孫永奪,龔 兵,任 斌,黃 麟,琚楠松
(1.礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京 100160;2.北京北礦億博科技有限責(zé)任公司,北京 100160)
工業(yè)炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)以其高效、安全、環(huán)保等優(yōu)點,在世界各國得到了廣泛的推廣應(yīng)用,部分歐美發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)場混裝炸藥占工業(yè)炸藥總量90%以上[1]。目前,我國現(xiàn)場混裝炸藥用量逐步提升,“十三五”末期有望達(dá)到工業(yè)炸藥總量的30%左右,根據(jù)國家和民爆行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,今后現(xiàn)場混裝應(yīng)用還將進(jìn)一步提升。然而當(dāng)前我國乳化炸藥現(xiàn)場混裝應(yīng)用還存在一些限制,許多現(xiàn)場混裝設(shè)備仍以中低溫化學(xué)敏化為主,使用50 ℃以下的乳膠基質(zhì)進(jìn)行裝藥,由于中低溫敏化反應(yīng)較慢,環(huán)境溫度對敏化過程影響較大,在北方地區(qū)或冬季露天作業(yè)中,炸藥自身溫度下降很快,會導(dǎo)致敏化反應(yīng)緩慢或停止,存在敏化過程較難控制、炸藥質(zhì)量不穩(wěn)定等一系列問題[2]。此外,采用中低溫敏化,乳膠基質(zhì)生產(chǎn)過程還需要進(jìn)行冷卻工序,增大了能耗和危險性。因此,進(jìn)行高溫乳膠基質(zhì)現(xiàn)場混裝工藝技術(shù)研究,提升現(xiàn)場混裝生產(chǎn)效率與本質(zhì)安全化水平具有重要意義。
北京礦冶研究總院作為國內(nèi)最早開展乳化炸藥和現(xiàn)場混裝技術(shù)與裝備研究的機(jī)構(gòu)之一,研發(fā)了多代乳化炸藥現(xiàn)場混裝地面站、以及BCJ系列露天、地下混裝車等[3-4],在行業(yè)內(nèi)具有很強(qiáng)的研發(fā)實力。為推動我國乳化炸藥現(xiàn)場混裝工業(yè)發(fā)展,不斷改進(jìn)傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝,促進(jìn)乳化炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)裝備升級,北京北礦億博科技有限責(zé)任公司開展新一代現(xiàn)場混裝乳化炸藥高溫敏化技術(shù)與裝備研究。結(jié)合目前我國乳化炸藥生產(chǎn)工藝技術(shù)現(xiàn)狀,通過研究高溫敏化工藝技術(shù),簡化乳膠基質(zhì)制備工序,開發(fā)適合高溫乳膠基質(zhì)的現(xiàn)場混裝技術(shù)與裝備,實現(xiàn)向高效化和本質(zhì)安全化方向發(fā)展。因此,本文以現(xiàn)場混裝乳化炸藥高溫敏化工藝技術(shù)與裝備研究為例,以期為行業(yè)提供參考。
乳化炸藥高溫敏化技術(shù)在國內(nèi)經(jīng)過了初步的探索和研究,逐漸開展了一些工業(yè)化應(yīng)用[5]。相對于傳統(tǒng)的中低溫敏化,省卻了乳膠基質(zhì)的冷卻工序,大幅降低了生產(chǎn)線設(shè)備投資和能耗;同時高溫敏化反應(yīng)速度更快,基質(zhì)黏度低、流動性好、便于現(xiàn)場混裝裝藥,提高了現(xiàn)場混裝生產(chǎn)效率,具有明顯的優(yōu)勢。然而高溫敏化相對中低溫敏化反應(yīng)更快,影響因素較多,且敏感性更高,產(chǎn)品質(zhì)量可靠穩(wěn)定性和高溫敏化工藝控制技術(shù)還有待提高,嚴(yán)重影響了高溫敏化技術(shù)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用。因此,本文針對高溫敏化工藝,對敏化液濃度、添加量、基質(zhì)溫度、以及敏化助劑等因素對敏化后乳化炸藥性能進(jìn)行了全面的實驗研究。
本文選用典型的敏化劑亞硝酸鈉進(jìn)行實驗研究,其在乳膠基質(zhì)中敏化反應(yīng)機(jī)理如下[6]:
NaNO2+NH4NO3→NaNO3+NH4NO2
NH4NO2→N2↑+2H2O
