張國星
(山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司,山西 太原 030006)
本文以德國進口縱切線為研究對象,該生產線主要生產厚度為0.02mm~0.5mm的高端不銹鋼帶材產品,廣泛應用于航空航天,手機半導體等精密元器件領域。在生產厚度為0.02mm~0.08mm帶鋼的分條過程中,由于帶鋼張力值和帶鋼與輥面的摩擦阻力值相差很小,張力和速度變化等外界擾動,會使鋼帶卷在卷筒上出現(xiàn)塔形或塌卷等問題,因此高精度的張力控制是保證良好卷取效果的必要條件。通過分析問題的癥結張力墊,從張力墊精度控制著手,提高了張力精度靜態(tài)和動態(tài)過程中的穩(wěn)定性,對于保證高標準的產品質量具有重要意義。
(1)張力墊氣囊存在漏氣現(xiàn)象等缺陷,導致氣囊控制與實際有偏差。
(2)卷取1.5KN以下分條,張力計用于檢測反饋,但是張力計內阻壞,長期未投,影響控制精度[1]。
(3)控制氣囊的諾冠精密調壓閥,存在調壓死區(qū),長期使用存在漂移且每個閥漂移的方向不一致,氣源不好閥體可能污染,影響實際氣囊壓力控制。
(4)張力墊使用毛氈,材質、硬度等因素產生摩擦系數(shù),影響摩擦力,進而影響卷取的實際張力。
(5)生產操作中刀不好,造成翻邊,出現(xiàn)塌卷現(xiàn)象。
(6)生產操作中卷取張力設置與不同規(guī)格板型之間的不適應,導致出現(xiàn)卷取塔形或塌卷。
(7)來料板型差,分條后依然一邊松一邊緊,不同時壓在同一個張力塊上時,可能會出現(xiàn)卷取塔型。
(1)張力墊氣囊的檢測。線下給氣囊的5個獨立氣囊分別充氣,檢測氣囊是否有漏氣情況。
(2)張力墊氣囊的安裝。研究氣囊結構構造,改進氣嘴螺母固定方式,減少使用過程中漏氣情況的出現(xiàn)。
(1)張力計的檢測。通過資料查詢,正常內部電路未損壞的張力計的內阻為350Ω。使用萬用表測量張力計內阻均達到MΩ,確定張力計已損壞。
(2)張力計安裝。在拆下張力計過程中,張力計內卡環(huán)的安裝方式一端卡死(2個卡環(huán)),另一端卡?。?個卡環(huán)),這種安裝方式會造成張力計安裝在導向輥上后,存在內部蹩勁。經過廠家指導,調整張力計安裝方式,一端一個卡環(huán)且在同一側。
(3)張力計校準。張力計是通過張力控制器的信號轉換,引入控制系統(tǒng),張力控制器的供電電壓為4V,信號反饋電壓最大為7.2mV。使用萬用表測量,張力控制器的供電電壓為4V,正常。但是信號反饋電壓卻超出了最大,系統(tǒng)顯示測量超量程。經過更換了張力控制器,張力計和控制器之間的電纜,信號反饋電壓降到4mV,由于導向輥張力計的安裝方式,由于自重的原因,所以空載時信號反饋電壓也不會為0mV。對張力計進行了歸零校準,投入張力計的使用,提高張力計檢測反饋精度。
2.3.1 諾冠精密調壓閥的檢測
張力墊氣囊共有5個獨立的氣囊,由5個獨立的精密調壓閥控制,通過在精密調壓閥的出氣口連接壓力表,通過單獨給定,來對比精密調壓閥的輸出是否正常。根據(jù)精密調壓閥的特性,精密調壓閥的輸出壓力為0bar~6bar,呈45°線性。
檢測結果表明,精密調壓閥的長期使用后,會出現(xiàn)0.03bar零點漂移,有的正漂,有的負漂,并且0.2bar以下為調壓閥死區(qū),即0.2bar以下精密調壓閥不動作,而且還有給定后,精密調壓閥不能迅速到位,出現(xiàn)抖動現(xiàn)象[2]。
(1)針對精密調壓閥的輸出氣壓確實存在不一致的情況,為了讓張力墊壓到每一條鋼帶上的力盡可能一致。①采取手拉鋼帶,調整初始預設值,有一定改善效果,需要長期積累手感和經驗。②張力墊氣囊分為5段,有5個氣囊和5個獨立分離的木塊,為了張力一致,制作了一塊通長的樹脂塊來代替5個獨立分離的木塊。但是由于通長的樹脂塊的重量是5個獨立分離的木塊總重的3倍,氣囊壓力有限且自重較大,氣囊又是相對獨立的,使用后極易出現(xiàn)一邊松一邊緊的情況,效果不是很好。
