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      氧化鋁懸浮爐煙氣脫硝SCR催化劑失活因素分析

      2020-11-04 11:50:44劉海濱沈陽鑫博工業(yè)技術(shù)股份有限公司
      環(huán)球市場 2020年21期
      關(guān)鍵詞:堿金屬失活反應(yīng)器

      劉海濱 沈陽鑫博工業(yè)技術(shù)股份有限公司

      一、概述

      根據(jù)煙氣中含有的雜質(zhì)能否與催化劑的活性成分發(fā)生反應(yīng),是否進(jìn)而消耗反應(yīng)活性成分,將催化劑失活分為物理失活與化學(xué)失活。物理失活:主要指催化劑高溫?zé)Y(jié)、活性鍍層磨損和催化劑空隙堵塞而引起的催化劑失活[1];化學(xué)失活:主要指堿土金屬鹽、堿金屬鹽和As的氧化物等引起的催化劑中毒[2]。在實(shí)際氧化鋁懸浮爐生產(chǎn)當(dāng)中,催化劑的失活往往是物理與化學(xué)失活并存的。

      二、催化劑的物理失活

      (一)催化劑的高溫?zé)Y(jié)

      SCR脫硝催化劑為鈦基催化劑,其在煙氣環(huán)境溫度為320℃~380℃,但若焙燒爐系統(tǒng)出現(xiàn)超溫,使SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度過高,使催化劑長期暴露在450℃以上的高溫中,可能引起催化劑表面的燒結(jié),當(dāng)煙氣溫度高于650℃時(shí),載體TiO2會(huì)發(fā)生相變,從銳鈦礦型向金紅石型轉(zhuǎn)變,此變化會(huì)造成催化劑內(nèi)微晶聚集,導(dǎo)致催化劑顆粒增大、催化劑表面積減小,從而降低催化劑活性[3]。

      氧化鋁懸浮爐煙氣脫硝裝置中為防治SCR催化劑高溫?zé)Y(jié),可控制進(jìn)入催化劑的煙氣的溫度不高于催化劑的允許溫度;使催化劑使用壽命不受影響。

      (二)催化劑的堵灰

      催化劑的堵灰會(huì)降低催化劑的活性,降低氮氧化物轉(zhuǎn)化率。隨著堵灰程度的日益加重,如不及時(shí)處理會(huì)使催化劑失活,反應(yīng)器內(nèi)煙氣阻力大大增加,煙氣流速加快,催化劑活性成分加劇磨損,脫硝性下降,最終影響懸浮爐煙風(fēng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行[4]。

      主要的防堵灰措施主要有:

      (1)催化劑選用合適的節(jié)距。

      (2)反應(yīng)器內(nèi)選用合適的煙氣速度。

      (3)當(dāng)煙氣中的灰分在30g/Nm3以上時(shí),灰顆粒在必然在催化劑表面聚集[5]。因此,在每層催化劑上都布置了聲波吹灰器,根據(jù)定期對催化劑表面進(jìn)行吹掃。

      (4)合理設(shè)計(jì)煙道和反應(yīng)器外形尺寸,保證通過催化劑斷面的煙氣速度均勻,反應(yīng)器內(nèi)避免出現(xiàn)死角及煙氣流動(dòng)低速區(qū)。

      (三)催化劑的磨損

      催化劑磨損主要是由煙氣中的粉塵顆粒對催化劑表面的沖擊引起的,因此煙氣流速快和顆粒物濃度高均會(huì)加速催化劑的磨損。此外,脫硝反應(yīng)中設(shè)置了自動(dòng)吹灰裝置也會(huì)造成催化劑的磨損。

      防止催化劑磨損采取的措施有:

      (1)合理設(shè)計(jì)催化劑;

      (2)選用合適的煙氣速度;

      (3)控制煙氣中粉塵的濃度與粒度。

      催化劑成分及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面采取的措施有:

      (1)頂端硬化。催化劑可增加端部表面鍍層的硬度,催化劑支撐架為金屬網(wǎng),當(dāng)頂部逐漸被磨損后露出內(nèi)部的金屬基材,金屬基材硬度較高可阻止煙氣對下部的鍍層進(jìn)一步磨損。

