楊琳 周曉莉 何華 張樹偉 劉曉杰
摘 要:本文結(jié)合山西某LNG工廠實(shí)際運(yùn)行情況,從對(duì)LNG工廠空冷器工藝技術(shù)和運(yùn)行情況的現(xiàn)狀調(diào)查入手,重點(diǎn)探究了LNG工廠空冷器運(yùn)行中存在問題的解決對(duì)策及其效果。
關(guān)鍵詞:LNG;空冷器;運(yùn)行效率;穩(wěn)定性
1 項(xiàng)目背景
山西某LNG工廠日處理煤層氣200萬方,年產(chǎn)LNG近45萬t,集液化天然氣生產(chǎn)、儲(chǔ)存、銷售于一體,是目前國內(nèi)單套處理量最大的進(jìn)口裝置之一。工藝裝置引自德國林德公司的Limum?專利工藝技術(shù),采用變頻調(diào)節(jié)技術(shù)和大型繞管換熱技術(shù),每天能夠完成60-70輛LNG槽車充裝任務(wù),約合1200t。
2 現(xiàn)狀調(diào)查
2.1 脫碳單元空冷器
2.1.1 工藝介紹
山西LNG工廠采用德國BASF生產(chǎn)的活化MDEA(N-N甲基乙醇胺)配方溶劑對(duì)原料氣中的二氧化碳進(jìn)行吸收。通過散堆填料與塔中部進(jìn)入的MDEA溶液逆流接觸,二氧化碳與胺液形成弱的化學(xué)鍵,酸性氣體被有效吸附。吸附二氧化碳后的胺液聚集在胺洗塔底部成為富胺液,通過換熱后進(jìn)入到胺汽提塔,被由導(dǎo)熱油加熱的高溫水蒸氣及二氧化碳汽提帶走富胺液中的二氧化碳,汽提后的貧胺液聚集在胺汽提塔塔釜,再經(jīng)由換熱器后通過貧胺液泵(55℃)、貧胺液冷卻塔增壓、冷卻后回到胺洗塔繼續(xù)吸收天然氣中的二氧化碳,至此形成胺液系統(tǒng)的閉式循環(huán)。
2.1.2 運(yùn)行情況
12E03及12E04兩套空冷器均采用水平鼓風(fēng)式安裝,各設(shè)有一臺(tái)變頻風(fēng)機(jī)及一臺(tái)工頻風(fēng)機(jī),空冷器出口溫度與空冷器運(yùn)行負(fù)荷形成PID控制回路,實(shí)現(xiàn)環(huán)境溫度變化時(shí)的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
2.2 脫水單元空冷器
2.2.1 工藝介紹
脫水單元裝置采用兩塔流程,一塔吸附,一塔再生,再生氣取自干燥處理后的天然氣經(jīng)過再生氣加熱器中的導(dǎo)熱油加熱到205℃,從干燥器底部進(jìn)入塔內(nèi),對(duì)分子篩進(jìn)行加熱再生,進(jìn)入再生氣分離器將冷凝水分離出來,氣體進(jìn)入再生氣壓縮機(jī)增壓重新回到脫水單元進(jìn)行再脫水處理。
2.2.2 運(yùn)行情況
再生氣冷卻器冷卻介質(zhì)為190℃的再生氣,出口要求冷卻溫度42℃,空冷器的運(yùn)行效率直接關(guān)乎到再生氣壓縮機(jī)能否正常運(yùn)行,分子篩吸附和再生依照既定程序設(shè)置執(zhí)行,溫度不合適將導(dǎo)致整個(gè)脫水單元時(shí)序控制混亂,因此要保證再生氣空冷器溫度平穩(wěn)。夏季運(yùn)行過程中,同樣存在換熱效率無法滿足實(shí)際運(yùn)行需求的情況。
2.3 循環(huán)壓縮機(jī)空冷器
2.3.1 工藝介紹
繞管式換熱器換熱返回的混合冷劑經(jīng)由MRC壓縮機(jī)一級(jí)入口分離器分離后,進(jìn)入MRC壓縮機(jī)入口,進(jìn)過一級(jí)壓縮后出口壓力約為2.65MPa,分離出的氣相進(jìn)入MRC壓縮機(jī)二級(jí)入口,利用循環(huán)壓縮機(jī)后冷卻器41E02冷卻至42℃,進(jìn)入壓縮機(jī)出口分離器分離,分離后的氣相冷劑以及液相冷劑進(jìn)入繞管式換熱器為不同溫度段天然氣提供冷量降溫。
2.3.2 運(yùn)行情況
41E01及41E02均為引風(fēng)式安裝空冷器。山西LNG工廠MRC壓縮機(jī)采用變頻調(diào)速的離心式壓縮機(jī),在控制系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置防喘振曲線,操作人員根據(jù)運(yùn)行點(diǎn)與喘振點(diǎn)偏差及時(shí)調(diào)整各項(xiàng)參數(shù),從而避免壓縮機(jī)發(fā)生喘振對(duì)壓縮機(jī)造成損傷。
2.4 BOG壓縮機(jī)空冷器
2.4.1 工藝介紹
系統(tǒng)內(nèi)的BOG主要來源于LNG儲(chǔ)罐受熱蒸發(fā)氣、裝車返回氣、工藝節(jié)流產(chǎn)生氣等,BOG含量約為80-90%的甲烷,10-20%的氮?dú)?,根?jù)儲(chǔ)罐的液位、裝車數(shù)量不同,每天的產(chǎn)生量大約在3萬-5萬標(biāo)方。
2.4.2 運(yùn)行情況
BOG壓縮機(jī)空冷器采用水平引風(fēng)式安裝,由于該空冷器為壓縮機(jī)撬內(nèi)設(shè)備,未設(shè)置溫度與空冷器負(fù)荷的閉環(huán)控制,因此如何實(shí)現(xiàn)BOG壓縮空冷器溫度的自動(dòng)調(diào)節(jié)成為需要解決的問題。
3 制定對(duì)策
3.1 針對(duì)夏季空冷器運(yùn)行效率無法滿足設(shè)計(jì)需求的解決對(duì)策
①利用物理清洗,采用高壓水槍,在距離空冷器換熱管1.2m左右,采用8-12bar的高壓水槍垂直沖洗換熱,沖去污漬;②增設(shè)噴淋裝置,采用噴淋水泵將噴淋水箱內(nèi)的除鹽水輸送至位于水平放置管束上方的噴淋分配器,由分配器的噴嘴將冷卻水向上噴淋到熱管表面,使管表面濕潤并形成水膜,通過噴淋水增強(qiáng)空冷器的降溫效果。
