秦丙林(中石化上海海洋油氣分公司工程院,上海 200120)
海上某氣田氣藏類型為層狀邊水和塊狀底水氣藏,氣水過渡帶發(fā)育。在開發(fā)的過程中,氣井產(chǎn)水現(xiàn)象較為普遍且較為嚴(yán)重。
針對(duì)氣井產(chǎn)水情況,某氣田開展了堵水工藝研究,并進(jìn)行了應(yīng)用。由于動(dòng)管柱大修堵水作業(yè)規(guī)模大,施工費(fèi)用高,因此主要實(shí)施不動(dòng)管柱卡堵水工藝。某氣田目前應(yīng)用的主要工藝為滑套機(jī)械堵水和連續(xù)油管擠注化學(xué)堵水。
圖1 某氣田分采管柱示意圖
某氣田縱向上層間差異較大,在前期完井階段,多數(shù)井已根據(jù)分層開采需要配置了分層滑套和座落短節(jié)控制分層開采,生產(chǎn)管柱具備機(jī)械封隔條件,常見分采管柱如圖1所示。
鋼絲作業(yè)設(shè)備輕巧、費(fèi)用低廉、操作便利,主要在完井作業(yè)中完成滑套開關(guān)、堵塞器投撈等作業(yè)[1]。通過鋼絲作業(yè)關(guān)滑套或者投堵塞器封堵出水層位,作業(yè)量小,施工費(fèi)用低,是目前主要的堵水技術(shù)。
根據(jù)需要,通過鋼絲作業(yè),可選擇性關(guān)閉上層滑套(圖1中10、12)或投堵塞器至下部坐落接頭(圖1中14),從而完成堵水作業(yè)。
對(duì)于鋼絲作業(yè)不能成功實(shí)施的情況,可以使用連續(xù)油管攜帶滑套開關(guān)工具代替鋼絲作業(yè)。
某氣田近期成功實(shí)施了4口井關(guān)滑套和投堵塞器堵水作業(yè),作業(yè)后產(chǎn)水量下降,油氣產(chǎn)量大幅提升,堵水作業(yè)獲得了較好的增產(chǎn)效果,作業(yè)情況如表1所示。
X2-1井投產(chǎn)后日產(chǎn)水30m3左右,生產(chǎn)過程中因平臺(tái)維修關(guān)井,關(guān)井后因井筒積液多次放噴無效,因此實(shí)施鋼絲作業(yè)投堵塞器對(duì)下層系進(jìn)行了封堵,封堵后氣舉排出積液后復(fù)產(chǎn)。復(fù)產(chǎn)后日產(chǎn)水量由作業(yè)前20m3下降至7m3,油氣產(chǎn)量小幅上升,作業(yè)后至今保持穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)。
X3-7井處于生產(chǎn)后期,油壓接近流程壓力,處于低壓低產(chǎn)狀態(tài),作業(yè)前日產(chǎn)水15.9m3,井筒積液嚴(yán)重,面臨停噴風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施鋼絲作業(yè)投堵下層系后,日產(chǎn)水量下降至1m3,產(chǎn)油產(chǎn)氣量均大幅上升,油壓小幅上升,至今保持穩(wěn)定自噴生產(chǎn)狀態(tài)。
X3-9井產(chǎn)水后,日產(chǎn)水量增加迅猛,最高達(dá)到120m3,嘗試采用鋼絲作業(yè)關(guān)閉生產(chǎn)滑套封堵出水層位不成功,之后采用連續(xù)油管作業(yè),成功關(guān)閉出水層位生產(chǎn)滑套。作業(yè)后日產(chǎn)水量降至2.2m3,產(chǎn)油產(chǎn)氣量均大幅上升,獲得了良好的增產(chǎn)效果。
X4-1井實(shí)施鋼絲作業(yè)投堵下層系后,日產(chǎn)水量下降不明顯(由38.7m3降至34.2m3),產(chǎn)油產(chǎn)氣量大幅上升,油壓小幅上升,增氣效果明顯。
表1 某氣田近期關(guān)滑套和投堵塞器堵水作業(yè)情況表
由于生產(chǎn)滑套存在失靈、結(jié)垢,管柱變形、作業(yè)工具無法下入等復(fù)雜情況,導(dǎo)致生產(chǎn)滑套無法關(guān)閉或者密封不嚴(yán),針對(duì)這種情況,某氣田應(yīng)用了滑套封隔套封堵工藝。滑套封隔套通過其上下的密封盤根配合 能將無法關(guān)閉的滑套生產(chǎn)通道屏蔽,使滑套外的井液無法進(jìn)入油管,達(dá)到關(guān)閉該層的目的[2]。
X1-9井2017年判斷上層系產(chǎn)水(停噴前日產(chǎn)水60m3,日產(chǎn)氣8萬m3,油壓接近流程壓力),鋼絲作業(yè)關(guān)閉上層滑套,其后生產(chǎn)只產(chǎn)水,生產(chǎn)測(cè)試表明上層系仍有產(chǎn)出,滑套關(guān)閉不嚴(yán)。2018年下入封隔套封堵上層系,經(jīng)過長(zhǎng)期氣舉放噴,目前恢復(fù)生產(chǎn),日產(chǎn)氣逐漸上升至11萬m3,日產(chǎn)水由初期的85m3下降至33m3(判斷出水為上層系倒灌至下層系,目前出水量還在下降),堵水效果明顯。
