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      超超臨界燃煤機組除氧器超壓的原因分析及處理

      2020-09-26 11:26:21曹揚彭輝吳建標張嵐清陳鑫
      機電信息 2020年23期
      關(guān)鍵詞:除氧器處理措施

      曹揚 彭輝 吳建標 張嵐清 陳鑫

      摘要:在發(fā)電廠回熱系統(tǒng)中,除氧器是抽汽回熱系統(tǒng)的樞紐,除氧器涉及的參數(shù)較多,如果調(diào)節(jié)不合理,則容易引起給水溫度過低、管道腐蝕、給水泵汽輪機跳機等現(xiàn)象,嚴重影響機組的安全運行及運行效率?,F(xiàn)以華電句容新建1 000 MW機組為例,對除氧器超壓問題進行研究,提出合理有效的解決方案,以保障除氧器正常安全運行,減少汽輪機組熱損失,同時也為以后同類型機組的調(diào)試和運行生產(chǎn)提供技術(shù)參考。

      關(guān)鍵詞:超超臨界機組;除氧器;超壓;處理措施

      0 引言

      除氧器是利用道爾頓分壓定律以及亨利定律來進行熱物理除氧的,為確保除氧效果,在除氧器中給水的溫度必須加熱到與除氧器壓力相對應(yīng)的飽和溫度[1]。本文針對機組首次滿負荷運行時出現(xiàn)的除氧器超壓及低壓管道安全閥動作事件,通過新增外置式蒸汽冷卻器危急疏水至疏水擴容器管路,優(yōu)化凝泵控制策略等處理措施,有效避免了除氧器超壓現(xiàn)象的發(fā)生,提高了系統(tǒng)的可靠性,保證了機組的安全穩(wěn)定運行[2-3]。

      1 除氧器超壓情況及數(shù)據(jù)分析

      1.1? ? 機組簡介

      句容電廠新建機組汽輪機由上海汽輪機有限公司設(shè)計制造,采用德國西門子公司的技術(shù),汽輪機型號N1000-31(THA)/

      600/620/620,汽輪機型式為超超臨界、二次中間再熱、單軸、五缸四排汽、雙背壓、十級回熱抽汽、反動凝汽式。除氧器為內(nèi)置式、臥式噴霧除氧設(shè)備,利用蒸汽直接與給水混和,從而加熱給水至除氧器運行壓力所對應(yīng)的飽和溫度,除去溶解于水中的氧氣及其他不凝結(jié)氣體,以防止或減輕鍋爐、汽輪機及其附屬設(shè)備、管道等的氧腐蝕,同時通過回熱使熱能得到充分利用,提高發(fā)電機組熱效率[4-5]。

      1.2? ? 除氧器超壓數(shù)據(jù)分析

      句容電廠除氧器工作壓力為0.978 MPa,工作溫度為183 ℃。當機組首次滿負荷運行時,發(fā)現(xiàn)除氧器運行壓力最高達到1.22 MPa,高于除氧器的工作壓力0.978 MPa,就地檢查系統(tǒng)狀態(tài)時,發(fā)現(xiàn)低壓管道壓力為1.39 MPa,低壓管道安全閥動作,同時給水泵汽輪機周圍發(fā)生漏汽現(xiàn)象。

      為降低除氧器壓力,關(guān)閉了低溫省煤器擋板,通過降低凝結(jié)水在低溫省煤器內(nèi)的吸熱量來降低進入除氧器前的凝結(jié)水溫度,此臨時措施采取后除氧器及低壓管道壓力降至正常范圍,給水泵層漏汽現(xiàn)象消失[6]。

      高壓加熱器疏水是由高壓至低壓逐級自流,本級高加疏水影響下一級設(shè)備的熱交換效率,若某高加疏水端差偏高,則會影響汽機回熱系統(tǒng)中疏水端差量,使汽機效率下降,增加發(fā)電機汽耗和煤耗[7-9]。通過對本臺機組的端差進行分析,發(fā)現(xiàn)4號加熱器下端差達14 ℃,偏離設(shè)計值(4.9 ℃)較大,如表1所示。

      2 除氧器超壓原因分析及處理

      2.1? ? 引起除氧器超壓的原因分析

      (1)高加換熱面積設(shè)計不合理,導(dǎo)致疏水端差偏大。若高加總換熱面積偏小,導(dǎo)致本級高加給水出口溫度降低,下級疏水出口溫度不變,高加疏水端差則會增大。通過對比滿負荷工況下熱平衡圖,發(fā)現(xiàn)4號高加下端差比設(shè)計工況高,疏水溫度比設(shè)計值高13 ℃,4號高加正常疏水與4號蒸汽冷卻器危急疏水匯集一路疏至除氧器,4號蒸汽冷卻器疏水溫度偏高,外置式蒸冷器疏水帶蒸汽,加熱器內(nèi)蒸汽凝結(jié)后飽和水未經(jīng)充分冷卻就排出設(shè)備,導(dǎo)致疏水溫度增加,疏水匯集至除氧器,造成除氧器壓力升高[10-12]。

