李永強(qiáng)
摘要:對(duì)于深冷技術(shù)需要構(gòu)建一個(gè)全新的空分系統(tǒng)流程模式,需要利用靈敏度確定實(shí)際的系統(tǒng)參數(shù)情況,基于ASPEN PLUS軟件,我們對(duì)于本次的流程系統(tǒng)進(jìn)行了仿真,證明本次的系統(tǒng)可以分理出具有較高純度的氧氣和氮?dú)猓M転榭辗窒到y(tǒng)的設(shè)計(jì)人員提供一定的理論依據(jù)。
關(guān)鍵詞:深冷技術(shù);空氣分離系統(tǒng);仿真研究
引言
目前,我國(guó)很多動(dòng)力汽化過(guò)程和石油企業(yè)的制造中,很多時(shí)候都需要用到一個(gè)空氣分離系統(tǒng),也就是空分系統(tǒng)。例如在以汽化氧氣作為氣體和氣化物質(zhì)的 igcc 發(fā)電廠(chǎng)中,使用空分系統(tǒng),制取汽化爐中需要的氧氣。對(duì)于純潔的氧氣和氮?dú)?,一般需要通過(guò)分離技術(shù)得到。對(duì)于這種分離技術(shù),大致劃分為三類(lèi),即深冷技術(shù)、吸附分離技術(shù)、以及膜分離技術(shù)。其中,深冷技術(shù)就是根據(jù)氮?dú)夂脱鯕庵g的沸點(diǎn)差異,利用精餾方式來(lái)實(shí)現(xiàn)的氣體之間的分離。如今,由于我國(guó)的深冷技術(shù)不斷進(jìn)步和發(fā)展,已經(jīng)完全可以適用于對(duì)于大規(guī)模生產(chǎn)和使用。并且在實(shí)踐中得到了制取氧氣的處理,同時(shí)成本較低,所以這一技術(shù)在我國(guó)得到了大量使用,
一、基于深冷技術(shù)的空分系統(tǒng)流程
我們將一級(jí)質(zhì)量大約為100kg / s 的新鮮空氣,通過(guò)壓縮機(jī)加熱壓縮之后,首先可以進(jìn)入到一級(jí)換熱器。對(duì)于反流出的氧氣及氮化物,可以直接冷卻到301.15k,經(jīng)過(guò)分子分離器進(jìn)行分離。當(dāng)去除其中有害氣體之后,進(jìn)入到二級(jí)換熱器,通過(guò)和回流的產(chǎn)品進(jìn)行換熱之后,溫度降低成為含有氮氧混合物的氣體。然后經(jīng)過(guò)膨脹,進(jìn)入到精餾塔的中部位置。另一個(gè)是在高壓精餾塔底部,也就是需要由下塔冷凝器殘留下來(lái)的液氮中,再次進(jìn)行加熱傳質(zhì)。
由于同樣的溫度和壓力模式下,氮?dú)饣瘜W(xué)沸點(diǎn)較低,因此當(dāng)進(jìn)行傳熱和傳質(zhì)時(shí),氮?dú)饩蜁?huì)率先蒸發(fā),而且氧氣得到冷凝。從下到上,氣體的純度不斷得到提高,在塔頂部的位置,氮?dú)獾募兌茸罡呖蛇_(dá)98%,塔底富氧液中氮?dú)庖部傻玫郊兓?。?dāng)?shù)獨(dú)庠诶淠髦欣淠?,一部分輸送至上塔作為回流液,并且在下塔進(jìn)行回流。下塔底部的富氧液被輸送至上塔作為入口的進(jìn)料。在經(jīng)過(guò)過(guò)冷器、換熱器之后,從上塔可以制作出純度達(dá)到99.99%液氮。
二、空分系統(tǒng)仿真和優(yōu)化
1.空分系統(tǒng)的仿真
對(duì)于空分系統(tǒng),我們可以基于ASPEN PLUS實(shí)現(xiàn)仿真,對(duì)于其物性參數(shù),可以使用ASPEN PLUS推薦的PENG ROB的數(shù)據(jù)庫(kù)模式。其流程中各部件的操作條件和具體參數(shù)規(guī)定如下:
壓氣機(jī)使用COMPR模塊,壓力控制為10.2X105 ?PA,自身的等熵效率為0.86;對(duì)于一級(jí)換熱器,使用MHEEATX模塊,出口溫度控制為301.15K,壓力下降為10KPA;二級(jí)換熱器和一級(jí)換熱器都采用MHEATX模塊進(jìn)行,出口的溫度為108K,過(guò)冷器溫度為101K,壓力為10KPA;對(duì)于下塔采用RADFRAC模塊進(jìn)行,塔內(nèi)操作壓力控制為10X105PA。上塔采用RADFRAC模塊,操作壓力為2.5X105PA。
2.空分系統(tǒng)靈敏度分析
