黃傳宇
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江西銅業(yè)集團有限公司貴溪冶煉廠銅冶煉生產(chǎn)系統(tǒng),采用閃速熔煉工藝。隨著冶煉能力不斷提升, 生產(chǎn)過程中排放的含塵煙氣量超出電收塵器的原有設(shè)計能力,一系統(tǒng)閃速爐電收塵器和轉(zhuǎn)爐電收塵器出口含塵濃度都已大幅超過設(shè)計值, 接近甚至大于 2g/Nm3,導(dǎo)致大量煙塵后移至煙道沉降堆積和制酸系統(tǒng),造成煙塵損失,增加了管道的阻力并影響制酸車間的凈化工序,增加了廢酸處理系統(tǒng)的負(fù)荷和硫化鈉的消耗量, 嚴(yán)重制約生產(chǎn)和增加生產(chǎn)成本。因此閃速爐電收塵器和轉(zhuǎn)爐電收塵器都亟需進行改造,降低出口煙氣含塵濃度。
在沒有長時間停產(chǎn)計劃的情況下,為了不影響生產(chǎn),通過改造高壓供電電源提高閃速爐和轉(zhuǎn)爐電除塵器電場輸入電暈功率降低粉塵出口排放,無疑是最經(jīng)濟高效的改造技術(shù)方案,具有改造工期短、投資低、見效快等優(yōu)點。
電除塵器實質(zhì)是一臺采用不穩(wěn)定的電暈放電產(chǎn)生荷電離子體裝置,在內(nèi)部電場力作用下,帶電粉塵微粒向收塵極運動,再利用機械振打、聲波振蕩等物理手段去除收塵極上的粉塵,從而達到收塵目的。電暈放電產(chǎn)生的低溫等離子體在電除塵器內(nèi)部的時空分布方式和密度都會影響到進入的粉塵荷電狀態(tài),進而影響到電除塵器除塵效率。根據(jù)除塵實驗結(jié)果,在大幅度提高電場場強和有效電暈情況下,粉塵捕集效率,特別是空氣動力學(xué)等效粒徑小于2.5μm(PM2.5)的粉塵,能大大提高。
根據(jù)除塵效率多依奇(Deutsch)公式[2]:
(1)式中:η為收塵效率,f為比集塵面積(m2/m3/s), 為粉塵驅(qū)進速度。
從多依奇公式(1)可以看出,對于比收塵集極塵面積相同的電除塵器,驅(qū)進速度ω提高,收塵效率提高[3]。
粉塵驅(qū)進速度 的理論推算如下:
(2)式中: α為粉塵粒徑,E為粉塵所處的電場強度, μ為滯粘系數(shù),K為系數(shù)。
從公式(2)可以看出,在粉塵特性不變的情況下,驅(qū)進速度與電場強度E2成正比,而電場場強E與高壓電源運行最高電壓施加的電壓均值和峰值成正比。電除塵器運行時,電場內(nèi)煙氣將在一定的電壓及內(nèi)、外條件下發(fā)生煙氣擊穿現(xiàn)象閃絡(luò),這個擊穿電壓,即電除塵器電場能夠運行的最高電壓[4]。
從公式(1)和公式(2)可以看出,影響電除塵效率的因素主要有四個:比集塵面積、煙氣流速、粉塵特性和電場強度,對于除塵器本體未進行改造——除塵集塵面積不變,同時未改變冶煉工藝——煙氣流速及粉塵特性不變的情況下,高壓電源的運行電壓和運行電流越高使得電場強度越強,可以顯著提升除塵效率。
江銅貴溪冶煉廠內(nèi)電除塵器配套高壓電源采用的基本是工頻電源,考慮到工頻電源的工作效率較低,不能提供更大的電流密度,克制反電暈?zāi)芰θ?,無法御制電暈封閉。近年來,隨著電源技術(shù)的發(fā)展,電收塵器電源也出現(xiàn)了許多新技術(shù),比如高頻電源、變頻電源等。而改造高壓電源可以在不停產(chǎn)的情況下,逐個電場進行改造,因此可以選用效率更好、性能更好的高壓電源。這些電源的技術(shù)性能詳見表1所示。
表1 各種高壓電源主要技術(shù)性能對比
電壓紋波系數(shù)低,除塵高壓電源施加的電場電壓均值與峰值基本一致,可大幅減少閃速爐和轉(zhuǎn)爐除塵器電場火花次數(shù),實現(xiàn)穩(wěn)定均衡供電。與單相SCR電源相比,另外三種高壓電源均可實現(xiàn)低火花或無火花方式運行方式,能大幅提高電場強度,有利于提高除塵效率。
相比于三相SCR電源,變頻電源和高頻電源火花特性和能耗指標(biāo)上有明顯優(yōu)勢,應(yīng)作為技術(shù)改造的優(yōu)選方向。而變頻電源與高頻電源相比,除了控制柜與整流變壓器是分體結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)定外,其輸出頻率為100~1000Hz可調(diào),最主要的特點是變頻調(diào)幅調(diào)壓可以根據(jù)電場的實際工況自動調(diào)整工作頻率來實線火花和拉弧的封鎖,實現(xiàn)電場無供電間歇的連續(xù)供電[5],使電收塵器電場獲得最高的電暈功率和最佳的供電效果,從而提高收塵效率。
