蘇斌
摘? 要:工作面采用直接搭接主斜井膠帶機的方式進行原煤運輸。110207工作面產(chǎn)煤通過緩沖煤倉下面配備一臺給煤機來完成原煤運輸工作。兩面同時開采時主運輸膠帶的運煤量有時達不到額定載荷,有時又會嚴重超過額定載荷,造成撒煤嚴重、變頻器高溫運行、膠帶機重載停機等現(xiàn)象,影響設(shè)備安全、穩(wěn)定可靠運行,需采取方式予以解決。
關(guān)鍵詞:棗泉煤礦;西翼采區(qū);膠帶機;給煤機
中圖分類號: TD76 ? 文獻標志碼:A
1 實施背景
西翼采區(qū)主斜井膠帶機型號DTL140/180/2×1850,驅(qū)動方式為雙驅(qū)雙置型變頻驅(qū)動(1∶1),安裝長度1 375 m,提升高度402 m,傾角17°,輸送能力1 800 t/h,帶速0~5.8 m/s。膠帶長2 780 m,帶寬1 400 mm,帶強4 500 n/mm,硫化制作膠帶接頭13個。
針對主運輸運煤量時高時低,且最大運量為1 800 t/h,而110204工作面最大運輸量為2 500 t/h,110207工作面最大運輸量為2 500 t/h,人工不能實現(xiàn)合理均勻配煤,容易發(fā)生重載停機、皮帶跑偏等現(xiàn)象,主運膠帶輸送機不能發(fā)揮最大效能的現(xiàn)狀,設(shè)計開發(fā)了主斜井膠帶輸送機自動配煤系統(tǒng)。
重點設(shè)計開發(fā)井下復(fù)雜條件下實時監(jiān)測主運輸膠帶機電機的電流,并采集其他傳感器(煤位計)參數(shù),通過PLC優(yōu)化運算后對給煤機進行變頻調(diào)速。實現(xiàn)+960 m給煤機(110207工作面煤倉)自動控制、主運輸自動配煤。通過控制+960 m給煤機與110204工作面膠帶輸送機的運煤量來共同達到主運膠帶機的額定運量,提高皮帶運輸?shù)陌踩院涂煽啃裕岣叩V井的自動化程度,為實現(xiàn)主運輸系統(tǒng)安全、高效、可靠地運行提供保障。
2 實施內(nèi)容
2.1 技術(shù)方案
在西井主驅(qū)集控室安裝一套電子流量儀,電子流量儀連接110204膠帶輸送機天工控機的一組聯(lián)鎖點及+960 m給煤機控制電源開關(guān),它實時監(jiān)測主井膠帶輸送機電機電流,當電流達到設(shè)定值480 A時,電子流量儀開始報警,當電流達到設(shè)定值550 A時,自動停止110204機巷膠帶機及+960 m給煤機,如圖1所示。
智能流量積算儀工作原理:主要是將模擬量轉(zhuǎn)換為開關(guān)量。模擬量取自高壓柜的功率變送器的值。流量儀接入110204膠帶機集控啟車的準備就緒點[1]。1)當主驅(qū)電機電流達到480 A時,電子流量儀顯示數(shù)值1100,開始報警。2)當主驅(qū)電機電流達到550 A時,電子流量儀顯示數(shù)值1250,同時,流量儀開關(guān)量節(jié)點斷開,110204膠帶機停止運行。
選用一套高性能礦用防爆變頻器(型號JX-G),經(jīng)PLC(S7-300PLC)內(nèi)部調(diào)制后給出0~50 Hz標準輸出信號至變頻器。PLC監(jiān)測主井皮帶實際運行電流,調(diào)制變頻器20 Hz~50 Hz,實現(xiàn)給煤機電機轉(zhuǎn)速的變頻調(diào)節(jié),控制給煤機的給煤量,當倉位過高時,提高電機的轉(zhuǎn)速,防止?jié)M倉停機影響工作面生產(chǎn)。當倉位過低時,降低電機轉(zhuǎn)速或停止,防止緩沖倉放空倉。最終使主運輸膠帶機的煤流量穩(wěn)定,其符合主運膠帶輸送機的額定量。
2.2 技術(shù)原理
2.2.1 當110204工作面未出煤,110207工作面出煤時
設(shè)置變頻器為50 Hz;在煤位控制方面,選用料位計與甲帶給煤機進行配合使用。料位計是利用“雷達”原理來測量煤位,與煤并不接觸,它可以將原煤緩沖倉的煤位控制在合理的高度,降低塊煤在進倉過程中的落差,保證塊煤率。
根據(jù)料位計所檢測的倉位的高低,對倉位進行分區(qū),將原煤緩沖倉分為4個區(qū)域,如圖2所示,設(shè)計一套自動控制系統(tǒng),利用變頻器控制給煤機給煤速度,可以根據(jù)倉位情況,最大限度地提高塊煤率。
當煤倉儲量為85%以上時,設(shè)置頻率為50 Hz,高速放倉,防止放倉不及時漏斗、煤倉堵住。
當煤倉儲量為40%~85%時,設(shè)置頻率為35 Hz,中速放倉,確保煤倉料位滿足生產(chǎn)需求。
當煤倉儲量為15%~40%時,設(shè)置頻率為15 Hz,低速放倉,確保煤倉料位滿足生產(chǎn)需求。
當煤倉儲量為15%以下時停止放倉,防止空倉損壞給煤機甲帶。
2.2.2 110204工作面與110207工作面同時產(chǎn)煤時
當主驅(qū)電流達到設(shè)定值550 A時,自動停止110204膠帶輸送機及+960給煤機的運行。
當主驅(qū)電流達到520 A時,設(shè)置給煤機變頻器頻率20 Hz。
當主驅(qū)電流達到500 A時,設(shè)置給煤機變頻器頻率25 Hz。
當主驅(qū)電流達到480 A時,電子流量儀開始報警,設(shè)置給煤機變頻器頻率30 Hz。