敏化反應(yīng)產(chǎn)生的氣體以微小氣泡的形式均勻分布于乳膠基質(zhì)內(nèi),在點火起爆能量激發(fā)下微小氣泡空間被絕熱壓縮,引發(fā)熱點連鎖反應(yīng)從而傳爆。因此,敏化反應(yīng)產(chǎn)生的微小氣泡在乳膠基質(zhì)內(nèi)的數(shù)量和分布等參數(shù)對乳化炸藥爆轟性能具有重要影響。由于敏化后的乳膠基質(zhì)內(nèi)部存在氣泡導(dǎo)致密度發(fā)生變化,并且敏化產(chǎn)生氣泡的數(shù)量和大小等參數(shù)均會改變密度,在本文實驗研究中用敏化后乳膠基質(zhì)密度來表征敏化效果指標(biāo)[7]。
敏化液濃度對敏化過程反應(yīng)特性具有重要影響,為研究敏化液濃度對乳膠基質(zhì)敏化過程影響,設(shè)計實驗進(jìn)行研究。選擇初始溫度75 ℃乳膠基質(zhì),控制加入敏化液總量一定時,改變敏化液濃度和加入當(dāng)量,研究敏化液濃度對敏化效果的影響,實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)用1∶8高濃度敏化液具有較好的敏化效果,如表1所示。
表1 不同敏化劑加入濃度效果對比
敏化液添加總量直接影響乳膠基質(zhì)中敏化反應(yīng)產(chǎn)生微小氣泡的數(shù)量,并且導(dǎo)致后效延長。乳膠基質(zhì)中氣泡的數(shù)量超出一定程度,將使氣泡之間發(fā)生聚集,導(dǎo)致出現(xiàn)破乳的情況。因此,選用濃度為1∶8的敏化液,改變敏化劑添加量,研究其對乳化炸藥敏化效果影響,實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)0.8%的最優(yōu)敏化液添加量,實驗結(jié)果如表2所示。
表2 敏化液添加量對敏化效果的影響
乳膠基質(zhì)溫度是敏化反應(yīng)過程重要的工藝參數(shù),溫度參量直接影響乳膠基質(zhì)黏度等性質(zhì),改變敏化摻混度;另一方面,溫度對敏化過程化學(xué)反應(yīng)速率具有顯著影響。在現(xiàn)場混裝應(yīng)用中,實際環(huán)境工況復(fù)雜,乳膠基質(zhì)溫度變化幅度較大,因此,為有效提高現(xiàn)場混裝乳化炸藥應(yīng)用效果,研究不同溫度范圍內(nèi)乳化炸藥的敏化效果。根據(jù)以上研究結(jié)果,控制敏化液的濃度為1∶8、添加量為0.8%,研究75~90 ℃高溫范圍內(nèi)乳化基質(zhì)的敏化效果,實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場混裝乳化炸藥最高敏化溫度不宜超過85 ℃,此時敏化效果較好(表3)。
表3 不同溫度條件下敏化效果對比
敏化助劑是一類敏化反應(yīng)調(diào)節(jié)劑,通過改變化學(xué)反應(yīng)速率促進(jìn)敏化反應(yīng)進(jìn)程。在現(xiàn)場混裝復(fù)雜環(huán)境中,敏化助劑是一種重要的敏化反應(yīng)調(diào)節(jié)手段。本文選用檸檬酸作為敏化助劑,根據(jù)上述實驗研究結(jié)果,在控制敏化液濃度為1∶8、添加量為0.8%的條件下,用75 ℃高溫乳膠基質(zhì)進(jìn)行實驗,研究不同敏化助劑對乳化炸藥性能的影響(表4),可以發(fā)現(xiàn),敏化助劑能夠顯著提高敏化反應(yīng)進(jìn)程,并且與加入量呈正相關(guān)關(guān)系,根據(jù)此原理可以在一些特殊應(yīng)用環(huán)境下通過敏化助劑調(diào)節(jié)現(xiàn)場混裝乳化炸藥敏化。
表4 敏化助劑(檸檬酸)對敏化影響
高溫敏化技術(shù)相比于傳統(tǒng)中低溫敏化影響因素較多,乳膠基質(zhì)黏度、輸送流動性及化學(xué)反應(yīng)等物化性質(zhì)差異較大,工藝技術(shù)要求更嚴(yán)格[8],因此根據(jù)上述高溫敏化工藝實驗研究結(jié)果,結(jié)合當(dāng)前中低溫敏化現(xiàn)場混裝技術(shù)與裝備現(xiàn)狀,開發(fā)出一套適用于高溫敏化工藝的乳化炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)與裝備,主要包括乳膠基質(zhì)地面生產(chǎn)站、及其配套的現(xiàn)場混裝車兩個方面。在地面站生產(chǎn)過程中取消了冷卻工序,高溫乳膠基質(zhì)直接輸入混裝車儲罐內(nèi),其中敏化劑和潤滑劑溶液在地面站配制后分別輸入混裝車儲罐。各物料通過混裝車裝載至爆破現(xiàn)場進(jìn)行敏化,在潤滑劑的水環(huán)減阻下輸入炮孔,完成爆破作業(yè)。生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。
