程 忠,宋吉明,項(xiàng)春生
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)深圳分公司廣東深圳 518067)
南海東部多數(shù)海上油田已進(jìn)入開發(fā)后期,含水率高,采出程度高,油田產(chǎn)量遞減快[1]。為減緩油田產(chǎn)量遞減速度,挖掘主力油藏剩余油富集區(qū)和周邊構(gòu)造潛力,實(shí)施加密調(diào)整井,進(jìn)一步完善主區(qū)生產(chǎn)井網(wǎng)成為維持油田穩(wěn)產(chǎn)的主要手段[2]。陸豐13-1油田位于中國南海珠江口盆地陸豐凹陷南部惠陸低凸起,是發(fā)育在北部坳陷帶內(nèi)基底隆起上的背斜構(gòu)造,該油田新近系油藏于1993年投產(chǎn),已開發(fā)25年,油田已進(jìn)入生產(chǎn)后期,利用高含水低產(chǎn)老井側(cè)鉆調(diào)整井來開發(fā)新近系剩余油富集區(qū)成為挖潛剩余油的有效途徑。由于陸豐13-1油田新近系海陸過渡相砂巖油藏沉積環(huán)境的復(fù)雜性,儲層非均質(zhì)性強(qiáng),砂體及剩余油分布復(fù)雜[3],鉆井施工井眼軌跡復(fù)雜,摩阻扭矩大;加之平臺鉆機(jī)設(shè)備進(jìn)入設(shè)計(jì)壽命中后期階段,設(shè)備不斷降級,頂驅(qū)高轉(zhuǎn)速連續(xù)扭矩輸出小,泥漿泵輸出流量低,井眼清潔難度大,作業(yè)過程中稍有不慎將導(dǎo)致嚴(yán)重的井下事故。
A井是陸豐13-1油田一口水平井,目的層為新近系珠江組2500層油藏,設(shè)計(jì)完鉆井深4018.76 m,設(shè)計(jì)完鉆垂深2536.5 m。該井在下?177.8 mm套管過程中發(fā)生壓差卡鉆,在處理卡鉆過程中,采用機(jī)械解卡、浸泡解卡液、降低壓差海水沖刷的措施,最終逐步達(dá)到解卡的目的。本文通過對A井發(fā)生卡鉆的原因進(jìn)行深層次分析,總結(jié)解卡思路和經(jīng)驗(yàn),探討卡鉆的預(yù)防措施,對同類復(fù)雜軌跡井的安全施工和處理卡鉆事故具有很好的借鑒意義。
陸豐13-1油田新近系地層厚約2560 m,地質(zhì)層系自下而上為中新統(tǒng)珠江組、韓江組、粵海組和上新統(tǒng)萬山組地層。韓江組地層底部為砂泥巖互層,向上為厚層泥巖夾泥質(zhì)、鈣質(zhì)粉砂巖。珠江組地層以砂巖、粉砂巖和泥巖交互剖面為主,夾少量灰?guī)r和白云巖。珠江組開發(fā)的含油層段主要為2370層和2500層兩個含油層組,均屬于濱岸相沉積的中孔、高滲油藏,其間為一套致密灰?guī)r分隔。
A井是將高含水低產(chǎn)井進(jìn)行棄置后,在老?244.5 mm套管內(nèi)開窗側(cè)鉆的新井,設(shè)計(jì)側(cè)鉆?215.9 mm井眼著陸,鉆?152.4 mm井眼水平段,設(shè)計(jì)井身結(jié)構(gòu)見圖1。
A井設(shè)計(jì)在1250 m進(jìn)行?244.5 mm套管開窗側(cè)鉆,降斜增方位,以39.42°井斜穩(wěn)斜至2397 m,進(jìn)行增斜降方位,以3.2°/30 m造斜率連續(xù)造斜至著陸,井眼軌跡為典型的三維井,設(shè)計(jì)軌跡數(shù)據(jù)見表1。
表1 A井設(shè)計(jì)軌跡數(shù)據(jù)
A井側(cè)鉆?215.9 mm井眼至斜深3330 m(垂深2536.12 m)著陸中完后,使用井內(nèi)鉆進(jìn)鉆具進(jìn)行了通井作業(yè),通井過程井眼順暢、無阻卡。下鉆到底循環(huán)清潔井眼至振動篩返出干凈后,循環(huán)調(diào)整鉆井液性能,循環(huán)池加入潤滑劑石墨2t、塑料小球2t并替入裸眼井段,提高鉆井液潤滑性。下套管前鉆井液性能:密度1.24g/cm3,漏斗黏度51s,塑性黏度21 mPa·s,屈服值13Pa,濾失量3.0 mL,泥餅厚0.5 mm,初切力4Pa,終切力5.5Pa,含砂量0.3%,固相含量8%,膨潤土含量11kg/m3。
