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      降低加熱爐氧化燒損實(shí)踐

      2020-12-09 07:15:07
      中國(guó)金屬通報(bào) 2020年22期
      關(guān)鍵詞:鋼坯爐溫氧化鐵

      劉 軍

      (承德鋼鐵集團(tuán)有限公司,河北 承德 067000)

      在軋鋼工序中用到的主要耗能設(shè)備就是加熱爐。在軋鋼加熱爐進(jìn)行生產(chǎn)過程中,其目標(biāo)就是要使軋制工藝要求得到滿足,能最優(yōu)化的控制爐膛氣氛、加熱時(shí)間和加熱溫度,將氧化燒損和能耗在最大程度上降低。加熱爐是鋼鐵生產(chǎn)的最后一道工序(國(guó)內(nèi)煉鋼綜合能耗約600kg 標(biāo)煤/噸鋼),具有較高的氧化燒損程度,從而就會(huì)造成了能源的大量浪費(fèi),還對(duì)軋鋼的成材率有一定的影響,因此直接對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響;此外,在爐底堆積的氧化鐵皮如果不能及時(shí)清除,就會(huì)使生產(chǎn)率在一定程度上降低,還會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度加強(qiáng)。

      1 相關(guān)概述

      在鋼材鍛壓和軋制前進(jìn)行鋼坯加熱是鋼鐵行業(yè)中不可或缺的一道重要工序,想要改善鋼坯塑性的重要方法就是將鋼坯的溫度進(jìn)行有效的提升。在煉鋼過程中,從開坯到軋制成材需要反復(fù)的加熱,這樣會(huì)造成大量燃料的消耗,以及具有氧化性的加熱介質(zhì)會(huì)致使出現(xiàn)大量的氧化燒損鋼。在氧化燒損當(dāng)中,氧化性介質(zhì)由于與鐵發(fā)生反應(yīng)而會(huì)有大量能量的消耗,由氧化燒損而形成的氧化皮也會(huì)在出爐時(shí)將大量顯熱帶走,與此同時(shí)氧化皮還會(huì)對(duì)傳熟產(chǎn)生阻礙作用,從而對(duì)加熱的效率產(chǎn)生影響,這些問題都會(huì)給經(jīng)濟(jì)帶來巨大的損失。在進(jìn)行鋼坯加熱的過程中,被爐頭負(fù)壓溫降所影響,并與收縮后的氧化鐵皮相分離,就會(huì)掉進(jìn)爐底的均熱段并形成大量堆積,這種情況下,就要求操作工人要定時(shí)進(jìn)行扒渣清除的工作,甚至于要停止加熱爐的運(yùn)行來扒渣,在一定程度上使勞動(dòng)強(qiáng)度加強(qiáng)了,加熱爐的作業(yè)率則降低了。另外,在進(jìn)行軋制當(dāng)中,如果高壓水沒能將鋼錠表面的氧化鐵皮清除干凈,而壓進(jìn)了鋼坯和鋼材當(dāng)中,就會(huì)對(duì)產(chǎn)品的表面與內(nèi)部質(zhì)量、尺寸精度以及力學(xué)性能質(zhì)量產(chǎn)生最直接的影響,在一定程度上使成材率降低了。經(jīng)過更進(jìn)一步的對(duì)各種各樣的鋼在高溫下所呈現(xiàn)的氧化特性和氧化機(jī)理的研究,證明是可以運(yùn)用一定的技術(shù)措施將加熱當(dāng)中產(chǎn)生的氧化燒損降到最低程度的。從經(jīng)濟(jì)觀點(diǎn)來看,將氧化燒損有效降低其實(shí)也是節(jié)能的表現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),爐內(nèi)的鋼坯一般情況下有1.00%~2.5%的氧化燒損率,因此造成的經(jīng)濟(jì)損失與燃料費(fèi)用相差無幾。比如,按照一高線年投坯=75×0.987=74.025 萬t,1.5%的燒損率來計(jì)算,則一年鋼材的損失達(dá)到11103.75t,如果燒損率下降到1.0%,每年就能節(jié)約3701.25t 的鋼材,如果按每噸鋼坯2000 元計(jì)算,每年就有740.25萬元被節(jié)省下來。

      2 影響鋼坯氧化燒損的因素

      2.1 加熱溫度對(duì)鋼坯氧化燒損的影響

      在常溫條件下鋼坯開始逐漸進(jìn)行氧化,這個(gè)過程是非常復(fù)雜的。氧化速度隨著溫度的增加而加快,一直到650℃,在這之前氧化鐵皮的生成量都是很有限的,但是溫度一旦超過760℃,氧化鐵皮的生成量就可以進(jìn)行測(cè)量,當(dāng)溫度高于800℃時(shí),氧化燒損量就會(huì)呈現(xiàn)明顯上升的趨勢(shì)。然而鋼坯的氧化燒損量會(huì)隨著溫度的持續(xù)上升而劇烈增加,假設(shè)氧化燒損量在800℃時(shí)是1,那么1000℃就會(huì)增加到4 倍量,1200℃時(shí)增加到10 倍量,1300℃時(shí)就會(huì)達(dá)到20 倍量。