在開發(fā)設(shè)計(jì)期間為減少鉆完井費(fèi)用,部分氣井為多層合采井,當(dāng)一層產(chǎn)水后,拖累整個(gè)氣井產(chǎn)量下降,重新完井作業(yè)費(fèi)用高,經(jīng)濟(jì)效益差。氣井堵水工藝技術(shù)能在不動(dòng)生產(chǎn)管柱的前提下實(shí)現(xiàn)出水層位的封堵,經(jīng)濟(jì)性好。某氣田不動(dòng)管柱化學(xué)堵水方案在不動(dòng)管柱前提下,采用連續(xù)油管注入、暫堵劑暫堵生產(chǎn)層、強(qiáng)堵劑封堵出水層。X3-2井因積液停噴,2017年實(shí)施化學(xué)堵水,封堵合采層段底部已射孔氣層段。采用1.75″連續(xù)油管向井筒底部注微膨脹水泥漿堵劑封堵射孔段。實(shí)施后經(jīng)測(cè)試實(shí)施強(qiáng)度合格,塞面高度高于設(shè)計(jì)值13m。措施后,日產(chǎn)水由230m3降至13m3,堵水效果顯著。
某氣田對(duì)具備機(jī)械封隔條件的分采管柱器井,實(shí)施關(guān)滑套和投堵塞器堵水作業(yè),減少動(dòng)管柱修井作業(yè),堵水作業(yè)獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。針對(duì)生產(chǎn)滑套關(guān)閉不嚴(yán)的情況,某氣田應(yīng)用了滑套封隔套封堵工藝,彌補(bǔ)了滑套堵水的致命弱點(diǎn)。針對(duì)管柱結(jié)垢、變形等鋼絲作業(yè)難以實(shí)施的情況,使用連續(xù)油管代替鋼絲作業(yè),提高了機(jī)械堵水作業(yè)成功率。
氣井堵水后,因前期出水可能已進(jìn)入地層,需要進(jìn)行助排作業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。X1-9井堵水作業(yè)后,經(jīng)長(zhǎng)期氣舉后恢復(fù)生產(chǎn),判斷上部高壓出水層位倒灌入下部氣層。油藏?cái)?shù)值模擬估計(jì)倒灌量約7200m3左右,氣舉后該井已累產(chǎn)水5600m3,且油壓呈回升趨勢(shì),說明倒灌量正逐漸排除,氣井得以復(fù)產(chǎn)。
某氣田化學(xué)堵水技術(shù),優(yōu)選了注入流動(dòng)性好、固化后封堵強(qiáng)度高的微膨脹水泥漿堵劑,使用暫堵劑保護(hù)其他產(chǎn)層產(chǎn)能,在作業(yè)中保持精確的連續(xù)油管施工作業(yè)與控制技術(shù),作業(yè)后實(shí)施連續(xù)油管氣舉誘噴復(fù)產(chǎn),對(duì)底部?jī)?chǔ)層出水可以實(shí)施有效封堵。
但某氣田目前的化學(xué)堵水工藝現(xiàn)有技術(shù)能力,僅能通過連續(xù)油管注入化學(xué)堵劑,對(duì)底部出水層位進(jìn)行封堵,工藝適用范圍小。如何在不動(dòng)管柱的前提下,實(shí)現(xiàn)對(duì)合采井段任意出水位置的有效封隔,需要進(jìn)一步研究氣井化學(xué)選擇性堵水技術(shù),并結(jié)合物理堵水技術(shù)發(fā)展堵水工藝。
目前,某氣田計(jì)劃開展過膨脹封隔系統(tǒng)堵水研究,通過現(xiàn)有小尺寸生產(chǎn)管柱(2-7/8”或3-1/2”),將過膨脹管膨脹座封于生產(chǎn)套管內(nèi),隔離水層,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)合采井段任意出水位置的有效封隔,如圖2所示。
圖2 過膨脹封隔系統(tǒng)示意圖
某氣田通過關(guān)滑套和投堵塞器堵水作業(yè),獲得了較好的增產(chǎn)效果。針對(duì)生產(chǎn)滑套關(guān)閉不嚴(yán)的情況,某氣田應(yīng)用了滑套封隔套封堵工藝,堵水效果明顯。某氣田化學(xué)堵水工藝通過連續(xù)油管注入化學(xué)堵劑,對(duì)底部出水層位進(jìn)行封堵,但需要進(jìn)一步研究氣井專用有效選擇性堵水劑,并結(jié)合物理堵水技術(shù)發(fā)展堵水工藝。