圖1 A井設(shè)計(jì)井身結(jié)構(gòu)圖
套管串組合為:浮鞋+?177.8 mm套管2根+浮箍+?177.8 mm套管1根+止塞箍+?177.8 mm套管179根+?177.8 mm變扣短套管1根+套管懸掛器。入井套管扶正器:水平段及斜井段每2根套管加剛性扶正器1只,共計(jì)加裝剛性扶正器37只,套管串長2222 m。
2019年5月22日10:42,順利下完?177.8 mm套管至2219 m(井斜角:39.22°,垂深:1945 m),灌滿泥漿,測上提懸重為141t,下放懸重為88t,頂驅(qū)懸重為34t;10:42開始連接?177.8 mm變扣短套管,10:47連接完成,下放遇阻10t,上提管柱懸重至181t,管串未提活;反復(fù)進(jìn)行上提下放,最大上提懸重至227t,下放懸重至頂驅(qū)重量,未見效果;連接套管循環(huán)頭進(jìn)行循環(huán),泵壓及返出正常,振動篩返出少量細(xì)碎巖屑,循環(huán)期間保持上提下放,未見效果,管柱卡死。
根據(jù)卡鉆發(fā)生時的現(xiàn)象,判斷卡鉆類型為壓差卡鉆[4-5]。鉆具靜止時,鉆具自身的重力和因井眼軌跡原因產(chǎn)生的側(cè)向力使鉆具緊貼井壁泥餅。由于鉆具的側(cè)向力超過了泥餅的承壓能力,泥餅中的液相被擠入地層,造成泥餅內(nèi)孔隙壓力降低,最終使泥餅內(nèi)顆粒間應(yīng)力消失而形成一個封閉接觸面,使井筒內(nèi)液柱壓力無法傳入接觸面,作用在鉆具上的液柱壓力失衡[6]。鉆井液液柱壓力與地層孔隙壓力之間的正壓差產(chǎn)生的擠壓力不斷擠壓鉆具,使鉆具進(jìn)一步嵌入泥餅,增加接觸面積。在這個擠壓力和鉆具與泥餅間的摩擦力共同作用下產(chǎn)生的增加阻止鉆具運(yùn)動的黏附力,超過了鉆機(jī)的提升、旋轉(zhuǎn)能力,就造成了壓差卡鉆[7]。鉆具在井內(nèi)的黏附力估測公式[8]為:
式中:F為黏附力,kN;S為鉆具與泥餅的接觸面積,cm2;Δp為鉆井液液柱壓力與地層孔隙壓力的壓力差,MPa;Kf為泥餅?zāi)Σ料禂?shù),無量綱。
由公式可知,鉆具在井內(nèi)的黏附力影響因素與鉆具與泥餅的接觸面積、井筒內(nèi)壓差大小、泥餅?zāi)Σ料禂?shù)有關(guān)。結(jié)合卡鉆前工況,通過對黏附力影響因素進(jìn)行分析,從而得出導(dǎo)致A井壓差卡鉆的原因有以下幾個方面。
A井套管卡鉆點(diǎn)位置以上為珠江組、韓江組地層。該地層砂巖井段滲透性強(qiáng),在井內(nèi)正壓差作用下,鉆井液失水量大,鉆井液中液相向地層中滲透,鉆井液中固相顆粒部分在井壁周圍形成虛厚的泥餅。由于套管柱與井眼環(huán)形空間間隙小,套管柱與井壁泥餅接觸面積大,虛厚的泥餅導(dǎo)致套管柱緊貼并嵌入其中,增加套管與井壁泥餅的接觸面積,同時虛厚的泥餅也增加了泥餅與套管的摩擦系數(shù),導(dǎo)致黏附力增加。
A井是一口三維井,井斜角大、狗腿大,套管柱在自身重力作用下緊貼井眼低邊,由于套管柱的彎曲側(cè)向力,使套管柱不斷擠壓甚至嵌入井壁泥餅,增加接觸面積。大井斜角穩(wěn)斜段長,井筒巖屑在其自重和鉆井液懸浮攜帶能力共同作用下呈拋物線形運(yùn)動,容易沉到井眼低邊形成巖屑床,形成厚泥餅增加摩阻。發(fā)生壓差卡鉆前,下放懸重僅88t,發(fā)生壓差卡鉆后,沒有足夠的下放載荷提供沖擊力使套管柱下行解卡。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),當(dāng)井筒內(nèi)正壓差大于3.5 mPa時,隨著井斜角增大,發(fā)生壓差卡鉆的危險(xiǎn)就會急劇增加。A井下套管時鉆井液密度為1.24g/cm3,卡鉆點(diǎn)處鉆井液液柱壓力為23.66 mPa,地層孔隙壓力為18.70 mPa,井筒內(nèi)卡鉆點(diǎn)處正壓差達(dá)4.96 mPa,壓差卡鉆風(fēng)險(xiǎn)加大。
