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      平方王油田沙四段易漏地層的鉆井液相應(yīng)技術(shù)

      2021-01-16 06:22:29張大力李庭銀李方鵬王鵬劉金博勝利石油工程有限公司黃河鉆井總公司
      環(huán)球市場 2021年15期
      關(guān)鍵詞:漏層通井電測

      張大力 李庭銀 李方鵬 王鵬 劉金博 勝利石油工程有限公司黃河鉆井總公司

      一、背景介紹

      該成果數(shù)據(jù)通過現(xiàn)場情況統(tǒng)計分析,結(jié)合本區(qū)塊地質(zhì)巖性特點,有針對性的對該層段的地層情況提出鉆井液的處理維護要點,通過采用聚合物潤滑防塌封堵鉆井液體系,成功解決了沙四段井漏、起下阻卡、電測時發(fā)生的阻卡等井下復(fù)雜情況,為提高鉆速、增加工程效益,提供了良好的技術(shù)方案和參考數(shù)據(jù)。

      二、主要內(nèi)容

      (一)地質(zhì)概括及特點

      1.該區(qū)沙四中以灘亞相和壩亞相沉積為主。

      2.沙四中儲層孔隙度平均為23.3%,滲透率平均為48.8×10-3μm2,碳酸鹽含量較高,平均為21.6%。

      3.井區(qū)小層間滲透變異系數(shù)范圍0.09~1.97,突進系數(shù)范圍為1.02~8.23,極差范圍為1.13~594.2,非均質(zhì)性中等。

      4.由于井區(qū)沙四中上部存在CO2氣層,油層展布主要受砂體展布及構(gòu)造高度控制。高部位為氣層、低部位為水層。

      5.該區(qū)塊沙四上巖性為礁灰?guī)r,其頂部曾遭受風(fēng)化剝蝕,極易發(fā)生井漏。

      6.本區(qū)原始地層壓力依據(jù)北部中區(qū)南區(qū)塊原始地層壓力測壓結(jié)果,原始地層壓力為14.78MPa,壓力梯度0.95,屬正常壓力。

      (二)臨井井漏復(fù)雜情況

      1.濱4-13-更5井:鉆至井深1485.00m,發(fā)生井漏,采用邊鉆進邊處理鉆井液的方法進行堵漏,共加入提粘降濾失劑2.0t,棉籽皮2.0t,鋸末2.0t,填充加固劑0.5t,鉆至井深1492.00m,堵漏成功。

      2.濱4-14-7井:鉆至井深1494.0~1498.35m沙四段礁灰?guī)r頂部發(fā)生井漏,共漏失鉆井液65m3,漏失時鉆井液密度1.19。

      3.濱4-11-斜114井:鉆至井深1610.00m發(fā)生井漏,采用邊鉆進邊進行堵漏,加入多功能堵漏劑5.5t,非滲透處理劑2.5t,隨鉆堵漏劑2.0t,增粘劑1.0t。鉆至井深1640.00m井漏停止,堵漏成功。

      (三)鉆井液技術(shù)的措施制定與實施方案

      1.上部地層:重點關(guān)注固控設(shè)備的使用,要求振動篩篩布應(yīng)達到150米以上,要求兩臺離心機同時運轉(zhuǎn);二開鉆進中每百米加氯化鈣300~400Kg,并保持鈣離子含量達到1500~2000ppm,鉆井液中保持有充足的清水,過程中盡量減少自然密度;造漿嚴重輔助補充濃度為(1~1.5)%的高分子聚合物膠液,增強鉆井液的抑制性,進入東營組停止加氯化鈣。在進入東營組后,聚胺的含量大于0.6%配成膠液加入,同時,應(yīng)嚴格控制固相含量低于8%,密度不大于1.12g/cm3,控制鉆井液中粘土含量保持在40~60g/L。

      2.下部地層:

      (1)沙四段上礁灰?guī)r,巖性強度高孔隙大、連通性好。鉆至該段地層前,搞好短起下,使井眼暢通,儲備好足夠的堵漏劑和工業(yè)用水。配制40m3膨潤土鉆井液備用,儲備 40~80m3老漿。

