(江蘇油田礦業(yè)開發(fā)有限公司,江蘇 揚州 225009)
江蘇油田在進行井下作業(yè)過程中出現(xiàn)多種井控問題,常規(guī)的過平衡壓井作業(yè)存在費用高、產(chǎn)量恢復周期長等問題,對于管柱蠟堵、偏磨漏失、高壓低滲漏等特殊井無法有效壓井。常規(guī)的方法是進行帶壓作業(yè)[1]。但是,江蘇油田的抽油機井由于井深、井斜,抽油桿上扶正器較多,普通的環(huán)形防噴器無法有效起到密封作用,帶壓起下抽油桿技術(shù)不夠成熟,未能推廣實施。很多油田相繼大力推廣封隔器與單流閥組合,進行油層保護,可以防止洗井過程中壓井液進入地層,但是無法起到井口防噴的作用[2-7]。國內(nèi)各大油田相繼提出井下暫閉封堵技術(shù),利用封隔器配套加壓開關(guān)滑套,實現(xiàn)起下管過程中的油層封閉,從而達到井口無壓力的狀態(tài)[8-10]。但是,該封隔器只能放置在油層上方,無法在檢泵作業(yè)過程中對封隔器以下的油層進行沖砂,在江蘇油田等出砂嚴重的生產(chǎn)井中無法適用。
為了降低儲層傷害、縮短油井的產(chǎn)量恢復周期、節(jié)省壓井液的費用,解決部分特殊井無法有效壓井的問題。近年來,江蘇油田在不壓井檢泵作業(yè)方面進行積極探索,設(shè)計了不壓井檢泵作業(yè)裝置及井下作業(yè)工具,完成了管柱設(shè)計。在起下抽油桿過程中利用完井的泵下開關(guān)閥屏蔽油管內(nèi)壓力,起下油管過程中利用不壓井作業(yè)裝置解決井控以及環(huán)保問題,取得了較好的效果。
不壓井作業(yè)裝置主要由儲液槽式平臺、三閘板防噴器、抽油桿環(huán)形防噴器等組成。如圖1所示。
1—儲液槽式平臺;2—引鞋;3—三閘板防噴器;4—滑梯;5—油管刮油器;6—抽油桿環(huán)形防噴器;7—護欄;8—梯子。
在起桿作業(yè)時,平臺上安裝液控抽油桿環(huán)形防噴器。如果井口不溢流,可打開抽油桿環(huán)形防噴器膠芯,進行起桿作業(yè)。如果井口有溢流,可關(guān)閉抽油桿環(huán)形防噴器,進行起桿作業(yè)。抽油桿環(huán)形防噴器既可防噴,又可防止抽油桿上頂。
在起管作業(yè)時,拆掉平臺上安裝的抽油桿環(huán)形防噴器,安裝油管刮油器。油管刮油器可將油管外表面上的油污刮凈,同時也可阻擋井口溢流上涌。如果井口有溢流,則溢流進入箱式平臺的儲液槽,不會污染井場。儲液槽被充滿后,用排污系統(tǒng)排走。
1) 拆井口準備。將封桿器裝在小四通兩側(cè),打開小四通閥門,關(guān)閉封桿器,拆盤根盒,裝抽油桿半封防噴器并關(guān)閉,打開封桿器,上提抽油桿,通過封桿器和抽油桿半封防噴器起出抽油桿接箍,拆掉光桿,將抽油桿密封懸掛器接到抽油桿上,并將其下入井口并坐在油管懸掛器上,封住油管。
2) 拆掉采油樹,安裝不壓井作業(yè)裝置。
3) 打開三閘板防噴器,用抽油桿短接與井口內(nèi)抽油桿密封懸掛器對接,上提抽油桿柱,進行起桿作業(yè)。
4) 拆掉抽油桿環(huán)形防噴器,用油管短節(jié)與井口內(nèi)油管懸掛器對接,松開油管懸掛器頂絲,上提管柱,拆掉油管懸掛器,安裝油管刮油器,進行起管作業(yè)。
5) 下泵并坐好油管懸掛器,下入抽油桿柱,最后接抽油桿密封懸掛器,懸掛抽油桿柱并封住油管。
6) 拆掉不壓井作業(yè)裝置,并裝采油樹。
7) 用抽油桿短節(jié)與抽油桿密封懸掛器對接,通過封桿器和抽油桿半封防噴器起出抽油桿密封懸掛器,連接光桿,拆抽油桿半封防噴器,裝盤根盒,拆封桿器,完井。
不壓井作業(yè)管柱(如圖2)主要是將抽油泵的泵底固定閥換成不壓井作業(yè)閥,在起下抽油桿過程中實現(xiàn)開關(guān),從而保證在不壓井起下抽油桿的過程中井口無溢流,實現(xiàn)井控安全。
根據(jù)泵的型號不同,不壓井作業(yè)閥可以分成桿式泵泵底閥與管式泵泵底閥。根據(jù)泵底閥的開關(guān)方式可以分為抽油桿觸碰式泵底閥與液壓開關(guān)式泵底閥。
1—游動閥;2—不壓井作業(yè)閥;3—氣錨;4—絲堵。
2.2.1 液壓式管式泵泵底閥
1) 結(jié)構(gòu)及工作原理。
液壓管式泵泵底閥結(jié)構(gòu)如圖3所示。在下井過程中,整體芯軸處在上軌道時,防噴裝置密封面將工具封閉,起到防噴的作用。下泵完成之后,從油管正加壓至設(shè)定的壓力,閥芯下移至軌道的下死點,泄壓之后,軌道換向至短槽,從而實現(xiàn)上下聯(lián)通。
1—上接頭;2—防噴裝置;3—下壓裝置;4—復位壓縮彈簧;5—主體管;6—軌道換向機構(gòu); 7—轉(zhuǎn)換接頭;8—反循環(huán)洗井裝置;9—防失控泄壓裝置;10—下接頭。
2) 主要技術(shù)參數(shù)。
公稱壓力 34.5 MPa(5 000 psi)
過流面直徑 ≥46 mm
工作溫度 -29~121 ℃
