郭凱,馬友政,陳忠敏,夏立峰,趙應(yīng)強(qiáng),孫偉元
(四川建安工業(yè)有限責(zé)任公司,四川雅安 625100)
隨著消費(fèi)者對(duì)汽車舒適性要求的不斷提高,NVH性能在汽車競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)中的比重越來越大[1]。其中前置后驅(qū)布置的車型技術(shù)成熟,動(dòng)力性好,廣泛應(yīng)用于MPV、SUV、皮卡等多種高性能車,但由于這種布置傳動(dòng)路徑長(zhǎng),由發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)軸、驅(qū)動(dòng)橋等多個(gè)回轉(zhuǎn)部件產(chǎn)生耦合振動(dòng),極易導(dǎo)致整車NVH性能下降[2]。
針對(duì)后橋的NVH性能,國(guó)內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了廣泛而深入的研究,研究成果清晰地表明,后橋NVH問題是系統(tǒng)性的動(dòng)力學(xué)問題,往往涉及整個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng),如動(dòng)力源、傳動(dòng)軸、軸承、潤(rùn)滑、阻力矩等[3-4],同時(shí)對(duì)后橋問題的分析還要充分考慮實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的影響[5-6]。但是企業(yè)遇到實(shí)際的噪聲問題時(shí),往往習(xí)慣性地首先聚焦于單一零部件故障。
本文作者提出一種全新的異響故障分析思路,從系統(tǒng)角度研究整車異響問題,考慮多重因素耦合作用,并給出各個(gè)因素對(duì)異響的貢獻(xiàn)量,指導(dǎo)工作資源的分配,最終制定經(jīng)濟(jì)高效的整改措施,徹底解決異響問題。
一般分析噪聲問題主要應(yīng)用動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)建模研究、CAE分析、噪聲測(cè)試等NVH方法,其優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟,幾乎可以分析各個(gè)層次各個(gè)領(lǐng)域的問題,但是其缺點(diǎn)是對(duì)技術(shù)人員的理論水平、技術(shù)水平、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)要求高,對(duì)軟件、設(shè)備的投入大,工作時(shí)間需求大,不利于迅速圍堵、解決突發(fā)的產(chǎn)品問題。
文中提出解決異響問題的新思路,結(jié)合主觀評(píng)價(jià)方法和統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分析異響故障,降低NVH試驗(yàn)的工作量和難度,創(chuàng)造高效的可重復(fù)的分析流程,迅速分析解決問題,流程如圖1所示。
當(dāng)異響故障發(fā)生時(shí),應(yīng)當(dāng)首先準(zhǔn)確描述異響現(xiàn)象,鎖定研究對(duì)象,如在某種工況下產(chǎn)生難以忍受的噪聲或者振動(dòng)。并預(yù)判故障帶來的影響,判斷問題嚴(yán)重性,例如故障會(huì)干擾駕駛員駕駛、故障會(huì)導(dǎo)致車輛失控等。
圖1 異響問題分析流程
主觀評(píng)價(jià)能夠最直觀地反應(yīng)客戶的抱怨,并且具有執(zhí)行效率高、操作簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn),貫穿異響分析的整個(gè)流程。分析異響故障時(shí),首先要進(jìn)行全面的主觀評(píng)價(jià),即在各個(gè)工況下對(duì)比異響車和無異響車,通過故障再現(xiàn)確認(rèn)故障發(fā)生的條件,記錄故障的嚴(yán)重程度,鎖定真正需要關(guān)注的故障工況。
