舒晨 吳世華 程勇 陳傳虎
摘 要:介紹了湖北宜化集團獨有的“自清洗過濾器+重力斜板沉降槽+沉淀池工藝”相結合的PVC母液多級處理技術在青海宜化的應用,母液污水中的PVC含固量降到5ppm以下,保證后段生物接觸氧化法污水處理正常運行,裝置解決了生產(chǎn)過程中的難題,并產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。
關鍵詞:PVC母液;多級處理
懸浮聚合PVC生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的離心母液水中含有少量PVC顆粒、助劑殘留物、礦物油等雜質,直接回用聚合存在安全的風險。而離心母液水的回用不僅可以減輕對環(huán)境的污染,還可以節(jié)約大量水資源。目前青海宜化在生產(chǎn)聚氯乙烯樹脂中,因離心工藝與設備問題,通過臥式沉降離心機后產(chǎn)生大量含有PVC固體顆粒廢水,通常母液廢水含固量450ppm左右。該廢水水質成分復雜,主要含有聚合過程添加的引發(fā)劑、分散劑、終止劑及未完全回收的PVC顆粒等難降解的有機物,具有排放量大、生物毒性高、濃度低、難降解、可生化性差等特點,是主要污染來源。通過對含PVC固體顆粒廢水處理方式的研究,達到了廢水綜合回收利用的目標,對降低后端處理難度,實現(xiàn)污水零排放,同時通過PVC固體顆?;厥绽茫谔岣咂髽I(yè)經(jīng)濟效益的同時,解決企業(yè)發(fā)展過程中的環(huán)保難題。
1 聚合母液廢水主要來源
青海宜化有三套PVC干燥系統(tǒng),共有9臺型號為LW720型臥式沉降離心機,離心母液經(jīng)過濾器過濾后PVC粉料回收至漿料槽,母液進入沉淀池沉淀。沉淀后清液經(jīng)降溫處理輸送到母液污水處理裝置(生物接觸氧化法)進行處理后回用到循環(huán)水裝置。離心機離心母液含固量在450ppm左右,經(jīng)自清洗過濾器母液含固量在300ppm左右,母液經(jīng)過沉淀池沉淀,沉淀池每月清理一次,由于停留時間過長,PVC樹脂雜質數(shù)含量高,不能回用至生產(chǎn)系統(tǒng),只能作為地溝料進行處理,PVC地溝料年產(chǎn)生約600t,影響企業(yè)生產(chǎn)效益。進母液污水處理裝置含固量高,污水裝置處理負荷過大,出水COD不達標,同時斜管沉淀池污泥大量上浮,出水濁度高,處理污水無法回收利用;另外每次采挖沉淀池地溝料時,PVC粉料散落到地面,影響生產(chǎn)環(huán)境、增加人工勞動。
2 聚合母液廢水的多級處理工藝研究
離心母液水因其含有PVC固體顆粒和難以降解的有機物,無法達到直接排放標準,必須進行處理方可利用。處理母液水的方法包括物理法、生物接觸氧化法等,無論哪種方法都無法達到完全用于聚合生產(chǎn)的要求。處理效果和成本取決于聚合母液水PVC顆粒含固量多少。含固量大,生物接觸氧化法處理負荷就特別大,接觸氧化池有大量PVC顆粒沉淀,大量PVC顆粒流失,企業(yè)的經(jīng)濟效益大量浪費。有效的回收PVC顆粒是研究的重點。青海宜化根據(jù)技術進步采用三個階段對PVC顆粒進行回收研究,第一階段,采用沉降池對PVC顆粒進行回收,定期清理池底,回收地溝料外銷,此法副產(chǎn)品多,經(jīng)濟上不合理,且環(huán)保壓力大。第二步,采用自清洗過濾器+沉降池流程,PVC顆?;厥盏綕{料槽,自清洗過濾器出口母液含固量在250ppm左右。此法廢料可減少一半,但廢水處理壓力仍大,難以實現(xiàn)零排放。第三步采用清洗過濾器+重力沉降器+沉淀池工藝,沉淀池母液含固量控制在5ppm以下,廢水經(jīng)生化處理后可完全回用。
3 多級處理裝置的工藝原理及流程
3.1 裝置處理能力
青海宜化母液污水預處理裝置設計總規(guī)模為150m3/h。
3.2 母液污水多級預處理
3.2.1 工藝原理
為保證母液污水處理裝置長周期穩(wěn)定運行和最大量回收PVC固體顆粒,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,母液水預處理采用物理方法。主要采用最先進全自動自清洗過濾器和重力式斜板沉降槽。