當主驅(qū)電流達到450 A時,設(shè)置給煤機變頻器頻率35 Hz。
主驅(qū)電流達到420 A時,設(shè)置給煤機變頻器頻率40 Hz。
主驅(qū)電流達到400 A時,設(shè)置給煤機變頻器頻率45 Hz。
主驅(qū)電流達到380 A時,設(shè)置給煤機變頻器頻率50 Hz。
2.2.3? 當110204工作面出煤,110207工作面未出煤時
根據(jù)智能電子流量積算儀顯示數(shù)值,調(diào)整110204工作面膠帶機運行狀態(tài),以滿足西主斜井膠帶機連續(xù)運轉(zhuǎn)。
2.2.4 合理的設(shè)備運行溫度控制
針對膠帶機變頻器在長期高負荷運行過程中易產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致變頻器元器件損壞或較大及重載停機現(xiàn)象,采用“開放式通風(fēng)降溫+空調(diào)冷卻方式”。變頻器室內(nèi)的溫度控制在變頻器允許的運行環(huán)境溫度范圍內(nèi),保證了膠帶輸送機安全、平穩(wěn)、可靠的運行[2]。
開放式通風(fēng)降溫:結(jié)合變頻器結(jié)構(gòu)形式,針對原有的冷卻風(fēng)機進行改裝,在每臺變頻器頂部加裝引流裝置,收集配電柜工作時向上排出的熱氣,啟動變頻器自身排風(fēng)機,將熱量通過風(fēng)管排出室外,通風(fēng)和排風(fēng)起到冷熱交換的作用,降低空調(diào)的運轉(zhuǎn)負荷,達到降溫效果。
具體做法是在機柜上面安裝通風(fēng)管道,風(fēng)道采用0.5 mm厚的鐵皮制成,將變頻器產(chǎn)生的熱量通過風(fēng)道直接排放到室外,在風(fēng)道彎曲段安裝分流蝶閥,使得20%的風(fēng)流回入室內(nèi),防止變頻器吸風(fēng)過程中室內(nèi)氣體流量過低產(chǎn)生負壓。
空調(diào)冷卻方式:采用1臺(5P)空調(diào)進行調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,利用機房專用空調(diào)產(chǎn)生的冷量,通過空氣在變頻器室內(nèi)循環(huán),吸收變頻器元件運行產(chǎn)生的熱量,從而達到降溫的目的[3]。
3 項目效益、評價
主運輸自動配煤系統(tǒng)可以實時監(jiān)測西主運膠帶輸送機運量情況,能夠避免因110204工作面和110207工作面同時產(chǎn)煤時,煤量過大導(dǎo)致主運輸膠帶輸送機重載停機。進行診斷和報警,可以大大提高設(shè)備的維護質(zhì)量,最大限度地減少惡性事件的發(fā)生,盡可能地減少故障的出現(xiàn),增加了主運輸膠帶輸送機的安全可靠性,保證2個工作面協(xié)調(diào)開采,生產(chǎn)順利進行。
3.1 社會效益
社會效益包括4點。1)通過控制+960m給煤機與110204工作面膠帶輸送機的運煤量來共同達到主運膠帶機的額定運量,避免了主運皮帶實時煤量過小達不到額定負荷的現(xiàn)象,提高了皮帶運輸?shù)男?、安全性和可靠性,提高了礦井的自動化程度,為實現(xiàn)主運輸系統(tǒng)安全、高效、可靠的運行提供保障。2)最大限度地提高主運輸系統(tǒng)塊煤率。3)集控遠程操作,杜絕了由于通信延時帶來的主驅(qū)加量、減量及過載的不合理狀態(tài)。4)有效節(jié)約人工勞動強度(由固定崗位改為巡檢崗位)。
3.2 經(jīng)濟效益
當發(fā)生一次重載停機事故時,影響時間通常為3 h。目前,以西主井膠帶輸送機每小時運煤量為750 t為計,每噸煤炭價格為400元,直接可節(jié)約3×750×400=90萬元。
3.3 設(shè)備效益
當發(fā)生重載停機事故后,對西主斜井膠帶機變頻啟動裝置沖擊巨大,對西主斜井膠帶損傷巨大,設(shè)備損壞更換需消耗生產(chǎn)費用,還會因此停機而影響正常生產(chǎn)。
4 項目總結(jié)
西主斜井自動配煤系統(tǒng)可實時監(jiān)測西井主運膠帶輸送機運量情況,能夠避免因110204工作面和110207工作面同時產(chǎn)煤時,煤量過大導(dǎo)致主運輸膠帶輸送機重載停機。實施診斷和報警,可以大大提高設(shè)備的維護質(zhì)量,最大限度地減少惡性事件的發(fā)生,盡可能地減少故障的出現(xiàn),增加了主運輸膠帶輸送機的安全可靠性,保證工作面協(xié)調(diào)開采,生產(chǎn)順利進行。
參考文獻
[1]周毅. 帶式輸送機自動化調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計[J]. 現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備, 2018(8):206,219.
[2]張志強. 帶式輸送機自動化控制系統(tǒng)的設(shè)計和應(yīng)用[J]. 山東煤炭科技, 2019, 222(2):163-164,170.
[3]李劍峰. 井下主配煤帶式輸送機應(yīng)用創(chuàng)新[J]. 煤礦機械, 2012(5):152.