黃志偉,陳 健,曹 東
(馬鋼股份有限公司,安徽馬鞍山 243000)
馬鋼南區(qū)#3 鍋爐是上海鍋爐廠生產(chǎn)的220 t/h單汽包自然循環(huán)煤粉爐,鋼制構(gòu)架,呈倒U 形布置。其NOx 排放濃度為350~850 mg/m3,平均排放濃度為600 mg/m3,經(jīng)低氮燃燒改造后為450 mg/m3(6%O2),通過SCR 脫硝,可將NOx 濃度降至50 mg/m3(6%O2)以下。這是此次課題調(diào)試研究的主要對(duì)象。主要煙氣參數(shù)見表1。
選擇性催化還原法脫硝技術(shù),簡(jiǎn)稱SCR 脫硝技術(shù),廣泛應(yīng)用于工業(yè)鍋爐和電站鍋爐煙氣脫硝的工藝,是能夠達(dá)到嚴(yán)格氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)的高效可行的實(shí)用脫硝技術(shù),也是目前國(guó)際上應(yīng)用最廣、成效最大的脫硝技術(shù)之一。SCR 脫硝技術(shù)的基本原理,是在一定溫度條件下,以氨或者尿素作為還原劑,與煙氣中的氮氧化物發(fā)生還原反應(yīng)生成無害的氮?dú)夂退魵猓慌c煙氣中的氧氣發(fā)生反應(yīng),從而達(dá)到去除煙氣中氮氧化物的目的。
表1 主要煙氣參數(shù)(NOX濃度為低氮燃燒器后平均值)
尿素制備站持續(xù)供應(yīng)50%尿素溶液,輸送至#3鍋爐SCR 脫硝計(jì)量分配裝置時(shí),溶液溫度約60 ℃,溶液壓力約0.65 MPa。計(jì)量分配裝置,采用流量調(diào)節(jié)閥控制噴槍尿素溶液流量,經(jīng)氮?dú)饧訅汉髧姙⒅翢峤鉅t內(nèi),生成大量氨氣,由噴氨格柵進(jìn)入煙道,與省煤器后高溫?zé)煔饣旌习l(fā)生還原反應(yīng)。
在熱解爐正常運(yùn)行時(shí),如果尿素溶液流量過低,會(huì)導(dǎo)致煙氣氮氧化物超標(biāo),無法滿足環(huán)保要求,如果尿素溶液流量過高,會(huì)導(dǎo)致氨逃逸上升,未能充分參與還原反應(yīng)的氨氣,在煙氣中生成NH4HSO4,混合粉塵雜質(zhì)后,容易堵塞空預(yù)器,影響鍋爐燃燒效率。
尿素溶液分配計(jì)量裝置,有尿素溶液流量調(diào)節(jié)閥,能夠高精度控制尿素溶液流量,滿足熱解爐噴氨量的精準(zhǔn)控制。脫硝區(qū)域設(shè)備與測(cè)點(diǎn),均已接入脫硝DCS 控制系統(tǒng),在DCS 系統(tǒng)組態(tài)自動(dòng)控制邏輯,實(shí)現(xiàn)熱解爐噴氨高品質(zhì)自動(dòng)調(diào)節(jié),這是此次課題研究的主要目標(biāo)。
被控對(duì)象是鍋爐煙道的高溫?zé)煔?,被控變量是SCR 反應(yīng)區(qū)出口煙氣的NOX濃度,以下簡(jiǎn)稱“出口NOX”,環(huán)??刂埔箦仩t出口NOX不得超過50 mg/m3。調(diào)試期,暫定出口NOX的設(shè)定值為30 mg/m3。
操縱變量是進(jìn)入熱解爐噴槍的尿素溶液流量。執(zhí)行器為尿素溶液流量調(diào)節(jié)閥,以下簡(jiǎn)稱“尿素調(diào)節(jié)閥”(下同)。管道通徑DN15,最大流量300 L/h。
2.2.1 被控變量
自動(dòng)噴氨投運(yùn)期間,需滿足以下要求:
(1)為符合鍋爐煙氣環(huán)保達(dá)標(biāo)排放,SCR反應(yīng)區(qū)出口NOX濃度不得高于50 mg/m3。
(2)避免氨逃逸超標(biāo),SCR 反應(yīng)區(qū)出口NOX濃度不得低于10 mg/m3。氨逃逸含量以現(xiàn)場(chǎng)微量氨表計(jì)測(cè)量為準(zhǔn),設(shè)計(jì)要求NH3濃度不高于3 mg/m3。
