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      連續(xù)重整反應(yīng)加熱爐脫硝改造

      2020-12-15 01:43:48王猛
      石油石化綠色低碳 2020年2期
      關(guān)鍵詞:反應(yīng)爐重整加熱爐

      王猛

      (中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司,南京 210048)

      工業(yè)生產(chǎn)排放的大量污染物不僅給企業(yè)帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,而且對(duì)環(huán)境造成了損害,尤其是氮氧化物(NOx)排入大氣之后,將在大氣中產(chǎn)生光化學(xué)煙霧,導(dǎo)致臭氧層被破壞,產(chǎn)生溫室效應(yīng),使農(nóng)作物減產(chǎn),損壞人體及動(dòng)物的呼吸道和神經(jīng)系統(tǒng)等。隨著我國(guó)對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量的重視,國(guó)家環(huán)保部門對(duì)石油化工企業(yè)污染物排放的限制也越加嚴(yán)格,《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31570-2015)對(duì)大氣污染物的控制要求中,加熱爐煙氣中NOx含量排放限值不超過(guò)150 mg/m3,部分地區(qū)執(zhí)行100 mg/m3的特別排放限值。因此,對(duì)于石化企業(yè)來(lái)說(shuō),降低加熱爐煙氣中的NOx含量,實(shí)現(xiàn)污染物減排是當(dāng)務(wù)之急。

      揚(yáng)子石油化工股份有限公司150 萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置(以下簡(jiǎn)稱2#重整),采用中國(guó)石化具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第三代國(guó)產(chǎn)超低壓連續(xù)重整技術(shù),于2014 年7月開(kāi)車。2#重整反應(yīng)爐1#~4#(“二加二”箱式加熱爐)設(shè)計(jì)熱負(fù)荷為86.88MW,在加熱爐對(duì)流段分別設(shè)置一套蒸汽發(fā)生器回收熱量,設(shè)計(jì)爐效率為91%,煙氣中NOx平均濃度為209 mg/m3,在用的扁平預(yù)混式燃燒器已經(jīng)無(wú)法滿足新國(guó)標(biāo)對(duì)煙氣中NOx的排放限值要求。因此揚(yáng)子石化2019年3月大修期間將2#重整反應(yīng)爐燃燒器全部更換為CUBLS—W型超藍(lán)低氮燃燒器。文章介紹了降低連續(xù)重整反應(yīng)加熱爐NOx排放的改造情況,為同類裝置的加熱爐脫硝改造提供借鑒。

      1 改造前NOx 排放情況及生成機(jī)理

      1.1 改造前情況

      2#重整反應(yīng)加熱爐原設(shè)計(jì)的96 臺(tái)燃燒器為DaM8-RSQ-08型扁平預(yù)混式燒嘴,該型燃燒器燒嘴呈立式扇形,每臺(tái)燃燒器有2 支瓦斯噴槍,火焰上下分布均勻,以避免火焰舔爐管或爐墻。原燃燒器助燃空氣被分為一次風(fēng)和二次風(fēng)分別供給一次燃燒區(qū)和二次燃燒區(qū),通風(fēng)方式為自然通風(fēng)。

      由于原燃燒器火焰溫度較高,煙氣中的NOx含量持續(xù)處于較高水平,2017年2#重整反應(yīng)加熱爐運(yùn)行負(fù)荷為94.69%,1#~4#反應(yīng)爐煙氣中的NOx平均含量分別為207.1 mg/m3、215.3 mg/m3、203 mg/m3、211.2 mg/m3。

      1.2 NOx 生成機(jī)理

      NOx是NO、NO2和N2O等多種氮氧化物的總稱,燃燒產(chǎn)生的NOx以NO 為主,約占90%;按照燃料組分和燃燒條件的不同,NOx的生成途徑主要有三種:①熱力型NOx,指空氣中的氮在高溫(1 500℃以上)條件下氧化而成;②快速型NOx,指燃燒空氣中的氮和燃料中的碳?xì)湓訄F(tuán)(CH)等反應(yīng)生成。③燃料型NOx,指燃料中的含氮化合物在燃燒過(guò)程中進(jìn)行熱分解繼而進(jìn)一步氧化而成。