根據(jù)主觀評(píng)價(jià)結(jié)果選擇故障診斷的研究范圍,如根據(jù)剎車踏板抖動(dòng)推斷ABS故障。在實(shí)際應(yīng)用中,根據(jù)主觀評(píng)價(jià)結(jié)果選擇故障研究范圍的參考依據(jù),首先是企業(yè)的FEMA和NVH數(shù)據(jù)庫[7]。
智慧建筑專委會(huì)堅(jiān)持為行業(yè)服務(wù)、求真務(wù)實(shí)辦事的宗旨,在政府和會(huì)員單位之間積極發(fā)揮橋梁紐帶作用,努力為會(huì)員單位服務(wù),維護(hù)會(huì)員單位的合法權(quán)益,促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)資源整合,推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研合作,推動(dòng)國(guó)際交流與合作;推動(dòng)智慧建筑事業(yè)健康、有序的發(fā)展。
在確定研究范圍后,根據(jù)問題特點(diǎn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證方案。以客觀試驗(yàn)、檢測(cè)等為主,尋找有信服力的客觀證據(jù),驗(yàn)證推斷的準(zhǔn)確性,如通過動(dòng)剛度測(cè)試判斷懸置隔振能力是否足夠等。如果試驗(yàn)結(jié)果與預(yù)期一致,則鎖定故障源;如果試驗(yàn)結(jié)果與預(yù)期不符,則在此基礎(chǔ)上修正判斷和試驗(yàn)方案,重新試驗(yàn)直至結(jié)果與預(yù)期一致[8]。
故障源可能不唯一,同時(shí)相互之間可能存在影響,單一優(yōu)化無法解決問題,全部?jī)?yōu)化成本很高。如電機(jī)異常振動(dòng)受電流諧波(IBGT)、氣隙磁通、定子槽、電極布置等影響,每一個(gè)變量的變化又會(huì)影響到其他變量,因此電機(jī)振動(dòng)控制可首先考慮調(diào)整控制策略。針對(duì)這種情況,應(yīng)對(duì)故障源分類,確認(rèn)哪些因素是獨(dú)立作用的,必須獨(dú)立徹底解決;哪些故障源是耦合作用的,分析各個(gè)因素的貢獻(xiàn)度,以分配工作資源,經(jīng)濟(jì)高效的解決問題。對(duì)于耦合因素的分析,有動(dòng)力學(xué)建模貢獻(xiàn)度分析、TPA試驗(yàn)貢獻(xiàn)度分析、DOE完全析因試驗(yàn)貢獻(xiàn)度分析等多種方法,可以根據(jù)研究深度、工作效率、時(shí)間成本等實(shí)際需求進(jìn)行選擇[9]。
最后,設(shè)計(jì)試驗(yàn)或檢測(cè)方案,調(diào)查各因素的故障機(jī)制,如尺寸超差、熱處理殘余變形過大、軸承壓裝不到位、橡膠老化、軸承游隙大等。并根據(jù)各因素的貢獻(xiàn)度,選擇經(jīng)濟(jì)高效的整改措施解決異響問題。
為檢驗(yàn)本異響分析流程的有效性,下面給出一個(gè)實(shí)際異響問題的解決案例。
某車型后驅(qū)動(dòng)橋在行駛過程中存在明顯異響,影響正常駕駛,乘客難以忍受。
取異響車和非異響車,進(jìn)行3、4、5擋的全油門加速、滑行工況和勻速工況的主觀評(píng)價(jià)。全車5人滿員,每一工況下,駕駛員不變且評(píng)價(jià)人員前、后排互換座位多次評(píng)價(jià)。結(jié)果顯示各工況均存在明顯異響,5擋異響最為明顯,異響音色隨轉(zhuǎn)速變化,轉(zhuǎn)速升高異響變大,且后排異響大于前排。
根據(jù)主觀評(píng)價(jià)結(jié)果,異響屬于回轉(zhuǎn)部件問題,推斷為傳動(dòng)系統(tǒng)末端結(jié)構(gòu)造成,首先懷疑后橋異響,存在齒輪故障。