2.2.2 操縱變量
自動(dòng)噴氨投運(yùn)期間,需滿足以下要求:
(1)尿素溶液流量不大于126 L/h。尿素?zé)峤鉅t設(shè)計(jì)出力38.8 kg/h(以NH3計(jì));折合干尿素耗量70 kg/h,65 ℃時(shí)50%尿素溶液密度為1 113 kg/m3,折合尿素溶液約126 L/h。
(2)噴氨自動(dòng)應(yīng)保證噴槍最小尿素溶液流量。
(3)在滿足控制要求的前提下,盡可能地減少流量調(diào)節(jié)閥的動(dòng)作次數(shù)。
SCR脫硝噴氨自動(dòng)控制主要擾動(dòng)是鍋爐燃燒工況變化。鍋爐煙氣中NOX成分主要由NO 和NO2組成,二者發(fā)生實(shí)時(shí)雙向轉(zhuǎn)化反應(yīng),有部分NO 轉(zhuǎn)化成NO2,也有部分NO2轉(zhuǎn)化NO,煙氣中的氧含量決定了二者在煙氣的成分比例。當(dāng)鍋爐燃燒調(diào)整時(shí),無論是送風(fēng)量發(fā)生改變,還是燃料量發(fā)生改變,煙氣的氧含量都會(huì)出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng),進(jìn)而影響煙氣中NOX的質(zhì)量濃度。與此同時(shí),為了準(zhǔn)確測(cè)量煙氣中NOX濃度,測(cè)量煙氣含氧量作為NOX濃度標(biāo)況折算的重要因子,當(dāng)煙氣含氧量發(fā)生改變時(shí),NOX濃度標(biāo)況折算也會(huì)出現(xiàn)較大幅度變化。二次熱風(fēng)的溫度、壓力與鍋爐燃燒負(fù)荷相關(guān)性較大,其對(duì)噴氨自動(dòng)的擾動(dòng)影響,直接納入鍋爐燃燒噴氨自動(dòng)的擾動(dòng)。
電加熱器、稀釋風(fēng)機(jī)是SCR 脫硝區(qū)域的主要?jiǎng)恿υO(shè)備,鍋爐正常運(yùn)行時(shí),電加熱器功率調(diào)節(jié)的頻次與幅度都不大,稀釋風(fēng)機(jī)啟動(dòng)調(diào)整達(dá)到要求風(fēng)壓后,幾乎不作調(diào)節(jié)。噴氨自動(dòng)調(diào)節(jié)暫時(shí)不考慮電加熱器、稀釋風(fēng)機(jī)的擾動(dòng)影響。但是考慮實(shí)際最大噴氨量,需提前調(diào)整后電加熱器功率輸出、稀釋風(fēng)機(jī)入口風(fēng)門開度。
鍋爐燃燒是噴氨控制的最主要的擾動(dòng)因素,綜合鍋爐燃燒的幾方面參數(shù)考慮,如給煤量、送風(fēng)量、主蒸汽流量等,認(rèn)為主蒸汽流量是最穩(wěn)定可靠的測(cè)量參數(shù),所以選擇主蒸汽流量為噴氨自動(dòng)控制的前饋信號(hào)。
SCR 脫硝噴氨自動(dòng)控制是單回路控制,被控變量是SCR 反應(yīng)區(qū)出口NOX濃度,執(zhí)行器是尿素溶液流量調(diào)節(jié)閥,PID 調(diào)節(jié)器選擇正作用,使得控制系統(tǒng)達(dá)到負(fù)反饋的效果。該控制系統(tǒng)存在滯后時(shí)間長(zhǎng)、擾動(dòng)因素多等技術(shù)難點(diǎn),課題選用“PID 整定+前饋修正”的方式,達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)噴氨的目的。
脫硝DCS 控制系統(tǒng),采用南京科遠(yuǎn)NT6000 系統(tǒng)。經(jīng)跟蹤調(diào)試后,PID 調(diào)節(jié)器參數(shù)整定如下:XP=0.13;TI=335;TD=1.45。組態(tài)邏輯見圖1。
