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      制氫裝置酸性水回收利用

      2020-12-28 00:19李曉濤張利李鵬
      中國化工貿(mào)易·下旬刊 2020年6期

      李曉濤 張利 李鵬

      摘 要:根據(jù)中海瀝青股份有限公司含酸重質(zhì)油綜合利用與產(chǎn)品質(zhì)量升級項目中總流程安排,新建了一套30000Nm3/h制氫裝置,該裝置自2016年4月開車成功,加工過程中產(chǎn)生的酸性水經(jīng)過1.0MPa蒸汽汽提后,送往公用工程的循環(huán)水系統(tǒng),因酸性水溶解有CO2、少量的甲酸、甲醇等雜質(zhì),其對循環(huán)水管線、設(shè)備有較強的腐蝕性,且酸性水沒有得到合理利用。2019年4月實施制氫裝置酸性水回收利用技改項目,將制氫裝置的酸性水注入改質(zhì)劑,進(jìn)行絡(luò)合反應(yīng)后,輸送至120萬t/a加氫改質(zhì)裝置,作為高壓空冷器注水所用,節(jié)省了大量低壓蒸汽和除氧水,取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      關(guān)鍵詞:制氫裝置酸性水利用;絡(luò)合反應(yīng);加氫反應(yīng)注水

      1 前言

      中海瀝青制氫裝置設(shè)計規(guī)模為30000Nm3/h,以焦化干氣、天然氣的混合氣體為為原料,使用輕烴水蒸汽轉(zhuǎn)化和PSA凈化制氫工藝。裝置滿負(fù)荷時酸性水產(chǎn)量約17t/h(酸性水平均產(chǎn)量約12t/h)。經(jīng)1.0MPa蒸汽汽提后,送往公用工程的循環(huán)水系統(tǒng)。酸性水中溶解有CO2、少量的甲酸、甲醇等雜質(zhì),其對管線、設(shè)備有較強的腐蝕性。

      120萬t/a加氫改質(zhì)裝置高壓空冷器在正常生產(chǎn)中,需要連續(xù)注入除氧水,注水的目的是為了溶解加氫反應(yīng)過程中形成的銨鹽(主要是NH4HS和NH4Cl),防止這些銨鹽在一定的溫度下結(jié)晶析出,堵塞管道及空冷器管束、換熱器。高壓空冷器最大注水量需要約14t/h。

      制氫裝置酸性水回收利用項目改造前存在的主要問題如下:

      ①制氫裝置原始設(shè)計流程中,需要消耗較多的1.0MPa低壓蒸汽,并且這部分的酸性水沒有得到合理的利用,造成了水資源的浪費;

      ②加氫改質(zhì)裝置高壓空冷器需要連續(xù)注入大量的除氧水,成本較高;

      ③制氫裝置設(shè)計院原先的設(shè)計中,是把經(jīng)1.0MPa蒸汽汽提后的酸性水作為汽包鍋爐用水,多套裝置實踐證明這種使用方法危害較大,如某企業(yè)使用不到一年就出現(xiàn)除氧器腐蝕嚴(yán)重,轉(zhuǎn)化催化劑中毒導(dǎo)致轉(zhuǎn)化爐管出現(xiàn)紅管現(xiàn)象,造成裝置長周期運行困難;

      ④酸性水中溶解的CO2等雜質(zhì),經(jīng)過1.0MPa蒸汽汽提后,外送公用工程的循環(huán)水系統(tǒng),對其設(shè)備、管道仍有一定腐蝕性。

      2 技術(shù)改造方案及內(nèi)容

      2.1 酸性水回收利用項目工藝流程簡介

      酸性水回收利用項目采用滄州科林化工公司的酸性水回收專利技術(shù)(專利號:201520828622.3),充分利用現(xiàn)有設(shè)備,新增少量設(shè)備及工藝材料,將制氫裝置的酸性水充分回收利用,輸送至加氫改質(zhì)裝置,作為高壓空冷器注水所用。從制氫裝置三個分液罐來的酸性水混合后進(jìn)入酸性水汽提塔(不再用1.0MPa汽提蒸汽),酸性水從塔底部流出,經(jīng)酸性水汽提塔底泵升壓后,加注酸性水改質(zhì)劑,將酸性水里面的CO2進(jìn)行絡(luò)合(防止加氫催化劑中毒,減緩腐蝕),經(jīng)循環(huán)水冷卻器E113冷卻至約50℃,經(jīng)過濾器過濾后,將水送往加氫改質(zhì)裝置注水罐V109中(如有剩余可以進(jìn)循環(huán)水),再經(jīng)高壓注水泵注入加氫裝置高壓空冷系統(tǒng),代替原先使用的除氧水。