圖2為異響車和無異響車的后排噪聲對(duì)比。車內(nèi)整體噪聲水平一致:由50 km/h全油門加速到120 km/h時(shí)各個(gè)車的車內(nèi)總噪聲均在65~75 dB(A)之間,由120 km/h滑行到50 km/h時(shí)各個(gè)車的車內(nèi)總噪聲均在70~60 dB(A)之間。車內(nèi)齒輪噪聲水平一致:加速及滑行工況下各個(gè)車在50~120 km/h 車速區(qū)間內(nèi)的車內(nèi)齒輪噪聲均在40~60 dB(A)之間。數(shù)據(jù)表明好車、差車的齒輪噪聲水平一致,齒輪噪聲與整體噪聲在全速度段的差值都大于10 dB(A)且噪聲均值差大于14 dB(A),齒輪噪聲絕對(duì)值小于60 dB(A),性能優(yōu)異。后橋齒輪明顯不是異響的源頭。
圖2 異響車和無異響車的后橋齒輪噪聲無差異
因?yàn)橥茢喈愴懺趥鲃?dòng)系統(tǒng)末端,是隨轉(zhuǎn)速變化的回轉(zhuǎn)部件,又因?yàn)榛剞D(zhuǎn)部件的噪聲具有明顯的階次特性,因此通過對(duì)比異響車和無異響車的聲場(chǎng)繼續(xù)分析潛在異響源。
圖3為異響車和無異響車在5擋加速、滑行工況下的聲壓場(chǎng)圖。圖(a)和(b)為異響車的聲壓場(chǎng)圖,框選出的階次為傳動(dòng)軸階次,有明顯噪聲峰值。圖(c)和(d)為無異響車的聲壓場(chǎng)圖,明顯沒有該階次峰值,且該階次峰值為異響車和無異響車的聲壓場(chǎng)圖的唯一區(qū)別。
圖3 異響車和無異響車傳動(dòng)軸噪聲差異明顯
為量化傳動(dòng)軸階次的差異,對(duì)比異響車和無異響車在80 km/h勻速工況和100 km/h勻速工況下的后橋減速器殼體振動(dòng),如圖4所示,得到兩個(gè)發(fā)現(xiàn):
(1)異響車傳動(dòng)軸階次振動(dòng)劇烈超過0.8g,無異響車小于0.2g;
(2)無異響車與異響車的傳動(dòng)軸階次振動(dòng)都具有振動(dòng)峰值,僅是幅值的差異。
圖4 異響車和無異響車傳動(dòng)軸階次振動(dòng)差異明顯
傳動(dòng)軸階次噪聲符合異響源在傳動(dòng)系末端的推斷,但是與齒輪故障的推斷無關(guān)。傳動(dòng)軸階次噪聲來自于傳動(dòng)軸軸系,包含傳動(dòng)軸、凸緣、后橋主齒軸承等。因此推斷是由傳動(dòng)軸系部件中的某一個(gè)導(dǎo)致異響故障。
為驗(yàn)證該推斷,對(duì)傳動(dòng)軸、凸緣、后橋主減進(jìn)行單因子對(duì)換試驗(yàn),即每組試驗(yàn)只兌換異響車與無異響車的一個(gè)零部件,其他零件狀態(tài)不變。僅當(dāng)單因子兌換無效時(shí),進(jìn)行雙因子兌換。排查試驗(yàn)證實(shí),消除此異響可以通過更換后橋主減、主減凸緣、傳動(dòng)軸中的一個(gè)或多個(gè)來實(shí)現(xiàn)。證實(shí)了傳動(dòng)軸系是本次異響源的推斷。
如圖5所示為前置后驅(qū)的傳動(dòng)系統(tǒng)簡(jiǎn)圖,傳動(dòng)系統(tǒng)是由萬向節(jié)、軸承等支撐結(jié)構(gòu)組成的多體多自由度動(dòng)態(tài)耦合振動(dòng)動(dòng)力學(xué)模型。動(dòng)力學(xué)模型的主要參數(shù)包括轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、支撐剛度、扭轉(zhuǎn)剛度、阻尼及速比參數(shù)等[2]。文中傳動(dòng)系長(zhǎng)達(dá)1 400 mm,傳動(dòng)軸與主動(dòng)齒輪長(zhǎng)度比超過5∶1,全系統(tǒng)支撐跨度大,系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、支撐剛度對(duì)扭振的影響很大。當(dāng)系統(tǒng)優(yōu)化不良、制造過程變差較大時(shí),容易造成傳動(dòng)軸的軸系的支撐剛度等動(dòng)力學(xué)特性發(fā)生較大變化,導(dǎo)致出現(xiàn)異常扭振現(xiàn)象。
