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      大型空分單套空壓機(jī)對兩套空分吹掃技術(shù)研究及優(yōu)化

      2020-11-09 14:31:31郭濤鄭曉姣
      中國化工貿(mào)易·下旬刊 2020年5期
      關(guān)鍵詞:堵塞空分產(chǎn)量

      郭濤 鄭曉姣

      摘 要:空分裝置經(jīng)過長期運(yùn)轉(zhuǎn),在分餾塔系統(tǒng)的低溫容器和管道內(nèi)可能產(chǎn)生冰、干冰、碳?xì)浠衔锏瘸练e物,致使裝置阻力逐步增大,能耗增加,影響產(chǎn)品的純度和產(chǎn)量。

      關(guān)鍵詞:空分;堵塞;優(yōu)化;產(chǎn)量

      貴州桐梓化工有限責(zé)任公司擁有兩套KDON-43000/ 42500型空分裝置,主要供應(yīng)水煤氣化、合成氨所需高純度氮?dú)猓?10ppmO2),在精餾塔的上塔底部獲得了高純度的液氧(>99.6%O2),以及全公司儀表氣、公用工程吹掃置換用氣。

      1 工藝特性、原理

      空氣主要由氧和氮組成,在氣體狀態(tài),它們是均勻地混合在一起的??諝庵谐?、氮外,尚有氬、氖、氦、氪、氙等氣體,空氣中還含有少量的水份、二氧化碳、乙炔等氣體,這些雜質(zhì)氣體,雖然數(shù)量不多,但危害不小,水份、二氧化碳在空氣液化前最先凍結(jié)成固體顆粒,在空分裝置內(nèi)會堵塞閥門、管道及塔板的篩孔,還會磨損機(jī)器,影響傳熱,使空分裝置不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。乙炔則是引起空分裝置爆炸事故的主要原因之一。

      空分裝置經(jīng)過長期運(yùn)轉(zhuǎn),在分餾塔系統(tǒng)的低溫容器和管道內(nèi)可能產(chǎn)生冰、干冰、碳?xì)浠衔锏瘸练e物,致使裝置阻力逐步增大,能耗增加,影響產(chǎn)品的純度和產(chǎn)量。

      裝置在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中如果換熱器和精餾塔的阻力增加或透平膨脹機(jī)進(jìn)口壓力下降,轉(zhuǎn)速急劇下降,應(yīng)提前對分餾進(jìn)行加溫解凍,或?qū)ν钙脚蛎洐C(jī)進(jìn)行局部加溫。發(fā)生這種情況往往與操作維護(hù)不當(dāng)有關(guān)。

      為此,在空分裝置的運(yùn)行中必須引起高度的重視,在每次開車之前必須對整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行吹除。每當(dāng)裝置運(yùn)行一個(gè)周期后,一般應(yīng)對分餾塔系統(tǒng)進(jìn)行全面的加溫解凍,以除去這些沉積物。

      裝置的加溫氣源為經(jīng)分子篩純化器純化后的常溫干燥空氣,加溫的原則是由上往下,由里往外,盡量做到裝置各部份溫度緩慢均勻回升,避免因溫升過快,產(chǎn)生大的溫差,進(jìn)而產(chǎn)生大的熱應(yīng)力,以致?lián)p壞設(shè)備或管道。加溫時(shí),所有儀表檢測管線也須同時(shí)加溫、吹除。

      2 主要工藝

      加工空氣量:

      進(jìn)裝置流量:231000Nm3/h(101.3kPaA、0℃,干空氣)

      進(jìn)分餾塔流量:224000Nm3/h

      進(jìn)分餾塔壓力及溫度:

      低壓:~0.5MPa(G)23℃

      中壓:~2.7MPa(G)40℃

      高壓:~7.2MPa(G)40℃

      運(yùn)轉(zhuǎn)周期(二次大加溫間隔時(shí)間):二年以上

      裝置加溫解凍時(shí)間:~24h

      裝置起動(dòng)時(shí)間(從膨脹機(jī)啟動(dòng)到氧氣純度達(dá)到指標(biāo)):~36h

      裝置操作彈性:75~105%

      空分裝置的冷量主要是來自于高壓空氣的絕熱膨脹,從而使空氣的壓力、焓都降低,從而達(dá)到降溫的效果。來自純化系統(tǒng)的空氣分二路,一路經(jīng)低壓換熱器進(jìn)入下塔;另一路進(jìn)入增壓系統(tǒng),從增壓系統(tǒng)出來又分兩路一路增壓-2.5MPa,然后經(jīng)膨脹增壓機(jī)增壓至4.0MPa,再經(jīng)高壓換熱器換熱后進(jìn)膨脹機(jī)降壓后進(jìn)入下塔參與精餾。經(jīng)過精餾,最終在下塔頂部得到純氮?dú)猓?10ppmO2),在上塔底部得到純的液氧(99.6%O2),液氧再經(jīng)高壓板翅式換熱器與增壓機(jī)過來的高、中壓空氣換熱,變成20℃的氣氧,然后送至下游工段。

      3 技術(shù)改造原因

      ①在空分裝置長期運(yùn)行過程中每次大修后都需要徹底復(fù)熱,時(shí)間比較長,復(fù)熱吹掃空氣量少(根據(jù)川空提供的技術(shù)規(guī)范,空分復(fù)熱吹掃氣量為80000-85000Nm3/h);

      ②空壓機(jī)在最低運(yùn)行工況4100rpm時(shí),出口空氣量在190000Nm3/h以上;

      ③單套空分復(fù)熱吹掃時(shí),空壓機(jī)剩余氣量50000Nm3/h左右通過防喘振閥BV70601A/B放空,放空閥開度在45%左右;

      ④放空閥振動(dòng)高,易導(dǎo)致閥門定位器出現(xiàn)故障;

      ⑤空分開車時(shí)間主要取決于吹掃時(shí)間的長短,經(jīng)過近幾年統(tǒng)計(jì),大修后開車復(fù)熱吹掃時(shí)間:停車后不復(fù)熱,大修開車復(fù)熱吹掃時(shí)間30h以上;停車后復(fù)熱合格,大修開車復(fù)熱吹掃時(shí)間在16h以上。

      4 改造流程

      為了解決大修后開車時(shí)空壓機(jī)防喘振閥開度過大,閥振動(dòng)高,另外一套空分復(fù)熱吹掃空氣量過小,吹掃復(fù)熱時(shí)間長,回收空壓機(jī)放空氣量?,F(xiàn)作如下技改:通過A/B套空分分子篩之后管道連接,開車時(shí)用一套空壓機(jī)對兩套空分進(jìn)行復(fù)熱吹掃。

      A/B套空分經(jīng)過之前的技改后,可以通過工廠空氣管道相互連通,工廠空氣管道直徑為125mm,大修后開車復(fù)熱吹掃時(shí),需要保證工廠空氣管網(wǎng)壓力,給另外一套提供的復(fù)熱吹掃空氣只有幾千標(biāo)方。無法滿足另一套系統(tǒng)正常吹掃。

      經(jīng)過討論和技術(shù)論證,現(xiàn)將兩套空分系統(tǒng)純化器出口管道進(jìn)行改造,增加DN300連通管道,截?cái)嚅y兩道,中間加排放導(dǎo)淋,具體流程如圖。

      經(jīng)過改造后,可以在單套空壓機(jī)開車時(shí),節(jié)約汽、電耗的同時(shí)縮短兩套空分開車時(shí)間。

      作者簡介:

      郭濤(1986- ),男,助理工程師,貴州赤天化桐梓化工有限責(zé)任公司氣化空分車間技術(shù)員。

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