文_李葉然 謝建麗 李鋆 浙江天地環(huán)??萍加邢薰?/p>
目前超純水的生產(chǎn)主要有預(yù)處理、脫鹽、后處理三個模塊,其中脫鹽技術(shù)為超純水制備的核心技術(shù)模塊。近年來,各用水企業(yè)通過膜分離與EDI 技術(shù)串聯(lián)制備超純水,具體工藝為UF+RO+EDI,這種工藝出水水質(zhì)能達(dá)到傳統(tǒng)的混床工藝出水標(biāo)準(zhǔn),且清洗恢復(fù)無需消耗過多的化學(xué)藥劑。
本研究擬對現(xiàn)有主流超純水制備系統(tǒng)工藝進(jìn)行分析篩選,結(jié)合源水水質(zhì)和運(yùn)行參數(shù),對主要脫鹽設(shè)備利用國產(chǎn)無膜EDI(MFEDI)代替進(jìn)口EDI,使投資及運(yùn)行成本降低,形成18MΩ·cm 超純水制備工藝。
超純水各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):系統(tǒng)出水電阻率≥18MΩ·cm(MΩ·cm,25℃);TOC<20ppb;全硅≤2ppb;細(xì)菌個數(shù):最大值0.01 個/mL;其他技術(shù)指標(biāo)滿足電子級水國標(biāo)規(guī)定(GB/T11446.1-2013)的EW-I 級水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
太原鋼鐵(集團(tuán))公司自備電廠的亞臨界鍋爐和煉鋼焦化的高壓鍋爐補(bǔ)給水采用UF+RO+EDI 工藝,EDI 產(chǎn)水電阻率平均值為16MΩ·cm。
2017 年臺州電廠化水250t/h 的供熱規(guī)劃擴(kuò)容改造項(xiàng)目,采用國產(chǎn)MFEDI 代替進(jìn)口EDI 設(shè)備,產(chǎn)水電阻率平均值也能穩(wěn)定達(dá)到16MΩ·cm。
從運(yùn)行情況看,此工藝具有連續(xù)運(yùn)行周期長,出水穩(wěn)定,且自動化程度高等優(yōu)點(diǎn),是性價比更優(yōu)的超純水制備工藝。結(jié)合目前國內(nèi)外超純水制備工藝調(diào)研結(jié)果,本項(xiàng)目采用國產(chǎn)MFEDI代替進(jìn)口EDI,降低EDI 投資成本,簡化EDI 模塊裝置;在實(shí)際運(yùn)行中試裝置上,后續(xù)再配備脫氣膜+拋光混床+精密過濾器,以保證出水電阻率達(dá)到18MΩ·cm。此工藝路線具有良好的抗沖擊負(fù)荷能力,可形成完整的18MΩ·cm 超純水制備工藝。
方案擬定MFEDI 產(chǎn)水工藝在中試裝置試驗(yàn),其工藝流程為原水→超濾保安過濾器→超濾→反滲透保安過濾器→一級反滲透→二級反滲透→MFEDI →中試裝置產(chǎn)水。
MFEDI 中試試驗(yàn)裝置連續(xù)試運(yùn)行產(chǎn)水?dāng)?shù)據(jù)及趨勢見圖1。從產(chǎn)水?dāng)?shù)據(jù)和趨勢圖可以看出,此試驗(yàn)裝置連續(xù)運(yùn)行41 天,二級RO 產(chǎn)水電導(dǎo)率基本保持在1 ~2μS/cm,MFEDI 進(jìn)水水質(zhì)穩(wěn)定。在此情況下,MFEDI 產(chǎn)水電導(dǎo)率維持在0.062 ~0.058μS/cm 之間,即產(chǎn)水電阻率維持在16MΩ·cm,產(chǎn)水流量基本維持在12 ~15m3/h,產(chǎn)水水質(zhì)和水量穩(wěn)定。此結(jié)果證明,本項(xiàng)目擬定的用國產(chǎn)MFEDI 替代進(jìn)口EDI 制備超純水的工藝方案可行,可以在此基礎(chǔ)上繼續(xù)探討后續(xù)精處理模塊,最終形成具有抗沖擊負(fù)荷力的超純水制備工藝方案。
圖1 (a)二級RO 和MFEDI 產(chǎn)水連續(xù)運(yùn)行趨勢圖
圖1 (b) MFEDI 中試裝置日平均產(chǎn)水流量趨勢圖
對方案中主要設(shè)備的指標(biāo)完成情況進(jìn)行了比對,具體見表1。由表可知,MFEDI 產(chǎn)水電阻率和SiO2指標(biāo)要求均已達(dá)到進(jìn)口EDI 設(shè)備產(chǎn)水品質(zhì)。