自清洗過濾器采用以色列AMIAD 全自動過濾器。主要組件有:電機、電控箱、控制管路、主管組件、濾芯組件、316L不銹鋼刷、框架組件、傳動軸、進出口連接法蘭等。CTF-E過濾器是一種操作方便而且技術先進的全自動過濾器,由自動馬達帶動清洗裝置完成清洗工作。CTF-E100 過濾器過濾精度100um,污水通過進水管進入過濾器,然后自內而外通過細濾網(wǎng),水通過細濾網(wǎng)由內至外流出時雜質積累在濾網(wǎng)的內表面,并有一定的水頭損失。當濾網(wǎng)內外壓差達到預先設定的值或到達預定時間時,CTF-E過濾器開始自動清洗。吸吮掃描器進行螺旋式的吸吮運動將濾網(wǎng)上的雜質吸走,并經(jīng)過排放管排出。有一臺雙向(正/反轉)馬達通過一個絲桿與掃描器相連,帶動驅動掃描器作螺旋式的上下移動。自動清洗時,由一個三通電磁閥來控制排污閥的開啟,通過重力自流入干燥漿料槽。工作壓力可達1.0-1.6MPa;單臺流量:150m/h。立式安裝。
斜板式重力沉淀池是根據(jù)“淺層沉淀”理論,在沉淀池沉淀區(qū)放置與水平面成一定傾角(通常為60°)的斜板或蜂窩斜管組件,以提高沉淀效率的一種高效沉淀池。在沉降區(qū)域設置許多密集的斜管或斜板,使水中懸浮雜質在斜板或斜管中進行沉淀,水沿斜板或斜管上升流動,分離出的泥渣在重力作用下沿著斜板管向下滑至池底,再集中排出。這種池子可以提高沉淀效率50%~60%,在同一面積上可提高處理能力3~5倍。按水流與污泥的相對運動方向,由于沉淀區(qū)設有斜板或斜管組件,因此,斜板(管)沉淀池的排泥只能依靠靜水壓力排出。[1]
3.2.2 母液污水預處理工藝流程
離心母液水進入中間槽,用泵提升到樓頂自清洗過濾器中,濾后漿料自重流入到原有漿料槽(TK-2G/4G),清液均勻流入重力式斜板沉淀槽,在斜板沉淀槽進行PVC顆粒與水分離,沉淀槽出水確保出水含固量穩(wěn)定在20ppm以下。沉淀下來的PVC顆粒通過離心泵均勻打入系統(tǒng)原有漿料槽(TK-2G/4G)進行PVC漿料回收。離心機離心的液體,再次循環(huán)進入斜板沉淀系統(tǒng)。
該斜板沉淀系統(tǒng),采用自動運行方式,運行時定時排PVC沉淀料輸送至漿料槽。
3.2.3 斜板沉降槽工藝流程
快速沉淀槽包括浮渣隔離槽、快速沉淀槽、漿液濃縮槽、漿料泵及其附屬儀表、電控、管線等。原水經(jīng)進流管流進斜板式快速沉淀槽后,由分流室緩沖消能,再平均的分散到各斜板組側邊底部的配水孔。通過斜板區(qū)向上流,然后由溢流堰集水后排出,而PVC粉末等顆粒物則隨斜板向下沉降到污泥槽,通過閥門控制間歇式排至帶攪拌的漿液濃縮槽。用泵提升干燥系統(tǒng)TK-2G/4G漿料槽。
由快速沉淀槽排出的PVC濃漿進入漿液濃縮槽,經(jīng)漿液濃縮槽中心導流筒布水后呈輻射狀流向池子周邊,隨著流速的降低,PVC漿液沉淀于池底與水進一步分離,提高PVC漿液的濃度,濃度達到60%,刮泥機通過刮板將沉淀在池底的漿液刮到中心,同時設在刮臂上的豎向柵條起攪拌調勻作用,加速PVC漿液下沉,提高漿液的濃縮效果。裝置運行全封閉,漿料的停留時間短,保證PVC質量。
4 裝置運行效果
4.1 預計達到的效果
經(jīng)過多級處理,母液含固量由450ppm降至5ppm,有效保證污水站細菌活性,降低出水濁度,保證母液水的回用。
4.2 改造后生產(chǎn)成本及效益分析
干燥母液的量為150m3/h,含固量由450ppm(mg/L)降低到5ppm,回收成品PVC600t,約360萬元效益。回收水40%用于脫鹽水,60%用于循環(huán)補水,約有200萬元效益。合計效益有560萬元。
5 結語
采用自清洗過濾器+重力斜板沉降槽+沉淀池工藝,能夠有效去除母液污水中PVC固體顆粒,不但回收的PVC顆粒直接回到漿料槽,保證企業(yè)經(jīng)濟效益,同時母液污水含固量降到5ppm,保證生物接觸氧化水法母液污水處理裝置穩(wěn)定達標運行,全部回用,達到零排放。具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益,是值得推廣使用的工藝技術。
參考文獻:
[1]汪海位,韓忠良,鄒磊,馬寶琪,張璇.PVC離心干燥能源與水資源的綜合利用[J].聚氯乙烯,2019(12).
作者簡介:
舒晨(1965- ),男,高級工程師,畢業(yè)于武漢化工學院化工工藝專業(yè),宜化集團氯堿產(chǎn)業(yè)負責人。