由于該井井斜角大,井眼清潔困難,巖屑不能及時地被鉆井液攜帶出井筒,地層巖屑在被水基鉆井液攜帶上返過程中不斷地水化分散,使鉆井液中固相含量達(dá)8%,在滲透性地層形成虛厚泥餅,加大壓差卡鉆風(fēng)險(xiǎn)。
壓差卡鉆與井壁接觸時間的長短有關(guān)[9],A井壓差卡鉆發(fā)生在接變扣短套管過程中,套管靜置時間約5 min,套管在裸眼井段中靜止時間越長,壓差作用面積隨時間延長而增大,套管柱與井壁泥餅間黏附力也增大[10],加劇壓差卡鉆風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)生卡鉆后,不應(yīng)盲目操作,應(yīng)對卡鉆原因和卡鉆類型進(jìn)行快速分析和判斷,針對不同類型的卡鉆事故制定不同的解卡思路和解卡措施。對于壓差卡鉆,處理時機(jī)非常重要,若不能第一時間解卡,隨著鉆具在裸眼中靜止時間的延長,黏附力增加,解卡會更加困難。處理壓差卡鉆應(yīng)依照以下思路和原則來嘗試解卡。
一是要遵循“反向活動”原則,即下放鉆具時遇卡,應(yīng)上提或上擊解卡,鉆具上提時遇卡,應(yīng)下壓或下?lián)艚饪?,必要時對鉆具施加扭矩的同時進(jìn)行下?lián)艚饪?。套管發(fā)生壓差卡鉆后,應(yīng)立即進(jìn)行機(jī)械解卡,進(jìn)行反向活動,嘗試提活管柱,若不能提活,則進(jìn)行下壓解卡。處理壓差卡鉆,下壓解卡比上提解卡更有效,一開始就應(yīng)采用最大的力進(jìn)行解卡,在鉆機(jī)提升能力和套管柱安全負(fù)荷范圍內(nèi)最大限度地施加過提力,然后快速釋放管柱全部重量,嘗試通過管柱的載荷提供沖擊力下壓解卡。二是要遵循“暢通”原則[11]即鉆具轉(zhuǎn)動、上下活動、循環(huán)三項(xiàng)功能,能暢通并應(yīng)盡快最大限度地保持暢通。發(fā)生壓差卡鉆后,應(yīng)盡快建立循環(huán),通過循環(huán)參數(shù)判斷循環(huán)通道是否暢通,并保持通道通暢,為后續(xù)解卡措施提供流通通道。對于壓差卡鉆,若機(jī)械解卡無效,應(yīng)嘗試在卡點(diǎn)處浸泡解卡液解卡。通過解卡液中的柴油改變井壁泥餅的潤濕性,降低泥餅毛細(xì)管阻力,促使解卡劑快速地滲透進(jìn)入泥餅中,破壞泥餅結(jié)構(gòu),使井內(nèi)鉆井液液柱壓力傳遞到鉆具四周,恢復(fù)鉆具的壓力平衡,消除正壓差產(chǎn)生的黏附力,達(dá)到解卡的目的[12]。三是要遵循“平衡壓力”原則,即在處理卡鉆過程中,任何泵入井內(nèi)流體產(chǎn)生的液柱壓力均應(yīng)大于地層孔隙壓力,以防導(dǎo)致井壁失穩(wěn)或產(chǎn)生井控問題。處理壓差卡鉆,就是要克服鉆具和井壁泥餅間的黏附力,而井內(nèi)壓差擠壓鉆具產(chǎn)生的黏附力是導(dǎo)致壓差卡鉆最大的力。降低井內(nèi)壓差,是處理壓差卡鉆最快速和最有效的方法[13],一般采用“U”形管法、循環(huán)海水段塞法[14]等,但是這些方法降低了井筒內(nèi)鉆井液液柱壓力,易引起井壁失穩(wěn)垮塌或井控事故[15],應(yīng)在結(jié)合地層巖性情況和地層壓力情況進(jìn)行綜合評估和計(jì)算后謹(jǐn)慎使用。
4.2.1 機(jī)械解卡
