焦虎豐 王雪峰 牛富軍
(安陽鋼鐵股份有限公司)
合理的爐料結構是高爐生產(chǎn)獲得優(yōu)質、高產(chǎn)、低耗、長壽、低成本的重要因素之一,在我國傳統(tǒng)的高爐爐料結構中,約60%以上為燒結礦,主要是高堿度燒結礦[1]。在鋼鐵行業(yè)中,燒結工序是主要的污染環(huán)節(jié),據(jù)統(tǒng)計,鋼鐵行業(yè)中75.97%的SO2、73.09%的NOX、55.38%的煙粉塵均來自于燒結工序[2]。隨著環(huán)保壓力的日益增加,環(huán)保季京津冀及周邊地區(qū)燒結限產(chǎn)已成為常態(tài)化,降低高爐爐料結構中的燒結礦配比,提高球團礦比例正在成為我國煉鐵發(fā)展的新趨勢。高爐配料正經(jīng)歷著從用塊礦代替球團礦的模式[3]向使用大比例球團礦模式[4]的轉變。
安鋼2 800 m3高爐設計出鐵口3個,30個風口,采用串罐式無料鐘爐頂,卡魯金頂燃式熱風爐,聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻,第一代爐役于2007年6月28日點火開爐,2016年9月20日打水降料面停爐大修,由原來的陶瓷杯水冷爐底改為陶瓷墊水冷爐底,并對部分冷卻壁進行了更換,對風口平臺進行了拓寬改造,第二代爐役于2016年11月28日點火投產(chǎn)[5]。
安鋼現(xiàn)有3臺燒結機(1×360 m2、1×400 m2、1×500 m2),正常生產(chǎn)模式下,可實行爐機匹配供料,其中360 m2燒結機主供2 800 m3高爐。隨著環(huán)保形勢日趨嚴峻,特別是進入2019年以來,按照環(huán)保管控要求,幾乎每個月都會有1 - 2臺燒結機停機限產(chǎn),燒結礦產(chǎn)能的不足導致原有的爐機匹配供料模式被打亂,2 800 m3高爐經(jīng)常被迫減風、減氧控制冶煉強度,甚至休風待料,對高爐的生產(chǎn)組織造成了很大影響。隨著燒結機停機限產(chǎn)的常態(tài)化,以往的大比例燒結礦的爐料結構模式已不能滿足高爐生產(chǎn)需要。為了應對環(huán)保季燒結機停限產(chǎn)的局面,安鋼2 800 m3高爐逐步改變原有的爐料結構,大幅度提高入爐球團比例。
安鋼2 800 m3高爐近幾年的爐料結構以“高堿度燒結礦+球團礦+塊礦”為主,燒結礦比例為71%~78%,球團礦比例為8%~14%,塊礦比例為13%~17%,詳見表1。
表1 安鋼2 800 m3高爐2015年—2019年上半年爐料結構
從2015年開始,安鋼2 800 m3高爐爐料結構中燒結礦比例逐年下降,燒結礦比例從2015年的77.67%降到了2019年上半年的71.44%,燒結礦比例降低了6.23%;球團礦比例逐年升高,球團礦比例從2015年的8.87%升高到2019年上半年的13.94%,球團礦比例升高了5.07%。隨著環(huán)保形勢的日趨嚴重,特別是2016年以后,安鋼2 800 m3高爐配料結構模式已經(jīng)逐漸開始了提高球團礦比例,但提高幅度不是很大。
發(fā)展大比例高品質球團礦為主的高爐爐料結構不僅是安鋼綠色發(fā)展的需要,也是我國未來高爐煉鐵合理爐料結構的發(fā)展趨勢[6]。目前,我國已有部分高爐實現(xiàn)了較高比例的球團礦入爐。其中,首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司球團礦的使用比例達到了57.55%,八鋼高爐球團礦的使用比例高達80%[7]。國內(nèi)部分鋼鐵廠的高爐爐料結構見表2。