變頻電源可以提供接近純直流的電壓[6],可提高電場場強,減少火花的產(chǎn)生,提高電場除塵效率。
工頻電源輸出電壓紋波系數(shù)一般在45%以下,變頻電源紋波系數(shù)3%以內(nèi),變頻電源輸出電壓可接近于工頻電源峰值電壓。變頻電源純直流供電時輸出直流電壓比工頻電源平均電壓要高約30%,因為工頻電源峰值電壓在電除塵器電場中觸發(fā)火花,限制了加在電極上的平均電壓[7],變頻電源與工頻電源電壓供電波形如下圖1所示。
圖1 變頻電源與工頻電源電壓供電波形
電除塵器不可避免的存在閃絡(luò)情況,我們希望電除塵器電源能有快速的閃絡(luò)響應(yīng)與閃絡(luò)后盡快的電壓恢復(fù)特性。變頻電源由IGBT組成全橋逆變器采用硬開關(guān)工作模式,可即時關(guān)斷火花,遠比工頻電源/三相電源過零點關(guān)斷(10ms)、高頻電源諧振周期后關(guān)斷(50μs)更快,閃絡(luò)控制可滿足閃絡(luò)爐和轉(zhuǎn)爐除塵器高火花率的運行要求。在高火花率的運行條件下,可實現(xiàn)快速關(guān)斷并在幾十毫秒內(nèi)快速恢復(fù)電場供電,電場電壓均值無明顯下降且無上沖的現(xiàn)象,能滿足冶煉煙氣電除塵器持續(xù)火花放電和短路沖擊的要求,防止陰陽極出現(xiàn)電蝕,提高電場運行壽命。
圖2 變頻電源火花波形
貴溪冶煉廠熔煉車間FFEP技術(shù)參數(shù)見表2。
表2 閃速爐電除塵各類技術(shù)參數(shù)
變頻電源比高頻電源、工頻電源在二次電壓及二次電流釋放有相對提升,對閃速爐粉塵煙氣的吸附和收塵率明顯有更強的適應(yīng)性,而閃速爐粉塵存在以下三個超標(biāo)數(shù)據(jù):
(1)入口煙氣的濃度和煙氣量遠遠超出了本體設(shè)計值,入口濃度為40g/Nm3就已經(jīng)是高濃范圍,實際濃度(100g/Nm3)遠遠超過該值,導(dǎo)致有嚴(yán)重的電暈封閉現(xiàn)象;
(2)煙氣介質(zhì)存在大量高比電阻顆粒。大量高比電阻介質(zhì)御制了顆粒的核電,最嚴(yán)重的是加強了反電暈現(xiàn)象的發(fā)生;
(3)煙氣含有大量的金屬介質(zhì)可能造成陰極線鼓灰,御制電流的釋放,導(dǎo)致電流過低。
閃速爐電收塵電源改造過程中,在東二區(qū)和西二區(qū)試用了多類型的電源。期間根據(jù)現(xiàn)場工況對相關(guān)參數(shù)進行了優(yōu)化調(diào)整[8],取穩(wěn)定工況的二次數(shù)據(jù)對比,可以直觀判斷變頻電源與高頻電源整體運行效果良好。
表3 各類電源對比
從上表可以看出,變頻電源與高頻電源在閃速爐同一電場工況下,變頻電源與高頻電源二次電壓上差距較小,二次電流變頻電源略高于高頻電源,兩種電源均能很好的適應(yīng)閃速爐煙氣工況,且二次電壓、二次電流運行參數(shù)均大幅優(yōu)于工頻電源。
熔煉一系統(tǒng)電收塵變頻電源改造后,收塵效率明顯提升,對后期制酸工序提供較好的工況,硫酸一系統(tǒng)廢酸原液中各元素濃度(Cl除外)、酸度、酸泥量都有不同程度的下降。分析數(shù)據(jù)表如表4。
變頻電源改造期間,對閃速爐變頻電源多個試用改進階段的粉塵濃度進行數(shù)次測試,在所有區(qū)域變頻改造完后,閃速爐電收塵出口煙塵檢測為539.78 mg/m3,相比改造前有了大幅度降低,但檢測時正好東一區(qū)、西二區(qū)在檢修,若電收塵電源全部正常運行,出口煙塵濃度降至500 mg/m3以下是沒有問題,具體時間段檢測數(shù)據(jù)如表5。
表4 FFEP電源投入運行數(shù)據(jù)對比
表5 FFEP煙氣自測數(shù)據(jù)
綜上所述,變頻電源電壓紋波系數(shù)低且閃絡(luò)關(guān)斷時間短、恢復(fù)時間快,可提高電場場強,提高除塵效率;電源效率和功率因數(shù)高,具有良好的自身節(jié)能特點;采用控制柜與變壓器分離的結(jié)構(gòu)型式,運行環(huán)境好穩(wěn)定性高且運行維護方便,更適應(yīng)于銅冶煉閃速爐和轉(zhuǎn)爐除塵器運行,值得在銅冶行業(yè)推廣應(yīng)用。