圖1 高溫敏化現(xiàn)場混裝工藝流程圖Fig.1 The flow chart of high temperature sensitization in site mixed emulsion explosive
其中,為適應(yīng)現(xiàn)場混裝高溫敏化工藝技術(shù),北礦億博公司在傳統(tǒng)中低溫混裝車的基礎(chǔ)上改進(jìn)研發(fā)了BCJ-3H型高溫乳化炸藥現(xiàn)場混裝車。將敏化單元從輸藥管末端前移到基質(zhì)泵出口處,高溫基質(zhì)與敏化液在靜態(tài)混合單元內(nèi)充分混合,快速敏化。通過研究前端敏化引入惰性潤滑液作為乳化炸藥輸送的“潤滑劑”,并進(jìn)行了實驗研究潤滑液添加量對輸送壓力的影響,實驗結(jié)果如表5所示,得到潤滑液最優(yōu)添加比例1.5%~2%時效果最好,管路壓力0.2~0.4 MPa,本質(zhì)安全性高。
表5 潤滑液添加量與輸送壓力間的關(guān)系
高溫乳化炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)及裝備研制成功后,在易普力公司重慶地區(qū)、內(nèi)蒙古太平礦業(yè)、包鋼白云鄂博礦區(qū)、白音華礦區(qū)等地,對高溫乳化炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)與裝備進(jìn)行了工業(yè)化試驗生產(chǎn),取得了較好的應(yīng)用效果。如圖2所示是在包鋼白云鄂博礦區(qū)應(yīng)用現(xiàn)場,白云鄂博礦區(qū)地質(zhì)斷裂發(fā)育嚴(yán)重,富含鐵、鈮及稀土礦等,地質(zhì)條件復(fù)雜,地處我國內(nèi)蒙北方,冬季寒冷氣候多變,爆破條件復(fù)雜,采用高溫敏化現(xiàn)場混裝車混制的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)過程安全可靠,對現(xiàn)場混裝乳化炸藥進(jìn)行了爆速性能測試如表6所示,并取得了國家煤安產(chǎn)品檢驗中心出具的檢驗合格報告和用戶的一致認(rèn)可。高溫乳化炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)安全穩(wěn)定生產(chǎn)累計達(dá)到3萬余噸,該技術(shù)簡化生產(chǎn)工序提高了生產(chǎn)效率,降低了單位能耗和產(chǎn)線投資,實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。
圖2 高溫乳化炸藥現(xiàn)場混裝車(包鋼白云鄂博礦區(qū))Fig.2 The high temperature emulsion explosive field mixed loading vehicle
表6 現(xiàn)場混裝高溫乳化炸藥性能
本項目的研究與應(yīng)用,補(bǔ)充和完善了乳化炸藥現(xiàn)場混裝高溫敏化生產(chǎn)工藝技術(shù),對系統(tǒng)裝置進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計,極大提高了高溫乳化炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)及裝備推廣應(yīng)用。主要結(jié)論如下:
1)本項目研發(fā)的高溫敏化工藝技術(shù),分別從敏化劑濃度、添加量、敏化溫度及敏化助劑添加量四個方面進(jìn)行了實驗研究,得到了敏化液濃度1∶8,添加量0.8%,敏化溫度為75~85 ℃,敏化助劑添加量0.03%的最優(yōu)工藝參數(shù)。
2)本項目研發(fā)的高溫敏化現(xiàn)場混裝生產(chǎn)系統(tǒng)與裝置,取消了地面站冷卻工序,改進(jìn)了混裝車敏化與減阻裝置,提高了生產(chǎn)效率和本質(zhì)安全化水平。
3)本項目研發(fā)的高溫敏化乳化炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)與裝備,解決了常規(guī)中低溫敏化技術(shù)的不足,經(jīng)過工業(yè)化試驗,產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟(jì)效益顯著。