圖5 傳動(dòng)系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
文中通過更換傳動(dòng)軸、凸緣、主減都可以消除異響,但沒有一個(gè)部件是所有試驗(yàn)組都被更換的,說明各個(gè)因素對(duì)異響的貢獻(xiàn)之和達(dá)到一定閾值后,異響就會(huì)被明顯感知,即異響是各個(gè)因素的耦合作用引起的。因此,從系統(tǒng)層面故障愿意進(jìn)一步分析。
選取嚴(yán)重異響車與無異響車作為實(shí)驗(yàn)樣本,其技術(shù)狀態(tài)見表1,傳動(dòng)軸改制,直徑發(fā)生明顯變化;異響車凸緣止口跳動(dòng)超差。依據(jù)完全析因試驗(yàn)法,運(yùn)用雙狀態(tài)方差分析,研究傳動(dòng)軸、凸緣、主減這3個(gè)變量因子對(duì)異響的影響及貢獻(xiàn)。
表1 異響車和無異響車技術(shù)狀態(tài)
傳動(dòng)軸、凸緣、主減3個(gè)影響因子分別對(duì)應(yīng)兩個(gè)狀態(tài),見表2;設(shè)計(jì)完全析因?qū)嶒?yàn)組合有8組,見表3。以傳動(dòng)軸階次噪聲作為輸出變量。
表2 完全析因?qū)嶒?yàn)的3因子2狀態(tài)
表3 完全析因?qū)嶒?yàn)設(shè)計(jì)表
這8組設(shè)計(jì)的試驗(yàn)驗(yàn)證過程中做如下3個(gè)假設(shè):(1)假設(shè)反復(fù)裝配對(duì)噪聲水平的影響可以忽略;(2)假設(shè)試驗(yàn)順序?qū)υ肼曀降挠绊懣梢院雎裕?3)假設(shè)其他實(shí)驗(yàn)條件一致,如路況、風(fēng)速等。測(cè)得32組噪聲數(shù)據(jù),結(jié)果見表4。
表4 輸出變量表 dB(A)
表4中的噪聲幅值分布沒有直觀規(guī)律可循,因此必須通過完全析因分析解讀數(shù)據(jù)中的潛在信息。
以5擋加速工況為例,介紹應(yīng)用完全析因法分析各因素貢獻(xiàn)度的方法。如圖6所示,各因素的效應(yīng)分析圖中(主減*凸緣)和(主減*傳動(dòng)軸)的概率小于0.05,影響效應(yīng)明顯,其他因素影響效應(yīng)都不明顯,尤其是單因子因素影響效應(yīng)不明顯。再通過圖7可知,主減、凸緣、傳動(dòng)軸的相關(guān)系數(shù)R2分別為0.073 465、0.011 435、0.038 366,R2遠(yuǎn)小于1,進(jìn)一步說明各因素單獨(dú)作用對(duì)異響影響很小。這與推斷一致,異響是系統(tǒng)的綜合作用。
圖7 擬合曲線及相關(guān)系數(shù)
表5 極差、方差分析表
因此,為了解決異響問題需要全面優(yōu)化各個(gè)因素,但是又要根據(jù)不同因素的貢獻(xiàn)度合理地分配工作資源。根據(jù)極差和方差計(jì)算的貢獻(xiàn)度見表5。表中Ki為因素每個(gè)水平的加速噪聲的和,極差R為Ki中最大值和最小值的差,極差貢獻(xiàn)度為各個(gè)因素的極差與極差和的比;S為離差平方和,ρ為離差平方和貢獻(xiàn)度。極差貢獻(xiàn)度和離差平方和貢獻(xiàn)度在數(shù)值上存在差距,但是各因素的權(quán)重趨勢(shì)一致,能夠非常好地反映各因素的貢獻(xiàn)。
實(shí)際應(yīng)用中采用方差貢獻(xiàn)度,即離差平方和貢獻(xiàn)度,得到各個(gè)工況下的貢獻(xiàn)度見表6。平均各工況下的貢獻(xiàn)度為:主減貢獻(xiàn)度71%,凸緣貢獻(xiàn)度17,傳動(dòng)軸貢獻(xiàn)度12%。
表6 貢獻(xiàn)度分析 %
確認(rèn)3個(gè)因子都對(duì)異響有貢獻(xiàn)后,需要分析每一個(gè)因子的改善點(diǎn)以最終解決異響問題,因此選擇8個(gè)異響樣件進(jìn)行拆解檢測(cè)。
