鄭成杰,封艷宏
(神華國(guó)能寧夏鴛鴦湖煤電有限公司,寧夏 銀川 751400)
目前,直吹式制粉系統(tǒng)電站鍋爐的混煤摻燒方式有傳統(tǒng)的“爐前摻混,爐內(nèi)混燒”,這種摻混方式對(duì)煤質(zhì)特性差異相近的燃料比較適用,還有“分磨磨制,爐內(nèi)摻混”的新型摻混方式,此種摻混方式則是綜合考慮了摻煤煤種的相關(guān)煤質(zhì)參數(shù),如燃燒特性和可磨性等差異較大的情況,通過(guò)分別控制合理的煤粉細(xì)度,同時(shí),兼顧了易燃煤種的著火性能和難燃燼煤種的燃盡性。晉城無(wú)煙煤屬于有名的“三難”煤種:難磨碎、難著火、難燃燼,但是,熱值高,價(jià)格相對(duì)便宜,如何取其長(zhǎng)避其短,提高入爐煤的平均發(fā)熱量及機(jī)組的帶負(fù)荷能力,同時(shí),創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)效益,通過(guò)“分磨磨制,爐內(nèi)摻混”及其它輔助手段,可較好地解決此問(wèn)題。
某電廠3號(hào)爐為北京B&W公司生產(chǎn)的B&WB-1900/25.4-M型超臨界參數(shù)變壓直流爐。采用雙進(jìn)雙出正壓直吹制粉系統(tǒng),“W”火焰燃燒方式,配置24只濃縮型EI-XCL低NOx雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器,對(duì)稱布置在鍋爐的前后拱上,與之配套的是6臺(tái)上海重型機(jī)器廠生產(chǎn)的BBD4366型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)鍋爐,主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。設(shè)計(jì)燃用本地?zé)o煙煤,設(shè)計(jì)煤質(zhì)見表2。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
表2 主要設(shè)計(jì)煤質(zhì)特性
3號(hào)爐2010年6月通過(guò)“爐前摻混,爐內(nèi)混燒”的摻混方式,在本地?zé)o煙煤中摻燒了12%~15%的晉城煤。鍋爐飛灰可燃物平均達(dá)到了11%,鍋爐效率僅為89.2%。甚至高負(fù)荷時(shí)負(fù)壓波動(dòng)大,燃燒不穩(wěn),一周內(nèi)出現(xiàn)幾次負(fù)壓波動(dòng)至+1500Pa的情況。由于本地煤及晉城煤在可磨性上相差較大,可磨性差異較大的兩種煤混合時(shí),其可磨性不具有“加和性”,而是趨于難磨煤種,這兩種混煤在磨煤機(jī)內(nèi)一起磨制時(shí),可磨系數(shù)低的煤“欠磨”,而可磨系數(shù)高的煤“過(guò)磨”,煤粉均勻性差,難燃盡的晉城煤煤粉顆粒偏粗,造成飛灰可燃物偏高。隨著負(fù)荷的增加,磨煤機(jī)出力增大,一次風(fēng)速增加,煤粉細(xì)度更加得不到保證,本地?zé)o煙煤的著火也相應(yīng)推遲,對(duì)晉城煤的燃燒支持也相應(yīng)下降。煤粉著火的整體推遲,勢(shì)必會(huì)造成脫火,加之摻混并不一定完全均勻,難免局部會(huì)出現(xiàn)滅火,爐膛負(fù)壓波動(dòng)較大,也在情理之中。