(2)針對精密調壓閥存在0.2bar以下為死區(qū)的固有特性,我們采取了將張力墊上機架增加墊塊,使精密調壓閥工作在較高的范圍,避開死區(qū),增加墊塊后,同樣生產分條厚度0.07mm,張力墊的自動調節(jié)由原先的8%升至11%,但是目前我們的高精度墊塊厚度較大為10mm,對0.4mm的厚料出現(xiàn)不利影響,所以暫不采取,但是可以作為分條極薄料避開死區(qū)的手段之一。
2.3.2 諾冠精密調壓閥的安裝
通過與諾冠廠家技術人員的溝通,邀請廠家技術人員到現(xiàn)場勘察,初步判斷氣源不合格,精密調壓閥閥體受到污染,諾冠要求精密調壓閥的工作環(huán)境為無油,干燥的氣源且過濾精度為5μ。根據(jù)廠家的建議,采用分級過濾,并將管路,調壓閥和氣囊全部更換,減少閥體污染,效果明顯。
研究卷取張力控制方式,卷取張力的大小由手動設定,但是卷取張力的穩(wěn)定完全由張力墊壓力的穩(wěn)定來決定。例如鋼帶厚度0.027mm,寬度550mm,單位張力18N/mm2,總張力0.27KN,很小的張力靠張力墊毛氈的摩擦力來保證穩(wěn)定性,因此張力墊毛氈的選取也至關重要。測試多種材質和硬度的毛氈,效果不是很明顯。
張力墊毛氈表面臟,影響毛氈的摩擦力,和作業(yè)區(qū)溝通商量后,要求每班生產分條料,都需更換毛氈,并且由于精密調壓閥存在死區(qū)的特性,生產極薄帶時,使用新毛氈的1/3的厚度,讓精密調壓閥的工作區(qū)間提升。
經過一段時間極薄帶的生產,對開卷張力、卷取張力和運行速度等工藝參數(shù),多次調整,作業(yè)區(qū)也總結出比較穩(wěn)定,卷取效果好的工藝參數(shù),如下:極薄料的張力設定,開卷張力30N/mm2,卷取張力16N/mm2,厚度0.02mm~0.05mm的運行速度80m/min;厚度0.05mm~0.08mm的運行速度100m/min。
(1)經過一段時間生產觀察,生產極薄料時,分條寬度為180mm左右,分條后的鋼帶經過張力墊后,一條鋼帶跨在不同張力塊上時,依然會出現(xiàn)一邊松一邊緊的現(xiàn)象,當卷取張力大時,會出現(xiàn)緊側塌卷;當卷取張力小時,會出現(xiàn)松側塔形。后續(xù)需對分條后板型多關注,通過單獨調整每個張力墊的初始值,盡可能縮小一邊松一邊緊的現(xiàn)象,減少塌卷或塔形出現(xiàn)的概率。
(2)分條后鋼帶邊部存在小邊浪或者毛刺,卷數(shù)不斷增加后,小邊浪或者毛刺的壓力會不斷累加,增大塌卷出現(xiàn)的概率。針對這一情況,作業(yè)區(qū)在生產時,通過控制米數(shù),以達到減少卷數(shù)的缺陷累加。經過摸索,邊部缺陷大的鋼卷,米數(shù)控制在2500m以下。
(1)張力墊氣囊。張力墊氣囊是影響卷取效果的重要因素之一。張力墊氣囊對極薄料卷取效果影響較大,一旦出現(xiàn)漏氣情況,必須更換。進口氣囊質量較原裝氣囊差,需時刻關注氣囊是否完好。
(2)張力計。經過對張力計的調整后,投入到張力控制系統(tǒng)中,1#縱切的張力系統(tǒng)精度有了明顯提升,卷取實際張力值波動值由原先的±0.04KN降到±0.02KN,并且在升降速的過程中,卷取實際張力波動也明顯變小。
(3)精密調壓閥。精密調壓閥對極薄料卷取效果影響較大,正常的零點漂移不會影響極薄帶的生產,但是如果閥體受污染,影響閥體動作靈敏度以及到不了位,也會對極薄料卷取效果造成一定的影響。因此,需定期檢查閥前濾芯,進行吹掃更換;定期對精密調壓閥進行壓力輸出檢測,如有動作不靈活到不了位,需更換。
(4)張力墊毛氈。張力墊毛氈對卷取張力的穩(wěn)定也有一定的影響因素,它直接影響摩擦力的建立。對操作人員要求,生產鋼卷前檢查毛氈使用情況,每班更換且使用新毛氈的1/3厚度。
通過以下手段:①投用張力計;②更換氣囊,精密調壓閥、管路以及過濾器三聯(lián)件;③每班更換毛氈且使用新毛氈的1/3厚度;④控制開卷張力、卷取張力以及運行速度等工藝參數(shù);⑤嚴格選刀配刀,減少毛刺累加;⑥根據(jù)鋼卷板型實際情況,控制米數(shù)。近兩批極薄帶分條,生產后出現(xiàn)塔形和塌卷明顯減少,且客戶投訴明顯減少,但是后期仍需密切關注設備運行情況,徹底找出塔形和塌卷的根源所在,控制塔形和塌卷的出現(xiàn)。