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      粉煤灰對(duì)高早強(qiáng)灌漿料性能影響研究

      2020-11-05 02:26:58黃石明黃杰坤盧德輝趙汝英
      廣東建材 2020年10期
      關(guān)鍵詞:膨脹率膠凝套筒

      黃石明 祝 雯 黃杰坤 盧德輝 趙汝英

      (1 廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)中心有限公司;2 廣州建筑股份有限公司)

      0 引言

      裝配式混凝土結(jié)構(gòu)是以預(yù)制構(gòu)件為主,經(jīng)裝配、連接而成的混凝土結(jié)構(gòu),因其工業(yè)化程度高、建造速度快、結(jié)構(gòu)整體性能好等優(yōu)點(diǎn),在國(guó)內(nèi)得到了迅速推廣及使用。目前,裝配式建筑構(gòu)件普遍采用鋼筋套筒灌漿連接技術(shù),相比傳統(tǒng)連接方式(焊接和螺栓連接),鋼筋套筒灌漿連接技術(shù)增強(qiáng)了構(gòu)件連接處吸收能量的能力,有效減小應(yīng)力集中,施工方便,容易操作。套筒灌漿料的性能則是鋼筋套筒連接可靠性的主要保障,其性能優(yōu)劣對(duì)結(jié)構(gòu)安全性以及耐久性等都起著至關(guān)重要作用[1-3]。

      鋼筋套筒灌漿料是以水泥為膠凝材料,配以細(xì)骨料、混凝土外加劑及其他材料組成的干混料,加水?dāng)嚢韬缶哂辛己玫牧鲃?dòng)性及早強(qiáng)、高強(qiáng)、微膨脹等性能,填充于套筒和帶肋鋼筋間隙內(nèi)的干粉料[4-5]。工程中使用的套筒灌漿材料存在流動(dòng)度差、流動(dòng)度經(jīng)時(shí)損失大、早期力學(xué)強(qiáng)度低、體積收縮等問(wèn)題,難以滿足鋼筋套筒連接技術(shù)要求,制約著裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的發(fā)展。

      本文基于硫鋁酸鹽水泥、硅酸鹽水泥和石膏三元復(fù)配膠凝材料體系,制備出高性能鋼筋套筒灌漿料,通過(guò)調(diào)整粉煤灰摻量,研究其對(duì)灌漿料流動(dòng)性、力學(xué)性能和膨脹率的影響,并采用SEM 技術(shù)觀察漿體的水化產(chǎn)物微觀形貌,分析其水化機(jī)理。

      1 試驗(yàn)

      1.1 原材料

      水泥:唐山北極熊水泥廠生產(chǎn)的42.5 硫鋁酸鹽水泥,英德海螺水泥廠生產(chǎn)的42.5R 級(jí)硅酸鹽水泥,它們成分組成見表1,物理性能見表2。

      表1 水泥的成分組成 (%)

      表2 水泥的物理性能

      表3 粉煤灰的成分組成 (%)

      表4 不同粉煤灰摻量的試驗(yàn)配合比 (%)

      礦粉:唐山曹妃甸盾石新型建材公司,S95 級(jí);粉煤灰:韶關(guān)曲江區(qū)烏石港有限公司,F(xiàn) 類II 級(jí),其化學(xué)成分見表3;硅粉:粒徑為1000 目,硅含量為98%。

      石膏:市售工業(yè)二水石膏。

      砂:河砂,最大粒徑1.25mm,連續(xù)級(jí)配。

      減水劑:西卡生產(chǎn)型號(hào)為540P 的聚羧酸高性能減水劑,白色粉末狀。

      塑性膨脹劑:西卡生產(chǎn)的黃色結(jié)晶粉末,表觀密度300~600g/L;緩凝劑為葡萄糖酸鈉,分析純級(jí)。

      消泡劑:西卡的DF770DD 型號(hào)的白色粉末消泡劑,22 目篩余≤5%,堆積密度為0.6g/cm3。

      1.2 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備

      儀器設(shè)備有:JJ-5 型水泥膠砂試驗(yàn)攪拌機(jī)、微機(jī)控制壓折試驗(yàn)機(jī)、流動(dòng)度測(cè)定儀、豎向膨脹率測(cè)定儀、恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱、40mm×40mm×160mm 膠砂試模、掃描電鏡、熒光光譜分析儀。

      1.3 試驗(yàn)方法

      灌漿料試驗(yàn)中膠砂比為0.8,水膠比為0.24,石膏、礦粉、粉煤灰和硅灰是根據(jù)膠凝材料質(zhì)量總量的百分比內(nèi)摻,減水劑、消泡劑、膨脹劑、葡萄糖酸鈉按膠凝材料質(zhì)量總量百分比外摻,制備粉煤灰摻量為3%、6%、9%、12%、15%的灌漿料,其配比見表4。并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)JG/T 408-2013《鋼筋連接用套筒灌漿料》對(duì)灌漿料流動(dòng)度、抗折強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、膨脹率進(jìn)行測(cè)試,并分析其影響原因,其中標(biāo)準(zhǔn)JG/T 408-2019《鋼筋連接用套筒灌漿料》技術(shù)指標(biāo)見表5[4]。通過(guò)SEM 等測(cè)試方法,觀察漿體水化產(chǎn)物微觀形貌,分析其水化機(jī)理。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 粉煤灰對(duì)灌漿料流動(dòng)性影響

      表5 套筒灌漿料的性能指標(biāo)