      2.2 爐內(nèi)氣氛對(duì)鋼坯氧化燒損的影響

      鋼坯發(fā)生氧化燒損會(huì)隨著爐內(nèi)氣氛的氧化性而增強(qiáng),而爐內(nèi)氣氛又受到燃料成分、空燃比及爐膛內(nèi)燃燒狀況等因素的影響。在天津鋼鐵集團(tuán)有效公司高線廠的加熱爐內(nèi),燃料是一種由高爐煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣的混合煤氣。由于轉(zhuǎn)爐煤氣其含量比較低而且沒有固定的配比,導(dǎo)致煤氣熱值會(huì)不斷的發(fā)生變化,從而使加熱爐的看火操作的難度在一定程度上增大了,而對(duì)于空燃比進(jìn)行的調(diào)整要比煤氣熱值的變化相對(duì)落后,肯定就會(huì)對(duì)爐內(nèi)燃燒情況、燃?xì)饫寐省⒀趸療龘p造成一定的影響。

      3 減少氧化燒損的措施

      3.1 對(duì)爐壓的控制

      爐壓的控制對(duì)于蓄熱式加熱爐來說起到了非常重要的作用,如果爐壓過大,就會(huì)出現(xiàn)爐內(nèi)的燃燒狀況相對(duì)比較差,氣氛也會(huì)不穩(wěn)定,氧化燒損的程度比較高,還有可能會(huì)燒毀附屬設(shè)備等各種問題,爐膛產(chǎn)生負(fù)壓,冷風(fēng)會(huì)進(jìn)入到爐門及懸臂輥道轉(zhuǎn)軸處,影響局部的氣氛強(qiáng)氧化性以及鋼坯局部溫度,將氧化燒損程度增加。天鋼高線廠加熱爐爐壓通常會(huì)低于50Pa,并且杜絕負(fù)壓現(xiàn)象的產(chǎn)生。生產(chǎn)實(shí)踐說明,在此爐壓內(nèi)蓄熱式加熱爐進(jìn)行運(yùn)行的過程中,爐內(nèi)燃燒的狀況相比較來說是最穩(wěn)定的。而正常控制的爐壓,是蓄熱換向系統(tǒng)在進(jìn)行正常工作的時(shí)候附帶的效果,都是在燒嘴換向閥以及蓄熱體正常工作的情況下進(jìn)行的,所以及時(shí)檢修并維護(hù)換向閥,同時(shí)對(duì)蓄熱體進(jìn)行及時(shí)的檢查更換,為蓄熱式加熱爐的正常生產(chǎn)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

      3.2 加熱爐分段燃燒控制技術(shù)

      對(duì)加熱爐進(jìn)行分段燃燒技術(shù)的應(yīng)用,其中要在爐膛的各個(gè)控制端進(jìn)行氣氛測(cè)量探頭的安裝,對(duì)于各段氧氣和一氧化碳的含量進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量,并根據(jù)測(cè)量值對(duì)各段的空氣配比進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,控制氧氣和一氧化碳的含量在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)氧化燒損的降低、板坯表面質(zhì)量的提升、耗能的減少。以下是具體的流程:將探頭式過程氣體分析系統(tǒng)安裝在加熱、均熱、預(yù)熱的燃燒段,進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、對(duì)于各段燃燒的氣氛進(jìn)行指導(dǎo)與調(diào)整,使得抑制氧化、優(yōu)化燃燒、降低燃耗的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。每座加熱爐的測(cè)量點(diǎn)都是7 個(gè)。測(cè)量點(diǎn)布置的方法是:將一套o(hù)2和一套Co激光檢測(cè)單元分別布置在均熱、三加熱段與二加熱段,將一套Co 激光檢測(cè)單元布置在一加末端,并結(jié)合現(xiàn)有的氧化鋯探頭使用。整個(gè)系統(tǒng)具有其一定的優(yōu)點(diǎn)即技術(shù)針對(duì)性強(qiáng)、測(cè)試精度高、穩(wěn)定性好、響應(yīng)快、安裝方便、維護(hù)成本低等。

