費(fèi)芳芳 畢武林
摘要:為提高生物質(zhì)電廠用水水平,在節(jié)水減排基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)全廠廢水零排放,按照分質(zhì)處理、合理回用、深度節(jié)水的原則,以全廠水平衡資料為依據(jù),通過(guò)對(duì)全廠各主要用排水情況重點(diǎn)分析,有針對(duì)性地制定了各類廢水處理及回用改造方案,全面優(yōu)化用水流程。改造完成后,全廠處理后的各類廢水出水水質(zhì)滿足回用要求,通過(guò)梯級(jí)回用,實(shí)現(xiàn)零排放,每年可減少新鮮水取水量48萬(wàn)m3,減少排污量57萬(wàn)m3,經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)效益顯著。
關(guān)鍵詞:生物質(zhì)電廠;廢水處理系統(tǒng);循環(huán)水排污水;節(jié)水;零排放
0 引言
電廠是用排水大戶,且各類排水水質(zhì)差異較大[1]。隨著國(guó)家對(duì)火電廠排水水質(zhì)要求日益嚴(yán)格,節(jié)水減排進(jìn)而實(shí)現(xiàn)廢水零排放勢(shì)在必行,這對(duì)電廠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及環(huán)境保護(hù)均有十分積極的意義[2-3]。
某生物質(zhì)電廠現(xiàn)有2臺(tái)50 MW機(jī)組,為進(jìn)一步提高水的綜合利用水平,某生物質(zhì)電廠結(jié)合長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,進(jìn)行了零排放改造。本文結(jié)合近年來(lái)先進(jìn)的廢水零排放改造技術(shù)[4-6],對(duì)電廠各水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造或新建,解決電廠現(xiàn)有用排水系統(tǒng)存在的設(shè)備出力不足、水資源利用不盡合理等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)該生物質(zhì)電廠深度節(jié)水及零排放,徹底杜絕環(huán)保隱患,提高經(jīng)濟(jì)、環(huán)保效益。
1 電廠用排水現(xiàn)狀分析
1.1? ? 用排水現(xiàn)況
某生物質(zhì)電廠各類廢、污水主要來(lái)源于生活污水、含油廢水、鍋爐排污水、取樣系統(tǒng)排水、循壞排污水、酸堿再生廢水等。
據(jù)統(tǒng)計(jì),全廠新鮮水總?cè)∷?01.8 m3/h,全廠總耗水量224.6 m3/h,全廠總外排水量77.2 m3/h,平均單位發(fā)電量取水量3.02 m3/MWh。
1.2? ? 各水系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題
(1)未能實(shí)現(xiàn)梯級(jí)回用,大量廢水外排,造成水資源的浪費(fèi)。
(2)污泥處理系統(tǒng)、生活污水處理系統(tǒng)部分設(shè)備出力無(wú)法滿足現(xiàn)有廢水處理需求,造成出水水質(zhì)不滿足設(shè)計(jì)要求。
(3)循環(huán)水排污水達(dá)標(biāo)外排,無(wú)法滿足遠(yuǎn)期國(guó)家環(huán)保要求。
1.3? ? 水質(zhì)
該生物質(zhì)電廠生產(chǎn)生活用水水源為河水、深井水以及自來(lái)水。河水經(jīng)原水一體化處理裝置處理之后用于工業(yè)水系統(tǒng)及生活和消防用水,深井水作為鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)水源。該生物質(zhì)電廠產(chǎn)生的廢水主要包括循環(huán)排污水、酸堿再生廢水、生活污水、含油污水處理系統(tǒng)出水等。
2 全廠節(jié)水及零排放改造方案
電廠各處理系統(tǒng)存在設(shè)備老化、出力不足、效果不佳等問(wèn)題,以該電廠用排水情況及各類廢水水質(zhì)特點(diǎn)為依據(jù),按照分質(zhì)處理、合理回用、深度節(jié)水的原則,針對(duì)各系統(tǒng)用水需求,提出改造方案,最大限度地減少?gòu)U水水量,實(shí)現(xiàn)一水多用,從而降低廢水水量及處理成本,實(shí)現(xiàn)全廠廢水零排放[7]。