表2 國內(nèi)部分鋼鐵廠高爐爐料結構
北美25座高爐中13座高爐使用100%球團礦,其他12座高爐球團礦比例為51%~99%。南美巴西某鋼鐵廠2座3 284 m3高爐使用40%球團礦;歐州瑞典SSAB廠高爐,使用100%球團礦;荷蘭艾默伊登廠高爐球團礦比例為60%;塞爾維亞鋼廠使用75%~100%球團;俄羅斯下塔吉爾鋼鐵廠高爐使用53%球團礦;亞州日本某高爐使用70%球團礦[8]。
全球的大比例球團礦生產(chǎn)實踐表明,各種不同比例的球團礦,甚至包括100%球團礦,都可以在高爐冶煉條件下穩(wěn)定運行。
與燒結礦相比,球團礦具有品位高、氣孔度低、FeO含量低、冷強度好、自然堆角小等特點。同時,球團生產(chǎn)工序能耗較低,污染物排放量少。據(jù)統(tǒng)計,鋼鐵行業(yè)中球團工序的SO2排放量僅為燒結工序的1/8,NOX的排放量僅為燒結工序的1/32,煙粉塵排放量僅為燒結工序的2/11。但是,由于體積膨脹,球團礦的熱還原強度較差。
安鋼2 800 m3高爐當前主要使用的燒結礦和球團礦成分見表3,荷重軟化及熔滴性能見表4。
表3 燒結礦及球團礦成分
從表3可以看出,安鋼2 800 m3高爐使用的球團礦的品位均在60%以上,比燒結礦品位高5%~11%;球團礦的Al2O3含量比燒結礦的低0.6%~1.6%,其中球團1為鎂質球團,球團2為堿性球團。
從成分上看,由于球團礦品位較高,提高球團礦比例,可以提高入爐品位,降低入爐焦比和燃料比。由于球團礦的Al2O3含量較低,提高球團礦比例,可以降低渣中的Al2O3含量,提高爐渣的脫硫能力,改善爐渣的流動性。
表4 燒結礦與球團礦荷重軟化及熔滴性能[9]
從表4可以看出,軟熔性能方面,球團礦與燒結礦荷重軟化溫度(T10)及軟化溫度區(qū)間(T40-T10)相差不大;滴落性能方面,球團礦滴落開始溫度為1 390~1 450 ℃,比燒結礦的低50~120 ℃,球團礦熔滴溫度區(qū)間為124~150 ℃,比燒結礦窄44~128 ℃,其中球團2為堿性球團,其熔化溫度較酸性球團高,與燒結礦接近,特性值Sn遠低于酸性球團3。從荷重軟化及熔滴性能看,球團礦的熔滴溫度區(qū)間比燒結礦的窄,提高球團礦比例,有利于改善高爐透氣性。
安鋼2 800 m3高爐于2019年6月20日開始逐漸提高球團礦比例,球團礦使用的是酸性球團礦,9月24日后改用堿度大于0.80的熔劑性球團。
安鋼2 800 m3高爐提高球團礦比例,分為幾個階段:
(1)2019年6月20日-7月18日,燒結礦比例降至66%,球團礦比例提高到20%,塊礦比例為14%。期間爐料結構比較穩(wěn)定,但是從7月9日起,由于高爐壓差升高,煤氣利用率開始下降,高爐退負荷。煤氣利用率隨著焦炭負荷的降低而降低,如圖1所示。
圖1 6月20日-7月18日煤氣利用率隨焦炭負荷變化趨勢
(2)7月19日-2019年8月23日,因燒結礦產(chǎn)能有所緩解,把燒結礦比例提高到了70%,把球團礦降到了15%,煤氣利用率逐漸恢復到48%以上。然后把球團礦比例提高到了20%,結果煤氣利用率又開始下降,把球團礦比例降到了15%后,煤氣利用率恢復到了48%以上,如圖2所示。
(3)8月24日-9月23日,燒結礦配比約為63%,球團礦比例約為21%,塊礦比例為16%左右。9月中下旬隨著新一輪環(huán)保管控的開始,360 m2燒結機產(chǎn)量急劇下降,9月下旬360 m2燒結機停機。由于燒結礦緊張,2 800 m3高爐被迫增加落地燒結礦比例,落地燒結礦含粉高,同時把焦炭負荷從4.70降到4.33,煤氣利用率均呈下降趨勢,如圖3所示。
