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      二步法松油醇生產(chǎn)工藝的問題與改進(jìn)

      2020-11-03 06:39:12鄒志平孟中磊劉六軍鐘昌勇
      廣西林業(yè)科學(xué) 2020年3期
      關(guān)鍵詞:松節(jié)油松油二醇

      鄒志平,孟中磊,劉六軍,鐘昌勇

      (1.肇慶市高要華新香料有限公司,廣東肇慶 526123;2.廣西壯族自治區(qū)林業(yè)科學(xué)研究院,廣西南寧530002;3.北京林業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,北京 100083)

      我國松脂資源豐富,是全球最大的松脂生產(chǎn)與加工國,脂松節(jié)油年產(chǎn)量約10 萬t。松油醇是松節(jié)油深加工的大宗產(chǎn)品之一,大量應(yīng)用于調(diào)配香精;也作為高檔溶劑、消毒劑和透皮劑等,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、油墨、涂料、粘合劑、電子、日化、食品和陶瓷等行業(yè)。

      國內(nèi)松油醇生產(chǎn)工藝主要分為一步法和二步法。一步法生產(chǎn)工藝簡單,生產(chǎn)周期短,成本低,一般使用磷酸為催化劑,對設(shè)備腐蝕性小,但所得產(chǎn)品香氣粗糙,一般用于溶劑或一般日化行業(yè)[1-2];二步法生產(chǎn)工藝操作復(fù)雜,生產(chǎn)周期長,成本高,使用硫酸為催化劑,設(shè)備腐蝕性大,但生產(chǎn)出的松油醇香氣圓潤,可滿足調(diào)香和醫(yī)藥等行業(yè)的使用要求[3-5]。二步法生產(chǎn)工藝優(yōu)勢明顯,國內(nèi)科技工作者一直在對其進(jìn)行研究[6-9]。

      傳統(tǒng)二步法松油醇生產(chǎn)工藝包括水合反應(yīng)、水洗、離心、脫水反應(yīng)和分餾5 步工序,每步工序都影響產(chǎn)物得率、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗和物耗等(圖1)。該工藝在水合反應(yīng)、水洗、離心及脫水反應(yīng)工序上均存在一定問題。本研究對相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,開發(fā)了水合新工藝,使生成的水合萜二醇呈針狀顆粒(傳統(tǒng)工藝為膏狀),可使后續(xù)水洗和離心等系列問題得到解決,并對脫水工藝和設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化,可為松油醇的生產(chǎn)提供參考。

      圖1 傳統(tǒng)二步法松油醇生產(chǎn)工藝流程Fig.1 Scheme of traditional two-step process for terpineol

      1 水合反應(yīng)工序存在的問題與改進(jìn)

      在傳統(tǒng)水合反應(yīng)工序中,投料比(重量比)通常為松節(jié)油∶30%的稀硫酸=1∶1.7,乳化劑P(平平加)的加入量約為松節(jié)油重量的0.1%,反應(yīng)溫度約30 ℃,攪拌下反應(yīng)12 ~16 h。

      1.1 存在的問題

      催化劑使用30%的稀硫酸,水合反應(yīng)初期放熱劇烈,且放熱量大;反應(yīng)溫度約為30 ℃,與冷卻水溫差小,控溫難,需要大功率冰機(jī)制冷控溫,耗電高。夏季時,天氣炎熱,制冷易不足,達(dá)不到控溫要求,反應(yīng)溫度過高,副反應(yīng)增多,水合萜二醇得率下降,單耗增加。

      水合反應(yīng)5 h后,生成的水合萜二醇與尚未反應(yīng)的松節(jié)油混合形成膏狀物,粘度大,松節(jié)油與酸水間的傳質(zhì)效果差,導(dǎo)致后期水合反應(yīng)速度急劇下降。

