張雙格
摘 要:文章結(jié)合公司煤制乙二醇配套40000Nm3/h空分裝置的運行實踐,通過分析存在的問題,找出解決問題的應(yīng)對措施,從而實現(xiàn)裝置高負荷運行。同時單位產(chǎn)品消耗高壓蒸汽得以下降,顯著提高了裝置的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:煤化工;空分;高負荷;應(yīng)對措施
陽煤平定化工空分裝置作為公司2×20萬t煤制乙二醇項目的配套裝置,對整個煤制乙二醇項目的運行起著關(guān)鍵性的作用??辗盅b置主要為氣化裝置提供高壓氧氣,為乙二醇提供低壓氧氣,為全廠提供高、中壓氮氣和低壓氮氣,總制氧能力為40000Nm3/h。
影響空分裝置高負荷生產(chǎn)的瓶頸主要集中在冷損大、氧提取率低、預(yù)冷系統(tǒng)分布器堵塞問題、空冷塔填料存在損壞或偏流現(xiàn)象導(dǎo)致出空冷塔壓縮空氣溫度偏高、夏季機組乏汽系統(tǒng)真空度波動、夏季原料空氣中CO2超標(biāo)等。針對以上制約裝置高負荷生產(chǎn)運行的瓶頸問題,空分裝置實施了一系列優(yōu)化提升消除瓶頸的措施。
1 存在的問題及對策
1.1 冷損大及應(yīng)對措施
1.1.1 低溫液氧泵冷損
為提高裝置負荷,實現(xiàn)40000Nm3/h外供量,將各單元低壓氮泵、高壓氮泵回流閥逐漸關(guān)閉,減少主冷凝蒸發(fā)器液氧消耗,使得主冷凝蒸發(fā)器液位能在100%負荷下維持穩(wěn)定。及時檢查低溫泵泵箱保冷效果,對保冷效果差的泵箱更換珠光砂,冷量損失進一步減少。
1.1.2 板翅式換熱器冷損
為減少板翅式換熱器冷損,空分裝置通過調(diào)整進換熱器空氣量、出換熱器產(chǎn)品量,縮小熱端溫差在3~6℃,以減少熱交換不完全冷量損失。
1.1.3 冷箱冷損
裝置以各單元停車檢修為契機,對冷箱及時補裝珠光砂,以減少冷損。
1.2 氧提取率低及應(yīng)對措施
1.2.1 氧提取率不高
氧的提取率是以產(chǎn)品氧的總氧量與進塔加工空總氧量之比來表示。氧提取率=(氧產(chǎn)量×氧純度)/(進塔空氣量×空氣中的氧含量)。當(dāng)進塔空氣量和產(chǎn)品氧純度一定時,氧提取率的高低取決于氧產(chǎn)量的多少,而氧產(chǎn)量的多少在進氣量一定的條件下,主要取決于污氮氣中含氧量的高低,只有降低污氮中的含氧量才可提高氧提取率??辗盅b置結(jié)合運行實踐,通過降低上塔壓力,使上塔污氮氣壓力維持在20~25kPa,使得更多的液氧冷卻下來,維持主冷凝蒸發(fā)器液位正常。
1.2.2 降低氧放散率
氧氣放散率是指生產(chǎn)的氧(氣態(tài)與液態(tài))產(chǎn)品中有多少未被利用而放空的比例。放散率ψfs可按扣除利用的部分來計算。
式中:Vqo、Vyo-生產(chǎn)的氣氧和液氧總量;V'qo、V'yo-送出的氣氧和液氧總量;V'c-儲存的產(chǎn)品增量。
空分裝置結(jié)合運行實踐,主要采取以下兩點措施降低氧放散率:①關(guān)閉各裝置氧氣放空閥門,送出更多的氣氧,降低氧放散率;②保證后備系統(tǒng)液氧儲槽有充足的液氧產(chǎn)品。
2 預(yù)冷系統(tǒng)換熱效果差及應(yīng)對措施
2.1 分布器堵塞分布效果差
抓住歷次停車檢修的機會,對空冷塔、水冷塔分布器進行清洗與擴孔處理,分布器分布孔由3.5mm擴徑至5mm,并及時清理過濾器,防止雜物進入分布管中阻塞分布孔;通過改造,預(yù)冷系統(tǒng)效果明顯,空冷塔壓縮空氣出口溫度與低溫冷卻水上水溫度溫差由7℃降至4℃。加裝循環(huán)冷卻水遠傳溫度點。針對循環(huán)冷卻水溫度波動對預(yù)冷系統(tǒng)影響較大,空分裝置循環(huán)冷卻水溫度表全部為現(xiàn)場一次表,存在讀數(shù)不準(zhǔn)的問題,在空壓站循環(huán)冷卻水上水管線上加裝了遠程溫度測量點。通過加裝遠程溫度點,中控操作人員可根據(jù)實時溫度值調(diào)整冷卻水量,為裝置預(yù)冷系統(tǒng)高負荷優(yōu)化運行提供數(shù)據(jù)支持。
2.2 填料破損傳質(zhì)傳熱效果差