圖3 8月24日-9月23日煤氣利用率隨焦炭負荷變化趨勢
(4)9月24日-12月,球團礦比例逐月提高,從22%提高到34.5%。煤氣利用率從44%升高到47%。煤氣利用率隨著球團礦比例的提高而升高,兩者基本呈正比關系,如圖4所示。
圖4 2019年9月-12月煤氣利用率隨球團礦比例變化趨勢
(5)2020年1月1-12日,燒結礦比例為52%左右,球團礦比例穩(wěn)定在35%,塊礦比例約為13%,爐料結構比較穩(wěn)定。由于環(huán)保限產(chǎn),從12月下旬起,每天只有一臺燒結機生產(chǎn),因燒結礦嚴重不足,高爐大量使用外購落地燒結礦,落地燒結礦含粉較高,入爐后壓差升高、順行變差,焦炭負荷從4.23降低到3.87,風量從5 100 m3/min降到4 900 m3/min,煤氣利用率從47%降低到46.6%,如圖5所示。
圖5 2020年1月1日-1月12日煤氣利用率隨焦炭負荷變化趨勢
(6)2020年1月13-25日,燒結礦比例為46.7%,球團礦比例穩(wěn)定在47%,塊礦比例為6.3%。爐料結構比較穩(wěn)定,煤氣利用率隨焦炭負荷的升高而升高,如圖6所示。煤氣利用率從46.04%升高到了49.72%,比6月1-19日的煤比利用率的平均值49.68%高0.04%,成功實現(xiàn)了大比例球團礦在安鋼2 800 m3高的爐應用。
圖6 2020年1月13日-1月25日煤氣利用率隨焦炭負荷變化趨勢
由于球團礦的自然堆角小,滾動性好,布料時易向高爐中心滾動,隨著球團礦比例的提高,會導致高爐中心負荷過重、氣流不穩(wěn),進而抑制高爐中心氣流發(fā)展。為了減少大比例球團礦對中心煤氣流的影響,隨著球團礦比例的增加,在下部送風制度上,安鋼2 800 m3高爐采取調(diào)整壓差及風口直徑、長度的方式來促進中心氣流發(fā)展、活躍爐缸。
4.1.1 壓差
隨著球團礦比例的不斷提高,加之燒結礦落地燒結礦比例的增加,高爐的壓差逐步升高,為保持正常風量,確保吹透中心,參考兄弟企業(yè)的同類型高爐壓差控制,安鋼2 800 m3高爐逐步提高壓差水平,壓差由165 kPa提高到185 kPa,如圖7所示。
圖7 安鋼2 800 m3高爐壓差隨球團礦比例變化趨勢
4.1.2 風口尺寸調(diào)整
為了進一步吹透中心,活躍爐缸,減輕球團比例提高后對中心氣流的影響,通過風口尺寸調(diào)整,有效提高了鼓風動能。9月24日調(diào)整了5個風口直徑,風口面積縮小了0.012 6 m2,增加了2個風口長度,實際風速從268 m/s提高到了284 m/s,理論風速從246 m/s提高到了257 m/s,鼓風動能從122.06 kJ/s提高到了146.59 kJ/s;12月13日調(diào)整了4個風口直徑,風口面積縮小了0.003 9 m2,增加了1個風口長度,實際風速從276 m/s提高到了279 m/s,理論風速從256 m/s提高到了260 m/s,鼓風動能從139.65 kJ/s提高到了144.14 kJ/s;2020年1月21日調(diào)整了1個風口直徑,風口面積縮小了0.001 8 m2,調(diào)整了7個風口長度,實際風速從280 m/s提高到了286 m/s,理論風速從265 m/s提高到了269 m/s,鼓風動能從146.55 kJ/s提高到了154.84 kJ/s。風口調(diào)整情況見表5。
表5 安鋼2 800 m3高爐風口調(diào)整情況