      1.2 改進(jìn)措施

      調(diào)整工藝配方,將原單一催化劑改為混酸催化劑(20%硫酸,8%無機(jī)酸C,5%有機(jī)酸F,其余為水);將原單一乳化劑P,改為復(fù)合乳化劑(乳化劑P和乳化劑J,即乳化劑1631(十六烷基三甲基氯化銨))各0.1%×松節(jié)油重。

      在新工藝條件下,整個反應(yīng)過程放熱溫和,不需要大功率冰機(jī)制冷控溫。在夏季高溫天氣時,只需偶爾開動冰機(jī)使水合反應(yīng)鍋夾套水溫低于28 ℃;冬季可將脫水鍋疏水閥排出的熱水引入,使水合反應(yīng)鍋夾套水溫達(dá)到30 ℃。

      在新工藝配方條件下,有機(jī)酸F 對水合萜二醇具有“長晶”的效果。水合反應(yīng)5 h 后,能見到大量短細(xì)絲狀晶體;繼續(xù)反應(yīng)10 ~12 h,絲狀晶體逐步“長成”針狀晶體。針狀晶體懸浮于水合反應(yīng)體系中,對未反應(yīng)的松節(jié)油與酸水混合效果影響較小,松節(jié)油轉(zhuǎn)化率基本與時間呈線性關(guān)系。

      2 水洗和離心工序存在的問題與改進(jìn)

      傳統(tǒng)水洗和離心工序?yàn)榉磻?yīng)結(jié)束后,靜置分層,膏狀混合物浮于上層,下層酸水排出后經(jīng)混配新酸水后重復(fù)利用,膏狀混合物轉(zhuǎn)入水洗鍋多次洗滌,再用稀堿液洗滌,至含酸量低于0.1%,隨即轉(zhuǎn)入離心過濾機(jī)甩慮,除去殘存的大部分液體,并回收紅油。

      2.1 存在的問題

      膏狀混合物水洗時,在熱水中分散較差,需強(qiáng)力攪拌和多次洗滌,耗電、耗水、耗時,還會產(chǎn)生大量酸、堿和有機(jī)物廢水。

      少量團(tuán)狀混合物中包裹硫酸,難以徹底洗凈,影響下一步脫水工序酸含量的控制。

      在水洗物離心時,甩出大量紅油,現(xiàn)場充滿有機(jī)氣體,存在火災(zāi)安全隱患,工作環(huán)境惡劣。

      離心結(jié)束后,需人力將水合萜二醇固體粉末從離心機(jī)中取出,勞動強(qiáng)度大,工作效率低。

      2.2 改進(jìn)措施

      將水洗鍋改為水洗抽濾兩用鍋(底部一出液口設(shè)過濾網(wǎng),另一出液口無過濾網(wǎng)),代替原有的水洗鍋和離心機(jī)。

      在攪拌狀態(tài)下,將水合反應(yīng)結(jié)束后的混合物,轉(zhuǎn)移到水洗抽濾兩用鍋,首先進(jìn)行負(fù)壓抽濾,將液體與晶體分開(傳統(tǒng)工藝形成的膏狀物,難抽濾分離,新工藝為針狀結(jié)晶,易過濾),晶體被留在水洗抽濾兩用鍋內(nèi),液體則排到鍋外靜置分層,分別回收下層酸水和上層紅油。

      回收的酸水,經(jīng)檢測后補(bǔ)充適量新酸,重新混配后即可重復(fù)使用。

      回收的紅油,經(jīng)色譜檢測,若蒎烯含量大于5%,送回水合工序繼續(xù)反應(yīng);若蒎烯含量低于5%,則水洗和干燥,經(jīng)分餾得到頭油、工業(yè)雙戊烯和松油(低含量松油醇)。

      水洗抽濾鍋中的晶體,加熱水洗滌和抽濾,反復(fù)操作4 ~5次,最后加少許堿中和,抽濾,抽入含有脫水工序用催化劑N的水溶液,攪拌混合,經(jīng)無濾網(wǎng)出口排到脫水反應(yīng)鍋內(nèi)。