主蒸汽流量傳輸量程為0~300 t/h,鍋爐額定負(fù)荷220 t/h.在同等運(yùn)行條件下,鍋爐負(fù)荷升高的過程中,煙氣含氧量容易降低,測(cè)量NOX濃度下降,鍋爐負(fù)荷下降的過程中,煙氣含氧量容易上升,測(cè)量NOX濃度上升。
圖1 PID調(diào)節(jié)器組態(tài)邏輯
根據(jù)燃燒對(duì)噴氨自動(dòng)的影響特性,可以認(rèn)為鍋爐主蒸汽流量與噴氨自動(dòng)的偏差運(yùn)算有著極性相反的作用,所以選擇“(300-a)/2.6”作為噴氨自動(dòng)前饋的修正值。其中“300”為傳輸量程最大值,“1/2.6”為調(diào)試修正系數(shù)。
熱解爐電加熱器有變頻器調(diào)節(jié)功率,控制熱解爐尾部氨氣溫度不低于340 ℃。為避免自動(dòng)噴氨時(shí)出現(xiàn)尿素溶液熱解不充分,設(shè)置熱解爐尾部氨氣溫度低聯(lián)鎖,當(dāng)溫度低于330 ℃時(shí),系統(tǒng)解除噴氨自動(dòng)程序,發(fā)出狀態(tài)報(bào)警,由運(yùn)行人員進(jìn)行調(diào)整。待熱解爐溫度調(diào)整正常后,可恢復(fù)噴氨自動(dòng)投運(yùn)。
PID 調(diào)節(jié)器的輸出值,主要是有偏差運(yùn)算、前饋修正后計(jì)算得出。考慮極端情況出現(xiàn),信號(hào)的測(cè)量變送出現(xiàn)錯(cuò)誤,PID 調(diào)節(jié)器的測(cè)量值“出口NOX 濃度”、前饋信號(hào)“鍋爐主蒸汽流量”的虛假數(shù)值,都會(huì)導(dǎo)致PID調(diào)節(jié)器有錯(cuò)誤輸出。組態(tài)邏輯見圖2。
圖2 PID調(diào)節(jié)器輸出限制組態(tài)邏輯
為保證系統(tǒng)安全,限定PID 調(diào)節(jié)器的輸出值在常用工作區(qū)間,哪怕信號(hào)丟失或異常,不會(huì)造成尿素?cái)喙┗蜻^量噴氨。同時(shí)設(shè)計(jì)測(cè)量流量超限140 L/h,為危險(xiǎn)值,強(qiáng)制輸出值高限設(shè)置為70%。根據(jù)手動(dòng)調(diào)節(jié)歷史數(shù)據(jù),低限值定40%,高限值由溶液壓力決定。尿素溶液壓力越高,區(qū)間高限值越低,見表2,這是由理論尿素總量不超過126 L/h決定的。
表2 調(diào)節(jié)器輸出高限對(duì)照表
通過一段時(shí)間地跟蹤調(diào)試后,#3 爐噴氨自動(dòng)基本投運(yùn)正常,截取2019 年7 月16 日10 時(shí) 至14 時(shí)4個(gè)小時(shí)的歷史曲線,見圖3,可以看出:
(1)設(shè)定值30 mg/m3,被控變量最大值42 mg/m3,能滿足超低排放要求,最小值20 mg/m3,能滿足生產(chǎn)指標(biāo)要求。
圖3 噴氨自動(dòng)曲線圖
(2)鍋爐負(fù)荷主蒸汽流量最大值232 t/h,最小值193 t/h。其負(fù)荷波動(dòng)幅度接近20%額定負(fù)荷,能代表絕大多數(shù)運(yùn)行工況。
(3)區(qū)間4 h 時(shí)間,執(zhí)行器動(dòng)作57 次,平均每4.2 min動(dòng)作一次,符合自動(dòng)控制的品質(zhì)要求。
引用前饋修正的方法,降低了鍋爐燃燒波動(dòng)對(duì)噴氨自動(dòng)的擾動(dòng)影響,PID 調(diào)節(jié)器微分整定解決了噴氨控制的超長(zhǎng)滯后時(shí)間的問題。提高了熱解爐噴氨自動(dòng)控制的精準(zhǔn)程度,既滿足了超低排放效果,又降低了空預(yù)器堵塞風(fēng)險(xiǎn),減少了尿素溶液的消耗浪費(fèi)。