王光磊,高緒棟,王宗群,紀興林
(山東電力工程咨詢院有限公司,山東 濟南 250013)
降低排煙熱損失是提高燃煤電廠機組運行效率的重要措施之一,而排煙熱損失的主要影響因素是排煙溫度[1],研究表明,排煙溫度每降低10 ℃,排煙熱損失降低0.6%~1.0%左右。因此,降低排煙溫度對提高機組運行效率具有重要意義。
在鍋爐尾部煙道中增設(shè)低溫省煤器系統(tǒng)是應用最為廣泛、節(jié)能效果最為明顯的煙氣余熱利用措施之一。德國和日本是較早采用煙氣余熱回收利用的國家。德國的黑泵電廠在靜電除塵器和煙氣脫硫塔之間加裝了煙氣冷卻器,利用煙氣加熱凝結(jié)水;日本常陸那柯電廠利用水媒方式的管式煙氣加熱器(Gas Gas Heater,GGH)對煙氣余熱進行有效利用,均帶來了顯著的經(jīng)濟效益[2-3]。
在國內(nèi),山東大學等高校及研究機構(gòu)對煙氣余熱利用進行了研究[3-4]。近些年,隨著我國對機組能耗的高標準要求,新建及現(xiàn)役機組一般直接設(shè)計或者加裝余熱利用系統(tǒng)。如山東能源盛魯2×1 000 MW 機組、外高橋三期2×1 000 MW 機組等均設(shè)置了低溫省煤器系統(tǒng)[5]。
低溫省煤器的設(shè)置方案有多種,最常見的方案就是在空氣預熱器之后的煙道上設(shè)置一級或二級低溫省煤器直接加熱凝結(jié)水回收余熱。此外,還有一些深度利用煙氣余熱的技術(shù)方案,如帶空氣預熱器旁路的三級或四級高低壓換熱器方案等,深度余熱利用由于系統(tǒng)復雜,投資高,通常應用于高標準建設(shè)的百萬機組。
以處在“一帶一路”國家中的2×660 MW 燃煤坑口電站工程為例,受限于工程初投資,該工程不考慮煙氣余熱深度利用。
將低溫省煤器布置在除塵器前的4 根水平煙道內(nèi),每根煙道布置1 臺,一臺鍋爐共布置4 臺??諝忸A熱器出口煙氣經(jīng)過低溫省煤器后煙氣溫度由132.6 ℃降至105 ℃。低溫省煤器水側(cè)按照汽機廠提供的熱平衡圖分析將分別從8 號低壓加熱器進口和7 號低壓加熱器出口取部分凝結(jié)水混合至75 ℃(可調(diào)),經(jīng)低溫省煤器加熱后,回至6 號低壓加熱器進口。系統(tǒng)設(shè)有熱水再循環(huán)泵用于控制低溫省煤器的取水量,控制低溫省煤器入口水溫在80 ℃以上。系統(tǒng)設(shè)置如圖1 所示。
圖1 一級省煤器方案系統(tǒng)流程
低溫省煤器設(shè)計分兩級布置,將一級低溫省煤器布置在除塵器前的4 根水平煙道內(nèi),每根煙道布置1 臺,一臺鍋爐共布置4 臺。二級低溫省煤器設(shè)計布置在引風機出口后的2 根垂直煙道內(nèi),每根煙道布置1 臺,一臺鍋爐共布置2 臺。空氣預熱器出口煙氣經(jīng)一級低溫省煤器后煙氣溫度由132.6 ℃降至105 ℃。引風機后煙氣經(jīng)二級低溫省煤器后煙氣溫度由110 ℃降至85 ℃。低溫省煤器水側(cè)從8 號低壓加熱器進口和7 號低壓加熱器出口取部分凝結(jié)水混合至65 ℃,經(jīng)低溫省煤器加熱后,回至6 號低壓加熱器進口。系統(tǒng)設(shè)置如圖2 所示。
圖2 二級省煤器方案系統(tǒng)流程
兩種方案低溫省煤器的換熱面管束的設(shè)計壽命均為10 年。
增設(shè)低溫省煤器系統(tǒng)以后,一方面會增加投資,包括低溫省煤器本體系統(tǒng),土建及安裝費用等;另一方面,由于煙氣經(jīng)低溫省煤器降溫后進入除塵器,煙氣體積減小,飛灰比電阻降低,可大大提高除塵器的收塵性,可采用較小的除塵器規(guī)格及能耗、較低的占地,會降低除塵器部分的初投資。初投資比較詳見表1。
表1 投資比較(一臺鍋爐) 萬元
根據(jù)計算結(jié)果得知,加裝低溫省煤器系統(tǒng)之后,機組可以降低發(fā)電煤耗,每年節(jié)約的燃料量可以通過式(1)計算。燃料成本比較,見表2。
式中:ΔB 為全年節(jié)約燃煤量,t;W 為計算期發(fā)電量,kWh;Δb 為降低發(fā)電煤耗量,g/kWh;t 為機組發(fā)電年利用小時,h。
機組尾部煙道安裝低溫省煤器后,煙氣阻力和工質(zhì)阻力增加,會引起引風機電耗耗增加;但同時,煙溫降低導致煙氣體積減小,會減小引風機電耗。此外,系統(tǒng)新增設(shè)的水泵也會相應地增加電耗。綜合計算得出,方案Ⅰ與方案Ⅱ較不增設(shè)低溫省煤器方案,運行電耗分別增加225 kW 與552.5 kW,當?shù)氐碾妰r為0.197 元/kWh,年運行電耗增加成本分別增加31.05 萬元與76.26 萬元。
表2 燃料成本比較(單臺鍋爐)
系統(tǒng)越復雜,檢修維護費用也越高。方案Ⅰ與方案Ⅱ較不增設(shè)低溫省煤器方案,經(jīng)咨詢同類電廠的運行及檢修人員,年檢修維護費用分別增加約10 萬元與20 萬元。
通過上述計算,可以得到年節(jié)省費用的差額表,見表3。
表3 費用差額比較(單臺爐) 萬元
采用凈現(xiàn)值法對兩種方案進行可行性分析
式中:A 為年節(jié)省費用;P 為年節(jié)省費用現(xiàn)值;i 為表示貸款利率,取5.2%;n 為節(jié)省費用年限。
在低溫省煤器10 年壽期內(nèi),利用式(2)計算得到方案Ⅰ的凈現(xiàn)值P=1177 萬元,大于初投資570 萬元,方案Ⅱ的凈現(xiàn)值P=1686 萬元,小于初投資1 706 萬元,從凈現(xiàn)值的角度看,方案Ⅱ不可行。
從動態(tài)投資回收期的角度看,經(jīng)過計算方案Ⅰ的動態(tài)投資回收期為4.3 年,經(jīng)濟效果較好。
由此可以看出,上述兩種低溫省煤器設(shè)置方案,均能起到節(jié)約煤耗、節(jié)能的作用,經(jīng)過比較,方案Ⅰ的經(jīng)濟性較好,且系統(tǒng)簡單,調(diào)節(jié)靈活,本工程采用在除塵器前設(shè)置一級低溫省煤器的煙氣余熱利用方案。
以國外新建660 MW 機組為工程應用背景,提出了兩種煙氣余熱利用方案,技術(shù)經(jīng)濟比較結(jié)果表明:采用低溫省煤器方案能夠有效地降低排煙溫度,回收煙氣余熱,設(shè)置一級低溫省煤器經(jīng)濟性優(yōu)于設(shè)置二級低溫省煤器。