文/張軍明
飛潮鉭換熱器可以解決硅泥沉積結(jié)垢問題以及具有換熱效率恒定優(yōu)點——在硅鋼酸洗工藝中,硅泥嚴(yán)重堵塞石墨換熱器是一項急需解決的課題,結(jié)垢造成換熱器流量減小、換熱效率下降。如何科學(xué)合理的選擇耐腐蝕材料和設(shè)備,使裝置長期穩(wěn)定的運行成為關(guān)鍵之一,本文介紹了鉭材特性,以及鉭換熱器在硅鋼酸洗用中的實際應(yīng)用。
石墨換熱器主要用于硫酸、鹽酸、醋酸和磷酸等腐蝕性介質(zhì)的換熱。然而,在實際應(yīng)用中,多粘性雜質(zhì)的工況下,石墨的表面形成樹脂薄片增加的粗糙度導(dǎo)致酸粘在孔的一側(cè),污垢導(dǎo)致?lián)Q熱能力急劇下降,石墨孔道堵塞引起產(chǎn)線停機(jī)。這些問題都難以得到有效解決。
某國內(nèi)硅鋼冷軋酸軋機(jī)組,在酸洗工藝中采用石墨換熱器。然而,實際運營45 天后由于硅泥的存在而造成石墨加熱器等設(shè)備堵塞,使酸洗循環(huán)系統(tǒng)流量減小,被迫減速或停機(jī)處理,頻繁拆裝石墨加熱器解體清洗,嚴(yán)重影響機(jī)組的正常運行和工作環(huán)境。清洗石墨換熱器非常復(fù)雜和繁瑣,需要完全拆卸石墨換熱器,鉆出堵塞的石墨孔。然而石墨具有易脆裂,抗彎和抗拉強(qiáng)度低的特性,沖洗時容易造成沖蝕性缺陷,對設(shè)備造成損害。整個拆卸、清洗以及組裝過程需要3 ~5 天的時間,對整個產(chǎn)線帶來不可忽視的經(jīng)濟(jì)影響。
換熱器清洗前后對比
鑒于現(xiàn)有的換熱器存在的問題,飛潮公司經(jīng)過研究,制定了將鉭材換熱器替換石墨換熱器的方案,來解決硅泥沉積結(jié)垢,和維護(hù)頻繁、繁瑣的問題。
鉭材具有良好的抗腐蝕性、韌性、延展性和熱導(dǎo)性以及熔點高。尤其出色的化學(xué)性質(zhì),使鉭具有極高的抗腐蝕性,無論是在冷和熱的條件下,對鹽酸、濃硝酸及“王水”都不反應(yīng)。將鉭放入200℃的硫酸中浸泡一年,表層僅損傷0.006 mm。實驗證明,鉭的耐腐蝕性非常優(yōu)良,和玻璃很相似,除了氫氟酸、氟、發(fā)煙硫酸以及堿外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)的腐蝕。鉭的特殊金屬特性,使其可廣泛用在各種無機(jī)酸生產(chǎn)裝置、廢酸濃縮等設(shè)備中。
減少換熱器的污垢層,是換熱器長期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵因素,換熱器結(jié)垢厚度為1mm 時,傳熱系數(shù)降低約10%。鉭的金屬特性大大提高了酸液的流速,對鉭管表面進(jìn)行高速沖刷,同時,鉭管內(nèi)表面非常光滑,硅泥不易堆積,保證了換熱器的高效穩(wěn)定運行。相對石墨換熱器,鉭換熱器是全焊接結(jié)構(gòu),整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,改變了在吊運和安裝過程中石墨脆性帶來的不確定因素。同時,在清洗過程中,不會因為高壓沖刷帶來類似石墨的沖蝕缺陷。
經(jīng)過改造后,飛潮鉭換熱器穩(wěn)定運營2 個月,在定檢過程中沒有明顯的結(jié)垢現(xiàn)象,換熱效率恒定。改變了原有石墨換熱器一個月就會出現(xiàn)的流量、換熱效率下降的問題。為保證硅鋼產(chǎn)線正常運行,帶來了重大的積極意義,也帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
綜上所述,鉭換熱器是一個非常優(yōu)良的換熱設(shè)備,在硅鋼酸洗中可有效替代石墨換熱器。同時,由于鉭金屬的可加工特性,可制成多種工藝設(shè)備,為有機(jī)酸生產(chǎn)、廢酸濃縮等工業(yè)領(lǐng)域帶來變革。