      表6 不同粉煤灰摻量灌漿料的性能試驗(yàn)結(jié)果

      試驗(yàn)中通過(guò)調(diào)整粉煤灰的摻量,研究灌漿料的性能,其測(cè)試結(jié)果見表6。

      由表6 可見,隨著粉煤灰摻量的增加,灌漿料初始流動(dòng)度呈現(xiàn)出增大現(xiàn)象。流動(dòng)度由粉煤灰摻量為3%時(shí)的320mm 增加到摻量為15%時(shí)的333mm。30min 流動(dòng)度保留值則出現(xiàn)先增大后減小,摻量為9%時(shí)30min 流動(dòng)度保留值達(dá)到最大值為302mm。粉煤灰需水量小,相同的用水量條件下可以達(dá)到較大的流動(dòng)度。此外,粉煤灰的微觀形貌是球形玻璃體,且表面光滑,將其摻入灌漿料可減少河砂與漿體之間的摩擦,起到滾珠潤(rùn)滑的效果[6-7],從而提高灌漿料的流動(dòng)性。灌漿料30min 流動(dòng)度保留值先增大后減小,則由于粉煤灰的密度小,相同質(zhì)量下,具有較大的體積,當(dāng)粉煤灰摻量過(guò)大,漿體明顯增多,包裹在河砂表面,潤(rùn)滑膜變厚,表現(xiàn)為灌漿料30min 流動(dòng)度保留值降低。

      2.2 粉煤灰對(duì)灌漿料力學(xué)性能影響

      隨著粉煤灰摻量的增加,灌漿料1d 抗壓強(qiáng)度和3d抗壓強(qiáng)度呈現(xiàn)不同程度降低,28d 抗壓強(qiáng)度則先增加后降低。粉煤灰摻量為3%時(shí),1d 抗壓強(qiáng)度和3d 抗壓強(qiáng)度分別是46.7MPa、72.2MPa;在摻量為9%時(shí),1d 抗壓強(qiáng)度和3d 抗壓強(qiáng)度分別是37.3MPa、69.1MPa;摻量增加至15%時(shí),1d 抗壓強(qiáng)度和3d 抗壓強(qiáng)度分別是34.3MPa、68.5MPa。粉煤灰具有火山灰效應(yīng),粉煤灰中含有一定的玻璃體,其主要成分為活性氧化硅和氧化鋁,參與灌漿料后期的水化反應(yīng),生成水化硅酸鈣凝膠和水化鋁酸鈣等[8-10],且粉煤灰顆粒較小能填補(bǔ)水泥漿體水化后留下的孔隙,見圖1。因此,在粉煤灰摻量小于9%時(shí),28d 抗壓強(qiáng)度隨著摻量的增加而增加,但由于粉煤灰活性差于水泥的,在粉煤灰摻量大于9%時(shí),隨著其摻量增加,水泥占比下降,膠凝材料整體活性下降,灌漿料28d 抗壓強(qiáng)度下降。

      圖1 粉煤灰摻量為9%的灌漿料28d 水化產(chǎn)物微觀形貌

      2.3 粉煤灰對(duì)灌漿料膨脹性影響

      從表6 可以看出,隨著粉煤灰摻量的增加,灌漿料3h 豎向膨脹率總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì),在粉煤灰摻量為15%時(shí),達(dá)到最大值為0.116%,而24h 與3h 膨脹率之差則隨著粉煤灰摻量的增加先增大后降低,在粉煤灰摻量為9%時(shí),達(dá)到最大值為0.177%。硫鋁酸鹽水泥是高堿度水泥,能夠迅速發(fā)生水化反應(yīng)生成大量的Ca(OH)2,其對(duì)粉煤灰的活性氧化硅和氧化鋁起到堿激發(fā)作用,并在石膏作用下生成鈣礬石[8],使得灌漿料3h 豎向膨脹率增大,但粉煤灰摻量過(guò)多,膠凝材料中水泥相對(duì)含量下降,生成的鈣礬石數(shù)量下降,豎向膨脹率下降。

      綜上所述,粉煤灰摻量為9%時(shí),灌漿料的各項(xiàng)性能指標(biāo)均能滿足標(biāo)準(zhǔn)JG/T 408-2013《鋼筋連接用套筒灌漿料》技術(shù)要求。灌漿料初始流動(dòng)度和30min 流動(dòng)度保留值分別是326mm、302mm,各齡期抗壓強(qiáng)度分別是37.3MPa、69.1MPa、110.2MPa,3h 膨脹率為0.061%,以及24h 與3h 膨脹率之差為0.177%。

      3 結(jié)論

      ⑴粉煤灰的滾珠潤(rùn)滑效果,隨著粉煤灰的摻量的增加,灌漿料初始流動(dòng)度呈現(xiàn)增大趨勢(shì),30min 流動(dòng)度保留值則出現(xiàn)先增大后減小,摻量為9%時(shí)30min 流動(dòng)度保留值達(dá)到最大值為302mm。

      ⑵摻入粉煤灰能降低灌漿料的早期強(qiáng)度,28d 強(qiáng)度則先增加后降低。

      ⑶粉煤灰摻量為9%時(shí),灌漿料具有較佳的性能,初始流動(dòng)度和30min 流動(dòng)度保留值分別是326mm、302mm,各 齡 期 抗 壓 強(qiáng) 度 分 別 是 37.3MPa、69.1MPa、110.2MPa,3h 膨脹率為0.061%,以及24h 與3h 膨脹率之差為0.177%。

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