燃用無(wú)煙煤的關(guān)鍵是控制煤粉細(xì)度,為保證晉城煤煤粉的細(xì)度及均勻性,“分磨磨制,爐內(nèi)摻混”的摻燒方式是解決問(wèn)題的有效手段。3號(hào)爐采用的是6臺(tái)BBD4366型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),裕量大,將晉城煤?jiǎn)为?dú)磨制,煤粉細(xì)度不難控制,這是該廠燃燒晉城煤的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式無(wú)煙煤的最佳煤粉細(xì)度R90=Vdaf/2,因此,晉城煤的細(xì)度控制在4%以下比較合理。通過(guò)試驗(yàn)找出煤粉細(xì)度在4%左右時(shí)磨煤機(jī)的出力,合理控制磨煤機(jī)的鋼球裝載量,調(diào)整分離器折向擋板,找出最佳的摻混工況。
根據(jù)爐內(nèi)火嘴的布置,選取F磨單獨(dú)上晉城煤,F(xiàn)磨的四個(gè)火嘴布置相對(duì)靠中間,都有相鄰火嘴的火焰支持,周圍溫度相對(duì)較高,有利于晉城煤的著火及燃盡。6月30日晚班F磨單獨(dú)上晉城煤,7月1日下午,取飛灰化驗(yàn)的含碳量為8.5%,晉城煤的摻混比例為15%左右,跟爐前摻混時(shí)的比例相當(dāng),分磨摻燒伊始飛灰下降,經(jīng)濟(jì)性提高。
燃用本地?zé)o煙煤時(shí),磨煤機(jī)電流為165~167A,單臺(tái)磨煤機(jī)出力為60t/h左右,煤粉細(xì)度能控制在3%以下,將F磨換成晉城煤后,未做任何調(diào)整,磨煤機(jī)的出力只能維持在40t/h左右,且細(xì)度有6%~8%,更加體現(xiàn)了晉城煤難磨的特性。試驗(yàn)期間通過(guò)提高磨煤機(jī)的鋼球裝載量,磨煤機(jī)電流由168A升至173A,增加了磨煤機(jī)的碾磨出力。
F磨煤機(jī)增加鋼球后,將分離器折向擋板由原來(lái)的3.5格關(guān)小至4.2格(共6格)。在調(diào)整的過(guò)程中,F(xiàn)磨出力由40t/h降至36t/h,細(xì)度控制在了4%以下。
通過(guò)逐步增加磨煤機(jī)的出力,測(cè)試不同出力下的煤粉細(xì)度及一次風(fēng)管的風(fēng)速,找出合適的磨煤機(jī)出力。磨煤機(jī)出力從32t/h開始增加,一次風(fēng)管平均風(fēng)速25m/s,細(xì)度R90為1.8%;當(dāng)磨煤機(jī)出力增加到36t/h時(shí),一次風(fēng)管平均風(fēng)速增至30m/s,細(xì)度R90為3.5%,增加至40t/h時(shí),一次風(fēng)管平均風(fēng)速增至33m/s,細(xì)度為4.5%。一次風(fēng)速偏高會(huì)影響煤粉著火的穩(wěn)定性,因此,建議磨煤機(jī)出力控制在36t/h左右,以提高鍋爐的經(jīng)濟(jì)性及穩(wěn)定性。
機(jī)組500MW工況下,晉城煤在32t/h、36t/h、40t/h三個(gè)出力下(摻燒比例為12%~15%)進(jìn)行了鍋爐效率測(cè)試,試驗(yàn)結(jié)果見表3。
(1)摻燒12%~15%的晉城煤,“分磨磨制,爐內(nèi)摻混”較“爐前摻混,爐內(nèi)混燒”的摻混方式消除了高負(fù)荷時(shí)負(fù)壓波動(dòng)大的現(xiàn)象,同時(shí),鍋爐效率提高了約2%,飛灰可燃物降低了5%~6%,摻燒晉城煤優(yōu)先選用該摻混方式。
表3 500MW工況晉城煤不同出力下的鍋爐效率
(2)燃用該晉城煤煤種時(shí),建議出力控制在36t/h,煤粉細(xì)度控制在3.5%,以保證鍋爐效率達(dá)到設(shè)計(jì)值。
(3)“分磨磨制,爐內(nèi)摻混”的摻混方式不能完全消除由于燃用晉城無(wú)煙煤帶來(lái)的鍋爐飛灰含碳量的增加、經(jīng)濟(jì)性的下降,因此,為保證鍋爐經(jīng)濟(jì)燃燒,要控制晉城煤的摻燒比例。另外,晉城煤粒度小,很少有大塊,磨煤機(jī)可選用耐磨小球,即節(jié)約了廠用電,又可以保證煤粉細(xì)度。