      3.3 加熱爐燃燒優(yōu)化過程

      由于受到煤氣熱值波動(dòng)、流量計(jì)量誤差、閥門開度誤差、氣體泄漏、排煙速度等因素的影響,導(dǎo)致爐內(nèi)燃燒狀態(tài)出現(xiàn)偏離的情況。要想將燃燒提升到最佳狀態(tài),進(jìn)行燃燒狀態(tài)檢測(cè)、動(dòng)態(tài)尋優(yōu)、優(yōu)化調(diào)整是必不可少的,從而從根本上節(jié)約了煤氣的使用。①在均熱、三加、二加、溫度調(diào)節(jié)當(dāng)中,如果o2的檢測(cè)過量,那么就要將空氣流量減小,在下一段就會(huì)將每段多余的Co 消化掉;②在一加初始階段,如果Co 的檢測(cè)過量,就要將空氣流量加大,o2的含量則根據(jù)預(yù)熱段氧化鋯的測(cè)量進(jìn)行校核穩(wěn)定;③將空氣流量和燃料流量進(jìn)行循環(huán)優(yōu)化調(diào)節(jié),從而使得空燃比有最合理的設(shè)置、爐內(nèi)燃燒的燃燒區(qū)域處于最佳位置,有效提升熱效率的利用。

      3.4 改進(jìn)停軋待溫制度,減少加熱時(shí)間

      計(jì)劃性待軋和非計(jì)劃性待軋是待軋的兩種分類。其中計(jì)劃性待軋我們預(yù)先就知道了時(shí)間,就可以將加熱段的爐溫提前降低,等到待軋開始時(shí)再將均熱段的爐溫進(jìn)行降低,待軋結(jié)束之后爐溫就會(huì)恢復(fù)到正常值。而非計(jì)劃性待軋事先我們都是不知道的,要根據(jù)往常積累的經(jīng)驗(yàn)來處理比如軋線意外事故的發(fā)生,待軋時(shí)間的長(zhǎng)短等,如果發(fā)生待軋,就要將各段爐溫進(jìn)行立即降低,待軋結(jié)束之后爐溫會(huì)恢復(fù)到正常范圍。在進(jìn)行待軋的過程中,爐內(nèi)的鋼坯其平均溫度就會(huì)持續(xù)上升,隨著待軋時(shí)間的增加溫度的增長(zhǎng)幅度也會(huì)不斷上升,因此鋼坯在出爐時(shí)的平均溫度會(huì)比正常生產(chǎn)時(shí)的出爐溫度相對(duì)較高。所以,要想將燃料的消耗減少,氧化燒損的程度降低,就要在待軋時(shí)將各段熱負(fù)荷根據(jù)待軋時(shí)間的長(zhǎng)短而進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕档汀S捎诖埰陂g鋼坯、爐圍和爐氣存儲(chǔ)了很多能量,一部分能量在待軋結(jié)束之后會(huì)慢慢的釋放出來,會(huì)影響到鋼坯的加熱。因此,不想鋼坯有過熱的情況發(fā)生,而且鋼坯在出爐之后溫度會(huì)有一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài),就要在待軋時(shí)將供入的燃料減少,在待軋結(jié)束后的一段時(shí)間之內(nèi),仍然可以將燃料的供入量進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏p少。一個(gè)好的待軋方案要能夠滿足:發(fā)生待軋情況時(shí),燃料的消耗量能夠及時(shí)合理的進(jìn)行減少,將爐溫以最快的速度降低到適當(dāng)?shù)乃剑乐惯^熱的情況出現(xiàn);在待軋恢復(fù)時(shí),要確保出爐之后的鋼坯符合工藝要求,減少超溫并能有效的避免待熱。而且是定量的方案,可以進(jìn)行自動(dòng)執(zhí)行方案,盡量在風(fēng)格上與常規(guī)的決策保持一致的狀態(tài)。

      3.5 優(yōu)化空燃比控制

      進(jìn)行優(yōu)化之前,在正常操作的情況下將空燃比控制在4∶1。為了使氧化燒損降低,通過對(duì)實(shí)踐進(jìn)行分析,改善了各段的空燃比控制,在均熱段、一加熱段、二加熱段將空燃比分別控制在3.5∶1、4∶1、4.5~5∶1,主要是為了進(jìn)入到均熱段的鋼坯,表面有相對(duì)較高的溫度,爐內(nèi)的氣氛要盡量保持還原性的氣氛,使加熱二段的空燃比得到一定的提高,煤在爐內(nèi)的完全燃燒就能得到保證。與此同時(shí),為了將空燃比的控制精度得到更深入的提升,將含氧量分析儀加入到煙道內(nèi),并控制煙氣含氧量在0%~3%之間,使空燃比得到更準(zhǔn)確的控制。

      4 結(jié)語

      綜上所述,得出以下結(jié)論:通過對(duì)加熱爐分段燃燒控制及紅外爐內(nèi)鋼坯溫度檢測(cè)技術(shù)研究及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,取得了預(yù)期的效果。通過該系統(tǒng),可以對(duì)不同鋼種加熱及燃燒控制制度進(jìn)行針對(duì)性的研究及優(yōu)化控制,可有效提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加企業(yè)效益。

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