      2#重整反應(yīng)加熱爐主要以天然氣和變壓吸附分離尾氣為燃料,其組成見(jiàn)表1。從表1可以看出,燃料氣中基本不含氮化合物,故無(wú)燃料型NOx生成,又因快速型NOx比熱力型NOx小一個(gè)數(shù)量級(jí)[1],一般不予以考慮,所以反應(yīng)爐燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的主要為熱力型NOx。

      表1 改造前2#重整反應(yīng)爐燃料氣組成

      熱力型NOx的生成量主要取決于燃燒溫度、高溫?zé)煔庵醒鹾考盁煔庠诟邷貐^(qū)的停留時(shí)間[2]。因此,在燃燒過(guò)程中,采用分級(jí)燃燒、再燃燒、低氧燃燒、濃淡偏差燃燒、煙氣再循環(huán)等方法,控制爐內(nèi)局部過(guò)??諝庀禂?shù),減緩燃燒速率和燃燒強(qiáng)度,降低燃燒區(qū)的溫度,從而抑制熱力型NOx的生成。

      2 低NOx 燃燒器技術(shù)進(jìn)展

      國(guó)際上早在20 世紀(jì)50 年代就開(kāi)始重視燃燒生成的NOx的危害,并開(kāi)展了抑制NOx生成技術(shù)的相關(guān)研究,70 年代末80 年代初就開(kāi)發(fā)出了低氮燃燒技術(shù)。其中低NOx燃燒器的發(fā)展主要經(jīng)歷了3 個(gè)階段[3-4]:第一階段為分級(jí)配風(fēng)燃燒器,一般采用旋流配風(fēng),煙氣中NOx可降到140 mg/m3左右;第二階段為分級(jí)配燃料燃燒器,NOx可降到80 mg/m3左右;第三階段為煙氣內(nèi)循環(huán)燃燒器,即采用低氧燃燒技術(shù),在保證燃燒充分的情況下盡可能降低空氣過(guò)剩系數(shù),NOx可降到50 mg/m3左右。最新推出的強(qiáng)化煙氣內(nèi)循環(huán)低NOx氣體燃燒器,是多種低氮燃燒技術(shù)的結(jié)合,采用分級(jí)配燃料,并分級(jí)吸入爐膛煙氣,分別形成兩個(gè)都卷吸有煙氣的燃燒區(qū),可以將NOx降至35 mg/m3左右。

      采用低NOx燃燒器能夠有效降低加熱爐煙氣NOx的排放量,并且與選擇性催化還原脫硝(SCR)、選擇性非催化還原脫硝(SNCR)等末端治理方案相比,具有改造內(nèi)容少、改造周期短、便于實(shí)施、一次性投資較低等優(yōu)勢(shì)。為此,低NOx燃燒器改造更易被國(guó)內(nèi)眾多石化企業(yè)所采納。目前低NOx燃燒器種類有:

      1)階段燃燒器。根據(jù)分級(jí)燃燒原理,使燃料與空氣分段混合燃燒,由于燃燒偏離理論當(dāng)量比,故可降低NOx的生成。

      2)自身再循環(huán)燃燒器。一種利用助燃空氣的壓頭,把部分燃燒煙氣吸回至燃燒器,與空氣混合的燃燒。由于煙氣再循環(huán),燃燒煙氣的熱容量大,燃燒溫度降低,NOx減少。另一種自身再循環(huán)燃燒器是把部分煙氣直接在燃燒器內(nèi)進(jìn)入再循環(huán),并加入燃燒過(guò)程,此種燃燒器兼顧抑制NOx和節(jié)能雙重效果。

      3)濃淡型燃燒器。又稱為偏離燃燒或非化學(xué)當(dāng)量燃燒,是使一部分燃料過(guò)濃燃燒,另一部分燃料過(guò)淡燃燒,但整體上空氣量保持不變,由于兩部分都在偏離化學(xué)當(dāng)量比下燃燒,故可降低NOx的生成。

      4)分割火焰型燃燒器。即把一個(gè)火焰分成數(shù)個(gè)小火焰,由于小火焰散熱面積大,火焰溫度較低,使熱力型NOx有所下降。此外,火焰小縮短了氧、氮等氣體在火焰中的停留時(shí)間,對(duì)熱力型NOx和燃料型NOx都有明顯的抑制作用。

