龔占亮(霍州煤電集團(tuán)紫晟煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 臨汾 031400)
隨著煤礦采掘機(jī)械化程度及管理水平的不斷提高,煤礦發(fā)生瓦斯事故已大幅下降[1]。但統(tǒng)計(jì)近幾年發(fā)生的瓦斯事故不難發(fā)現(xiàn),多數(shù)事故均發(fā)生在采掘工作面[2-3]。U型通風(fēng)工作面上隅角特別容易瓦斯積聚,達(dá)到瓦斯爆炸界限或造成上隅角處氧氣濃度降低,給采煤工作開展帶來不利影響[4-6]。本文以紫晟煤業(yè)2-101工作面為工程研究背景,結(jié)合工作面上隅角瓦斯治理效果研究了工作面配風(fēng)、綜采支架布置等對上隅角瓦斯涌出的影響,確定最佳管控措施,為紫晟煤業(yè)及相似條件的礦井瓦斯治理提供參考。
紫晟煤業(yè)產(chǎn)能為90萬t/a,為低瓦斯礦井,開采2號煤層,相對、絕對瓦斯涌出量為1.26m3/t、1.93m3/min。2-101工作面為該礦首個綜采工作面,工作面走向長775m,傾向長度為168m,埋藏深度為430~482m,上下部均無采空區(qū)。2號煤厚3.5~4m,結(jié)構(gòu)簡單,傾角為1°~5°,平均3°。具體頂?shù)装鍘r性如圖1所示。
(1) 2-101工作面為U型通風(fēng),在回風(fēng)巷與采空區(qū)間存在風(fēng)壓差,上隅角正好處于采空區(qū)瓦斯向回風(fēng)巷運(yùn)移的通道上,容易出現(xiàn)瓦斯集聚,從而造成上隅角瓦斯超限[7]。同時支架距幫較近,瓦斯排放通道不暢通也是瓦斯積聚的一個原因。
圖1 頂?shù)装鍘r性
(2) 2號煤層頂板板巖性較為堅(jiān)硬,在回采過程中頂板容易出現(xiàn)垮落不及時,從而造成在上隅角位置處形成瓦斯集聚。隨著工作面開采,頂板巖層垮落出現(xiàn)周期來壓,上隅角處集聚的瓦斯向開采空間大量涌出,造成瓦斯超限。
(3) 在2號煤層上方有9m位置處有厚度在0.35m煤層,煤層隨著2-101工作面開采而垮落,內(nèi)層含有的瓦斯解析沿著開采裂隙向2號煤層采空區(qū)涌出,采空區(qū)漏風(fēng)又將涌入瓦斯帶出到工作面上隅角位置。
由于2-101工作面開采的2號煤層為低瓦斯煤層,根據(jù)上隅角瓦斯集聚原因,礦井決定采取調(diào)節(jié)風(fēng)量以及增設(shè)瓦斯稀釋器方式對上隅角瓦斯進(jìn)行治理。
2-101工作面投入生產(chǎn)時的初始配風(fēng)量為1 000m3/min,工作面內(nèi)、回風(fēng)流中瓦斯?jié)舛葹?.51%、 0.29%。工作面初次、周期來壓步距來壓步距為23m、13~15m,初次來壓是上隅角瓦斯異常達(dá)到報(bào)警值,初步判斷工作面為上行通風(fēng),工作面割煤期間及采空區(qū)積聚的瓦斯風(fēng)排不暢,在上隅角處聚集,采取增大風(fēng)量靠風(fēng)排解決上隅角瓦斯。
將工作面配風(fēng)增加260m3/min,實(shí)際將工作面風(fēng)量調(diào)整至1 260m3/min,同時在上隅角采用風(fēng)水聯(lián)動水幕灑水噴霧、負(fù)壓瓦斯稀釋器配合負(fù)壓風(fēng)筒導(dǎo)風(fēng)等措施,將上隅角瓦斯?jié)舛确€(wěn)定在0.5%左右,工作面0.35%,回風(fēng)流濃度0.28%,但是在工作面回撤末排封口柱和拉移端頭架期間,上隅角瓦斯出現(xiàn)異常,達(dá)到0.8%的報(bào)警值,此時工作面推進(jìn)至93m(正值工作面周期來壓期間),上隅角瓦斯穩(wěn)定在0.7%~0.9%。為了確保采面生產(chǎn)安全,將風(fēng)量調(diào)節(jié)至2 300m3/min同時對工作面進(jìn)行調(diào)斜,調(diào)整上隅角處端頭支架距幫距離,形成采空區(qū)瓦斯釋放通道;并在上隅角處安裝了抽出式稀釋器(風(fēng)提供動力形成二次負(fù)壓將上隅角瓦斯抽出至2-101工作面回風(fēng)巷道中)配合一節(jié)伸縮風(fēng)筒,設(shè)置了上隅角噴霧(目的是將上隅角的瓦斯打散),此時工作面、上隅角以及回風(fēng)流中瓦斯?jié)舛葹?.22%、0.35%、0.18%。