為了減少球團礦比例增加對中心氣流的影響,隨著球團礦比例的不斷提高,對礦石和焦炭布料矩陣進行了調(diào)整:通過布料平臺外移開放中心氣流,以減少球團礦對中心的抑制和向邊緣滾動的幅度(見表6 )。上部裝料制度的調(diào)整配合下部對送風制度的調(diào)整實現(xiàn)了邊沿氣流和中心氣流的合理分布,保證了爐況的穩(wěn)定順行。
表6 安鋼2 800 m3高爐布料矩陣調(diào)整情況
為了活躍爐缸,制定了鐵水物理熱和鐵水含[Si]控制標準,鐵水物理熱控制在(1 510±10) ℃內(nèi),鐵水[Si]含量控制在0.30%~0.50%,在實際生產(chǎn)中按上限控制。
4.4.1 堿度調(diào)整
為保證爐渣良好的流動性和脫硫能力,2 800 m3高爐爐渣二元堿度一般控制在1.15~1.25倍,生產(chǎn)過程中會根據(jù)入爐硫負荷變化情況及時對爐渣二元堿度進行調(diào)整。隨著環(huán)保壓力日益增加,燒結機不定期開停機限產(chǎn)、焦炭結焦時間調(diào)整頻繁,高爐外圍原燃料條件的惡化直接導致高爐穩(wěn)定性變差、煤氣利用率降低、燃料比升高,高爐被迫降低焦炭負荷,焦比升高,焦炭帶入高爐中的硫增加,硫負荷從4.44 kg/t升高至4.90 kg/t。為了改善爐渣的脫硫能力,逐步提高爐渣堿度,爐渣堿度從1.16提高至1.24,具體指標見表7。
4.4.2 鎂鋁比分段管控
在提高球團礦比例的過程中,由于燒結礦中的Al2O3含量波動較大,導致爐渣中的Al2O3含量波動較大,最高達到19.82% ,為了提高爐渣的穩(wěn)定性和脫硫能力,根據(jù)東北大學沈豐滿等[10]人的研究,制定了高爐渣適宜鎂鋁比分段管控方案:爐渣中Al2O3>18%時,高爐渣鎂鋁比控制在0.45~0.55;爐渣中Al2O3=15%~17%時,高爐渣鎂鋁比控制在0.40~0.50;爐渣中Al2O3<14%時,不控制鎂鋁比。當Al2O3含量高時,在爐料中配加白云石調(diào)整爐渣鎂鋁比。
通過對裝料制度、送風制度、熱制度和造渣制度的調(diào)整和控制,基本掌握了大比例球團操作的基本規(guī)律,成功實現(xiàn)了大比例球團礦的應用,球團礦比例的提高情況見表8。隨著球團礦比例的不斷提高,礦石入爐品位從57.70%提高到了60.88%, 從2019年10月份以后,燃料比逐月下降,在環(huán)保管控越來越嚴的情況下,爐況穩(wěn)定性較以往同期大幅提高,利用系數(shù)維持在了較高水平,且呈上升趨勢,2019年6月-2020年1月高爐主要經(jīng)濟技術指標見表9。
表8 安鋼2 800 m3高爐2019年7月-2020年1月爐料結構
表9 2019年6月-2020年1月主要經(jīng)濟技術指標
(1)安鋼2 800 m3高爐成功使用了球團礦比例為47%的爐料結構,實現(xiàn)了49.72%的煤氣利用率,證明安鋼發(fā)展大比例球團礦為主的高爐爐料結構是可行的。
(2)隨著球團礦比例的提高,會導致高爐中心負荷過重和氣流不穩(wěn),抑制高爐中心氣流發(fā)展,通過布料平臺外移、增加鼓風動能和實際風速開放中心氣流,可實現(xiàn)邊沿氣流和中心氣流的合理分布,保證爐況的穩(wěn)定順行。
(3)為了減少大比例球團礦對煤氣流的影響,可通過采取調(diào)整壓差及風口尺寸的方式來促進中心氣流發(fā)展、活躍爐缸。
(4)合理的熱制度,充足而穩(wěn)定的爐溫,是提高球團礦比例時,高爐穩(wěn)定順行的保障。
(5)在原燃料條件惡化的情況下,適當調(diào)整爐渣堿度和控制合適的鎂鋁比有利于搞高爐渣的穩(wěn)定性和脫硫能力。