主減貢獻(xiàn)度占71%,應(yīng)首先優(yōu)化,重點(diǎn)整改。如圖5所示,在傳動(dòng)軸系扭轉(zhuǎn)系統(tǒng)中,主減主要包含齒輪、軸承兩部分組成?,F(xiàn)對(duì)齒輪拆解檢測(cè),結(jié)果見表7,齒輪的精度、傳遞誤差、齒隙等指標(biāo)也完全符合要求。齒輪印痕如圖8所示,印痕標(biāo)準(zhǔn)、齒面良好。前述已經(jīng)說明齒輪階次噪聲良好,綜上所述說明齒輪不是異響源。軸承是主減的潛在異響源。
表7 齒輪檢測(cè)
對(duì)軸承進(jìn)行專業(yè)機(jī)構(gòu)送檢,結(jié)果顯示軸承滾道凸度、滾道角度、內(nèi)外圈圓度等無問題,但是軸承振動(dòng)加速度超標(biāo),軸承磨損嚴(yán)重,見表8。根據(jù)國(guó)標(biāo)JBT_10237—2014軸承Z級(jí)振動(dòng)值應(yīng)小于60 dB,但是異響車的軸承振動(dòng)為70 dB,嚴(yán)重超差;異響車的軸承內(nèi)圈、外圈滾道、滾子表面粗糙度較差,如圖9所示。綜上所述,異響車的軸承振動(dòng)異常,導(dǎo)致振動(dòng)加大、磨損加劇,影響使用,成為主減因素的根本原因。
圖8 齒輪印痕
表8 軸承檢測(cè)
圖9 軸承外圈滾道磨損情況
對(duì)全部故障件拆解檢驗(yàn),結(jié)果見表9。其中1#、3#、4#、8#的綜合預(yù)緊力超差即軸承預(yù)緊力不足,3#、6#、8#的凸緣止口跳動(dòng)超差,凸緣端面跳動(dòng)無超差,3#、5#的傳動(dòng)軸不平衡量超差。
表9 故障件拆解檢測(cè)
綜上所述,3個(gè)因素綜合作用導(dǎo)致扭振系統(tǒng)振動(dòng)加劇,從而引發(fā)異響:
(1)軸承振動(dòng)不良,導(dǎo)致磨損加劇,引起預(yù)緊力快速下降;
(2)凸緣止口跳動(dòng)超差;
(3)傳動(dòng)軸不平衡量過大。
診斷分析確認(rèn)了異響故障的具體原因,為消除異響針對(duì)每一個(gè)問題點(diǎn)逐一采取改善措施。主減貢獻(xiàn)度最大,優(yōu)先改善軸承性能,由軸承廠商改善軸承振動(dòng),較少異常磨損,保證軸承預(yù)緊力穩(wěn)定;凸緣止口跳動(dòng)由0.18調(diào)整至0.16,100%全檢測(cè);由傳動(dòng)軸廠商嚴(yán)控傳動(dòng)軸不平衡量不大于15 g·cm。故障車3#、6#實(shí)施改善方案后異響噪聲得到了徹底改善,如圖10所示,改善前傳動(dòng)軸階次噪聲幾乎完全貢獻(xiàn)了車內(nèi)整體噪聲,改善后的傳動(dòng)軸階次噪聲下降了10 dB(A),低于60 dB(A),主觀感受無異響。方案可以徹底解決異響問題,最終固化方案調(diào)整工藝,問題關(guān)閉。
圖10 改善前后的噪聲對(duì)比
針對(duì)傳動(dòng)軸階次異響問題,通過道路噪聲試驗(yàn)、完全析因貢獻(xiàn)度分析、樣件拆解檢查,發(fā)現(xiàn)軸承振動(dòng)量超標(biāo)、凸緣止口跳動(dòng)超差、傳動(dòng)軸不平衡量過大這3個(gè)因素共同作用,導(dǎo)致傳動(dòng)系扭振系統(tǒng)波動(dòng)過大,造成異響。最終根據(jù)成果,優(yōu)化工藝過程,即由軸承廠商改善軸承振動(dòng),較少異常磨損,保證軸承預(yù)緊力穩(wěn)定,凸緣止口跳動(dòng)由0.18調(diào)整至0.16,100%全檢測(cè),由傳動(dòng)軸廠商嚴(yán)控傳動(dòng)軸不平衡量不大于15 g·cm,是傳動(dòng)軸階次噪聲降低10 dB(A),徹底解決異響問題,后期產(chǎn)品未再出現(xiàn)此問題。本文提出了一種新的研究和解決異響問題的方法,從系統(tǒng)的全局角度出發(fā),運(yùn)用完全析因設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)法,進(jìn)行極差分析、方差分析,得到各部件的異響貢獻(xiàn)度,確認(rèn)問題根本原因并解決。汽車問題往往伴有系統(tǒng)耦合因素,該方法有助于了解耦合各組件的影響關(guān)系,為解決同類問題提供了經(jīng)驗(yàn)和思路。