      5)混合促進(jìn)型燃燒器。改善燃料與空氣的混合,使火焰面的厚度減薄,在燃燒負(fù)荷不變的情況下,煙氣在火焰面即高溫區(qū)內(nèi)停留時(shí)間縮短,因而使NOx的生成量降低。

      6)低NOx預(yù)燃室燃燒器。預(yù)燃室一般由一次風(fēng)(或二次風(fēng))和燃料噴射系統(tǒng)等組成,燃料和一次風(fēng)快速混合,在預(yù)燃室內(nèi)一次燃燒區(qū)形成富燃料混合物,由于缺氧,只是部分燃料進(jìn)行燃燒,燃料在貧氧和火焰溫度較低的一次火焰區(qū)內(nèi)析出揮發(fā)分,因此減少了NOx的生成。

      3 低NOx 燃燒器的設(shè)計(jì)要求及反應(yīng)爐脫硝改造

      3.1 低NOx 燃燒器的設(shè)計(jì)要求

      燃燒器是反應(yīng)爐的關(guān)鍵部件,其性能的優(yōu)劣決定了反應(yīng)爐熱效率高低,并影響反應(yīng)爐的安全運(yùn)行。在滿足反應(yīng)爐熱負(fù)荷工況下,保證反應(yīng)爐安全平穩(wěn)運(yùn)行、熱效率不降低、燃料量不增加的前提下,采用新型低NOx燃燒器,達(dá)到脫硝目的,相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)如表2所示。

      表2 低NOx 燃燒器的設(shè)計(jì)參數(shù)

      改造更換的新型低NOx燃燒器要采用先進(jìn)燃燒技術(shù),改善燃燒條件抑制NOx生成,從而降低NOx的排放。新型低NOx燃燒器與原燃燒器有本質(zhì)區(qū)別,在內(nèi)部結(jié)構(gòu)上有很大變化,尤其是火盆磚的形狀和進(jìn)風(fēng)口形式以及層次數(shù)等完全不同。

      改造設(shè)計(jì)不僅僅是更換燃燒器,而是要全面考慮爐內(nèi)的燃燒狀況,燃燒器設(shè)計(jì)應(yīng)使?fàn)t內(nèi)煙氣流場(chǎng)分布均勻,以達(dá)到最佳燃燒效果。燃燒器火焰的長(zhǎng)短需根據(jù)反應(yīng)爐爐管的有效長(zhǎng)度和燃燒器單臺(tái)的熱負(fù)荷能力以及輻射室的形狀和安裝方式等因素確定。

      新型低NOx燃燒器,需考慮燃燒器的火焰直徑和火焰長(zhǎng)度(燃燒器到爐管的距離,燃燒器之間的距離),使燃燒時(shí)火焰相互不影響,保證最佳的燃燒效果。防止火焰過(guò)高,發(fā)飄等造成火焰舔蝕爐管,形成局部過(guò)熱使?fàn)t管氧化脫碳或油品超溫結(jié)焦。

      運(yùn)用流體動(dòng)力學(xué)計(jì)算軟件(CFD),模擬加熱爐的形狀,分析加熱爐的操作狀況。在最終設(shè)計(jì)方案確定之前,預(yù)先演示使用低NOx燃燒器改造的加熱爐運(yùn)行狀況。

      新型低NOx燃燒器,需滿足燃燒器在強(qiáng)制通風(fēng)和自然通風(fēng)工況下均能提供100%的正常放熱量,保證反應(yīng)爐能滿負(fù)荷運(yùn)行。

      自然通風(fēng)的低NOx燃燒器應(yīng)設(shè)置隔聲箱,除抑制噪聲傳播外,還要有效消除風(fēng)造成的過(guò)剩空氣波動(dòng)。一般情況下,6.7 m/s的風(fēng)速可能在燃燒器處造成抽力±29.4 Pa的變化,對(duì)于按抽力98 Pa設(shè)計(jì)的燃燒器,將造成±15%的過(guò)剩空氣變化。

