動端軸承室寬度實測寬0.52~0.55 mm;電機非驅(qū)動端軸承室內(nèi)蓋止口高度、軸承室外蓋止口高度與軸承外圈之和比電機驅(qū)動端軸承室寬度實測寬0.16~0.19 mm。實際電機驅(qū)動端軸承室緊固后,軸承室內(nèi)外蓋、軸承外圈、軸承室內(nèi)蓋軸向竄動量為0.52~0.55 mm;驅(qū)動端軸承室內(nèi)外蓋、電機轉(zhuǎn)子軸向竄動量為0.16~0.19 mm。
圖2 電機裝配示意
圖3 電機驅(qū)動端裝配后示意
表1 電機驅(qū)動端軸向數(shù)據(jù)測量記錄表 mm
表2 電機非驅(qū)動端軸向數(shù)據(jù)測量記錄表 mm
圖4 電機非驅(qū)動端裝后配示意
使用2 張0.15 mm 厚的青稞紙襯墊于電機非驅(qū)動端軸承室外蓋與端面之間,青稞紙壓縮后使用塞尺測得的補償量為0.28 mm,補償后將消除電機非驅(qū)動端軸承室內(nèi)外蓋的軸向竄動,并將電機軸竄動量削減到0.09~0.12 mm。
圖5 電機檢修后振動趨勢
使用2 張0.30 mm 厚的青稞紙襯墊于電機驅(qū)動端軸承室外蓋與端面之間,青稞紙壓縮后使用塞尺測得的補償量為0.58 mm,補償后電機驅(qū)動端軸承室內(nèi)外蓋將完全壓緊在電機端蓋上,并將驅(qū)動端軸承外圈在軸承室內(nèi)的軸向竄動量控制在0.02 mm 以內(nèi)。
通過對電機軸向竄動量進行補償,可以降低電機驅(qū)動端軸承外圈及電機轉(zhuǎn)子的軸向竄動,降低電機運行時的振動。補償后再次試車,發(fā)現(xiàn)電機振動明顯下降,振動整體趨于穩(wěn)定,驅(qū)動端振動平均值0.7 mm/s,且長期運行后未出現(xiàn)振動閃發(fā)高的問題(圖5)。
通過某核電廠3#機組1#棒電源電機解體后振動高問題的解決,發(fā)現(xiàn)了M310 系列百萬千瓦機組棒電源電機振動與軸向裝配控制的關(guān)系,給出了軸向竄動量補償?shù)慕鉀Q方案,并通過試驗證明了軸向竄動過大導致棒電源電機振動高的結(jié)論。本文所論述的方案為后續(xù)同類電機振動問題的處理提供了參考,具有較強的實用價值。