      (2)增厚。設(shè)計(jì)中增加整體催化劑的壁厚可有效延長催化劑的機(jī)械壽命。

      (3)使用均質(zhì)催化劑結(jié)構(gòu)。

      三、催化劑的化學(xué)失活

      (一)水的毒化

      煙氣中的水以蒸汽的形式存在,水蒸汽在催化劑表面凝結(jié)一方面凝結(jié)水會(huì)進(jìn)入催化劑毛細(xì)孔中,凝結(jié)水會(huì)隨著在催化劑溫度增加而汽化膨脹,催化劑內(nèi)的細(xì)微結(jié)構(gòu)被破壞導(dǎo)致催化劑的破裂。另一方面凝結(jié)水會(huì)加劇Na,K等堿金屬鹽溶解從而對催化劑造成毒化。此外,凝結(jié)水會(huì)加劇SO2對催化劑的毒害作用[7,8]。水的抑制作用是可逆的,這是由于水與NH3在Lewis位點(diǎn)的競爭性吸附。

      (二)堿金屬的毒化(K,Na等)

      堿金屬鹽(K,Na等)可溶性高,溶解后的堿性比NH3的大,催化劑活性成份優(yōu)先與堿金屬鹽反應(yīng),造成催化劑的活性下降。不同堿對催化劑的毒害作用遵循一系列Na2CO3<K2CO3<Na2SO4<K2SO4<NaCl<KCl。

      (三)堿土金屬的毒化(Ca等)

      堿土金屬(Ca等)氧化物對催化劑的毒化作用比堿金屬(K,Na等)氧化物毒化作用弱,因?yàn)镹a+能同時(shí)中和催化劑上的強(qiáng)酸性位及弱酸性位,而Ca+對催化劑表面酸性位影響不大。堿土金屬中Ca對催化劑的毒化作用主要是煙氣中如果含有CaO,其會(huì)沉積在SCR催化劑表面與煙氣中的SO3反應(yīng)生成CaSO4堵塞催化劑孔洞,從而造成催化劑物理失活。

      (四)SO2的毒化

      煙氣中的SO2在被催化劑上的V2O5氧化成為SO3,而后與煙氣中的NH3反應(yīng),生成(NH4)2SO4和NH4HSO4,與CaO,MgO等堿土金屬氧化物反應(yīng)生成的CaSO4,MgSO4,這些生成物均會(huì)造成催化劑毛細(xì)孔的堵塞[6]。催化劑運(yùn)行溫度低于噴氨點(diǎn)可有效的為防止(NH4)2SO4和NH4HSO4的生成[7]。

      (五)As的毒化

      煙氣中的氣態(tài)As吸附在催化劑活性基上,造成催化劑的毒化。對于高As煤(5~30mg/Nm3),或者采用煙氣再循環(huán)、液態(tài)排渣的低砷煤,需要通過采取措施:在催化劑中加入MoO3,與催化劑表面的V2O5復(fù)合型氧化物,降低As的毒化。

      (六)XRF分析

      為了分析催化劑化學(xué)失活的影響,對新舊催化劑進(jìn)行XRF測試,結(jié)果見表1所示。

      由表1可看出:催化劑的有效成分V2O5、TiO2、WO3含量隨著催化劑的使用而減少,堿金屬及堿土金屬Na2O、K2O、MgO含量增高,CaO與SO3含量增高是由于煙氣中的CaO與SO3反應(yīng)生成CaSO4并附著在催化劑表面,堵塞催化劑孔道,影響催化劑的催化作用。As的進(jìn)入與V2O5結(jié)合形成砷酸釩,導(dǎo)致釩失去活性,造成催化劑As中毒。

      四、結(jié)論

      本文從催化劑的物理失活因素及化學(xué)失活因素進(jìn)行分析,得出了應(yīng)對催化劑失活的主要措施。通過對新舊催化劑進(jìn)行XRF測試,驗(yàn)證了這些因素對催化劑催化性能的影響。

      表1 新舊催化劑XRF分析結(jié)果Table 1 XRF analysis results of old and new catalysts

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