空分裝置空冷塔及水冷塔為填料塔,是以塔內(nèi)的填料作為氣液兩相間接觸構(gòu)件的傳質(zhì)設(shè)備。填料塔的塔身是一直立式圓筒,底部裝有填料支承板,填料以亂堆的方式放置在支承板上。填料的上方安裝有填料壓板,以防被上升氣流吹動。冷卻水從塔頂經(jīng)水分布器噴淋到填料上,并沿填料表面流下。氣體從塔底送入,經(jīng)氣體分布裝置分布后,與冷卻水呈逆流連續(xù)通過填料層的空隙,在填料表面上,氣液兩相密切接觸進行傳質(zhì)。當(dāng)冷卻水沿填料層向下流動時,若塑料鮑爾環(huán)填料破損造成流通通道堵塞,會造成傳質(zhì)效率降低。在檢修中,空分裝置通過重新裝填預(yù)冷系統(tǒng)空冷塔和水冷塔填料,挑出破損的填料,較好地提高了傳質(zhì)傳熱效率,從而提升了預(yù)冷系統(tǒng)換熱效果,降低了出空冷塔壓縮空氣的溫度,為高負荷運行奠定了基礎(chǔ)。
2.3 污氮分配不合理
為確??辗窒到y(tǒng)冷量平衡,做好污氮氣的系統(tǒng)分配,在保障分子篩吸附器工況穩(wěn)定的條件下,空分對各單元分子篩吸附器的污氮再生氣量進行了調(diào)整,再生氣量設(shè)定值控制在40000Nm3/h,加熱時間控制在80min左右,冷吹時間控制在140min,冷吹系數(shù)設(shè)定為1.2。通過對分子篩吸附器再生氣量的優(yōu)化調(diào)整,盡可能地減少分子篩吸附器對污氮氣的需求,充分利用污氮氣冷量,勻出來的低溫污氮氣進入預(yù)冷系統(tǒng),能有效提升預(yù)冷系統(tǒng)制冷效果。
3 機組乏汽系統(tǒng)真空度波動運行不穩(wěn)定及應(yīng)對措施
機組乏汽系統(tǒng)真空度波動,容易觸發(fā)聯(lián)鎖造成機組停車。平定化工空分采用凝汽器來冷卻汽輪機后乏汽。乏汽在凝汽器中的換熱效果如何,將直接影響機組乏汽系統(tǒng)真空度。
大氣溫度越高,汽輪機乏汽和循環(huán)水的換熱溫差越小,在凝氣器換熱面積一定的條件下,所需換熱的循環(huán)水量越多。如果循環(huán)水在最大負荷下?lián)Q熱水量仍然不夠,將會導(dǎo)致汽輪機乏汽壓力上升。乏汽壓力上升,機組真空度下降,將會直接導(dǎo)致汽輪機高壓蒸汽消耗增加。通過對空分裝置的摸索,針對當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c,入夏前對凝汽器循環(huán)水側(cè)管束進行徹底清洗,取得了較好效果,有效地降低了汽輪機排氣壓力,提高了系統(tǒng)真空度。
保障機組乏汽管道真空度的同時,降低了機組蒸汽消耗。通過實踐得出,在設(shè)計乏汽壓力為20kPa時,乏汽壓力每增加5kPa,汽輪機能耗將會增加3%左右。乏汽壓力下降5kPa時,按每套機組蒸汽消耗設(shè)計值168.5t計算,每小時可節(jié)約5.1t高壓蒸汽,空分機組每小時累計節(jié)約30.6t高壓蒸汽。按每t蒸汽100元成本計算,每年將節(jié)約高壓蒸汽費用432萬元。大幅度提高了機組運行平穩(wěn)性,又能節(jié)約運行成本,提高企業(yè)效益。
4 純化系統(tǒng)吸附效果下降及應(yīng)對措施
夏季時原料空氣中二氧化碳含量高:受裝置布置及夏季風(fēng)力風(fēng)向影響,項目配套的鍋爐裝置煙囪排放的二氧化碳沉降后嚴(yán)重影響空分裝置原料空氣質(zhì)量,空壓機入口二氧化碳含量在700ppm~5000ppm之間波動,時間段從每日的10時左右直至下午15時左右持續(xù)5個小時,峰值高且持續(xù)時間長,遠超過空壓機吸入口最大允許二氧化碳含量550ppm。
通過對空分DCS畫面增加自動彈框,提示操作人員調(diào)整分子篩吸附周期,以提升分子篩吸附器吸附效果。當(dāng)空壓機吸入口二氧化碳超過700ppm時,操作人員將人為干預(yù)分子篩吸附器吸附程序,縮減分子篩吸附器吸附周期,以應(yīng)對原料空氣中二氧化碳超高現(xiàn)象,維持空分裝置高負荷平穩(wěn)運行,最大限度地降低對板翅式換熱器及精餾系統(tǒng)的不利影響,確保裝置安全的前提下向氧氮管網(wǎng)保供氧氮。
5 結(jié)語
空分裝置作為煤化工裝置的重要組成部分,確保裝置高負荷運行對煤化工裝置效益的提升具有關(guān)鍵作用。以上針對特大型煤化工配套空分裝置的高負荷工況下運行優(yōu)化與實踐,期望能對同類型空分裝置有一定借鑒作用。
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