表1 MFEDI產(chǎn)水水質(zhì)
超純水中雜質(zhì)含量非常低,很容易受外界環(huán)境的影響而電導(dǎo)率升高,因此一般超純水處理工藝在深度除鹽后會配備進(jìn)一步精處理裝置。本研究工藝流程中脫氣膜是為了消除二氧化碳等氣體對超純水電導(dǎo)率的影響,紫外線用于殺菌,拋光混床是進(jìn)一步除去極少量殘留或管網(wǎng)中溶解在超純水中的鹽分,微膜過濾器則是超純水處理工藝的最終保障。因此本方案設(shè)計的MFEDI產(chǎn)水后續(xù)流程:脫氣膜(MDG)→純水箱→TOC→UV→拋光混床→精密過濾器0.1μm 可以保證產(chǎn)水電導(dǎo)率的穩(wěn)定性,為用戶提供高質(zhì)量的超純水。對方案中MFEDI 產(chǎn)水后續(xù)精處理設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行了分析,具體見表2。
表2 MFEDI產(chǎn)水后續(xù)精處理水質(zhì)
18 MΩ·cm 超純水制備工藝處理流程如下:
原水箱→超濾保安過濾器→超濾→RO 保安過濾器→一級反滲透→一級RO 水箱→二級反滲透→二級RO 水箱→UV→1 μm 微濾→電除鹽(MFEDI)—脫氣膜(MDG)→純水箱→TOC →UV→拋光混床→精密過濾器0.1μm →超純水用戶。
通過對超純水制備系統(tǒng)技術(shù)影響因素分析,以及國內(nèi)電廠超純水制備工藝調(diào)研篩選,采用國產(chǎn)MFEDI 代替進(jìn)口EDI 工藝,對現(xiàn)有主流超純水制備系統(tǒng)工藝進(jìn)行分析篩選。在浙能臺州發(fā)電廠鍋爐補(bǔ)給水制備工藝基礎(chǔ)上,MFEDI 產(chǎn)水后端新增精處理單元,結(jié)合項(xiàng)目源水水質(zhì)和運(yùn)行參數(shù),優(yōu)化運(yùn)行條件,最終形成運(yùn)行周期長,產(chǎn)水穩(wěn)定的18MΩ·cm 超純水制備工藝。
18MΩ 超純水技術(shù)研究工藝方案針對傳統(tǒng)典型的超純水系統(tǒng),保持系統(tǒng)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上通過系統(tǒng)集成提高了廠房利用率,降低投資成本,實(shí)現(xiàn)95%以上的水回收率,提高原水的利用率,減少了廢水的排放;裝置結(jié)構(gòu)簡單,便于維護(hù),還可以為今后的擴(kuò)產(chǎn)提供靈活、方便等多方面開發(fā)優(yōu)勢,形成了全新的超純水全膜法制備系統(tǒng)。同時,MFEDI 具備與進(jìn)口EDI 近似甚至更低的運(yùn)行能耗,因而具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
由于18 MΩ 超純水工藝系統(tǒng)在于制備工業(yè)高品質(zhì)的超純水,適用于對水質(zhì)要求高的工業(yè)行業(yè)。運(yùn)行過程僅耗費(fèi)電能,無需酸堿藥劑,不僅可減少酸堿等污染物的排放,也可節(jié)省廢水處理及排污費(fèi)用,從而具有顯著的社會效益。
因此,本工藝技術(shù)方案在占地面積、投資費(fèi)用及運(yùn)行費(fèi)用等直接效益方面,以及不產(chǎn)生污染物等社會效益方面均占有極大優(yōu)勢,是目前高品質(zhì)超純水處理工藝的首選之一。
通過在中試試驗(yàn),18MΩ 超純水制備系統(tǒng)的技術(shù)比對研究,此工藝方案運(yùn)行穩(wěn)定可靠,可操作性強(qiáng),具有推廣價值。采用由超濾+2 級反滲透+MFEDI+脫氣膜+拋光混床+精密過濾器,出水電阻率可以達(dá)到18MΩ·cm。此工藝路線保持系統(tǒng)穩(wěn)定性能同時降低投資成本;提高水利用率減少廢水的排放;保持?jǐn)U產(chǎn)靈活性;具有良好的抗沖擊負(fù)荷能力等方面優(yōu)勢,形成了全新的超純水全膜法制備系統(tǒng),是一種經(jīng)濟(jì)有效制備超純水的水處理方法,尤其在發(fā)電產(chǎn)業(yè)、電子行業(yè)等工業(yè)使用方面有著廣闊的應(yīng)用推廣前景。