適用介質(zhì) 水、油氣
魚頭規(guī)格 46 mm
2.2.2 觸碰式管式泵泵底閥
1) 結(jié)構(gòu)及原理。
觸碰式管式泵泵底閥結(jié)構(gòu)如圖4所示。下泵作業(yè)時,泵下閥關(guān)閉,換向銷釘處于長軌道上端,閥芯在彈簧和井液推力作用下壓在閥座上,關(guān)閉油流通道;下完桿柱碰泵和調(diào)防沖距時,抽油泵活塞壓在閥芯上,并使之下行,銷釘沿長軌道下行至下死點;上提活塞時,閥芯在彈簧推力的作用下上行,銷釘通過換向進入短軌道上行至上死點,閥芯打開。此時,泵下閥油流處于開啟狀態(tài),可起抽油桿,進行采油作業(yè);起桿柱作業(yè)時,先下放桿柱使活塞碰泵,再起出桿柱,此時銷釘由短軌道通過換向后進入長軌道,泵下閥關(guān)閉油流通道。
1—上接頭;2—閥芯;3—換位機構(gòu);4—導向扶正支撐;5—主體;6—彈簧;7—下接頭。
2) 主要技術(shù)參數(shù)。
公稱壓力 34.5 MPa(5 000 psi)
過流面直徑 46 mm
工作溫度 -29~121 ℃
魚頭規(guī)格 46 mm
芯軸換向壓力 14 MPa(設(shè)定值、可調(diào))
2.2.3 桿式泵泵底閥
1) 結(jié)構(gòu)及其工作原理。
桿式泵泵底閥結(jié)構(gòu)如圖5所示。該閥是抽油機井桿式泵不壓井作業(yè)配套井下作業(yè)工具。通過下壓桿式泵泵筒打開油路空間,上提泵筒關(guān)閉此閥。在正常生產(chǎn)狀態(tài)下,其閥座與桿式泵泵座和鎖緊爪匹配,支撐并鎖緊泵筒。泵的彈性芯軸處于鎖緊位置,芯軸下端壓迫該泵下閥閥芯,使泵下閥雙閥芯處于開啟狀態(tài),油流上行通道暢通,正常生產(chǎn);在需不壓井作業(yè)時,上提桿式泵,使彈性芯軸解鎖上行,泵下閥的雙閥芯失去了芯軸向下的力,在彈簧和井壓的共同作用下上行,泵下閥的雙閥芯與泵下閥閥座實現(xiàn)金屬硬密封,當井壓較大時,其閥芯與閥座密封的更嚴實,保證了油流通道徹底被封堵。
2) 結(jié)構(gòu)特點。
其結(jié)構(gòu)簡單、性能可靠,通過其雙閥芯的開啟和關(guān)閉實現(xiàn)了抽油井的正常生產(chǎn)和施工狀態(tài)下的雙重密封。
1—接頭體;2—閥瓣;3—彈簧;4—主體。
3) 主要技術(shù)參數(shù)。
公稱壓力 20.682 MPa(3 000 psi)
下端低密封壓力 0.689 MPa (100 psi)
過流面直徑 ≥35 mm
閥芯換向下壓力 25 kN
工作溫度 -29~150 ℃
適用介質(zhì) 水、油氣等
不壓井作業(yè)裝置及配套工具經(jīng)過多次室內(nèi)試驗,各項參數(shù)均達到設(shè)計要求。2017至今,已經(jīng)在江蘇油田進行了9井次的現(xiàn)場試驗,最大井口壓力6.3 MPa,最大井斜43.59°,最大井深3 130 m,下泵完成之后進行多次開關(guān)試驗,試驗成功率100%。該工具的結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,避免了檢泵作業(yè)過程中的洗壓井作業(yè),平均節(jié)約壓井液的費用¥10萬元,縮短了作業(yè)周期1.5 d,減少了作業(yè)費用¥15萬元,縮短了產(chǎn)量恢復周期2 d,而且有效的保護了油層,避免了油層污染。現(xiàn)場應(yīng)用數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 不洗井作業(yè)技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用統(tǒng)計數(shù)據(jù)
1) 通過對油井不壓井作業(yè)技術(shù)的研究,解決了高壓低滲、油管短路、洗井漏失嚴重等特殊井作業(yè)過程中的井控問題。儲液槽式作業(yè)平臺設(shè)計,能夠在作業(yè)過程中有效收集油污,避免油水落地,起到了較好的環(huán)保效果。
2) 將不壓井作業(yè)裝置同井下工具進行了通盤考慮,從作業(yè)的角度去完善井下工具的設(shè)計,給不壓井作業(yè)技術(shù)的研究開創(chuàng)了另一個全新的課題。
3) 由于完井前將配套設(shè)計的泵底閥預先置于井下,這就要求該工具性能穩(wěn)定,開關(guān)靈活,結(jié)構(gòu)簡單。但是,由于在井下預留時間較長,對材料的防腐及設(shè)計的可靠性要求較高。一旦失效,不僅會影響泵效,還會失去其有效屏蔽管內(nèi)壓力的功能。
4) 本技術(shù)系通過采用常規(guī)檢泵作業(yè)方法,實現(xiàn)不壓井作業(yè),因而,不僅作業(yè)成本低,還有效的縮短了產(chǎn)量恢復周期,降低了作業(yè)占井時間。具有較高的應(yīng)用價值。