3 廢水處理系統(tǒng)改造
3.1? ? 生活污水處理系統(tǒng)改造
某生物質(zhì)電廠生活污水原設(shè)計(jì)處理工藝為:生活污水管→格柵井→污水調(diào)節(jié)池→地埋式一體化生活污水處理裝置→回用水池。原處理工藝為地埋式,設(shè)備老化嚴(yán)重,難以檢修,因此處理效果差。
生活用水量大約為5 m3/h,新建一套生活污水處理系統(tǒng),采用曝氣生物濾池工藝,設(shè)計(jì)水量為2×3 m3/h。與傳統(tǒng)A2O工藝及地埋式接觸氧化工藝相比,曝氣生物濾池內(nèi)填充的濾料的高比表面積帶來(lái)的高濃度生物膜的氧化降解能力,可對(duì)污水進(jìn)行快速凈化,占地面積較小,方便檢修,不會(huì)發(fā)生污泥膨脹,運(yùn)行費(fèi)用低。目前該工藝已在多個(gè)電廠應(yīng)用,運(yùn)行情況良好,且在設(shè)備運(yùn)行階段易于控制和檢修[8]。經(jīng)處理后的生活污水首先用于全廠綠化。
3.2? ? 污泥處理系統(tǒng)改造
對(duì)污泥濃縮池進(jìn)行管道及設(shè)備改造,更換污泥濃縮池進(jìn)出水管道、刮泥機(jī)及潛水?dāng)嚢杵?,新增一套污泥處理設(shè)備,處理能力8 m3/h,將污泥脫水機(jī)濾液輸送至一體化預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行處理回用,實(shí)現(xiàn)節(jié)水回用的目的。
3.3? ? 新建循環(huán)水處理系統(tǒng)改造
該生物質(zhì)電廠循環(huán)水現(xiàn)階段循環(huán)排污水(水量66.7 m3/h)排至遂溪河。通過(guò)對(duì)電廠水質(zhì)分析并進(jìn)行循環(huán)水試驗(yàn),減少新鮮水的補(bǔ)水量,降低循環(huán)水排污水量至25 m3/h,由此降低整體處理設(shè)備投資費(fèi)用及運(yùn)行費(fèi)用[9]。進(jìn)一步考慮料場(chǎng)抑塵措施,沿?fù)躏L(fēng)抑塵墻、料棚新建管路并布置干霧噴頭,以循環(huán)排污水作為料堆抑塵噴淋用水,料場(chǎng)噴霧抑塵系統(tǒng)耗水量約為12 m3/h。通過(guò)提高濃縮倍率以及綜合利用,僅剩余13 m3/h循環(huán)水排污水需要進(jìn)行處理。
新建循環(huán)水深度處理系統(tǒng),采用“兩級(jí)軟化(氫氧化鈉-碳酸鈉)+過(guò)濾+超濾+反滲透”[10]工藝,設(shè)計(jì)處理能力15 m3/h,循環(huán)水排污水排至廢水緩沖池(600 m3)進(jìn)行均質(zhì)緩沖,再通過(guò)提升水泵輸送至高效澄清器進(jìn)行兩級(jí)軟化澄清處理,高效澄清器設(shè)計(jì)處理水量20 m3/h,并配套設(shè)置氫氧化鈉、碳酸鈉、凝聚劑、助凝劑和硫酸加藥裝置,以及設(shè)置循環(huán)污泥泵,實(shí)現(xiàn)可控的污泥回流,底部剩余污泥排至污泥濃縮罐進(jìn)行污泥濃縮。高效澄清器出水在進(jìn)入超濾系統(tǒng)前通過(guò)多介質(zhì)過(guò)濾器進(jìn)一步去除其中的顆粒態(tài)懸浮物,保證后續(xù)超濾等膜系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,多介質(zhì)過(guò)濾器設(shè)計(jì)出力為2×20 m3/h,超濾系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力15 m3/h,超濾產(chǎn)水進(jìn)入苦咸水反滲透系統(tǒng)進(jìn)行脫鹽處理,苦咸水反滲透系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理水量15 m3/h,采用一級(jí)三段的反滲透,可將廢水濃縮至2 m3/h濃水,反滲透產(chǎn)水輸送至鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)或循環(huán)水系統(tǒng)回用,濃水用于干渣拌濕。
循環(huán)水排污水經(jīng)深度處理系統(tǒng)軟化脫鹽濃縮處理后,反滲透產(chǎn)水11 m3/h回用鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng),反滲透濃水2 m3/h用于干渣拌濕消納。