      (2)高加連續(xù)排氣量大。機組高負荷運行時,高加連續(xù)排汽至除氧器,排汽閥全開時排汽量增高,造成除氧器壓力升高。

      (3)機組超額定負荷運行。機組負荷超額定設(shè)計運行,五抽壓力偏高,除氧器為五抽供汽,造成除氧器壓力升高。

      (4)測量元件誤差。壓力變送器損壞,測量有誤差。

      (5)輔助蒸汽汽源切換操作不合理。除氧器汽源在升負荷階段,除氧器汽源由輔助蒸汽提供,切換至五抽供汽時,為保證除氧器工作穩(wěn)定,輔汽至除氧器管道中閥門仍保持一定開度,當輔汽汽源二次冷再供時,二次冷段壓力較高,汽源切換過程中除氧器壓力會升高。

      (6)凝結(jié)水流量降低。在降負荷階段速率較快,凝結(jié)水流量降低,4號高加正常疏水溫度始終高于除氧器水溫,疏水進入后造成除氧器壓力上升。

      在機組運行過程中,檢查發(fā)現(xiàn)高加排汽手動閥開度已經(jīng)全關(guān),運行負荷小于設(shè)計負荷,除氧器汽源壓力正常,凝結(jié)水流量滿足運行要求。外置式蒸冷器疏水溫度高,通過對比滿負荷工況下熱平衡圖,發(fā)現(xiàn)4號高加下端差比設(shè)計工況高,疏水溫度比設(shè)計值高13 ℃,4號高加正常疏水與4號蒸汽冷卻器危急疏水匯集一路疏至除氧器,經(jīng)過數(shù)據(jù)分析及現(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn)4號蒸汽冷卻器疏水溫度偏高,造成除氧器壓力升高。

      2.2? ? 處理措施

      2.2.1? ? 新增外置式蒸汽冷卻器危急疏水至疏水擴容器管路

      超超臨界燃煤機組運行參數(shù)高,節(jié)能降耗效果明顯。隨著國內(nèi)對超超臨界燃煤機組運行安全性和經(jīng)濟性要求的不斷提高,外置式蒸汽冷卻器發(fā)展迅速,外置式蒸汽冷卻器充分利用了抽汽過熱度,提高了系統(tǒng)經(jīng)濟性。句容3號機組停機消缺期間,對外置式蒸汽冷卻器疏水管路進行改造(圖1),外置式蒸汽冷卻器的危急疏水管道連接至疏水擴容器,管道設(shè)計壓力2.043 MPa,設(shè)計溫度347.8 ℃,通過截止閥與電動閥調(diào)節(jié)蒸汽冷卻器疏水流量,在帶高負荷運行中,通過增加電動閥開度調(diào)節(jié)外置式蒸冷器疏水,從而降低高加正常疏水溫度,避免除氧器超壓運行[13-14]。

      2.2.2? ? 優(yōu)化凝泵控制策略

      根據(jù)負荷變化對凝泵控制策略進行優(yōu)化。30%負荷以下時除氧器上水副調(diào)節(jié)閥單沖量調(diào)節(jié)除氧器水位,凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)凝結(jié)水母管壓力;30%負荷以上時切換至凝結(jié)水泵三沖量(除氧器水位、主給水流量、凝結(jié)水流量)調(diào)節(jié)除氧器水位。

      上述控制方案可以滿足除氧器水位調(diào)節(jié)的要求,同時通過凝結(jié)水流量及除氧器上水主調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)作用,可以有效地減小凝結(jié)水壓力,降低凝結(jié)水泵電流,使凝結(jié)水流量控制更加穩(wěn)定。

      2.2.3? ? 根據(jù)不同負荷,調(diào)整輔汽連箱供汽汽源

      在機組低負荷運行階段,輔汽聯(lián)箱汽源由一期老廠提供,除氧器供汽由輔汽提供,在啟動初期汽源維持輔汽聯(lián)箱壓力0.8~0.9 MPa,在300~500 MW負荷階段,五抽供至除氧器,500 MW負荷時除氧器供汽由五抽提供,輔汽至除氧器電動閥保持5%開度暖管,500 MW負荷2臺小機汽源1臺輔汽提供,1臺小機五抽提供,此時五抽供除氧器及小機,在升負荷階段,隨著負荷提高,如果機組二冷至輔助蒸汽投用初期,輔汽壓力提高,則逐步關(guān)閉輔汽至除氧器供汽,防止輔汽壓力突增造成除氧器壓力升高。

      2.3? ? 處理效果

      機組重新帶上滿負荷運行,通過數(shù)據(jù)分析及就地檢查,發(fā)現(xiàn)除氧器壓力保持在0.92 MPa,溫度保持在178 ℃左右,除氧器參數(shù)始終在設(shè)計值以下且在合理正常運行范圍內(nèi),除氧器及低壓管道也不再出現(xiàn)超壓現(xiàn)象。

      3 結(jié)語

      本文通過對句容電廠3號機組除氧器超壓原因及改造后方案進行分析,最終采用外置式蒸汽冷卻器疏水管路改造及優(yōu)化凝泵運行方式等方法,效果顯著[15]。機組改造后除氧器超壓現(xiàn)象消失,加熱器端差降低近9 ℃。句容電廠運行期間,除氧器超壓運行現(xiàn)象消失,機組運行穩(wěn)定,經(jīng)濟指標良好,該方案對今后超超臨界機組的超壓問題分析、設(shè)計改造及運行提供了一定的參考和借鑒意義。

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      收稿日期:2020-07-31

      作者簡介:曹揚(1989—),男,江蘇泰州人,工程師,從事火電廠汽輪機調(diào)試工作。

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