      3 脫水反應(yīng)工序存在的問題與改進(jìn)

      在傳統(tǒng)脫水反應(yīng)工序中,投料比(重量比)通常為水合萜二醇∶0.2%的硫酸=1∶2,在沸騰回流下攪拌;在反應(yīng)過程中根據(jù)檢測的酸濃度適當(dāng)添加酸或堿。

      3.1 存在的問題

      在實(shí)際生產(chǎn)過程中,少量團(tuán)狀水合萜二醇內(nèi)含硫酸,導(dǎo)致脫水反應(yīng)時的酸量超出工藝要求的正常范圍,副反應(yīng)增加。

      傳統(tǒng)脫水反應(yīng)工序?yàn)殄亙?nèi)回流攪拌反應(yīng),生成的松油醇不能及時離開反應(yīng)體系,會繼續(xù)脫水生成雙戊烯,造成松油醇得率下降。

      3.2 改進(jìn)措施

      在脫水鍋回流冷凝器下方增加一個油水分離器,反應(yīng)生成的松油醇隨水蒸汽一起蒸發(fā),經(jīng)冷凝器冷卻后,在油水分離器中分離,下層熱水繼續(xù)回流到脫水鍋,上層黃油及時回收,避免松油醇在鍋內(nèi)繼續(xù)發(fā)生副反應(yīng)。

      脫水催化劑N 具有緩沖劑的效果,若水合萜二醇晶團(tuán)中的酸未徹底洗凈,催化劑N可中和部分酸,確保脫水反應(yīng)體系中的酸濃度不過量。

      4 技改效果

      通過對傳統(tǒng)二步法工藝的多種改進(jìn),形成了新的生產(chǎn)工藝(圖2)。

      圖2 改進(jìn)后的新工藝流程Fig.2 New scheme of improved process for terpineol

      通過對水合反應(yīng)和脫水反應(yīng)中所使用的催化劑進(jìn)行優(yōu)化,并對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行改造,取得了較好的效果。水合反應(yīng)工序采用新工藝后,反應(yīng)過程平穩(wěn),放熱量均勻且較少,無需大功率冰機(jī)制冷,節(jié)能效果明顯;水合萜二醇以針狀晶體懸浮于液體中,對松節(jié)油與酸水的反應(yīng)影響較小。水洗工序采用了水洗抽濾兩用鍋,先抽濾,后洗滌,紅油和酸水容易與水合萜二醇晶體分離,既省水省電,又節(jié)約工時。取消了離心工序,既改善了工作環(huán)境,又省去了大量的體力勞動,提高了生產(chǎn)效率。脫水反應(yīng)工序中使用的催化劑N 能中和酸,具有緩沖劑的作用;通過油水分離器將黃油及時移出反應(yīng)體系;兩者均減少了松油醇繼續(xù)發(fā)生脫水副反應(yīng)的概率,提高了主產(chǎn)品的選擇性,三醇(α-、β-和γ-松油醇)含量大幅提高,達(dá)到91%以上。改進(jìn)措施前后效果對比見表1。

      表1 工藝改進(jìn)前后效果對比Tab.1 Comparison on results of improved and traditional processes

      5 結(jié)論

      本研究對傳統(tǒng)二步法松油醇生產(chǎn)工藝進(jìn)行了多項(xiàng)改進(jìn)。使用了新型水合反應(yīng)催化劑,反應(yīng)溫和、易于控制,且生成的水合萜二醇呈針狀結(jié)晶,為使用真空抽濾脫除酸水和紅油提供了有利條件。省卻了離心工序,改善了工作環(huán)境,提高了生產(chǎn)效率。對脫水反應(yīng)進(jìn)行了優(yōu)化,選用具有酸緩沖作用的催化劑,并增加油水分離器,減少了松油醇生成副產(chǎn)物的比率。

      通過以上措施,總醇得率達(dá)62%,高出傳統(tǒng)工藝10%以上;藥用級產(chǎn)品得率從30%提高到48%以上,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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