另外,反滲透產(chǎn)水用于鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)的補(bǔ)充進(jìn)水后,可提升鍋爐補(bǔ)水系統(tǒng)的補(bǔ)水水質(zhì),降低系統(tǒng)再生頻率,進(jìn)一步減少酸堿廢水水量。經(jīng)估算,改造后酸堿再生廢水水量降至0.6 m3/h,按照高低鹽分離改造,其中高鹽廢水水量約0.2 m3/h,低鹽廢水水量約0.4 m3/h。綜合降低項(xiàng)目總投資費(fèi)用、廢水單位處理成本,將低鹽廢水通過(guò)泵輸送至原水預(yù)處理系統(tǒng)處理回用,新建管路將高鹽廢水輸送至循環(huán)水處理系統(tǒng)濃水箱用于干渣拌濕。經(jīng)核算全廠干渣拌濕消耗的總水量為2.7 m3/h,鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)的酸堿再生高鹽廢水0.2 m3/h及循環(huán)水處理系統(tǒng)反滲透濃水2 m3/h用于干渣拌濕,可以完全消納。
通過(guò)上述改造可以實(shí)現(xiàn)循環(huán)水排污水零排放,此外,循環(huán)排污水深度處理系統(tǒng)出水可有效回收利用,大大減少了新鮮水取水量。
3.4? ? 其他系統(tǒng)改造
(1)對(duì)含油污水部分水質(zhì)實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用,在油罐區(qū)新建1個(gè)50 m3油水儲(chǔ)存池收集油庫(kù)噴淋水,同時(shí)增設(shè)循環(huán)噴淋泵,鋪設(shè)相應(yīng)管路,收集含油廢水循環(huán)噴淋利用,減少含油廢水水量。同時(shí)在油罐區(qū)油水儲(chǔ)存池新增另一管路,在循環(huán)噴淋水水質(zhì)變差時(shí),通過(guò)新增管路將其輸送至含油廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,處理后排入生活污水回用水池。
(2)綜合回收利用鍋爐管壁清洗水。沖洗水對(duì)水質(zhì)要求不高,因此利用循環(huán)水排污水作為沖洗水,并通過(guò)將沖洗水收集沉淀進(jìn)行循環(huán)利用,以達(dá)到節(jié)水減排的目的。因此新建500 m3的沖洗水收集池并配置水泵及管路,按照兩級(jí)沉淀設(shè)計(jì),中間設(shè)置溢流堰,分別作為鍋爐管壁沖洗水收集儲(chǔ)存池和清水池,底部污泥通過(guò)人工清理[11]。
4 改造效果及效益分析
4.1? ? 改造效果
該生物質(zhì)電廠通過(guò)上述改造后,全廠廢水實(shí)現(xiàn)梯級(jí)利用,徹底解決了水的不合理回用問(wèn)題,大大降低了新鮮水取水量及廢水水量,實(shí)現(xiàn)全廠廢水零排放,如表1所示。
改造完成后,全廠新鮮水取水量由改造前的301.8 m3/h,降至236.2 m3/h,平均單位發(fā)電量取水量由3.02 m3/MWh降至2.37 m3/MWh,全廠廢水實(shí)現(xiàn)零排放。
4.2? ? 效益分析
改造后每年減少排污量57萬(wàn)m3,考慮新增料場(chǎng)噴霧抑塵,每年減少新鮮水取水量48萬(wàn)m3,節(jié)水收益4.61萬(wàn)元/年,減少排污費(fèi)1.09萬(wàn)元/年。
5 結(jié)語(yǔ)
(1)某生物質(zhì)電廠零排放改造方案對(duì)排泥水、生活污水、循環(huán)水排污水進(jìn)行分類處理回用,經(jīng)處理后水質(zhì)滿足回用要求,大大降低了電廠外排水量。
(2)循環(huán)水排污水采用成熟的膜法脫鹽工藝,產(chǎn)水水質(zhì)好,可優(yōu)化鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)水質(zhì),降低酸堿再生頻次及廢水量。
(3)某生物質(zhì)電廠全廠廢水零排放改造后,全廠無(wú)廢水外排,徹底消除環(huán)保隱患,經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益顯著。
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收稿日期:2020-07-20
作者簡(jiǎn)介:費(fèi)芳芳(1987—),女,湖北黃石人,工程師,研究方向:火力發(fā)電及污染治理。