      此項目保留了原有設(shè)計中的設(shè)備、工藝管線、自控調(diào)節(jié)閥等,新增了一套注改質(zhì)劑的撬裝設(shè)備、新增一臺水冷器、一個過濾器、部分工藝管線、儀表等材料。此項目2019年4月15日生產(chǎn)投用,經(jīng)過一年多的應(yīng)用,加氫裝置冷高壓分離器含硫污水鐵含量指標(biāo)合格(≤3mg/l,氯離子檢測不出),公司取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

      2.2 制氫裝置酸性水回收利用控制方案

      ①當(dāng)制氫裝置產(chǎn)出的酸性水≤14t/h時,關(guān)閉1號、3號、4號閥門,打開2號、5號閥門,經(jīng)過改質(zhì)劑中和后的100℃的酸性水,通過循環(huán)水冷卻器E113冷卻至約50℃,經(jīng)過濾器過濾后,全部進(jìn)入加氫裝置注水罐V109中,作為反應(yīng)系統(tǒng)注水所用;

      ②當(dāng)制氫裝置產(chǎn)出的酸性水>14t/h時,關(guān)閉2號、5號閥門,打開1號、3號、4號閥門,少部分酸性水外送循環(huán)水,大部分100℃的酸性水經(jīng)過改質(zhì)劑中和后,通過循環(huán)水冷卻器E113冷卻至約50℃,經(jīng)過濾器過濾后,進(jìn)入加氫裝置注水罐V109中,作為反應(yīng)系統(tǒng)注水所用。

      2.3 改造后效果說明

      經(jīng)過改質(zhì)劑處理后的制氫裝置酸性水代替除氧水注入加氫改質(zhì)裝置高壓空冷系統(tǒng)后,冷高壓分離器含硫污水鐵含量等指標(biāo)合格(鐵含量≤3mg/l,氯離子檢測不出)。因此經(jīng)過改質(zhì)劑處理后的制氫裝置酸性水能夠替代除氧水,作為加氫改質(zhì)裝置反應(yīng)系統(tǒng)注水所用。酸性水回收利用項目通過一年多的生產(chǎn)運行來看:各項化驗數(shù)據(jù)合格(見表1),生產(chǎn)運行穩(wěn)定可靠,節(jié)約了大量的低壓蒸汽和除氧水。

      3 關(guān)鍵革新技術(shù)點

      ①經(jīng)過技術(shù)改造后,30000Nm3/h制氫裝置通過添加改質(zhì)劑,對酸性水溶解的CO2進(jìn)行絡(luò)合,不再需要使用1.0MPa汽提蒸汽(1.0MPa蒸汽作用是汽提酸性水溶解的CO2等雜質(zhì)),制氫裝置節(jié)約大量低壓蒸汽;

      ②經(jīng)過技術(shù)改造后,改質(zhì)后的制氫裝置酸性水替代加氫裝置高壓空冷器用除氧水,加氫裝置節(jié)省了大量除氧水;

      ③采用國內(nèi)先進(jìn)的絡(luò)合專利技術(shù),并在中海油系統(tǒng)進(jìn)行了首套應(yīng)用,具有廣泛的推廣應(yīng)用價值。

      制氫裝置酸性水回收利用項目實施后,30000Nm3/h制氫裝置經(jīng)過改質(zhì)后的酸性水完全能夠替代120萬t/a加氫改質(zhì)裝置高壓空冷器用除氧水,并且加氫裝置冷高壓分離器含硫污水鐵含量指標(biāo)合格(≤3mg/l,氯離子檢測不出)。經(jīng)過一年多的生產(chǎn)應(yīng)用,該技術(shù)解決了酸性水腐蝕問題,節(jié)省了大量的低壓蒸汽和除氧水,能減緩加氫裝置高壓冷換設(shè)備的腐蝕,延長設(shè)備的使用壽命,最終取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      4 經(jīng)濟(jì)效益計算

      4.1 節(jié)約費用計算

      120萬t/a加氫改質(zhì)裝置、30000Nm3/h制氫裝置年運行時間按8400h計算,制氫裝置酸性水平均產(chǎn)量12t/h,送往加氫裝置后每年可為加氫裝置節(jié)約除氧水10.08萬t,按除氧水成本價格16元/t計算,每年可節(jié)約除氧水資金161萬元。每年可節(jié)約汽提塔用汽提蒸汽1萬t,按每噸低壓蒸汽200元計算,節(jié)約能耗費用每年約200萬元,兩項合計361萬元。

      4.2 運行費用計算

      按照加氫注水量(約12t/h)的200ppm計算,改質(zhì)劑最大使用量每年24t,酸性水改質(zhì)劑2.8萬元/t(不含稅),改質(zhì)劑費用67.2萬元,一臺500瓦的電機(jī),年用電4200度,電費合計0.23萬元,每年運行費用67.43萬元。

      4.3 效益匯總

      每年直接效益計算:361-67.43=293.57(萬元)。

      作者簡介:

      李曉濤(1974- ),男,漢族,山東惠民人,學(xué)士,職稱:工程師,研究方向:煉油工藝。

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