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      DF4內(nèi)燃機車空壓機油乳化原因及解決方案分析

      2021-01-20 09:02:29尹慶玲梁嚴張濱
      西部交通科技 2021年11期
      關(guān)鍵詞:解決方案

      尹慶玲 梁嚴 張濱

      摘要:文章根據(jù)東風4(DF4)內(nèi)燃機車空壓機油乳化現(xiàn)象,通過分析乳化原因,找出設(shè)計不足,提出解決方案,完成中國鐵路南寧局集團公司提出的“強基達標、提質(zhì)增效”目標。

      關(guān)鍵詞:NPT5空壓機;機油乳化;解決方案

      0 引言

      空氣壓縮機產(chǎn)生的具有一定壓力的壓縮空氣是列車產(chǎn)生制動、緩解制動的動力來源。DF4型內(nèi)燃機車裝用的是NPT5型空氣壓縮機,它是現(xiàn)有內(nèi)燃機車中使用最多的一種空氣壓縮機。

      NPT5型空氣壓縮機是中間冷卻、兩級壓縮、活塞式空氣壓縮機,設(shè)計時因我國幅員遼闊,各地的使用環(huán)境不同,收集到的反饋信息有限,缺乏有效的現(xiàn)場經(jīng)驗支持,所以在實際運用中,某些部件缺陷經(jīng)常發(fā)生故障,導致空壓機機油乳化,嚴重影響了空壓機的使用壽命。本文結(jié)合南寧機務(wù)段玉林檢修車間近年來小輔修作業(yè)時發(fā)現(xiàn)的問題,總結(jié)現(xiàn)場經(jīng)驗,提出有效可行的解決方案。

      1 空壓機油乳化的危害

      NPT5型空氣壓縮機的曲軸、連桿、活塞等主要部件采用壓力潤滑的方式,曲軸箱內(nèi)注有的機油對各部件進行潤滑,曲軸轉(zhuǎn)動帶動油泵工作,由油泵輸出的壓力機油,經(jīng)出油孔進入曲軸內(nèi)部孔道,經(jīng)三個連桿軸頸分別對主軸頸、活塞銷及活塞進行冷卻。在日常使用中,經(jīng)常會發(fā)生機油乳化現(xiàn)象,既影響其流動性,使機油的閃點、黏度偏低,也會因機油乳化導致堵塞曲軸及連桿內(nèi)部的潤滑孔道,直接破壞曲軸、活塞摩擦副的液體動壓潤滑條件,進而降低空壓機的使用壽命。在機車運用中如果不及時處理,容易產(chǎn)生油壓低、空氣供應(yīng)不足、曲軸瓦燒、缸套拉傷、曲軸斷裂等現(xiàn)象。

      2 空壓機油乳化原因分析

      油和水混合是空壓機機油乳化的主要原因,分析實際現(xiàn)場運用的情況,油和水混合通常由以下幾方面組成[1-2]:

      (1)中間冷卻器排水閥堵塞。NPT5空壓機長期運用后,排水閥彈簧彈性變?nèi)?,集氣箱?nèi)污垢增多,堵塞排水閥,導致壓縮空氣轉(zhuǎn)化成的水滴竄入機體曲軸箱內(nèi),在曲軸高速旋轉(zhuǎn)情況下將水和油攪拌在一起使其乳化。

      (2)出風管路逆止閥關(guān)閉不嚴。出風管路的逆止閥卡死不落座導致關(guān)閉不嚴,在空壓機停止工作后,總風缸內(nèi)的壓力空氣倒流入空壓機機體內(nèi),冷的壓縮空氣遇到熱的機體會凝析成水,通過氣閥沿氣缸壁滲進曲軸箱內(nèi)的機油中,引起空壓機油乳化。

      (3)氣閥關(guān)閉不嚴或者活塞、活塞環(huán)密封不良??諌簷C氣閥關(guān)閉不嚴或卡死,在空壓機停止工作后,一部分壓縮空氣會反竄進機體內(nèi)?;钊?、活塞環(huán)密封不良,空壓機工作時有一部分高溫的熱氣從氣缸竄入曲軸箱內(nèi),容易使機油老化、品質(zhì)變差和乳化。

      (4)不按工藝要求檢修。發(fā)生空壓機機油乳化后更換機油時,如果不按工藝要求擦拭清潔曲軸箱內(nèi)部件,污油清理不干凈,則新?lián)Q的機油很容易再次發(fā)生污染乳化。

      (5)雨水飄入曲軸箱內(nèi)。曲軸箱設(shè)有透氣孔,在空壓機曲軸轉(zhuǎn)動時,作為透氣的通道,可避免曲軸箱內(nèi)因背壓過高產(chǎn)生的危害。但遇下雨時,由于冷卻間的百葉窗通風工作,容易通過透氣孔吸入雨水進入曲軸箱,使機油乳化。

      3 解決方案

      3.1 改造中間冷卻器排水閥

      空壓機冷卻器原來裝的是自動型排水閥,其工作原理是當空壓機工作時,集氣箱內(nèi)的空氣壓力將排水閥彈簧壓縮進而關(guān)閉排水閥,停止工作時集氣箱內(nèi)壓力降低,排水閥在彈簧的作用下打開并排出積水。這種自動型排水閥在設(shè)計方面存在缺陷,彈簧弱,容易堵塞,使用長久時,集氣箱內(nèi)的污垢容易堵塞排水閥,致使彈簧不起作用。在實際小輔修交驗中經(jīng)常出現(xiàn)空壓機冷卻器排水閥失效的情況,僅對南寧機務(wù)段2017年一季度交驗的85臺次小輔修機車進行統(tǒng)計,存在空壓機油乳化的有12臺,其中空壓機自動排水閥失效的有8臺,占比66%,如表1所示。