A井套管柱下放遇卡后,現(xiàn)場采取反向活動嘗試提活套管柱,上提懸重至181t(過提40t),未提活,反復(fù)活動套管柱,最大上提懸重至227t (下套管期間使用規(guī)格為250t套管吊卡,上提懸重已達(dá)到其最大許可載荷的91%),下放懸重至34t(下放懸重已釋放完全部套管柱重量),未解卡。連接循環(huán)頭進(jìn)行循環(huán),泵壓正常,返出正常,振動篩僅返出少量細(xì)碎巖屑,表明井眼環(huán)空無堵塞、井壁無垮塌。保持循環(huán)并上下活動套管柱,上提懸重至227t,快速下放套管柱懸重至34t,嘗試通過套管柱的大載荷下放沖擊力來克服壓差卡鉆黏附力解卡,未成功。
4.2.2 浸泡解卡液
配制解卡液18 m3,每方解卡液配方為:537L柴油+86.3Kg PIPE-LAX(解卡劑)+277L水。泵入解卡液15m3,使用鉆井液頂替9.2 m3解卡液至環(huán)空,浸泡覆蓋井段2219~1660 m,套管內(nèi)留解卡液5.8 m3,每隔1h頂替0.5 m3解卡液進(jìn)環(huán)空,提高浸泡效果和驗(yàn)證流道暢通,浸泡17.5h。浸泡解卡液過程中在懸重34~227t范圍內(nèi)上下活動套管柱,未能解卡。將套管柱放至中和點(diǎn)位置,使用套管鉗給套管柱施加最大許可扭矩15kN·m并同時下放套管柱懸重至34t嘗試,未能解卡。
4.2.3 循環(huán)海水
降低鉆井液密度至1.2g/cm3,使用鉆井液循環(huán)替出環(huán)空解卡液,監(jiān)測振動篩返出,未見井壁掉塊等異物,循環(huán)期間在懸重34~227t范圍內(nèi)活動套管柱,未能解卡。經(jīng)計(jì)算和評估,井筒內(nèi)全部替成海水情況下,鉆井液液柱壓力能夠平衡地層孔隙壓力,海水短時間大排量沖刷卡點(diǎn)以上地層不會造成井壁失穩(wěn)垮塌。利用海水的低密度來降低井筒內(nèi)壓差,從根本上降低套管柱與井壁泥餅間的黏附力從而達(dá)到解卡的目的。循環(huán)時環(huán)空返速高,加之海水的流變性能好,能在環(huán)空形成紊流,沖刷井壁虛泥餅,減少接觸面積、降低泥餅?zāi)Σ料禂?shù),達(dá)到降低黏附力的目的。A井使用海水大排量循環(huán)替出井筒內(nèi)鉆井液,期間在懸重34~227t范圍內(nèi)活動套管柱,上提管柱懸重至227t,保持過提狀態(tài)循環(huán)20 min,再下放管柱懸重至34t,保持下壓狀態(tài)循環(huán)3 min后,懸重突然增長至84t,套管柱下行,上提管柱懸重至130t,套管柱提活,上下活動套管柱,懸重正常,解卡成功。
(1)防卡比解卡更重要,良好的鉆井液性能和井眼清潔是預(yù)防卡鉆的關(guān)鍵,平滑的井眼軌跡和優(yōu)質(zhì)的井壁泥餅?zāi)艽蠓档蛪翰羁ㄣ@風(fēng)險(xiǎn),減少鉆具在裸眼井段的靜止時間能最大限度地預(yù)防壓差卡鉆。卡鉆發(fā)生后,不應(yīng)盲目操作導(dǎo)致事故惡化,應(yīng)快速分析和判斷卡鉆原因并及時果斷采取針對性的行動進(jìn)行解卡,提高解卡成功率。
(2)處理壓差卡鉆,下壓比上提鉆具更有效,解卡時機(jī)非常重要,應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)卡鉆征兆,一開始就使用最大的力量下壓鉆具或施加最大扭矩轉(zhuǎn)動鉆具進(jìn)行解卡,必要時施加扭矩的同時下壓鉆具進(jìn)行解卡。
(3)通過降低鉆井液密度來降低井筒內(nèi)壓差的方法是解決壓差卡鉆的有效方法,但是這種方法風(fēng)險(xiǎn)極大,容易造成井壁失穩(wěn)和井控問題,應(yīng)謹(jǐn)慎使用。使用海水沖刷解卡時,一定要控制循環(huán)時間,長時間使用海水循環(huán)極易導(dǎo)致井壁失穩(wěn)垮塌,應(yīng)該結(jié)合地層巖性和地層壓力情況進(jìn)行綜合評估后慎重使用。