毛中欣,陳員娥,楊森
(江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司,江西南昌 330200)
某公司于2017年開發(fā)的一款載質(zhì)量4.5 t的重型柴油版皮卡汽車。該系列車型全系采用江西五十鈴4JJ1發(fā)動機(jī),搭載格特拉克變速箱,動力總成采用常用的三點式布置方式,該產(chǎn)品所搭載的發(fā)動機(jī)在臺架試驗時,出現(xiàn)發(fā)動機(jī)懸置左支架開裂現(xiàn)象。
通過分析,在零部件出圖設(shè)計時,因空氣泵零件本身質(zhì)量大,且需4個固定點,及空氣泵在發(fā)動機(jī)總體布置上的實際情況,故對空氣泵支架與發(fā)動機(jī)右支架進(jìn)行了一體化設(shè)計,在進(jìn)行發(fā)動機(jī)臺架試驗時,造成了疲勞破壞,最終導(dǎo)致發(fā)動機(jī)懸置支架空氣泵支撐部位處的斷裂。為解決此問題,優(yōu)化了懸置支架空氣泵支撐部位的結(jié)構(gòu)和更改張緊輪總成支架加強(qiáng)筋的位置,以此來避免應(yīng)力集中的出現(xiàn),經(jīng)過理論分析及發(fā)動機(jī)臺架試驗驗證,有效地解決了該問題。
在臺架試驗時,出現(xiàn)發(fā)動機(jī)懸置支架空氣泵支撐部位開裂現(xiàn)象,具體如圖1所示。
圖1 發(fā)動機(jī)懸置支架空氣泵部位開裂
從圖1可看出,發(fā)動機(jī)懸置支架斷裂的斷口表面為粗晶粒狀,分析認(rèn)為可能是疲勞破壞導(dǎo)致。為驗證其正確性,對該零部件進(jìn)行了相關(guān)校核計算。
在設(shè)計出圖時,因空氣泵零件本身特點及其在發(fā)動機(jī)總體布置上的實際情況,故對空氣泵支架與發(fā)動機(jī)右支架進(jìn)行了一體化設(shè)計,零部件的結(jié)構(gòu)如圖2所示,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表1。
圖2 零部件結(jié)構(gòu)
表1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
從圖3應(yīng)力云圖分析結(jié)果可知,發(fā)動機(jī)懸置支架最大應(yīng)力為340 MPa,大于許用應(yīng)力320 MPa,不滿足目標(biāo)值要求,張緊輪總成支架最大應(yīng)力為136 MPa,小于許用應(yīng)力170 MPa,滿足目標(biāo)值要求。
圖3 懸置支架和張緊輪總成應(yīng)力云圖
在發(fā)動機(jī)懸置支架斷裂后,重新對該支架的空氣泵支撐部位結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,優(yōu)化前后的結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 懸置支架結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后變化
發(fā)動機(jī)懸置支架空氣泵支撐部位結(jié)構(gòu)優(yōu)化,針對優(yōu)化后的零件進(jìn)行了CAE分析,分析結(jié)果如圖5所示。從圖5中可知,發(fā)動機(jī)懸置支架最大應(yīng)力由原設(shè)計的340 MPa降至為31.4 MPa,小于許用應(yīng)力320 MPa,符合目標(biāo)值要求。
圖5 懸置支架修改后的應(yīng)力云圖
綜上分析,更改零部件斷裂部位結(jié)構(gòu)后,可使發(fā)動機(jī)支架的應(yīng)力值得到有效地降低。
根據(jù)疲勞破壞的機(jī)制可知,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)懸置支架斷裂的原因是:由于應(yīng)力過大引起的零部件疲勞破壞。根據(jù)影響疲勞極限的3個因素:(1)構(gòu)件外形;(2)構(gòu)件尺寸;(3)構(gòu)件表面質(zhì)量。同時考慮部件經(jīng)濟(jì)性的因素,制定發(fā)動機(jī)懸置支架開裂的解決措施如下:
對零部件的變形部分作局部結(jié)構(gòu)優(yōu)化,避免應(yīng)力集中——更改發(fā)動機(jī)懸置支架空氣泵支撐部位處與缸體側(cè)端面連接的結(jié)構(gòu),取消空氣泵在支架上的左后方固定點(采取三點固定空氣泵),同時優(yōu)化張緊輪總成支架的加強(qiáng)筋。
對解決措施進(jìn)行了理論驗證,修改后的Mises應(yīng)力云圖如圖6所示。
圖6 懸置支架及張緊輪總成支架修改后的Mises應(yīng)力云圖
從圖6可知:發(fā)動機(jī)懸置支架最大應(yīng)力由原設(shè)計的340 MPa降至為31.4 MPa,小于許用應(yīng)力320 MPa,滿足目標(biāo)值要求;同時優(yōu)化后的張緊輪總成支架最大應(yīng)力由原設(shè)計的136 MPa降至為106.8 MPa,小于許用應(yīng)力170 MPa,滿足目標(biāo)值要求。
從以上分析可以看出,優(yōu)化了兩零部件的結(jié)構(gòu)后,發(fā)動機(jī)懸置支架和張緊輪總成支架的最大應(yīng)力值都有不同的下降,且都符合目標(biāo)要求。
通過理論驗證,解決了發(fā)動機(jī)右懸置支架空氣泵支撐部位處開裂問題。
優(yōu)化后的發(fā)動機(jī)懸置支架經(jīng)過發(fā)動機(jī)臺架337 h的震動試驗、500 h的全速全負(fù)荷試驗無斷裂現(xiàn)象,并且自上市銷售至今,未收集到售后及終端客戶反饋類似問題。
在進(jìn)行零部件設(shè)計時,為避免發(fā)生疲勞破壞,首先要從引起疲勞極限的3個因素入手,同時考慮零部件成本、制造工藝的要求。要降低零部件的疲勞極限,最主要的是考慮零部件的應(yīng)力影響,使零部件避免出現(xiàn)應(yīng)力過大,最終導(dǎo)致疲勞破壞的現(xiàn)象。