3.2 針對(duì)脫碳單元空冷器12E03、12E04在冬季運(yùn)行過程中存在凍堵風(fēng)險(xiǎn)的解決對(duì)策
①12E03、12E04均采用鼓風(fēng)式安裝,四周均設(shè)有百葉窗,為了防止管束內(nèi)結(jié)晶析出或者凝固,冬季可以根據(jù)實(shí)際情關(guān)閉百葉窗、調(diào)整風(fēng)扇葉片角度,減少進(jìn)入管束的空氣流量;②極端天氣情況下,即使關(guān)閉四周的百葉窗也無法保證空冷器內(nèi)介質(zhì)不發(fā)生凝固或結(jié)晶析出。調(diào)整空冷器電機(jī)相序以及頂部百葉窗開度,使其中的一臺(tái)空氣反向流動(dòng),建立熱風(fēng)內(nèi)循環(huán)。
3.3 循環(huán)壓縮機(jī)空冷器在冬季運(yùn)行過程中存在受環(huán)境影響過大的情況,對(duì)主壓縮機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行造成極大隱患
選擇輕薄且耐用的材料固定在引風(fēng)式空冷器風(fēng)扇罩頂部,減少外界自然風(fēng)直接吹向空冷器,同時(shí)保證變頻風(fēng)機(jī)與外界空氣的基本換熱,從而實(shí)現(xiàn)引風(fēng)式空冷器冬季的平穩(wěn)運(yùn)行。
3.4 對(duì)BOG冷卻器無法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)的解決對(duì)策
新增控制電纜施工難度較大,因此考慮在已有控制線纜基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造。為實(shí)現(xiàn)BOG壓縮機(jī)冷卻器溫度的自動(dòng)控制,考慮通過自動(dòng)調(diào)整百葉窗的開度實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,新增氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥用以控制百葉窗開度。
4 效果驗(yàn)證
4.1 針對(duì)夏季空冷器運(yùn)行效率無法滿足生產(chǎn)需求問題的解決
采用噴淋水對(duì)空冷器降溫,可以在原基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)3℃的溫降,從而滿足生產(chǎn)運(yùn)行的需求。為避免翅片上積聚水垢,應(yīng)采用除鹽水作為噴淋水來源,由于除鹽水產(chǎn)量有限,因此噴淋水降溫僅適用于高溫天氣下間斷性進(jìn)行。
4.2 針對(duì)脫碳單元空冷器冬季易凍堵問題的檢查及處理
2018年1月5日胺汽提塔冷凝器12E04口溫度飆升至80℃,胺汽提塔塔壓遠(yuǎn)高于正常運(yùn)行指數(shù),經(jīng)過商議,調(diào)整工頻電機(jī)相序以及四周百葉窗開度,同時(shí)啟動(dòng)兩臺(tái)風(fēng)機(jī),形成熱風(fēng)循環(huán),經(jīng)過1.5個(gè)小時(shí),12E03出口溫度逐漸降低,管束折流側(cè)絲堵回溫,胺汽提塔以及胺汽提塔回流罐壓力降低,生產(chǎn)逐漸恢復(fù)正常。
4.3 針對(duì)循環(huán)壓縮機(jī)空冷器在冬季運(yùn)行過程中存在受環(huán)境影響過大的情況,對(duì)主壓縮機(jī)造成隱患的問題解決效果
通過增設(shè)工頻風(fēng)機(jī)的隔離苫布,維持了MRC壓縮機(jī)冷卻器出口溫度在34℃以上,溫度控制在相對(duì)合理范圍內(nèi)對(duì)MRC壓縮機(jī)運(yùn)行的保護(hù)。增設(shè)隔離苫布后,將溫度控制在合理范圍內(nèi),既保證了MRC壓縮機(jī)的運(yùn)行偏差,也保證了壓縮機(jī)功率處于相對(duì)較低的狀態(tài),大大降低了運(yùn)行隱患,為冬季的安全生產(chǎn)提供了保障。
4.4對(duì)BOG壓縮機(jī)冷卻器無法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)的效果驗(yàn)證
通過增設(shè)百葉窗自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,為冬季以及夏季BOG壓縮機(jī)冷卻器的平穩(wěn)運(yùn)行提供了保障,解決了人員無法遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)溫度的困擾。
5 結(jié)語
通過以上各項(xiàng)措施的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了該LNG工廠空冷器的平穩(wěn)、高效運(yùn)行。直觀上的技改費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于廠家100萬余元的價(jià)格;客觀上,空冷器的平穩(wěn)運(yùn)行為該LNG工廠安全運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的保障,對(duì)其他相同類型的LNG工廠存在著極大的借鑒意義。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:
楊琳(1984- ),男,漢族,河北省任丘市人,學(xué)歷:本科,現(xiàn)有職稱:工程師,研究方向:液化天然氣生產(chǎn)與運(yùn)行。