      (2)鉆入漏層前,先把泥漿性能調(diào)整至設(shè)計范圍之內(nèi),然后起鉆換成常規(guī)鉆具穿漏層,再把每個振動篩外面兩塊篩布換成粗目數(shù)的(最好20目),以備使用。

      (3)鉆漏層時,為防止或減小滲透性漏失的發(fā)生,在滿足井壁穩(wěn)定的條件下盡可能降低鉆井液密度,同時加入隨鉆堵漏劑,提高地層承壓能力。如果發(fā)生嚴重漏失,起鉆至安全井段,配制復(fù)合堵漏漿進行靜止堵漏,配方為:30-40方基漿+5%橋塞堵漏劑+4%石棉絨堵漏劑+4%隨鉆堵漏劑+2.5%超細碳酸鈣。堵漏成功后,恢復(fù)鉆進并注意調(diào)整好鉆井液性能,在漏層中鉆進和通井時為防止再次漏失,禁止使用振動篩,間歇性使用除砂器。如果始終難以建立循環(huán),導(dǎo)致無法正常鉆進,由于漏層所處非產(chǎn)層段,可采用擠水泥方法對漏層段進行封堵。

      (4)進入沙四中油層前,提高過程中鉆井液的抑制性能,保證降低API濾失量,為了保證鉆井速度的高效運行,應(yīng)減少油層侵泡的時間,方可達到保護油氣層不被污染的目的。在鉆進施工過程中,要注意觀察井口的返漿情況、振動篩上會有巖屑返出情況、同時注意巖屑形狀的變化過程,應(yīng)嚴格控制鉆井液的性能滿足設(shè)計要求,全面提高鉆井液的懸浮、攜帶巖屑能力,確保正常鉆進有效運行。

      (5)為確保施工安全,在開鉆前要確定井下油、氣、水層的鉆開情況,短程起下鉆過程,測量循環(huán)周,測量油、氣、水的上竄速度,并現(xiàn)場儲備密度1.25-1.30g/cm3的重漿60-80m3。

      完井階段鉆井液維護;完鉆后,應(yīng)充分循環(huán)鉆井液(1~2)周,然后實施通井電測。通井起鉆前用含1.5%塑料小球的鉆井液封斜井段。電測完(下套管前)要認真通井,在對起下鉆時遇阻卡的井段,采取技術(shù)劃眼或倒劃眼等措施,及時消除或減少管中阻力,通過充分循環(huán)、調(diào)整好鉆井液性能,用含1-1.5%塑料小球的鉆井液封斜井段。井下的復(fù)雜情況如井漏、溢流等必須在通井過程中解決好。固井前循環(huán)鉆井液期間調(diào)控鉆井液流變性,適當(dāng)降低黏切,保證鉆井液黏度調(diào)整為(38~40)s,實施大排量洗井,沖刷井壁虛泥餅,提高水泥漿頂替效率,全面保證固井質(zhì)量。

      三、應(yīng)用情況

      通過以上的技術(shù)措施,在本井施工過程中,充分分析施工區(qū)域特點,成功的克服了該區(qū)塊施工困難、電測阻卡等難點,保證了鉆進過程順利進行,在完鉆時鉆具摩阻不大于4~5t,電測一次成功、下套管順利、固井質(zhì)量合格、降低了井徑擴大率、提高了機械鉆速、降低了鉆井周期,杜絕了井下復(fù)雜情況的發(fā)生、使鉆井成本大大降低。

      四、經(jīng)濟評價及推廣前景

      通過以上技術(shù)措施,本井在施工過程中,均未出現(xiàn)任何復(fù)雜情況,施工順利,起下鉆及下套管固井均一次成功,平均節(jié)約建井周期約為1.5天左右,所用40型鉆機每天消耗油料、水、鉆具租賃等總變動費用定額標準為5.0萬元/天。每口井節(jié)約:5.0*1.5=7.5(萬元)

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