      由于冷卻器排水閥失效造成空壓機油乳化的現(xiàn)象占比很高,因此,如何解決冷卻器排水閥失效的問題成為解決空壓機油乳化的關(guān)鍵。本文解決方案為:對現(xiàn)有的冷卻器排水閥進行技術(shù)改進,把冷卻器自動排水閥改為直通式排水閥,如圖1所示。

      排水閥材料采用直徑30 mm、A3的圓鋼,中間開直徑3 mm的小孔,與冷卻器連接位置使用M14螺紋,與排水膠管連接處設(shè)計兩道槽,并使用鐵絲固定膠管以防脫落。

      使用改進后的樣本在發(fā)生空壓機油乳化的機車上進行試驗,雙空壓機壓力工作范圍設(shè)為750~900 kPa,工作時間<30 s。運用跟蹤試驗半年后,結(jié)果表明排水閥未發(fā)生堵塞,空壓機油未發(fā)生乳化,改進具有可推廣性。

      3.2 改進空壓機出風管逆止閥閥芯蓋

      空壓機工作時逆止閥閥芯上升到頂部卡死,防止總風逆流的作用失效,造成總風在下集氣箱冷卻、集水,同時在風閥上集水流入壓縮室,造成氣缸工作環(huán)境惡化,最終導致壓縮空氣竄入機體,造成空壓機油乳化。對故障的逆止閥解體后發(fā)現(xiàn)閥芯蓋防松止釘脫落,閥芯蓋翻轉(zhuǎn),造成逆止閥關(guān)閉不嚴。改進方法為:在逆止閥芯蓋兩顆防松止釘上進行點焊處理,防止逆止閥閥芯蓋松脫翻轉(zhuǎn)造成固死。

      3.3 定期拆檢、更換氣閥

      加強對材料部門采購空壓機氣閥的認證審查工作,使用有生產(chǎn)資質(zhì)廠家生產(chǎn)的材料。并建議在內(nèi)燃機車第3次小修時對空壓機氣缸蓋開蓋檢查,更換磨損的氣閥。

      3.4 嚴格按工藝要求檢修空壓機

      駐段驗收室與技術(shù)部門制定一套更換空壓機油的作業(yè)流程圖和作業(yè)指導書,并張貼在班組,要求在更換空壓機油時,需要注意以下操作要點:徹底抽凈舊油,使用柴油清洗油底殼、濾網(wǎng)、曲軸、連桿并用毛巾擦拭干凈,加入新機油。

      3.5 加裝空壓機曲軸箱透氣孔擋水板,完善乘務(wù)員機車保養(yǎng)制度

      對空壓機曲軸箱通氣孔前部位置進行加裝改進,加裝一塊擋水板,防止水滴或水汽進入曲軸箱。將“雨天行車司機應(yīng)關(guān)閉NPT5型空壓機旁百葉窗”條款納入《機車運用保養(yǎng)制度》,同時利用“學習會”等資源向司機廣泛宣傳,遇到雨天行駛時及時關(guān)閉冷卻間下部百葉窗,讓乘務(wù)員了解雨水吸入冷卻間的嚴重危害。

      4 結(jié)語

      制動系統(tǒng)的安全是列車運行安全的重中之重。從南寧機務(wù)段技術(shù)部門對2017年機破事故件數(shù)、臨修、碎修件數(shù)統(tǒng)計看,制動系統(tǒng)所占比例較高,從駐段驗收室對2017年所交驗機車發(fā)現(xiàn)的“三修”不良處統(tǒng)計,制動系統(tǒng)占40%,尤其是風源裝置的故障最為突出。通過分析,得出DF4內(nèi)燃機車空壓機油乳化的原因主要有中間冷卻器排水閥堵塞、出風管路逆止閥關(guān)閉不嚴、氣閥關(guān)閉不嚴或者活塞、活塞環(huán)密封不良、不按工藝要求檢修、雨水漂入曲軸箱內(nèi)等五個方面。針對上述原因提出相應(yīng)的解決方案:改造中間冷卻器排水閥;改進空壓機出風管逆止閥閥芯蓋;定期拆檢、更換氣閥;嚴格按工藝要求檢修空壓機;加裝空壓機曲軸箱透氣孔擋水板,完善乘務(wù)員機車保養(yǎng)制度。目前,南寧機務(wù)段玉林檢修車間承修的內(nèi)燃機車已經(jīng)實施了部分加改方案,裝車試用半年來,從運用部門、臨修部門、檢修部門反饋的信息看,取得不錯的效果。經(jīng)過加改的機車出現(xiàn)風源系統(tǒng)故障已經(jīng)大幅降低,2017年下半年只發(fā)生了1件風源系統(tǒng)途中故障,同比減少了66%,確保了列車運行安全,完成了南寧局集團公司提出的“強基達標、提質(zhì)增效”年度目標。

      參考文獻:

      [1]馮傳榮.NPT5型空壓機機油乳化的原因分析及對策[J/OL].http:∥www.chinaqking.com/yc/2017/995416.html.2017-12-19.

      [2]曹 磊,段緒連.HX_D3型機車壓縮機油乳化原因分析及應(yīng)對措施[J].電力機車與城軌車輛,2014(3):93-94.

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