      由于低NOx燃燒器的燃燒強(qiáng)度低,燃燒速率緩慢,很容易產(chǎn)生不完全燃燒,造成煙氣中CO 含量超標(biāo)。因此需增設(shè)CO 在線分析儀,便于操作人員調(diào)整加熱爐操作。

      3.2 反應(yīng)爐脫硝改造

      根據(jù)2#重整反應(yīng)爐實(shí)際運(yùn)行情況,結(jié)合揚(yáng)子石化139 萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置反應(yīng)加熱爐2017 年脫硝改造效果,選擇CUBLS—W型超藍(lán)低氮燃燒器,采用燃料分級(jí)和煙氣內(nèi)循環(huán)相結(jié)合的技術(shù),通過(guò)降低燃燒器的火焰峰值溫度,降低燃燒過(guò)程中所產(chǎn)生的NOx,燃燒器結(jié)構(gòu)如圖1 所示。在耐火磚周圍設(shè)置噴嘴,燃料由外部噴嘴通過(guò)耐火磚上的預(yù)留孔進(jìn)入耐火磚內(nèi)部實(shí)現(xiàn)分級(jí)燃燒;利用分級(jí)噴嘴將燃料噴射到爐膛,燃料分級(jí)噴嘴的噴射動(dòng)力又將惰性煙氣帶入并摻和到燃燒區(qū)域,以降低燃燒氧化反應(yīng)溫度,減少NOx的生成量,設(shè)計(jì)可將NOx含量降低至50 mg/m3以下。另外,耐火磚的新型設(shè)計(jì)提高了燃料空氣混合物在耐火磚出口的流速,進(jìn)一步促進(jìn)了燃料/循環(huán)煙氣/空氣之間的相互混合,與其他低NOx燃燒器相比,火焰更為緊湊,更加剛直穩(wěn)定。

      圖1 CUBLS—W型超藍(lán)低氮燃燒器結(jié)構(gòu)

      CUBLS—W型燃燒器設(shè)置6組噴嘴,每2個(gè)一組,燃料氣分六個(gè)支路供入,燃料氣接管使用法蘭與金屬軟管連接,將燃料氣引入各噴嘴及長(zhǎng)明燈??紤]2#重整反應(yīng)加熱爐各爐所需負(fù)荷不同、同一臺(tái)加熱“U”形爐管兩側(cè)空間大小不同等因素,2#重整反應(yīng)爐共設(shè)計(jì)2 種負(fù)荷的燃燒器(燃料氣噴嘴的開(kāi)孔大小不同、壓降板的大小不同),其中2#爐單臺(tái)燃燒器使用5W型,其余反應(yīng)爐采用6W型。雖然同一臺(tái)反應(yīng)爐采用的燃燒器負(fù)荷相同,但由于爐膛內(nèi)是負(fù)壓狀態(tài),且隨著高度增加(向?qū)α鞫慰拷┴?fù)壓大小不同,因此不同層的燃燒器內(nèi)的壓降板大小不一樣,即負(fù)壓越低,壓降板越大。

      改造采用燃燒器整體更換方案,燃燒器在爐墻的開(kāi)孔形狀(圓形)不變,因此,大檢修期間,僅需拆除2#重整裝置反應(yīng)爐現(xiàn)有96 臺(tái)燃燒器,更換為低NOx燃燒器。其中重整進(jìn)料加熱爐(1#爐)南北對(duì)稱布置24臺(tái)燃燒器,第一中間加熱爐(2#爐)南北對(duì)稱布置32 臺(tái)燃燒器,第二中間加熱爐(3#爐)南北對(duì)稱布置24 臺(tái)燃燒器,第四中間加熱爐(4#爐)南北對(duì)稱布置16臺(tái)燃燒器。低NOx燃燒器安裝情況如圖2所示。

      圖2 低NOx燃燒器安裝情況

      在1#~4#爐各自煙道上增加1 臺(tái)CO 在線分析儀,監(jiān)測(cè)爐膛燃燒情況,及時(shí)調(diào)整加熱爐操作,保證燃料氣完全燃燒。

