海清華
摘? 要:針對杜84館陶油藏低物性夾層發(fā)育,導致SAGD開發(fā)過程中蒸汽腔擴展受限、注采井間汽竄、蒸汽腔上部泄油受阻的問題,研究應用了強酸溶蝕及壓裂酸化等低物性夾層改造技術,現(xiàn)場應用表明,該技術能夠實現(xiàn)對低物性夾層的有效處理,達到迫使夾層形成蒸汽及泄油通道,防止注采井間汽竄,擴大蒸汽腔發(fā)育,保證蒸汽腔向下泄油的目的,有效改善SAGD開發(fā)效果,具有廣闊的應用前景。
關鍵詞:SAGD;低物性夾層;強酸溶蝕 ;改造技術
引言
杜84館陶油藏位于遼河斷陷西部凹陷西斜坡中段,開發(fā)目的層為上第三系館陶組繞陽河油層,油藏構造為一向北東傾斜的單斜構造,傾角2°-3°,埋深530~640m,含油面積1.37km2,地質儲量1835×104t。平均孔隙度36.3%,平均滲透率5539×10-3μm2,平均泥質含量4.2%,屬于高孔、高滲、低泥質含量儲層。該油藏于1999年采用蒸汽吞吐投入開發(fā),2008年底轉入SAGD開發(fā);目前17個井組已全部轉入SAGD開發(fā)。由于縱向上發(fā)育的三套低物性夾層均位于生產井上部,對蒸汽腔發(fā)育及重力泄油造成極大影響,轉入SAGD開發(fā)三年后,井組采液量一直持續(xù)在250t左右,盡管采取了一系列動態(tài)調控措施[1],但SAGD開發(fā)效果未得到有效改善。
1 低物性夾層研究
結合杜84-館觀12取芯井巖心分析結果確定了低物性段的電性、巖性及物性特征。低物性段電阻率小于100Ω.m,孔隙度小于20%,滲透率小于100×10-3μm2巖性為含粉砂極細砂細砂巖。
依據(jù)低物性段確定原則,通過精細油層對比,明確了低物性段分布規(guī)律:縱向上主要分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三套,由西向東連續(xù)發(fā)育。其中杜84-館H50-59井區(qū)平均厚度1-2m,杜84-館H18-23井區(qū)2-4m。其中第Ⅰ套低物性段由于埋深較淺,處于館陶油層的頂部,還未對SAGD開發(fā)造成影響;第Ⅱ、Ⅲ套低物性段埋藏較深且分布在水平井附近,是目前制約SAGD開發(fā)的主要因素。
受低物性段儲層物性發(fā)育狀況、注汽井射孔井段、注汽井點位置等因素影響,注汽井在生產上表現(xiàn)各有不同。注汽井段上方存在低物性段,蒸汽無法突破,不泄油;注汽井段位于兩套低物性段之間,蒸汽腔憋壓,水平井與注汽井發(fā)生汽竄。
2 低物性夾層改造技術研究
由于低物性夾層厚度僅在0.5m-4m之間,單純補孔注汽達不到形成泄油通道的目的,大型體積壓裂成本過高,施工難度極大,為此尋求經濟有效的改造技術是提高SAGD開發(fā)效果的關鍵。結合取芯井巖心分析結果,低物性夾層主要為細分砂巖,氫氟酸酸化是最經濟有效的方式[2],同時為保證酸化效果,采取壓裂酸化的方式進行施工。受到現(xiàn)場封隔器坐封條件限制,實施過程中,以低物性夾層厚度1m為界,厚度低于1m采用酸化溶蝕方式,高于1m采用壓裂酸化方式。
2.1 酸化配方優(yōu)選
采用土酸體系為基礎,考慮現(xiàn)場需要,通過室內實驗研究,在原有配方的基礎上進行調整,試驗得出主體酸配方為5%鹽酸+25%氫氟酸。
2.2 耐高溫緩釋劑優(yōu)選
由于SAGD開發(fā)中長期注汽影響,低物性夾層位置油層溫度一般達到200攝氏度左右,高濃度酸液對套管腐蝕情況極為嚴重[3],對此進行耐高溫緩釋劑優(yōu)選,通過試驗選擇HSJ-2作為強酸溶蝕緩蝕劑,現(xiàn)場使用濃度2%。
2.3耐高溫高強度壓裂暫堵劑研制
杜84館陶油藏屬于高孔、高滲超稠油油藏,儲層與低物性夾層孔隙度及滲透率差異較大,實施壓裂過程中對裂縫延伸造成嚴重影響[4]。同時受到地層溫度高影響,傳統(tǒng)聚合物暫堵劑應用受限。成功發(fā)明耐高溫高強度暫堵劑,采用壓裂液攜帶入已張開裂縫,暫堵轉向劑溶脹粘結形成封堵層,封堵高滲層,迫使裂縫在低滲層延伸,施工結束后暫堵劑溶于水返排出井,恢復滲流通道,該暫堵劑具有水溶性好,溶脹后粘結力強;突破壓力≥5MPa,可有效形成封堵;粒徑均勻細小,實現(xiàn)混砂車加入等優(yōu)點。
最終確定低物性夾層改造方案為:厚度小于1m采用強酸溶蝕,配方為5%鹽酸+25%氫氟酸+2%HSJ-2+1%粘土穩(wěn)定劑+1%破乳劑+1%表面活性劑;厚度大于1m采用小規(guī)模壓裂酸化,總液量控制在300m3左右。
3 現(xiàn)場應用及效果分析
現(xiàn)場對SAGD開發(fā)中7個井組實施強酸溶蝕3井次,壓裂酸化4井次,通過實施低物性夾層改造技術,SAGD開發(fā)效果明顯改善,截止到目前區(qū)塊日產液由實施前的4300t/d上升到5038t/d,日產油由700t/d上到901t/d,平均單井組日產油由實施前31t上升到45t,綜合含水由86%下降到82%,階段油汽比由0.15上升到0.18,階段累計増油3.5×104t。
4 結論
(1)對于1m以下低物性夾層,高濃度氫氟酸與低濃度鹽酸體系能夠進行有效溶蝕,優(yōu)選的HSJ-2緩蝕劑能夠起到高溫、高濃度酸條件下的套管保護。
(2)對于1m以上低物性夾層實施小型壓裂酸化能夠實現(xiàn)油層改造,耐高溫高強度壓裂暫堵劑能夠實現(xiàn)裂縫深部延展。
(3)低物性夾層改造技術可有效擴大蒸汽腔發(fā)育、抑制注采井間汽竄、保證向下泄油能力,為SAGD的高效開發(fā)提供了思路。
參考文獻
[1]高金寶. 杜84館陶SAGD動態(tài)調控技術研究[J].內蒙古石油化工,2013,(5):111~112.
[2]涂勝,等. 高溫強酸型酸化緩蝕劑的研究[J].廣東化工.2013,10(40):62~63.
[3]周法元,等.轉向重復壓裂暫堵劑ZFJ的研制[J].鉆采工藝,2010,33(5):111-113.