陳磊 焦敏 楊云娟 王斌
山東齊都藥業(yè)有限公司 山東臨淄 255400
由于環(huán)境矛盾的加劇,我國制定了相應(yīng)的清潔生產(chǎn)法,該項法律的主要功能在于希望能夠促使制藥廠大力采用先進的設(shè)施以及工藝,還有使用清潔能源,實現(xiàn)環(huán)保節(jié)約的目的。以制藥行業(yè)來看,其作為精細化工的組成之一,生產(chǎn)原料往往都會有毒,且由于客觀條件存在著一定的缺失,經(jīng)常會出現(xiàn)污染,被整個社會所詬病。黨的十九大以來,我國加大了環(huán)保節(jié)約型社會的構(gòu)建。在此大背景之下,作為污染行業(yè)的制藥廠受到了廣泛的關(guān)注。其必須面臨著環(huán)保部門更加嚴格的監(jiān)管。在我國的制藥業(yè)方面,因為存在著起步相對較晚的特點,因此在生產(chǎn)工藝方面,會經(jīng)常面對到不同的問題,尤其是環(huán)保問題,呈現(xiàn)出非常嚴重的態(tài)勢。所以,為了能夠?qū)崿F(xiàn)制藥廠的較好成長,應(yīng)該大力推行清潔生產(chǎn)?,F(xiàn)今,清潔生產(chǎn)剛剛興起,因此在使用再推廣使用的經(jīng)過里會出現(xiàn)很多的問題,基于這種現(xiàn)實,本文對制藥廠清潔生產(chǎn)展開了相關(guān)的研究,并結(jié)合某制藥廠作為具體案例,構(gòu)建了相關(guān)的實踐方案,通過清潔生產(chǎn)的實施,能夠很好的給制藥廠帶來環(huán)境方面的效益,最終實現(xiàn)可持續(xù)成長[1]。
某制藥廠主要由三個具有現(xiàn)代化規(guī)模生產(chǎn)基地組成,其中符合GMP 標準化的生產(chǎn)線共19 條。再生產(chǎn)過程中,主要會產(chǎn)生鍋爐廢氣、噪音以及廢水、固體廢氣物等。其中,廢水主要產(chǎn)生的來源是車間清洗、空調(diào)系統(tǒng)用水以及反滲透濃水、設(shè)備冷卻用水以及車間衛(wèi)生用水等。而固體廢棄物的產(chǎn)生一般來源于危險廢棄物以及工業(yè)固體廢棄物,其中主要包括氯化鉀緩釋片、醫(yī)療廢氣垃圾、危險廢棄物以及生活垃圾等[2]。
為了能夠很好的掌握該制藥廠所存在的問題,通過對相關(guān)資料的收集整理之后,展開了實際的調(diào)研工作。而在調(diào)研的經(jīng)過里,主要對資源的利用以及設(shè)施設(shè)備的狀況還有生產(chǎn)工藝的選擇等展開了相應(yīng)的評價,進而整理出該制藥廠所存在的一些問題。主要有,在空調(diào)機組方面存在著效能相對較低的問題,而且空調(diào)耗電量相對很大,制冷程度相對不足。在除塵設(shè)施方面,主要存在的問題表現(xiàn)為,有很嚴重的磨損情況,而且除塵的效率還有待提升。壓縮機方面主要的問題,噪音偏大,相應(yīng)的排氣壓力穩(wěn)定性不高,而在排氣時溫度相對過高,在成本方面壓縮機存在著維修工作量大,費用高的狀態(tài)。物品擺放方面,有的車間存在著物品堆放不規(guī)范的狀況。人員上,制藥廠生產(chǎn)員工在清潔生產(chǎn)方面的理念相對不足,仍然有著很大的提升空間。制度層面,相應(yīng)的清潔生產(chǎn)機制未能有效健全[3]。
在對本次的研究進行深入的調(diào)查時,主要確定一下兩種方案。
在本次的清潔生產(chǎn)審核開始之前,主要有19 項低消費或者無消費項目,主要涉及到了能源替代、過程優(yōu)化以及廢棄物回收于利用等,后續(xù)已全面實施與開展。
通過對ZG2 除塵設(shè)備改造、ZG1 潔凈式空調(diào)機組技改、ZG3壓縮機空氣系統(tǒng)改造,對三個方案進行評估與通過,并且取得了良好的經(jīng)濟效益與發(fā)展前景。并且還取得了其他的成績,如生產(chǎn)成本的降低、工作環(huán)境的改善以及生產(chǎn)效率的提升等,成為了此次清潔生產(chǎn)審核中,中高消費方案中的亮點。
本次的清潔生產(chǎn)審核中,共存在清潔方案22 個,其中低消費或者無消費共19 個,并全部投入實施階段。除此之外,還有3 個中高消費方案也是逐步投入與實施階段。
目前為止,公司實施的中高低消費方案中,投入資金17.6 萬元,不僅促進了環(huán)境收益,還促進了經(jīng)濟收益,直接收益可達10.9 萬元。這樣一來,在完善公司體制的基礎(chǔ)上,施工作環(huán)境得以改善,進一步促進生產(chǎn)安全概率。
(1)ZG1 潔凈式空調(diào)機組技改方案。本方案投資15 萬元,機組改造后明顯提升了制冷效率,并能自動控制水泵以及風機的自由啟停,減少風機全天候運行帶來的能耗,方案實施后,年用電量節(jié)約4 萬kW·h,電費在3.8 萬元左右。兩項進行綜合的計算后,直接產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為5.3 萬元。
(2)ZG2 除塵設(shè)備改造方案。本方案共投資6.2 萬元,購入的水幕過濾除塵機,具備除塵效果好、體積小以及結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)點。其具備了特殊的設(shè)計,有效解決了其在除塵過程中涉及到的氣流與水流、氣壓與水壓之間的平衡問題,這樣一來大大提升的除塵效果,并且還能降低塵排放量。方案實施后,粉塵排放速率為0.0167kg/h,塵排放量為0.0167kg/h×12h×300d=60.12kg,則年減少粉塵排放量為510kg-60.12kg ≈450kg,方案實施后環(huán)境效果顯著[4]。
本次研究中,該制藥廠依據(jù)自身的發(fā)揮情況,隨之投入了大量的時間與物力,以及在大量的人力基礎(chǔ)上,設(shè)定了兩項消費方案,為無/低費方案和數(shù)項中/高費方案,在一定基礎(chǔ)上提升了生產(chǎn)效率,實現(xiàn)資源的有效回收與利用,還能加強公司的內(nèi)部管理,進而全面完善公司的管理制度,隨之在積累自身生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,還能增強后續(xù)開展清潔生產(chǎn)的自信心。