摘要:石灰石煙氣脫硫是一項(xiàng)工藝相對成熟的火電廠脫硫技術(shù)?,F(xiàn)結(jié)合某電廠石灰石供漿系統(tǒng)運(yùn)行多年來出現(xiàn)的一些問題,對石灰石漿液供給系統(tǒng)實(shí)施變頻改造,并分析了改造后取得的節(jié)能效果及改造的應(yīng)用推廣價值。
關(guān)鍵詞:石灰石漿液供給系統(tǒng);變頻改造;效能提升
1? ? 問題背景
SO2是燃煤火力發(fā)電廠最主要的污染物之一,采用石灰石進(jìn)行煙氣脫硫并產(chǎn)生副產(chǎn)品石膏是我國大多數(shù)火電廠目前脫硫的運(yùn)作方式。在火電廠中,石灰石漿液供給系統(tǒng)的作用是將石灰石漿液箱里的漿液輸送到吸收塔,其穩(wěn)定性直接影響了脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行,是火電廠脫硫系統(tǒng)的重要組成部分。某電廠每臺1 000 MW機(jī)組脫硫配備有石灰石漿液供給泵兩臺,正常工況下一臺運(yùn)行一臺備用,當(dāng)系統(tǒng)輸送漿液時石灰石漿液供給泵在工頻50 Hz下運(yùn)行,由運(yùn)行人員根據(jù)后臺DCS邏輯自動計(jì)算的補(bǔ)漿量數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)供漿調(diào)門的開度,以此來控制輸出至吸收塔的漿液量大小。石灰石漿液供給泵電動機(jī)始終工頻運(yùn)行,負(fù)載很大,對管道的磨損和壓力很大,使得調(diào)門、泵和電動機(jī)的壽命大大縮短。同時,供漿調(diào)門在調(diào)節(jié)開度時因受到漿液的沖擊較大而極易損壞,調(diào)門損壞后,漿液流量將處于不可控的狀態(tài),對檢修的及時性有很高的要求。此外,石灰石漿液供給泵電動機(jī)長時間工頻運(yùn)行,耗電量大,提高了廠用電率,不符合安健環(huán)的要求。
2? ? 改造過程
鑒于上述石灰石漿液供給泵工頻運(yùn)行出現(xiàn)的種種問題,借鑒其他電動機(jī)加裝變頻器后取得的良好效果,對石灰石漿液供給系統(tǒng)進(jìn)行變頻改造處理,對供漿調(diào)門只進(jìn)行全開或全關(guān)操作,不使用時將調(diào)門全關(guān),正常工作時將調(diào)門全開,而不再進(jìn)行調(diào)門開度的調(diào)節(jié),直接由變頻器給定頻率來調(diào)整石灰石漿液供給泵的輸出,頻率由運(yùn)行人員在后臺DCS根據(jù)所需補(bǔ)漿量進(jìn)行給定,以滿足實(shí)際需要。原供漿調(diào)門保留,作為供漿量調(diào)整備用方案,防止因?yàn)樽冾l器損壞等原因造成調(diào)頻控制失效而影響石灰石供漿系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
具體改造過程如下:在石灰石漿液供給泵電動機(jī)平臺增設(shè)控制箱,控制箱中裝設(shè)變頻器,由變頻器來控制電動機(jī)運(yùn)行,考慮到運(yùn)行中的變頻器會產(chǎn)生大量熱能,尤其是變頻器還處于控制箱這種密閉空間中,在變頻器輸出頻率較高時溫升明顯,可能使變頻器過溫跳閘,因此散熱問題值得關(guān)注。在控制箱一側(cè)的上下間隔一定距離各開一個槽,每個槽各安裝一個風(fēng)扇,下槽用于進(jìn)風(fēng),上槽用于出風(fēng),配合變頻器自身底部的風(fēng)扇將控制箱內(nèi)的熱量帶出。石灰石漿液供給泵由變頻器控制電動機(jī)進(jìn)行軟啟動,頻率從0開始經(jīng)設(shè)定的加速曲線增至提前設(shè)定的頻率,緩慢上升的頻率使轉(zhuǎn)速緩慢增加,不僅減少了啟動瞬間對泵體的沖擊,也起到了保護(hù)電動機(jī)的作用。運(yùn)行中通過改變變頻器的頻率來改變石灰石漿液供給泵電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而改變輸出至吸收塔的漿液量。
控制回路方面,原石灰石漿液供給泵電動機(jī)控制回路只有啟動和停止,保護(hù)配置僅有塑殼開關(guān)脫扣器。加裝變頻器后需對石灰石漿液供給泵電動機(jī)控制回路進(jìn)行相應(yīng)改造,增加頻率給定控制線用于下發(fā)所需的頻率指令,增加電流反饋和頻率反饋控制線用于運(yùn)行人員監(jiān)控,增加故障信號控制線用于讓監(jiān)盤人員及時發(fā)現(xiàn)故障情況,這不僅實(shí)現(xiàn)了電動機(jī)電流和頻率的同步上送,便于DCS對頻率的給定和反饋進(jìn)行對比,穩(wěn)定控制頻率,也便于運(yùn)行人員監(jiān)控其運(yùn)行情況。在保護(hù)配置方面,在變頻器中設(shè)置過載、堵轉(zhuǎn)、接地等保護(hù),與塑殼開關(guān)脫扣器只能單一地反應(yīng)過流故障相比,配置更加完善,能夠更好地反應(yīng)各種不同的故障情況,記錄故障數(shù)據(jù),使得檢修工作人員在現(xiàn)場處理時能夠更直觀地查明故障原因,減少缺陷處理時間,使故障設(shè)備盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。