在空分系統(tǒng)中,主要影響精餾效果的數(shù)值為下塔塔板級(jí)數(shù)、回流比、以及上塔塔板級(jí)數(shù)和上塔的塔頂出料等。為了計(jì)算出最好的精餾效果,我們需要對(duì)于上述的變量進(jìn)行靈敏度的分析設(shè)定。本文主要針對(duì)下塔的參數(shù)進(jìn)行靈敏度的分析,確定上下塔的最優(yōu)參數(shù)情況。
(1)下塔塔板的級(jí)數(shù)對(duì)精餾效果的影響
一般情況下,隨著下一層塔板的純度級(jí)數(shù)不斷增加,氧氣以及兩種氮?dú)獾募兌染艿玫揭欢ǔ潭鹊母纳?。在下一層塔板的純度達(dá)到9級(jí)時(shí),氧氣的純度就超過(guò)了99.9%,同時(shí)氮?dú)獾募兌纫餐瑯舆_(dá)到了99%。這時(shí)再繼續(xù)增加板純度級(jí)數(shù),兩種氣體的純度增加將變得非常緩慢。因此,對(duì)于一個(gè)下塔的樓層,我們可以選擇為9。
(2)下塔回流對(duì)于精餾效果的實(shí)際影響
在實(shí)際精餾塔中,回流率的高低是非常關(guān)鍵的,直接決定了實(shí)際精餾塔的分離效率。在采用了增加回流比模式下,塔板的級(jí)數(shù)也得到了相當(dāng)大的提高,可以有效地讓精餾產(chǎn)品純度得到提升。實(shí)驗(yàn)表明,在下塔的回流比增加至3的時(shí)候,再繼續(xù)增加回流比,對(duì)于高純度的提高較小,因此本次研究我們選擇為3.
(3)下塔餾出液對(duì)于精餾效果的影響分析
所謂的下塔餾出液截流之后送往上塔作為上塔的回流液,對(duì)于下塔的餾出液的增加,那么上塔的回流比也會(huì)隨著增加,全面增加氧氣和氮?dú)獾募兌?。?duì)于下塔餾出液增加達(dá)到45KG/S的時(shí)候,全面增加下塔餾出液的影響已經(jīng)不顯著,所以下塔的餾出液我們選擇45KG/S。
(4)上塔塔板級(jí)數(shù)對(duì)于精餾效果的影響分析
在進(jìn)料量不變的情況下,隨著上一層塔頂氣體出料的不斷減小,導(dǎo)致了氣體的上升。但進(jìn)料液中的氮?dú)鈱?shí)際含量是固定的,這就導(dǎo)致了塔頂?shù)獨(dú)獾暮康南陆?。?shí)驗(yàn)表明,在塔頂出料量達(dá)到76.1kg / s 時(shí),因?yàn)樗變?chǔ)料的減少,就會(huì)導(dǎo)致塔底的氧氣含量地增加。在對(duì)塔塔頂?shù)难鯕夂看_定為76.1kg / s 之后保持穩(wěn)定。因此,對(duì)于上一層塔塔頂?shù)难鯕夂看_定為76.1kg / s 。
3.仿真結(jié)果分析
本次研究經(jīng)過(guò)ASPEN PLUS計(jì)算之后,我們可以得到上塔塔頂?shù)獨(dú)饬饕约吧纤籽鯕饬鞯慕M成和流量具體情況如下:
上塔塔頂產(chǎn)品的組成和流量,其中氮?dú)猓∟?)質(zhì)量比例為99.241%,流量為75.522kg / s ;氧氣(O?)質(zhì)量比例為0.756%,流量為0.575kg / s。
上塔塔底產(chǎn)品的組成和流量,氮?dú)猓∟?)質(zhì)量比例為0.021%,流量為0.005kg / s ;氧氣(O?)質(zhì)量比例為99.931%,流量為22.569kg / s。
三、總結(jié)
隨著冶金產(chǎn)業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,空氣分離技術(shù)得到廣泛使用。經(jīng)過(guò)近年來(lái)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,深冷技術(shù)作為當(dāng)下使用時(shí)間最長(zhǎng)的空氣分離技術(shù),已經(jīng)較為完善。文章針對(duì)深冷技術(shù)的空氣分離系統(tǒng)仿真進(jìn)行研究,構(gòu)建了滿(mǎn)足實(shí)際生產(chǎn)的空氣分離模式和系統(tǒng),基于ASPEN PLUS對(duì)空氣分離系統(tǒng)進(jìn)行了仿真分析。并且成功分離出了具有較高純度的氧氣和氮?dú)狻=?jīng)過(guò)靈敏性分析之后,確定了最佳的配置方案,得到了最優(yōu)的分離效果。
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