工作面內(nèi)瓦斯?jié)舛日:髮L(fēng)量調(diào)節(jié)至1 500m3/min時工作面內(nèi)、上隅角以及回風(fēng)流內(nèi)瓦斯?jié)舛确謩e為0.13%、0.21%、0.14%;將風(fēng)量調(diào)整至1 900m3/min,工作面內(nèi)、上隅角及回風(fēng)巷內(nèi)瓦斯?jié)舛确謩e為0.09%、0.20%、 0.06%。具體不同風(fēng)量下采面、上隅角以及回風(fēng)巷內(nèi)的瓦斯?jié)舛茸兓闆r見表1。
表1 不同風(fēng)量下的瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測值
通過調(diào)節(jié)風(fēng)量并對回采工作面內(nèi)不同位置處瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測分析得知,將工作面風(fēng)量調(diào)節(jié)至1 500m3/min,并結(jié)合瓦斯稀釋器、上隅角噴霧等措施,可以確?;夭晒ぷ髅鎯?nèi)瓦斯?jié)舛忍幱诎踩珷顟B(tài)。
1)工作原理
瓦斯稀釋器具有可靠、效率高等優(yōu)點(diǎn),適宜井下局部區(qū)域內(nèi)的瓦斯稀釋,基本原理是基于“孔達(dá)效應(yīng)”并以空氣為動能在稀釋器兩側(cè)產(chǎn)生壓力差,通過管路對局部區(qū)域內(nèi)集聚的瓦斯進(jìn)行稀釋[8-10]。具體采用的瓦斯稀釋器結(jié)構(gòu)如圖2所示,技術(shù)參數(shù)見表2。
圖2 瓦斯稀釋器結(jié)構(gòu)
表2 技術(shù)參數(shù)
2) 現(xiàn)場應(yīng)用
2-101工作面初采期間底部局部留有底煤,最大采高為4.0m,實(shí)際煤層局部厚度為4.2m,在工作面回風(fēng)巷安裝一臺風(fēng)動抽出式瓦斯稀釋器,安設(shè)一趟長度10m、直徑600mm的負(fù)壓伸縮風(fēng)筒,風(fēng)筒口伸入上隅角封口柱往里0.2~0.4m,同時在上隅角采用風(fēng)水聯(lián)動水幕噴霧;并將上隅角處支架調(diào)整至距幫1.2m左右(因?yàn)橐粋€支架寬度為1.5m,防止出現(xiàn)空頂作業(yè)),綜合措施才能保證上隅角瓦斯不超限。具體布置的瓦斯稀釋器如圖3所示。
圖3 瓦斯稀釋器布置示意圖
在工作面上隅角位置處布置T0甲烷傳感器,在回風(fēng)巷內(nèi)布置T1、T2傳感器,布置的傳感器垂直倒立與巷道頂板上且與頂板(頂梁)最大間距控制在300mm以內(nèi),與巷幫間距離大于200mm。具體在采面內(nèi)布置甲烷傳感器位置如圖4所示。
圖4 工作面內(nèi)甲烷傳感器布置示意圖
為了及時對瓦斯進(jìn)行預(yù)警,將T0、T1及T2預(yù)警值分別設(shè)置為0.8%、0.8%、0.5%,當(dāng)監(jiān)測到瓦斯超過預(yù)警值后,工作面必須停止生產(chǎn),采取瓦斯控制措施后方可繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。
圖5所示為2-201綜采工作面風(fēng)量調(diào)整為1 500m3/min以及安裝瓦斯稀釋器前后的上隅角瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測情況,從圖中可以看出,在未采取上隅角瓦斯治理措施前,上隅角處瓦斯?jié)舛茸畲罂梢赃_(dá)到1.31%,采取上隅角瓦斯治理措施后,瓦斯?jié)舛鹊靡?/p>
圖5 上隅角瓦斯?jié)舛茸兓闆r
迅速降低,基本穩(wěn)定在0.3%,上隅角處瓦斯?jié)舛冉档头冗_(dá)75%以上。現(xiàn)場應(yīng)用實(shí)踐表明,采取增加工作面通風(fēng)量并結(jié)合瓦斯稀釋器可以有效對低瓦斯煤層上隅角瓦斯集聚進(jìn)行治理,并取得顯著效果,有效確保工作面生產(chǎn)安全。
(1) 根據(jù)2-201綜采工作面上隅角瓦斯集聚原因,提出采取增加工作面風(fēng)量以及增設(shè)瓦斯稀釋器等措施對上隅角瓦斯集聚進(jìn)行治理,并合理確定了工作面供風(fēng)量。采取上隅角瓦斯治理措施后,上隅角瓦斯?jié)舛冉档头葹?5%以上,濃度基本穩(wěn)定在0.3%。
(2) 瓦斯稀釋器具有可靠、效率高優(yōu)點(diǎn),且以壓縮空氣為動力,不會出現(xiàn)機(jī)電事故,在井下局部區(qū)域瓦斯集聚治理具有廣泛的推廣應(yīng)用價值。