3? ? 節(jié)能效果分析
由于石灰石漿液供給泵改用變頻控制,泵的輸出僅依靠變頻器給定頻率來調(diào)整,與改造前相比,減少了調(diào)門調(diào)節(jié)漿液流量時由于調(diào)門沒有全開而給石灰石漿液供給泵和其電動機(jī)帶來的額外負(fù)載,因此大大降低了電能損耗。
如圖1所示,通過調(diào)取后臺DCS截取的石灰石漿液供給泵電動機(jī)電流曲線圖進(jìn)行分析,圖1左側(cè)區(qū)域?yàn)楦脑烨笆沂瘽{液供給泵電動機(jī)電流曲線,右側(cè)區(qū)域?yàn)楦脑旌笫沂瘽{液供給泵電動機(jī)電流曲線,容易得出兩點(diǎn)結(jié)論:第一,電流曲線的尖峰代表每次啟動石灰石漿液供給泵時電動機(jī)電流的最大值,左側(cè)電流曲線的尖峰明顯高于右側(cè),說明改造前的啟動電流均大于改造后的,對設(shè)備的沖擊更大;第二,由波形可見,左側(cè)區(qū)域電流穩(wěn)定值明顯高于右側(cè)區(qū)域,可初步判斷改造后石灰石漿液供給泵電動機(jī)運(yùn)行電流相比于改造前有所減小。
由于石灰石漿液供給泵電動機(jī)運(yùn)行電流大小與泵的輸出直接相關(guān),泵的輸出大小可體現(xiàn)為漿液流量的不同,即可以由漿液流量的大小來判斷泵的輸出大小。為進(jìn)一步分析經(jīng)過變頻改造后電能損耗的降低情況,通過后臺DCS獲得改造前工頻運(yùn)行工況和改造后變頻運(yùn)行工況下達(dá)到相同流量時石灰石漿液供給泵電動機(jī)的電流數(shù)據(jù),按照漿液流量從低到高排列,選取8種供漿流量工況下的電動機(jī)電流,基本能涵蓋該電廠石灰石漿液供給系統(tǒng)正常運(yùn)行中出現(xiàn)的各種情況,如圖2所示。
由圖2中的數(shù)據(jù)可得,改造前8種運(yùn)行工況下電動機(jī)平均電流為85.767 4 A,改造后8種運(yùn)行工況下電動機(jī)平均電流為58.387 8 A,計(jì)算得改造后8種工況下電動機(jī)電流平均下降32%。實(shí)際上,由圖2可明顯看出,在漿液流量較小時,圖中淺灰色柱體(即變頻運(yùn)行電流)比深灰色柱體(即工頻運(yùn)行電流)短更多,即表明在中低負(fù)荷下(即漿液流量較小時)變頻運(yùn)行比工頻運(yùn)行的電動機(jī)電流下降更明顯,節(jié)能效果更加顯著。
按變頻運(yùn)行時電動機(jī)電流平均下降32%計(jì)算,變頻運(yùn)行一天可節(jié)省電量:
式中:0.85為石灰石漿液供給泵電動機(jī)的功率因數(shù)。
根據(jù)該電廠石灰石漿液供給泵的實(shí)際運(yùn)行情況,按一年大概運(yùn)行10個月時間計(jì)算,可節(jié)省電量:
即一年約可節(jié)省電量11萬kWh,結(jié)合每年的實(shí)際運(yùn)行情況,石灰石漿液供給泵大多數(shù)情況下在中低負(fù)荷工況下運(yùn)行,考慮到在中低負(fù)荷下變頻運(yùn)行的節(jié)能效果更加明顯,故實(shí)施改造后運(yùn)行一年可節(jié)省電量遠(yuǎn)超11萬kWh,效能提升效果十分可觀。
4? ? 結(jié)語
某電廠根據(jù)石灰石漿液供給系統(tǒng)工頻運(yùn)行多年來出現(xiàn)過的一些問題,結(jié)合實(shí)際,對石灰石漿液供給泵電動機(jī)進(jìn)行了變頻改造處理,并對控制回路進(jìn)行了相應(yīng)改造和優(yōu)化,最后分析計(jì)算了變頻改造達(dá)到的效能提升效果。變頻運(yùn)行的石灰石漿液供給泵,更能適應(yīng)生產(chǎn)實(shí)際的需要,切實(shí)提高了石灰石漿液供給系統(tǒng)的可靠性,同時大大降低了耗電量,效能提升效果顯著。對石灰石漿液供給泵實(shí)施變頻改造,不僅有利于對泵和供漿調(diào)門的保護(hù),延長設(shè)備的使用壽命,而且在節(jié)能降耗方面能夠取得卓越的成效,具有可觀的收益,因而具有一定的實(shí)踐價值和推廣意義。
收稿日期:2020-05-13
作者簡介:陳昱昕(1994—),男,廣東汕頭人,助理工程師,從事繼電保護(hù)方面的工作。