      為了便于在正常生產(chǎn)期間實(shí)施反應(yīng)爐增設(shè)余熱回收系統(tǒng)項(xiàng)目,利用改造機(jī)會(huì),在反應(yīng)爐頂部水平聯(lián)合煙道上預(yù)留與余熱回收系統(tǒng)接口(集合煙道增設(shè)DN4000擋板和DN2400、DN2200余熱回收甩頭擋板),使煙氣引入余熱回收系統(tǒng)預(yù)熱空氣,并在爐前布置熱風(fēng)道(預(yù)留50 個(gè)快開(kāi)風(fēng)門孔),為燃燒器在強(qiáng)制通風(fēng)工況下送風(fēng)。

      4 改造效果

      2#重整裝置2019年度大檢修于4月底結(jié)束,大修期間完成重整反應(yīng)爐燃燒器更新改造,因增設(shè)余熱回收項(xiàng)目暫未實(shí)施,采用自然通風(fēng)模式,改造后的燃燒器與2#重整裝置同步開(kāi)車投用。在燃燒器正常投用約3 個(gè)月后裝置進(jìn)行改造性能測(cè)試,確定脫硝改造效果。

      性能測(cè)試期間,2#重整反應(yīng)加熱爐所用燃料氣組成見(jiàn)表3,與改造前燃料組成相比,標(biāo)定期間燃料中氮?dú)夂科摺錃夂扛?、甲烷含量低、乙烷含量低,主要因?yàn)槿剂辖M分中減少了天然氣占比,增加了變壓吸附分離尾氣占比,但燃料本身不含氮化合物,因此,可以排除燃料型NOx對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響。

      表3 2019 年標(biāo)定期間燃料氣組成

      2#重整各反應(yīng)加熱爐的煙氣測(cè)點(diǎn)均設(shè)在各爐對(duì)流段出口的垂直煙道上,且滿足裝置及被測(cè)加熱爐正常、平穩(wěn)運(yùn)行的要求,在反應(yīng)爐聯(lián)合煙道上設(shè)有煙氣連續(xù)在線監(jiān)測(cè)(CEMS)裝置。性能測(cè)試期間,2#重整反應(yīng)爐平均熱效率為91.69%,與改造前的平均熱效率91.72%基本持平;燃燒器火焰剛度較好,加熱爐燃燒狀況顯著改善,如圖3所示;CO在線分析儀顯示,煙氣中CO含量穩(wěn)定在10 μg/g以下;委托上海統(tǒng)誼石化設(shè)備檢測(cè)有限公司對(duì)各反應(yīng)加熱爐煙氣進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果顯示各反應(yīng)爐煙氣中NOx平均含量為32 mg/m3;根據(jù)煙氣在線分析儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看,反應(yīng)爐煙氣中NOx平均含量為40 mg/m3,滿足設(shè)計(jì)(≤50 mg/m3)及環(huán)保(≤100 mg/m3)要求。

      圖3 低NOx燃燒器火焰情況

      以改造后2#重整反應(yīng)爐煙氣中NOx含量為40 mg/m3,裝置年運(yùn)行8 400 h計(jì)算,重整裝置每年可以減少NOx排放375.72 t,環(huán)境效益顯著。重整裝置反應(yīng)爐改造前后NOx排放對(duì)比見(jiàn)表4。

      表4 重整裝置反應(yīng)爐改造前后NOx 排放對(duì)比

      5 結(jié)論

      根據(jù)NOx生成原理,2#重整反應(yīng)加熱爐煙氣中NOx主要來(lái)源為熱力型NOx。燃燒方法和燃燒條件對(duì)熱力型NOx的生成影響較大,可通過(guò)燃燒器改型,減緩燃燒速率和燃燒強(qiáng)度、降低燃燒區(qū)的溫度、縮短燃燒產(chǎn)物在高溫區(qū)的停留時(shí)間,來(lái)實(shí)現(xiàn)降低煙氣中NOx生成量的目標(biāo)。2#重整反應(yīng)加熱爐側(cè)燒式燃燒器改型后,煙氣中的NOx濃度大幅降低,煙氣中的NOx含量由209 mg/m3降低至40 mg/m3,而且燃料燃燒完全(對(duì)流出口煙氣中的CO 含量穩(wěn)定在10 μg/g以下),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)最嚴(yán)排放限值,每年平均減排NOx達(dá)375.72 t。

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